馮 杰,馬春莉,郎 帆,趙春喜
(1.渤海石油裝備 新世紀(jì)機(jī)械制造公司,天津300280;2.中國(guó)石油天然氣管道局 天津設(shè)計(jì)院,天津300457)*
某井在壓裂作業(yè)結(jié)束時(shí),使用的73.02mm×5.51mm N80Q平式油管公扣端距螺紋消失點(diǎn)約12mm處發(fā)生斷裂。該井為2011年鉆探的新井,設(shè)計(jì)為斜井,完井井深2 440m,人工井底2 403m,最大井斜/井段:19.07/900m,最大狗腿度/井段:4.97/1 075m,造斜點(diǎn)600m,井底位移160.7m。此次施工目的是新井壓裂求產(chǎn)。2011-04-08該井開(kāi)始?jí)毫?,壓?6~35MPa,壓裂過(guò)程正常。壓裂作業(yè)結(jié)束后,進(jìn)行提壓裂管柱作業(yè),當(dāng)載荷提至400 kN時(shí),顯示異常。之后對(duì)油管進(jìn)行核查發(fā)現(xiàn),自井底往上數(shù)起第8根與第9根連接處發(fā)生斷裂,剩余8根油管及斷脫的油管接頭殘件仍在井下等待打撈,有部分油井設(shè)計(jì)資料和壓裂施工曲線圖表,但沒(méi)有其他施工作業(yè)資料和油管上緊轉(zhuǎn)矩值的記錄。
從失效的73.02mm×5.51mm N80Q 平式油管外部形態(tài)看,斷裂位置發(fā)生在現(xiàn)場(chǎng)端外螺紋處,距螺紋消失點(diǎn)約12mm。從斷口形貌看出:斷口沒(méi)有明顯的塑性變形和撕裂的痕跡,斷口表面較為平滑,在螺紋齒根沿螺紋旋向發(fā)生斷裂,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)塑性變形的明顯跡象,內(nèi)孔也沒(méi)有明顯的縮頸,斷裂管體單側(cè)有大約150mm長(zhǎng)的摩擦痕跡,如圖1~2。
圖1 管體照片1
圖2 管體照片2
在失效油管上取塊狀樣品,依據(jù)API Spec 5CT做化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示。比較N80Q鋼的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成分[1]可知,失效油管材質(zhì)完全符合N80Q鋼的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成分。
表1 油管的化學(xué)成分 wB%
在失效油管上取條形試樣,依據(jù)API Spec 5CT標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管體拉伸試驗(yàn)。其綜合分析各項(xiàng)性能指標(biāo)雖均符合API標(biāo)準(zhǔn)[1],如表2。
表2 油管的力學(xué)性能
在油管管體上取金相樣品,經(jīng)預(yù)磨、拋光后,用4%硝酸+酒精溶液腐蝕,在光學(xué)顯微鏡下觀察。金相組織均為回火索氏體,金相組織正常,如圖3所示。
圖3 金相組織(回火索氏體)
選取同批量該井油管做螺紋參數(shù)檢測(cè),結(jié)果列于表3??梢钥闯?,螺紋參數(shù)符合API Spec 5B標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定[2]。
表3 同批油管螺紋參數(shù)
從失效管件斷口形貌分析,斷裂瞬間沒(méi)有承受過(guò)大的載荷,此次油管接頭斷裂屬于一種非正常疲勞斷裂現(xiàn)象。據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)資料介紹[3-7],造成這種非正常疲勞斷裂的原因很多。
油管與接箍連接后接近于一種懸臂狀態(tài),使得靠近油管螺紋尾部與接箍螺紋嚙合的第1、2扣螺紋應(yīng)力值最高。通過(guò)實(shí)物測(cè)量、計(jì)算及管子受力情況分析得知:這2扣螺紋不但承受壓裂液體產(chǎn)生的軸向拉力、管柱懸重,還要承受油管與接箍連接時(shí)產(chǎn)生的預(yù)緊力,在內(nèi)、外部條件適宜的條件下,就會(huì)在此處產(chǎn)生裂紋源,并不斷擴(kuò)展。由于裂紋是在很高應(yīng)力水平作用下形成,并在持續(xù)的高應(yīng)力狀態(tài)下工作,裂紋擴(kuò)展速度很快,且油管的螺紋處壁厚較?。ɡ碚摵穸?.7~4.1mm,一般熱軋管壁厚均勻度較差,壁厚會(huì)存在一定的偏差),導(dǎo)致其裂紋擴(kuò)展階段很短,因此一旦形成裂紋源,將很快發(fā)生疲勞斷裂。
從失效件斷口形貌看(如圖4),裂紋源的起點(diǎn)在螺紋齒根部,并逐步向內(nèi)擴(kuò)展,最終導(dǎo)致斷裂。導(dǎo)致此次失效原因可能有以下5個(gè)方面:
1) 下井作業(yè)時(shí),過(guò)轉(zhuǎn)矩上扣。
2) 油管柱傾斜造成油管在工作中承受偏置應(yīng)力。
3) 油管螺紋的幾何尺寸超差。
4) 低振幅、高頻率、超高壓作業(yè)產(chǎn)生的振動(dòng)。
5) 管體原材料有缺陷。
因?yàn)閿嗔巡课话l(fā)生在現(xiàn)場(chǎng)端,不排除現(xiàn)場(chǎng)連接管柱作業(yè)時(shí)有過(guò)轉(zhuǎn)矩上緊現(xiàn)象。因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)有數(shù)量較多的油管螺紋出現(xiàn)較為嚴(yán)重的粘扣現(xiàn)象可以佐證,如圖5所示。
圖4 斷口橫截面
圖5 粘扣形貌
從壓裂施工曲線圖分析(如圖6~7)得知:壓裂過(guò)程中有2次壓力超載的過(guò)程,1次發(fā)生在2011-04-08T9:02—9:10之間,推算井口壓力達(dá)50~56 MPa,再加約2 200m液柱產(chǎn)生的壓力22MPa,作用在井底附近,油管承受的瞬間壓力達(dá)72~78 MPa;另1次發(fā)生在2011-04-08T9:54左右,井口瞬間壓力通過(guò)推算達(dá)65MPa,作用在井底附近,油管承受的瞬間壓力高達(dá)87MPa。這2次壓力超載時(shí)間雖然時(shí)間較短,沒(méi)有給壓裂管柱造成致命的傷害,但給處在超轉(zhuǎn)矩、有偏置傾向、管壁不均的管子最薄弱螺紋齒根部產(chǎn)生裂紋提供了條件。壓裂過(guò)程中壓裂液對(duì)管柱產(chǎn)生的低幅、高頻振動(dòng),加之上提管柱過(guò)程存在卡槽或砂卡致使軸向拉伸載荷增大,最終導(dǎo)致管體接頭疲勞斷裂。這一點(diǎn)也可以通過(guò)本次壓裂作業(yè)造成多根管子產(chǎn)生螺旋線彎曲加以佐證。因?yàn)楸敬巫鳂I(yè)為了防止管柱過(guò)渡伸長(zhǎng),使用了水力式油管錨,被限制伸長(zhǎng)的油管受力超過(guò)屈服極限時(shí)就會(huì)產(chǎn)生彎曲變形。
圖6 壓裂曲線(一)
圖7 壓裂曲線(二)
通過(guò)對(duì)失效樣品宏觀形貌分析、材質(zhì)檢驗(yàn)、螺紋檢測(cè)和理論分析,證明該井油管公扣端斷裂主要是由于現(xiàn)場(chǎng)端過(guò)轉(zhuǎn)矩上緊,壓裂過(guò)程有壓力超載,壓裂過(guò)程中壓裂液對(duì)管柱產(chǎn)生的低幅、高頻振動(dòng)造成的。
[1]API Spec 5CT—2011,套管和油管規(guī)范[S].
[2]API Spec 5B—2008,套管、油管和管線管螺紋的加工、測(cè)量和檢驗(yàn)規(guī)范[S].
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