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      對(duì)一起換流站交流濾波器低端電容器擊穿事故分析

      2013-09-05 06:11:46陳曉東鮑云浮
      四川電力技術(shù) 2013年4期
      關(guān)鍵詞:低端避雷器過電壓

      冷 怡,陳曉東,鮑云浮

      (瀘州電業(yè)局,四川 瀘州 646000)

      0 引言

      在高壓直流輸電系統(tǒng)中,由于換流閥由開關(guān)器件構(gòu)成,會(huì)在交流側(cè)產(chǎn)生大量的諧波,會(huì)對(duì)電網(wǎng)的輸電品質(zhì)及現(xiàn)場的通信設(shè)備造成極大危害,這就需要在交流側(cè)接入濾波器濾除特征諧波[1];同時(shí),換流器在運(yùn)行過程中需要消耗換流容量40%~60%的無功,這也需要交流濾波器來提供。直流輸電系統(tǒng)的運(yùn)行性能和安全可靠程度與交流濾波器的運(yùn)行狀態(tài)密切相關(guān)。

      1 事故介紹

      1.1 事故經(jīng)過

      2011年10月18日00:05,某換流站雙極功率由1841 MW升至2041 MW,在雙極功率值升至1847.5 MW過程中,5633交流濾波器自動(dòng)投入運(yùn)行,此時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)“5633交流濾波器低端電抗器電流異?!?,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)低端電抗器、電流互感器T2、C2電容器外觀無異常,用鉗形電流表測量T2二次端子發(fā)現(xiàn)C相無電流,A、B相電流正常。

      將5633交流濾波器停電后,對(duì)5633 C相T2電流互感器進(jìn)行了絕緣、耐壓、變比、二次直阻、伏安特性等試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格;對(duì)與T2電流互感器電氣相連的低端電抗器L2進(jìn)行直流電阻試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格;對(duì)與電抗器L2及T2的串聯(lián)支路相并聯(lián)的C2電容器組(由兩只電容器并聯(lián))進(jìn)行測試,發(fā)現(xiàn)其中一只已經(jīng)導(dǎo)通,同時(shí)檢查F2避雷器C相動(dòng)作1次(A相、B相未動(dòng)作)。濾波器的接線方式如圖1。

      更換故障電容器后,5633交流濾波器重新投入運(yùn)行時(shí),監(jiān)控系統(tǒng)再次報(bào)“5633交流濾波器低端電抗器電流異?!保k姾蟋F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)5633交流濾波器C相C2兩只電容器均已導(dǎo)通,電容器外觀無明顯異常;C相F1、F2避雷器各動(dòng)作1次,A、B相F1、F2避雷器未動(dòng)作。

      1.2 主要元件工況

      該濾波器支路的相關(guān)元件配置情況及歷年工況如下。

      1.2.1 選相合閘裝置

      5633交流濾波器的斷路器配置了選相合閘裝置,其選相邏輯為在每相電壓過零點(diǎn)附近投入該相斷路器,控制方式為定角度控制。查閱首檢后歷次5633交流濾波器投入時(shí)的故障錄波記錄,發(fā)現(xiàn)每次投入時(shí),C相斷路器的合閘角及合閘時(shí)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)電壓值均明顯大于A、B兩相,具體表1中所示。

      圖1 5633交流濾波器接線圖

      表1 5633斷路器的歷次合閘時(shí)刻及對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)過電壓值

      1.2.2 斷路器

      5633交流濾波器的斷路器型號(hào)為 LW10B-550YT,配進(jìn)口ABB彈簧貯能液壓機(jī)構(gòu)。對(duì)比該斷路器技術(shù)協(xié)議、現(xiàn)場交接試驗(yàn)、首檢試驗(yàn)的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)5633交流濾波器的斷路器合閘時(shí)間滿足要求,合閘同期性與技術(shù)要求相符。

      1.2.3 避雷器

      表2 F1、F2避雷器動(dòng)作次數(shù)統(tǒng)計(jì)

      5633交流濾波器的高端避雷器F1型號(hào)為Y71WL5-142/373,低端避雷器F2型號(hào)為Y7.6WL5-40/89。從2011年5月首檢至事故發(fā)生時(shí)的避雷器動(dòng)作次數(shù)統(tǒng)計(jì)情況如表2中所示。從表2的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可見:C相避雷器的動(dòng)作次數(shù)遠(yuǎn)高于A、B兩相,這說明在濾波器投切過程中C相發(fā)生過電壓的概率遠(yuǎn)高于A、B兩相。

      1.2.4 低端電容器C2

      C2電容器為兩只電容器并聯(lián)結(jié)構(gòu),C2電容值為10.74 μF。C2兩端的操作沖擊電壓為60 kV,最大持續(xù)電壓為6.1 kV。

      2 事故原因分析

      查看5633投入的故障錄波圖,C相斷路器在電壓過零點(diǎn)后3.8 ms及3.6 ms才出現(xiàn)合閘電流。與A、B相比較,C相合閘角明顯偏大。

      據(jù)此,推測可能是選相合閘裝置或斷路器C相故障,導(dǎo)致C相合閘角偏大,合閘瞬間電壓過大,造成濾波電容被擊穿[2]。于是查閱首檢后歷次5633交流濾波器投入時(shí)的故障錄波,發(fā)現(xiàn)每次投入時(shí),C相斷路器的合閘角均明顯大于A、B兩相。首檢后5633共計(jì)7次投入運(yùn)行,除2011年7月21日00:47投入時(shí),C相合閘時(shí)刻為電壓過零點(diǎn)后2.0 ms,對(duì)應(yīng)電壓瞬時(shí)值為255.9 kV,F(xiàn)1避雷器未動(dòng)作外,其余6次合閘時(shí)間均大于2 ms,對(duì)應(yīng)的電壓瞬時(shí)值均高于300 kV,C相F1避雷器均發(fā)生動(dòng)作。首檢后F2避雷器共計(jì)動(dòng)作2次,且均伴生C2擊穿現(xiàn)象。根據(jù)F2避雷器動(dòng)作情況,可以初步確認(rèn)C2存在過電壓現(xiàn)象[3-4]。

      F1避雷器的3 mA參考電壓為201 kV。根據(jù)故障錄波圖,A、B相斷路器在選相合閘裝置作用下,于電壓過零點(diǎn)1.0~1.5 ms內(nèi)合閘,對(duì)應(yīng)的500 kV母線電壓瞬時(shí)值為131.12~192.64 kV,小于201 kV;而C相斷路器于電壓過零點(diǎn)3.6~3.8 ms內(nèi)合閘,對(duì)應(yīng)的500 kV母線電壓瞬時(shí)值為395.4~402.91 kV,遠(yuǎn)大于201 kV。因此,在F1避雷器的動(dòng)作特性下,選相合閘裝置的正常工作是保證F1安全運(yùn)行的必要條件。

      根據(jù)5633斷路器交接、首檢及本次斷路器機(jī)械特性試驗(yàn)記錄,交接試驗(yàn)時(shí)C相斷口合閘時(shí)間為61.2 ms、61.8 ms,首檢試驗(yàn)時(shí)C相斷口合閘時(shí)間為63.0 ms、63.0 ms,本次診斷試驗(yàn)時(shí)C相斷口合閘時(shí)間為63.1 ms、63.3 ms,C相斷路器合閘時(shí)間增加超過1.5 ms,大于預(yù)期值(合同規(guī)定為小于1 ms),也導(dǎo)致了選相合閘控制效果不佳。

      此外,C2電容器極板間操作沖擊電壓耐壓值為60 kV。根據(jù)廠家提供的F2伏安特性,在7.6 kA電流下F2的操作沖擊殘壓為89 kV,200 A電流下的殘壓為77 kV。F2殘壓偏高也可能是造成C2擊穿的原因。

      3 建立仿真模型

      為定量計(jì)算合閘過程中在低端電容器C2上產(chǎn)生的操作過電壓大小,在電磁暫態(tài)仿真程序PSCAD/EMTDC中建立仿真模型,以復(fù)現(xiàn)故障發(fā)生時(shí)以及不同合閘條件下在C2上產(chǎn)生的操作過電壓[5-6]。

      圖2 電磁暫態(tài)仿真模型圖

      根據(jù)該換流站電氣接線方式及設(shè)備基本參數(shù),建立仿真模型如圖2所示:直流為雙極12脈動(dòng)結(jié)構(gòu),直流系統(tǒng)送端采用定電流控制,受端采用定熄弧角控制,仿真中考慮換流變壓器的飽和特性,換流站無功補(bǔ)償情況視直流傳輸功率而定。

      4 仿真結(jié)果

      4.1 事故模擬

      設(shè)置仿真條件為:在投入5633交流濾波器前,直流傳輸功率為1845 MW,換流站投入無功補(bǔ)償容量8×155 Mvar,換流母線初始工作電壓為534.0 kV。投入5633交流濾波器,其A相、B相斷路器合閘滯后于電壓過零點(diǎn)時(shí)間分別為1.2 ms和1.1 ms,C相斷路器合閘滯后于電壓過零點(diǎn)時(shí)間為3.6 ms。合閘時(shí)刻設(shè)置與10月19日故障錄波裝置采集到的數(shù)據(jù)相同,以便重現(xiàn)故障過程。

      經(jīng)過仿真計(jì)算,對(duì)比A、B、C相曲線可發(fā)現(xiàn),由于C相合閘滯后時(shí)間遠(yuǎn)大于A、B兩相,造成其合閘過程中產(chǎn)生了較為嚴(yán)重的操作過電壓。C相操作過電壓值達(dá)到了82.7 kV,高于濾波器低端電容器C2的耐壓水平60 kV,如圖3所示。

      在合閘過程中,A、B相的避雷器F1、F2均未動(dòng)作,C相的F1、F2均動(dòng)作,合閘過程中C相F1產(chǎn)生的能量為10.61 kJ,F(xiàn)2產(chǎn)生的能量為0.47 kJ,如圖4、圖5所示。雖然避雷器F1、F2對(duì)低端電容C2起到了一定的保護(hù)作用,但C2上的瞬時(shí)過電壓仍高達(dá)82.7 kV,避雷器殘壓過高導(dǎo)致了C2被擊穿。

      4.2 合閘滯后時(shí)間與操作過電壓的關(guān)系

      令A(yù)相、B相斷路器合閘滯后于電壓過零點(diǎn)時(shí)間分別為1.2 ms和1.1 ms,改變C相合閘時(shí)間得到C相低端電容器操作過電壓值與合閘滯后時(shí)間的關(guān)系,計(jì)算結(jié)果如表3所示,其對(duì)照關(guān)系如圖6所示。

      在滯后時(shí)間小于2 ms時(shí),低端電容器兩端操作過電壓值基本與其呈線性關(guān)系,當(dāng)滯后時(shí)間為1.5 ms時(shí),過電壓值達(dá)到60.7 kV,已經(jīng)超過低端電容器的耐壓值。而當(dāng)滯后時(shí)間為3.6 ms時(shí),操作過電壓值達(dá)到82.7 kV,已遠(yuǎn)超低端電容器的耐壓值。

      5 結(jié)論及建議

      電磁暫態(tài)仿真結(jié)果表明,交流濾波器低端電容操作過電壓值與其斷路器閉合時(shí)刻滯后電壓過零點(diǎn)時(shí)間相關(guān)。該換流站5633濾波器C相斷路器合閘時(shí)間滯后電壓過零點(diǎn)過多,導(dǎo)致合閘角偏大,形成較大的合閘沖擊,使C相低端電容上產(chǎn)生較大的操作過電壓。雖然合閘過程中C相的避雷器F1和F2均動(dòng)作,但濾波器低端電容C2的耐壓值與避雷器F2的殘壓不匹配導(dǎo)致了F2的保護(hù)作用有限。這兩個(gè)因素最終造成了電容器的擊穿。

      表3 合閘滯后時(shí)間與操作過電壓間的關(guān)系

      圖3 5633濾波器C相電壓仿真曲線

      圖4 避雷器F1的C相電流及能量

      圖5 避雷器F2的C相電流及能量

      圖6 合閘滯后時(shí)間與操作過電壓的關(guān)系

      針對(duì)事故發(fā)生的原因,為避免類似事故再次發(fā)生,特提出以下幾點(diǎn)建議。

      (1)在不改變電容值的情況下,將電容器C2原來的“兩并”結(jié)構(gòu)更改為“兩串四并結(jié)構(gòu)”,可減小每只電容元件兩端的過電壓值,使其不超過耐壓水平。

      (2)選用質(zhì)量可靠的選相合閘裝置與斷路器設(shè)備,一旦發(fā)現(xiàn)合閘時(shí)間異常,合閘沖擊電壓過大的情況,要及時(shí)進(jìn)行排查檢修。

      (3)濾波電容與避雷器間的配合應(yīng)合理、可靠,選用避雷器的殘壓應(yīng)小于低端電容器的耐壓值,使避雷器起到應(yīng)有的保護(hù)作用。

      [1]郝巍,李興源,金小明,等.直流輸電引起的諧波不穩(wěn)定及其相關(guān)問題[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2006,30(19):94-99.

      [2]林莘,孟濤,徐建源,等.快速暫態(tài)過電壓對(duì)斷路器中并聯(lián)電容的影響[J].高電壓技術(shù),2009,35(10):2361-2365.

      [3]聶定珍,袁智勇.±800 kV向家壩—上海直流工程換流站絕緣配合[J].電網(wǎng)技術(shù),2007,31(14):1-5.

      [4]周沛洪,修木洪,谷定燮,等.±800 kV直流系統(tǒng)過電壓保護(hù)和絕緣配合研究[J].高電壓技術(shù),2006,32(12):125-132.

      [5]梁海峰,李庚銀,李廣凱,等.向無源網(wǎng)絡(luò)供電的VSC-HVDC系統(tǒng)仿真研究[J].電網(wǎng)技術(shù),2005,29(8):45-50.

      [6]周宗川,王勇,周建麗.±660 kV換流變電站330 kV交流場啟動(dòng)過電壓仿真分析[J].寧夏電力,2011(1):26-30.

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