潘萬(wàn)宏,錢(qián)憶春,陶劍清,潘 義,顧曙兵,王 華
(1.中國(guó)石化江蘇油田礦業(yè)開(kāi)發(fā)總公司,江蘇揚(yáng)州 225009;2.中國(guó)石化江蘇油田分公司試采一廠,江蘇江都 225265)
酸化是一種廣泛使用的解除油井近井地帶地層傷害的增產(chǎn)措施,對(duì)于酸化半徑、酸液用量較小的近井地帶的解堵酸化,常規(guī)酸化工藝流程存在占井周期長(zhǎng)、作業(yè)費(fèi)用高、存在環(huán)境污染等缺點(diǎn)。不動(dòng)管柱酸化工藝是將酸液由油套環(huán)空注入地層,酸化完成后殘酸由抽油泵返排出地面,其優(yōu)點(diǎn)是節(jié)省了起下泵掛及酸化管柱的作業(yè)工序,降低了作業(yè)成本;其次是縮短了油井酸化作業(yè)工序的占井周期。
該工藝的技術(shù)關(guān)鍵是解決殘酸對(duì)泵、油管、抽油桿的腐蝕問(wèn)題,為使不動(dòng)管柱酸化工藝滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用要求,本工藝從兩個(gè)方面對(duì)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了攻關(guān)研究,一是進(jìn)行井筒鍍膜劑的研究,鍍膜劑能在油管表面形成一層金屬鍍層,起到降低殘酸對(duì)管桿、泵的腐蝕作用;二是進(jìn)行了殘酸處理劑的研究,在酸液返排期間,通過(guò)從環(huán)空泵入殘酸處理劑,對(duì)殘酸進(jìn)行中和、絡(luò)合處理,提高殘酸的pH值,改善殘酸的流體性質(zhì)。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)室模擬現(xiàn)場(chǎng)酸化條件進(jìn)行模擬試驗(yàn),具體方法如下:取生產(chǎn)區(qū)塊的地層巖心20 g;油井油管管壁及泵筒的腐蝕樣和垢樣的混合物8 g;200 mL現(xiàn)場(chǎng)所配制的酸液,然后放入65℃的恒溫水浴中,依次反應(yīng) 3 h、6 h、9 h、12 h、15 h,將所得殘酸液性質(zhì)進(jìn)行定量分析(見(jiàn)表1)。
表1 室內(nèi)制得殘酸性質(zhì)分析
由表1可知:(1)高殘留濃度、高礦化度、高電導(dǎo)率;(2)酸化15 h后酸化反應(yīng)趨于緩慢,殘留酸的殘留濃度變化不大。
考慮到返排的殘酸對(duì)油管的腐蝕和集輸管線的腐蝕,采用與油管材質(zhì)和集輸管線材質(zhì)相同的鋼片,通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)定了殘酸的pH值和腐蝕速率指標(biāo),依據(jù)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5405-1996,測(cè)試常壓靜態(tài)腐蝕速率,試驗(yàn)方法:采用四片N80鋼片和四片20號(hào)鋼片,在60℃分別懸掛在八份上述殘酸液中,在不同的反應(yīng)時(shí)間段測(cè)得失重質(zhì)量。
表2 不同時(shí)間段的殘酸pH值與腐蝕速率
由表2可知:掛片的腐蝕速率普遍偏高均大于5.9 g/(m2×h),并隨反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng)而增高。
殘酸液對(duì)抽油泵及井下管柱的影響主要表現(xiàn)在以下三方面。
1.3.1 造成抽油泵固定凡爾球、凡爾座、柱塞的腐蝕因殘酸的腐蝕作用,抽油泵零部件會(huì)發(fā)生不同程度的腐蝕問(wèn)題,現(xiàn)用的抽油泵部件的材質(zhì)主要為9Cr18Mo合金鋼,為此測(cè)試了該材料在殘酸中的腐蝕速率,試驗(yàn)方法:采用四片9Cr18Mo鋼片,在60℃分別懸掛在四份上述殘酸液中,在不同的反應(yīng)時(shí)間段測(cè)得失重質(zhì)量。
表3 抽油泵材質(zhì)在殘酸中的腐蝕速率
由表3可知:雖然9Cr18Mo合金鋼片的腐蝕速率比N80鋼片要低,但其較長(zhǎng)時(shí)間在酸液中的腐蝕速率達(dá)到了5.67 g/(m2×h),仍處于較高的水平。
1.3.2 酸液殘?jiān)捌渌肝镉绊?當(dāng)?shù)貙幽芰康?、?fù)壓,酸液返排困難時(shí)。地層殘留酸液與地層基巖發(fā)生反應(yīng)。產(chǎn)生氟化鈣、氟化鋁、硅酸、氫氧化鐵等沉淀物或與原油作用生成瀝青質(zhì)、膠質(zhì)等,與其他砂、油泥等共同作用,使地層喉道堵塞、泵固定凡爾球、凡爾座座封不嚴(yán)或堵塞抽油泵。無(wú)法正常生產(chǎn)。
1.3.3 酸液對(duì)油管絲扣的腐蝕 酸液對(duì)油管的腐蝕主要集中在兩根油管連接處的絲扣內(nèi),由于酸液的滲入,對(duì)絲扣內(nèi)的腐蝕造成油管漏,在一些采用酸化管柱下泵生產(chǎn)的油井,曾出現(xiàn)過(guò)開(kāi)抽后不出液,診斷為油管漏,作業(yè)起出油管后發(fā)現(xiàn)油管絲扣處腐蝕造成漏失。
通過(guò)初步的篩選,確定了二種鍍膜劑產(chǎn)品進(jìn)行了室內(nèi)試驗(yàn)研究。實(shí)驗(yàn)方法為,將N80掛片置于鍍膜劑水溶液中靜置鍍膜4 h后,模擬井筒溫度65℃,放入不同酸液中進(jìn)行腐蝕速率測(cè)試。
清水按如下加量加入鍍膜劑,放入N80掛片于65℃水浴下鍍膜4 h,然后將鍍膜后的掛片置于15%HCl+3%HF的配方土酸溶液中,在65℃水浴下評(píng)價(jià)各時(shí)間段掛片的腐蝕性(見(jiàn)表4)。
在自來(lái)水中按如下加量加入鍍膜劑,放入N80掛片于45℃水浴下鍍膜4 h,然后將鍍膜后的掛片置于15%HCl的配方溶液中,在45℃水浴下評(píng)價(jià)各時(shí)間段掛片的腐蝕性(見(jiàn)表5)。
由表5可知:N80掛片在5%濃度二號(hào)鍍膜劑中鍍膜4 h后,在15%HCl和土酸溶液中均具有較好的抗腐蝕性能,在45℃水浴中靜置4 h和3 h后,其腐蝕速率分別為1.01 g/(m2×h)和0.08 g/(m2×h),達(dá)到了石油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的A級(jí)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。
油井酸化后,pH值1左右的殘酸會(huì)隨返排液進(jìn)入井筒,在舉升過(guò)程中會(huì)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象,為了防止這一現(xiàn)象的發(fā)生,必須使殘酸在返排液時(shí)pH值從1升至5~6左右,抑制返排液的腐蝕性;同時(shí)保持返排液的流體性質(zhì)較好,能安全順暢的排出,不發(fā)生堵塞現(xiàn)象。
表4 土酸溶液鍍膜劑性能測(cè)試結(jié)果
表5 鹽酸溶液鍍膜劑性能測(cè)試結(jié)果
表6 殘酸處理劑綜合試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)不動(dòng)管柱酸化工藝的兩方面核心要求,以堿性聚合物聚天冬氨酸鹽(PASP)與堿金屬氫氧化物作中和劑,以大分子有機(jī)膦酸鹽多氨基多醚基甲叉膦酸鹽作為絡(luò)合劑,以二氫咪唑作為緩蝕劑,利用復(fù)配增效的原理合成油井不動(dòng)管柱酸化工藝所要求的殘酸處理劑產(chǎn)品小樣。
取100 mL不同時(shí)段的殘酸與100 mL殘酸處理劑進(jìn)行室內(nèi)綜合試驗(yàn)(見(jiàn)表6)。
從表6數(shù)據(jù)以及反應(yīng)現(xiàn)象可以看出,該類(lèi)藥劑具備用量小,中和、絡(luò)合性強(qiáng)、緩蝕效果好的特點(diǎn),并且處理后殘酸返排液的流體性佳的特點(diǎn),達(dá)到了現(xiàn)場(chǎng)對(duì)殘酸處理劑的性能要求。
配置模擬現(xiàn)場(chǎng)酸液,配方為:前置液1 000 mL:10%HCl+酸化添加劑,處理液1 000 mL:10%HCl+10%HBF4+酸化添加劑。將前置液和處理液分別分成5份,每份200 mL于10只塑料瓶,在上述酸液中,加入不同比例的絡(luò)合劑,攪拌均勻。
將巖芯和垢樣分別粉碎,稱(chēng)取10份樣品,每份含巖芯40 g,垢樣8 g。將10份巖芯樣品分別溶于200 mL酸液中,恒溫水浴65℃,反應(yīng)3 h,取100 mL殘酸加入中和劑使pH值達(dá)到6左右,觀察溶液狀態(tài)。
從表7結(jié)果可看出:在每200 mL前置液和200 mL處理液中加入40 mL絡(luò)合劑時(shí),中和后的殘酸溶液透亮,靜置后無(wú)沉淀產(chǎn)生。
表7 殘酸絡(luò)合劑用量確定
配置模擬現(xiàn)場(chǎng)酸液,配方為:前置液400 mL:10%HCl+酸化添加劑+絡(luò)合劑80 mL,處理液400 mL:10%HCl+10%HBF4+酸化添加劑+絡(luò)合劑80 mL。
將巖芯和垢樣分別粉碎,稱(chēng)取4份樣品,每份含巖芯40 g,垢樣8 g。將前置液和處理液分成4份,置于4只塑料瓶中,將4份巖芯樣品分別溶于200 mL酸液中,恒溫水浴65℃,反應(yīng)3 h后,取得殘酸樣備用。
取10 mL上述殘酸樣,將中和劑添加至殘酸中,實(shí)時(shí)檢測(cè)殘酸樣pH值(見(jiàn)表8)。
由表8可知:模擬現(xiàn)場(chǎng)酸化配方情況下,殘酸綜合中和劑與殘酸的當(dāng)量體積比為1:1時(shí),可將殘酸pH值提高到6左右。
表8 殘酸中和劑用量確定
表9 措施井增油效果統(tǒng)計(jì)
該工藝分別在江蘇油田的 cn2-18、cn3-60和F86-1A,進(jìn)行了3口井現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),施工成功率100%。施工效果明顯,3口井單井平均日增液9.1 m3,單井平均日增油4 t。截至2012年11月30日累計(jì)增油量2 246.6 t(見(jiàn)表9)。
該井生產(chǎn) Ef3的 16、18、20、23 ~26、29 ~30 號(hào)層,從2011年11月開(kāi)始液量油量逐漸下降,日產(chǎn)液量從13.7 m3下降到4.5 m3,日產(chǎn)油量從9.2 t下降到4.5 t,2011年12月15日,井口不出液,功圖顯示嚴(yán)重供液不足。2012年1月1日實(shí)施不動(dòng)管柱酸化工藝,設(shè)計(jì)酸化半徑0.7 m,緩蝕鍍膜液30 m3,前置液5 m3,處理液 5 m3,絡(luò)合劑 2 m3,隔離液 10 m3,殘酸中和劑 13 m3。該井施工前供液不足,不出液,施工后日產(chǎn)液量10.2 t,油量5.8 t,開(kāi)抽正常,至2012年6月30日累計(jì)增油878.9 t。該井生產(chǎn)曲線及井口pH值監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(見(jiàn)圖1、圖2)。
(1)研制的殘酸處理劑具有保持返排液流體性質(zhì)、提高殘酸體系的pH值及降低殘酸體系的腐蝕速率等特性,為實(shí)現(xiàn)油井不動(dòng)管柱酸化提供來(lái)技術(shù)上的可行性。
(2)通過(guò)對(duì)選井工藝、酸液配方篩選及殘酸防腐蝕性能的評(píng)價(jià)、井口殘酸返排液的pH值指標(biāo)在線連續(xù)監(jiān)測(cè)等完整配套技術(shù)的研究,形成了不動(dòng)管柱酸化技術(shù)及相關(guān)配套工藝。
(3)根據(jù)不動(dòng)管柱酸化工藝的應(yīng)用特點(diǎn),對(duì)于地層能量充足,污染半徑較小且井下泵掛工作狀況良好,無(wú)套損問(wèn)題的油井解堵酸化,應(yīng)推廣應(yīng)用該項(xiàng)工藝。
(4)不動(dòng)管柱酸化大大降低了施工成本、縮短施工周期,滿(mǎn)足原油生產(chǎn)任務(wù)和降低生產(chǎn)成本的需要,適應(yīng)日益嚴(yán)格的環(huán)保需求,對(duì)于降低采油廠作業(yè)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。
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