吳海峰
(華能國(guó)際電力股份有限公司上安電廠,石家莊 050310)
華能國(guó)際電力股份有限公司上安電廠(簡(jiǎn)稱“華能上安電廠”)三期工程5號(hào)、6號(hào)機(jī)組的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)由2臺(tái)前置過濾器并聯(lián)連接、3臺(tái)高速陽(yáng)床、3臺(tái)高速陰床以及1套2臺(tái)機(jī)組公用的體外再生單元構(gòu)成,前置過濾器和高速陽(yáng)床、高速陰床按中壓設(shè)計(jì),每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái)800t/h前置過濾器和3臺(tái)800t/h套陽(yáng)陰分床,兩用一備。
凝結(jié)水精處理系統(tǒng)直接串聯(lián)在凝結(jié)水水泵與軸封加熱器之間,為中壓運(yùn)行,系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力4.6 MPa。由于石家莊地區(qū)夏季氣溫較高,機(jī)組將會(huì)在很高的背壓下運(yùn)行,會(huì)產(chǎn)生凝結(jié)水溫度偏高的問題。當(dāng)溫度達(dá)到或超過陰樹脂所能承受的溫度限制時(shí),陰樹脂必須退出運(yùn)行,設(shè)定當(dāng)溫度大于60℃時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)旁路陰床。凝結(jié)水精處理采用體外再生方式。體外再生設(shè)備全部為低壓設(shè)備,2臺(tái)機(jī)組共用1套體外再生裝置。再生系統(tǒng)設(shè)有陽(yáng)樹脂再生罐、陰樹脂再生罐、陽(yáng)樹脂貯存罐、陰樹脂貯存罐、電熱水箱、沖洗水泵等,以及壓縮空氣存儲(chǔ)罐和酸堿計(jì)量設(shè)備,廢液收集和排放系統(tǒng)等。
精處理高速陰床樹脂選用大孔均粒強(qiáng)堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂,于精處理中壓高速陰床,樹脂數(shù)量≥56m3;型式為氫氧型。
精處理高速陽(yáng)床樹脂選用大孔均粒強(qiáng)酸性苯乙烯系陽(yáng)離子交換樹脂,用于精處理中壓高速陽(yáng)床,樹脂數(shù)量為56m3,型式為氫型。
凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的工藝流程為:直接空冷器→凝結(jié)水熱井→ 凝結(jié)水泵 → 前置過濾器 → 陽(yáng)床→陰床→軸封加熱器。
精處理運(yùn)行工藝為:精處理設(shè)前置過濾器,減小了陽(yáng)床壓力,減輕了陽(yáng)樹脂污染,降低了系統(tǒng)鐵離子濃度。精處理系統(tǒng)的旁路電動(dòng)門為0~100%可調(diào),再生所用堿全部選用離子膜堿,降低了運(yùn)行中陰樹脂的氯離子殘留。從2008年6月運(yùn)行至今系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定,周期累計(jì)制水量可達(dá)48萬(wàn)t。
經(jīng)過比較前置過濾器+陽(yáng)、陰床系統(tǒng)的交換容量要大得多,樹脂層也要厚得多,在凝結(jié)水溫度過高時(shí),陰床解列,短時(shí)間內(nèi)不會(huì)對(duì)水質(zhì)產(chǎn)生大的影響。溫度降低后,陰床投入運(yùn)行可除去凝結(jié)水中的陰離子,對(duì)弱堿性陰離子的去除效果很好。
空冷機(jī)組汽輪機(jī)背壓高,凝結(jié)水溫度高,夏季一般運(yùn)行在60~80℃,這些情況直接影響凝結(jié)水精處理的運(yùn)行。目前國(guó)內(nèi)外一般采用降負(fù)荷或解列陰床的方法來解決,但這2種方法均不適合華能上安電廠實(shí)際情況。降負(fù)荷減少發(fā)電量直接影響經(jīng)濟(jì)效益;解列陰床會(huì)使整個(gè)熱力系統(tǒng)汽水品質(zhì)惡化,嚴(yán)重時(shí)水質(zhì)會(huì)超標(biāo),超臨界鍋爐沒有鍋爐排污設(shè)施,這種方法會(huì)影響熱力設(shè)備安全運(yùn)行。因此將凝結(jié)水精處理陰床運(yùn)行溫度由目前的68℃提高至72℃(汽輪機(jī)背壓38.595kPa),在不降負(fù)荷的情況下盡量保證汽水品質(zhì)優(yōu)良。
2.2.1 試驗(yàn)準(zhǔn)備
為了保證在試驗(yàn)階段不出現(xiàn)因?yàn)闇囟壬?,造成的樹脂或水質(zhì)異常惡化,采取以下措施。
a.汽水品質(zhì)監(jiān)督,保證水質(zhì)在合格范圍。
b.高溫運(yùn)行情況下,取機(jī)組部分水樣2~3次進(jìn)行TOC分析,以掌握樹脂降解的情況及水質(zhì)變化情況。
c.根據(jù)樹脂的性能指標(biāo)調(diào)整再生工藝,達(dá)到節(jié)約再生液的目的。
d.如溫度超過75℃,陽(yáng)陰床同時(shí)退出(預(yù)計(jì)此種情況應(yīng)較少)。
2.2.2 試驗(yàn)分析
夏季精處理運(yùn)行時(shí)凝結(jié)水溫度最高可以達(dá)到70~80℃,所以溫度對(duì)精處理的影響比較明顯,采集夏季運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,當(dāng)水的溫度在40~70℃變化時(shí),出水電導(dǎo)率成拋物線形式變化,這是因?yàn)樗疁馗呖杉铀匐x子交換擴(kuò)散,但各種離子交換樹脂都有一定的允許使用溫度范圍。水溫超過允許溫度時(shí),會(huì)使樹脂交換基團(tuán)被分解破壞,從而降低樹脂的交換能力,從圖中可以清楚地看出當(dāng)溫度在55℃左右時(shí)出水電導(dǎo)率最低。因此可以看出溫度對(duì)出水電導(dǎo)率的影響比較明顯,為了確定在溫度提升至72℃時(shí)能否滿足超臨界機(jī)組水質(zhì)要求,需要進(jìn)一步驗(yàn)證。
由于系統(tǒng)運(yùn)行溫度較高,夏季運(yùn)行溫度經(jīng)??梢赃_(dá)到70℃以上,最初設(shè)計(jì)系統(tǒng)運(yùn)行極限溫度68℃,設(shè)備經(jīng)常因?yàn)闇囟冗^高而自動(dòng)退出運(yùn)行,影響了設(shè)備的正常運(yùn)行。
考慮到該系統(tǒng)選用的樹脂均為耐高溫樹脂,經(jīng)過試驗(yàn)將系統(tǒng)的極限運(yùn)行溫度提高,使系統(tǒng)運(yùn)行更加經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。當(dāng)系統(tǒng)溫度低于68℃時(shí)出水電導(dǎo)率變化見圖1。
圖1 初始設(shè)定運(yùn)行溫度對(duì)應(yīng)出水電導(dǎo)率關(guān)系
由圖1可以看出當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行溫度在68℃左右變化時(shí),出水電導(dǎo)率穩(wěn)定在0.066~0.067μS/cm。
將系統(tǒng)運(yùn)行最高溫度提升至72℃,其出水電導(dǎo)率與溫度的關(guān)系見圖2。
圖2 溫度提高后對(duì)應(yīng)出水電導(dǎo)率變化
由圖2可以看出系統(tǒng)運(yùn)行溫度提高到72℃左右時(shí),出水電導(dǎo)率穩(wěn)定在0.07~0.09μS/cm,仍然符合出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
由此可見溫度在達(dá)到72℃左右時(shí),精處理出水水質(zhì)仍能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,因此可以適當(dāng)提高陰床退出溫度,達(dá)到增大精處理利用率的目的。
目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)使用的凝結(jié)水精處理陰樹脂大部分為進(jìn)口樹脂,長(zhǎng)期最高運(yùn)行溫度為60~66℃,根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示及咨詢相關(guān)專家,陰樹脂在超過允許使用溫度的情況下,會(huì)發(fā)生化學(xué)降解,分解產(chǎn)物為堿性物質(zhì),一般對(duì)熱力系統(tǒng)無(wú)害。
陰樹脂在70℃時(shí)連續(xù)運(yùn)行168h,其交換容量下降5%。目前華能上安電廠還沒有凝結(jié)水溫度超出70℃的時(shí)間統(tǒng)計(jì),因此按7、8月每天8h在70℃以上,6、9月按每天4h在70℃以上計(jì)算,共計(jì)736h超70℃,即每年陰樹脂因超溫交換容量下降20%左右??绽錂C(jī)組中汽水系統(tǒng)中主要以Fe2+/Fe3+污染為主,陽(yáng)樹脂為主力交換樹脂,陰樹脂的交換容量下降對(duì)整個(gè)精處理運(yùn)行影響不大,使用壽命可以在3~4年,離子交換樹脂正常使用壽命也就在5~8年,因此在保證汽水品質(zhì)的同時(shí),陰樹脂部分使用壽命受一定影響。
提升溫度影響陰樹脂壽命,意味著增加樹脂的使用費(fèi)用,以下是使用費(fèi)用增加的簡(jiǎn)單計(jì)算:
陰樹脂使用費(fèi)用=(pvnδ)/T式中:p為每立方米氯型陰樹脂的單價(jià),現(xiàn)市場(chǎng)價(jià);v為每個(gè)陰床添裝的樹脂量,m3;n為陰床的數(shù)量,2臺(tái)機(jī);δ為陰樹脂氯型與氫氧型轉(zhuǎn)型膨脹率;T為樹脂的使用壽命,a。
代入數(shù)值,陰樹脂正常使用費(fèi)用=(6萬(wàn)元/m3×8m3×6個(gè)×0.88)/8a=31.68萬(wàn)元/年,陰樹脂高溫運(yùn)行費(fèi)用=(6萬(wàn)元/m3×8m3×6個(gè)×0.88)/4a=63.36萬(wàn)元/年,增加費(fèi)用31.68萬(wàn)元/年。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,提高陰床的使用溫度,會(huì)使樹脂的材料費(fèi)用每年增加31.68萬(wàn)元。如按每kWh盈利0.1元計(jì)算,每年只需多發(fā)316.8萬(wàn)kWh電即可收回成本,并且保證機(jī)組的汽水品質(zhì),使得鍋爐酸洗可以延遲,也可以節(jié)約相當(dāng)可觀的費(fèi)用,樹脂的材料費(fèi)用每年增加31.68萬(wàn)元,與機(jī)組在凝結(jié)水溫68~72℃多發(fā)的電量所帶來的收益相比要少得多,因此將陰床的運(yùn)行溫度提高至72℃的優(yōu)化措施是可行的。
經(jīng)過近2年的運(yùn)行,陽(yáng)、陰床運(yùn)行穩(wěn)定,周期制水量可達(dá)到50萬(wàn)t左右,除鐵過濾器除鐵效果明顯。
經(jīng)過以上分析可知:溫度對(duì)精處理水質(zhì)影響較明顯,在55℃左右時(shí)精處理出水電導(dǎo)率最低。提高系統(tǒng)運(yùn)行溫度會(huì)導(dǎo)致精處理出水電導(dǎo)率升高,但將溫度提升至72℃時(shí)出水電導(dǎo)率仍能夠滿足超臨界機(jī)組水質(zhì)要求。提升溫度雖影響陰樹脂的壽命,增加樹脂的使用費(fèi)用,但是通過計(jì)算得出由溫度升高導(dǎo)致的樹脂使用費(fèi)用增加問題,與提高溫度后,保證負(fù)荷不受限制,所帶來的經(jīng)濟(jì)效益相比較小,并且能夠提高精處理系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,延長(zhǎng)機(jī)組酸洗間隔。