文 / 煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司 王舉良
目前,在我國銅的冶煉方法仍以火法為主。銅的火法粗煉一般能產(chǎn)出含銅量為98.0%~99.5%的粗銅,其質(zhì)量不能滿足電氣和其他工業(yè)的需求。因此,幾乎所有的粗銅都要經(jīng)過火法精煉和電解精煉,生產(chǎn)含銅為99.95%以上的陰極銅。銅火法精煉和電解精煉工藝流程圖如圖1所示。
銅電解殘極率是影響陰極銅加工費(fèi)的重要指標(biāo),大多數(shù)企業(yè)把殘極率作為銅電解工序的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)加以考核。煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司從2007年開始,對影響銅電解殘極率變化的火法精煉工序和電解精煉工序進(jìn)行嚴(yán)格控制和考核,以達(dá)到降低殘極率和節(jié)約成本的目的??梢姕?zhǔn)確地計(jì)算銅電解殘極率的變化對所需陽極板的數(shù)量,以及電解過程加工費(fèi)的影響顯得尤為重要。
圖1 銅火法精煉和電解精煉工藝流程圖
殘極率以月為考核單位,殘極率的計(jì)算見下面公式。
殘極率= 本月產(chǎn)出殘極數(shù)量(t)上月底結(jié)存陽極板數(shù)量(t)+本月新進(jìn)陽極板數(shù)量(t)-本月底結(jié)存陽極板數(shù)量(t)
1. 計(jì)算公式的推導(dǎo)
每月陰極銅產(chǎn)量為w(噸),陰極銅含銅為99.98%,銅電解工序銅的回收率為99.80%,銅電解過程中98.5%的銅進(jìn)入陰極銅,計(jì)劃殘極率為20%,陽極板含銅為99.20%,實(shí)際生產(chǎn)殘極率為x,實(shí)際生產(chǎn)需陽極板量與計(jì)劃指標(biāo)相比增加(或減少)為y(噸),陽極板加工費(fèi)為z(元/噸),殘極率升降對陰極銅加工費(fèi)與計(jì)劃指標(biāo)相比增加(或減少)量為f(元 /噸)。
(1)每生產(chǎn)1t陰極銅需要溶解銅陽極板量
1×99.98%÷98.5%÷99.20%=1.023噸
(2)每生產(chǎn)1t陰極銅需要銅陽極板量
1.023÷99.8%÷(1-20%)=1.281噸
(3)每月實(shí)際需陽極板數(shù)量與計(jì)劃指標(biāo)相比增加(或減少)量
(4)殘極率升降對陰極銅加工費(fèi)與計(jì)劃指標(biāo)相比增加(或減少)量
計(jì)劃殘極率為20%,實(shí)際生產(chǎn)殘極率為15.40%,陽極板加工費(fèi)為450元 /噸,年產(chǎn)陰極銅10萬噸,可節(jié)約陰極銅加工費(fèi)313.44萬元。
2. 計(jì)算公式的使用說明
在上面的公式中,1.281是由幾個參數(shù)匯積而成,各企業(yè)的情況不同,參數(shù)亦可能上下波動;20%是計(jì)劃殘極率指標(biāo),也因企業(yè)不同而不同,但是最后一項(xiàng)是很關(guān)鍵的,有的企業(yè)在計(jì)算中沒有這一項(xiàng),這是不對的;如果沒有這一項(xiàng),當(dāng)實(shí)際生產(chǎn)殘極率為22%,誤差為22%;當(dāng)實(shí)際生產(chǎn)殘極率為16%,誤差為16%。
以上只是通過計(jì)算說明銅電解殘極率升降對所需陽極板增減量及陰極銅加工費(fèi)的影響。實(shí)際上,因?yàn)殛枠O板加工費(fèi)中沒有考慮火法精煉工序的銅損失。如果殘極率比計(jì)劃指標(biāo)升高,返回的殘極中比計(jì)劃指標(biāo)增加的這部分殘極,在火法精煉過程中的銅損失,將使火法精煉和電解精煉銅總回收率降低;反之,如果殘極率比計(jì)劃指標(biāo)降低,除了對所需陽極板數(shù)量減少,陰極銅加工費(fèi)也會降低,并將使火法精煉和電解精煉銅總回收率升高。
1. 改造陽極模
陽極板是用陽極模澆鑄而成,要改變陽極板的形狀,必須改造陽極模。
(1)陽極板耳部可以將陽極板吊掛于電解槽中并保持系統(tǒng)導(dǎo)電的部件,在電解過程中,陽極板耳部的質(zhì)量數(shù)基本不減少。為了達(dá)到堅(jiān)固的效果,原來的陽極板耳部,設(shè)計(jì)的比較粗壯,不利于殘極率的降低。2007年上半年,煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司對陽極模進(jìn)行了三次改造,主要是將耳部變窄減薄,并對側(cè)面斜度進(jìn)行調(diào)整。前二次因?yàn)闈茶T出來的陽極板耳部變形較大而不能使用,第三次對上部側(cè)面斜度進(jìn)行了調(diào)整,由12mm改為20mm,便于陽極板脫模。改造后的陽極模在2007年下半年投入使用, 每對陽極板耳部質(zhì)量由13.20kg減少為8.24kg,由于增加陽極板的厚度,單塊陽極板質(zhì)量數(shù)由200kg增加為220kg,理論計(jì)算,可降低殘極率2.85%。
(2)陽極模耳部上平面比相鄰部位高5mm,陽極模底部上平面比兩邊高20mm,有效地減少了陽極板的飛邊毛刺,減輕整板的勞動強(qiáng)度。
(3)陽極模頂板孔由機(jī)加工鉆孔改為一次性鑄孔工藝,提高了陽極模的整體性能,頂板孔周圍在使用過程中產(chǎn)生龜裂和斷裂的現(xiàn)象明顯減少,降低了陽極模消耗,減輕了陽極模的鑄造質(zhì)量數(shù),省去了機(jī)加工費(fèi)用。
(4)每次澆鑄前向澆鑄面噴涂硫酸鋇漿,便于澆鑄后陽極板脫模,減少陽極板變形,有利于電解。
2. 對銅電解操作和陰極進(jìn)行改進(jìn)
(1)2003年,煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司將銅電解陰極面積由原來的760mm×750mm改為760mm×900mm,厚度保持0.7~0.8mm不變。因?yàn)榘迕婕娱L,陰極容易變形,就把機(jī)械壓紋釘耳機(jī)改為液壓壓紋釘耳機(jī),母板在槽時(shí)間由24小時(shí)增加到32小時(shí),始極片厚度由0.7~0.8mm增加到1.2~1.3mm。
(2)在陰極后期,因?yàn)殛帢O質(zhì)量較大,陰極吊耳處容易斷裂。所以,在陰極下槽24小時(shí)內(nèi)將電解槽液面提高20~30mm,使陰極吊耳處厚度增加。這樣,也使陽極耳部液面上移。因?yàn)?,陽極耳部液面處溶化速度快,陽極耳部液面處一直處于某一位置,在陽極后期,此處易斷裂,造成殘極率升高。通過調(diào)整電解槽液面高度,有效避免陽極耳部液面處斷裂,降低殘極率。
(3)強(qiáng)化陽極板的分板工作,對上薄下厚及側(cè)厚的異形板單獨(dú)堆放;每組陽極板之間質(zhì)量數(shù)相差不大于10 kg,按不同的質(zhì)量數(shù)分類入槽。
(4)加強(qiáng)半溶陽極挑選工作,將可以再使用16~24小時(shí)的半溶陽極分類擺放,重新入槽,此項(xiàng)可降低殘極率0.2%左右。
(5)提高電解液溫度,減輕陽極鈍化,特別是陽極板含Pb達(dá)到0.15%,電解電流密度達(dá)到280A/m2以上,對減輕陽極鈍化和降低槽電壓,效果特別明顯。將電解液溫度從2008年的60℃逐步提高到2010年的65℃,雖然蒸汽消耗略有增加,但是對電解生產(chǎn)還是有利的。
(6)穩(wěn)定電解液成分和溫度、電流強(qiáng)度、添加劑加入量等操作技術(shù)條件,使電解生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)行。
經(jīng)過6年的努力,煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司在降低銅電解殘極率的工作方面取得了明顯的效果,銅電解殘極率從2003~2006年平均的21.54%降到2012年的15.40%。
2003~2012年銅電解殘極率統(tǒng)計(jì)表,見表1。在銅電解殘極率降低的同時(shí),陽極模單耗也明顯降低。2003~2012年陽極模單耗表見表2。
表1 2003~2012年銅電解殘極率統(tǒng)計(jì)表 單位::%%
備注:6萬t/a電解在2012年7月24日至28日縮槽,7月28日停下來大修,8月20日開車;所以,2012年7月銅電解殘極率高,2012年8月銅電解殘極率低。
通過改造陽極模,對銅電解操作和陰極進(jìn)行改進(jìn),并加強(qiáng)現(xiàn)場管理,將考核指標(biāo)落實(shí)到火法精煉工序和電解精煉工序,可以顯著降低銅電解殘極率。實(shí)踐證明,采用該方法可以提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。如果陽極板采用自動定量澆鑄,陽極板之間質(zhì)量數(shù)相差進(jìn)一步減小,將減輕電解工序的勞動強(qiáng)度,并可進(jìn)一步降低銅電解殘極率。
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