陳佑才,鄒 琳,趙紅艷
(中國能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江省電力勘察設(shè)計(jì)研究院,哈爾濱150078)
試驗(yàn)裝置示意圖如圖1所示。試驗(yàn)裝置為2個串聯(lián)的有機(jī)玻璃濾柱,每個濾柱的高度均為2 780 mm,內(nèi)徑均為90 mm。濾料使用頁巖陶粒生物濾料,一級濾池的濾料粒徑為5~8 mm,二級濾池的濾料粒徑為3~5 mm,承托層高度均為100 mm,濾層高度均為2 000 mm。
兩級濾池均采用上向流,原水經(jīng)蠕動泵注入一級濾池底部,經(jīng)一級濾池處理后通過蠕動泵注入二級濾池底部,再經(jīng)二級濾池處理后排出。兩級濾池均采用空壓機(jī)供氣,通過濾池底部的穿孔管進(jìn)行曝氣。曝氣量通過空壓機(jī)管路上的轉(zhuǎn)子流量計(jì)控制。反沖洗水量通過反沖洗管路上的流量計(jì)和閥門控制。
圖1 試驗(yàn)裝置示意圖
原水為沈陽聯(lián)通水工機(jī)械有限公司廠區(qū)生產(chǎn)、生活排放的混合污水,取自化糞池,其水質(zhì)和水溫分別如表1和圖2所示。
表1 原水水質(zhì)
圖2 啟動階段溫度變化曲線
試驗(yàn)裝置每天連續(xù)運(yùn)行,每天取樣分析,測定方法均參照文獻(xiàn)[1]。
裝置采用自然掛膜法啟動,啟動期間運(yùn)行50 d,流量為 5.98 L/h,兩級濾柱的水力負(fù)荷均為0.94 m3/m2·h,HRT 均為 2.13 h,曝氣量均為47.84 L/h,氣水比均為8∶1。裝置運(yùn)行28 d完成啟動,TUBAF對濁度、CODcr、氨氮、總氮、總磷的去除率分別為93.7%、84.56%、31.44%、26.60%、32.14%。
啟動5 d,肉眼可見一級濾池底部陶粒附著大量黑色絨毛狀生物膜,二級濾池陶粒上無明顯現(xiàn)象。啟動10 d,一級濾池底部400 mm內(nèi)陶粒上附著的絨毛由黑色轉(zhuǎn)變?yōu)榛野咨?,二級濾池底部陶粒附著一定量棕褐色絨毛。
由于原水未經(jīng)預(yù)處理,富含有機(jī)物,適于異養(yǎng)菌生長,一級濾池的掛膜速度較快。雖然二級濾池進(jìn)水有機(jī)物含量有所降低,C/N也得到減少,可是低溫條件下硝化菌依然生長緩慢,并且受到異養(yǎng)菌的競爭影響,二級濾池的掛膜速度較慢。生物膜在濾池的分布不均勻,濾池底部濾料上的生物膜較多,頂部較少。
掛膜期間對濁度、CODcr和氨氮的去除效果分別如圖3~圖6所示。
圖3 啟動期間濁度變化曲線
圖4 啟動期間CODcr變化曲線
圖5 啟動期間氨氮變化曲線
圖6 啟動期間氨氮去除率變化曲線
從圖4可以看出,一級濾池在啟動初期出水濁度波動較大,在啟動28 d后出水濁度穩(wěn)定在50 NTU以下。二級濾池在整個啟動階段的出水濁度基本穩(wěn)定在20 NTU以下。TUBAF對濁度的去除率較高,啟動階段平均去除率可達(dá)到87.32%,是因?yàn)樘樟腋∥锏奈?、截留和附著在陶粒上的生物膜對懸浮物的吸附共同作用的結(jié)果。
啟動初期對CODcr的去除主要依靠陶粒濾料的截留作用。隨著生物膜的不斷生長,其對水中有機(jī)物的吸附和氧化分解作用逐漸增強(qiáng)。從圖5可以看出,28 d后一級濾池的出水CODcr及其去除率慢慢趨于穩(wěn)定,出水CODcr穩(wěn)定在200 mg/L左右,去除率穩(wěn)定在60%左右。標(biāo)志著異養(yǎng)菌已初步培養(yǎng)成功。整個啟動階段二級濾池對CODcr的去除能力十分有限。啟動28 d后,二級出水的CODcr穩(wěn)定在100 mg/L左右,去除率僅有50%左右??芍愷B(yǎng)菌在二級濾池內(nèi)并不是優(yōu)勢菌種。所以,TUBAF對CODcr的去除主要由一級濾池來完成。
從圖6和圖7可以看出,由于一級濾池進(jìn)水有機(jī)物含量較高,異養(yǎng)菌大量繁殖,并在與硝化菌競爭的過程中占據(jù)優(yōu)勢,逐漸成為優(yōu)勢菌種,從而降低一級濾池的硝化效率。TUBAF對氨氮的去除主要由二級濾池來完成,啟動27 d后,氨氮總?cè)コ史€(wěn)定在40%左右,這表明二級濾池陶粒表面已經(jīng)開始逐漸形成硝化生物膜,硝化菌的硝化作用增強(qiáng)。二級濾池主要依靠自養(yǎng)性的硝化細(xì)菌對氨氮進(jìn)行硝化,但水溫較低,原水氨氮濃度較高且波動很大,出水氨氮不穩(wěn)定。
原水為廠區(qū)混合污水,未經(jīng)預(yù)處理,富含大量有機(jī)物,低溫條件下可以短時間完成異養(yǎng)菌的掛膜,有利于生物膜的生長,并且無需接種污泥,便于操作。但是,原水懸浮物較多,濾層容易堵塞,甚至造成濾料板結(jié)成塊,進(jìn)水和曝氣都會受到限制,影響堵塞層上部的濾料掛膜。較小的氣水比易受堵塞影響無法曝氣,過大的氣水比又不利于掛膜,試驗(yàn)所采用的氣水比為8:1,該參數(shù)通過試驗(yàn)得到。
通過分析本階段的試驗(yàn)數(shù)據(jù),建議在下一階段試驗(yàn)TUBAF前增設(shè)厭氧濾池:一方面,厭氧生物膜可以降低原水中的有機(jī)物含量,通過回流可實(shí)現(xiàn)同步脫氮除磷,提高出水水質(zhì);另一方面,厭氧濾池即使濾層局部堵塞也不影響運(yùn)行,可以延長其掛膜階段的反沖洗周期,有利于厭氧微生物的附著,同時降低TUBAF的有機(jī)物負(fù)荷,使二級濾池的脫氮能力大大提高。
在有預(yù)處理的曝氣生物濾池工藝中,其啟動過程不宜進(jìn)行反沖洗,反沖洗會沖掉生物膜并延長掛膜時間,但無預(yù)處理?xiàng)l件下的反沖洗有利于掛膜進(jìn)行。如果濾層堵塞或板結(jié),生物膜無法就繼續(xù)向上蔓延(對于上向流生物濾池),堵塞造成的厭氧微環(huán)境使異養(yǎng)菌活性降低。經(jīng)過適當(dāng)?shù)姆礇_洗,有膜濾料和無膜濾料進(jìn)一步混合,堵塞造成的厭氧微環(huán)境基本消除,使異養(yǎng)菌快速生長,啟動初期每次反沖洗后一級濾池出水COD快速下降,生物膜也會出現(xiàn)明顯的變白過程,而且范圍越來越大,最終蔓延至整個濾層。
本試驗(yàn)在啟動階段,一級濾池平均每3 d需反沖洗1次,由于啟動初期生物膜的數(shù)量和活性均較低,反沖洗容易沖掉生物膜,導(dǎo)致啟動階段前31 d內(nèi)一級出水的濁度和CODcr波動較大(如圖5所示)。所以啟動階段的反沖洗要嚴(yán)格控制反沖洗的強(qiáng)度與周期,既要達(dá)到反沖的目的,又要不破壞已經(jīng)生長好的生物膜,試驗(yàn)采用脈沖式反沖洗,這樣能把板結(jié)的濾料沖散,不至于呈活塞式整體上移[2-4]。反沖洗過程中逐漸增大反沖流量,以沖散板結(jié)的濾料為目的,沖洗時間不宜過長。隨著一級濾池中異養(yǎng)生物膜的逐漸成熟,由反沖洗造成的波動逐漸消失。
在無預(yù)處理的條件下,采用自然掛膜法,28 d完成啟動,在啟動階段適當(dāng)?shù)姆礇_洗有利于掛膜的進(jìn)行。建議在下一階段試驗(yàn)中使用密度小于水的濾料,減少堵塞及反沖洗對啟動時間的影響。
1)原水(廠區(qū)生活污水,水溫為 12.5~17.1℃)在無預(yù)處理的條件下,采用自然掛膜法,28 d完成啟動,在啟動階段適當(dāng)?shù)姆礇_洗有利于掛膜的進(jìn)行。
2)進(jìn)水量為5.98 L/h、兩級濾池的氣水比為8:1、水力負(fù)荷為 0.94 m3/m2·h 時,TUBAF 對濁度、CODcr、氨氮、總氮、總磷的去除率分別為93.7%、84.56%、31.44%、26.60%、32.14%。
3)一級濾池內(nèi)異養(yǎng)菌為優(yōu)勢菌種,二級濾池內(nèi)自養(yǎng)菌為優(yōu)勢菌種;一級、二級濾池掛膜分別采用相對比較穩(wěn)定的CODcr和氨氮去除率來判斷。
4)TUBAF工藝可用于高寒地區(qū)風(fēng)電場進(jìn)行污水分散式處理。
[1]國家環(huán)境保護(hù)總局《水和廢水監(jiān)測分析方法》編委會.水和廢水監(jiān)測分析方法(第四版)[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2002.
[2]CANLER J P.Biological aerated filters:assessment of the process based on 12 sewage treatment plants[J].Wat.Sci.Tech,1994,29(10/11):13-22.
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[4]張林軍.上向流與下向流曝氣生物濾池啟動與掛膜特性研究[J].徐州工程學(xué)院學(xué)報(bào),2005,20(1):53 -55.