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      楚雄換流站閥冷系統(tǒng)無主泵跳閘原因分析與優(yōu)化措施

      2013-08-19 02:11:10張青松林波江
      電力科學(xué)與工程 2013年5期
      關(guān)鍵詞:主泵換流站觸點

      蔡 恒,張青松,林波江,徐 浚

      (貴州電網(wǎng)公司 龍里供電局,貴州 龍里 551200)

      0 引言

      閥冷系統(tǒng)為換流閥的安全運行提供冷卻,以保障換流閥運行溫度在正常范圍內(nèi),是云廣直流工程中最重要的輔助系統(tǒng)。而閥冷系統(tǒng)的主循環(huán)泵(簡稱主泵)為內(nèi)冷水回路建立穩(wěn)定的壓力,以保證內(nèi)冷水回路順利循環(huán),確保換流閥的冷卻效果[1]。楚雄換流站極Ⅱ高端系統(tǒng)調(diào)試期間出現(xiàn)一起無主泵跳閘事件,影響云廣特高壓直流的安全運行。云廣特高壓直流工程輸送直流功率較大,一旦發(fā)生閉鎖將對云南電網(wǎng)乃至南方主網(wǎng)的安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅,因此分析該起跳閘事件的成因,提出了有針對性的改進(jìn)措施,對云廣直流的安全穩(wěn)定運行提供參考意見。

      1 閥冷系統(tǒng)主泵運行概述

      楚雄換流站共4 套閥冷卻系統(tǒng)。每套閥冷卻系統(tǒng)由兩個冷卻系統(tǒng)組成[2]:一是內(nèi)冷水循環(huán)系統(tǒng),通過去離子水對換流閥進(jìn)行冷卻;二是噴淋水循環(huán)系統(tǒng),通過冷卻塔對內(nèi)冷水進(jìn)行冷卻。閥冷卻系統(tǒng)回路圖如圖1。主泵是內(nèi)冷水循環(huán)系統(tǒng)的核心設(shè)備,為內(nèi)冷水的穩(wěn)定循環(huán)提供可靠的壓力。主泵在正常運行狀態(tài)時,一臺工作,另一臺備用,每臺主泵都能100%滿足冷卻需要。主泵的切換由軟件設(shè)置自動切換,切換周期為三周[2]。如果一臺泵需要檢修或者發(fā)生故障,將切換到另一臺泵運行,切換不應(yīng)引起直流系統(tǒng)停運。

      圖1 云廣直流閥冷卻系統(tǒng)回路圖Fig.1 Cooling loop of valve-cooling system

      2 楚雄站閥冷無主泵跳閘原理分析

      閥冷系統(tǒng)跳閘的信號有兩大類[3]:主跳閘(VCS-TRIP Main)和備用跳閘(VCS-TRIP Backup)。以極Ⅱ高端閥冷系統(tǒng)為例,其中主跳閘由Main1 和Main2 兩個出口回路組成,分別由-KT1和KT2 兩繼電器出口至極Ⅱ高端保護(hù)接口屏(=12R10 +R1),KT1 和KT2 的出口時間由S7-400控制器內(nèi)部程序控制,除無主泵跳閘之外,電導(dǎo)率低,內(nèi)冷水溫度高,壓力低,流量低的跳閘信號都通過-KT1 和-KT2 繼電器出口;備用跳閘由Backup1 和Backup2 兩個出口回路組成,是為閥冷無主泵跳閘設(shè)計的單獨回路,分別由主泵P011 和P012 的電源接觸器-K11 和-K12 的兩組常閉輔助觸點串聯(lián)出口至極Ⅱ高端保護(hù)接口屏(=12R10 +R1),由該屏內(nèi)部時間繼電器-K801和-K802 延時5 s 后動作出口跳閘。閥冷系統(tǒng)無主泵跳閘控制原理如圖2 所示。閥冷系統(tǒng)正常運行時-K11 和-K12 接觸器不同時吸合,系統(tǒng)延時500 ms 完成主泵切換,主泵切換期間=12U11+UT1-K11/K12 觸點復(fù)歸(注:=12U11 +UT1為高端閥冷控制屏編號),=12R10 +R1-K801/K802 計時開始,SER 報“=12U11+UT1 NO Pump ON Trip”信號。

      圖2 閥冷系統(tǒng)無主泵跳閘信號回路簡圖Fig.2 Signal loop diagram about no pump on trip of valve-cooling system

      3 楚雄站閥冷無主泵跳閘動作事件分析

      3.1 閥冷無主泵跳閘事件過程

      2009 年12 月30 日故障前系統(tǒng)運行方式:極Ⅱ高端和極Ⅱ低端閥組處于解鎖狀態(tài),輸送功率250 MW,極Ⅱ高端閥冷第二路400 V 交流電源投入運行,主泵P011 投入運行,主泵P012 備用。

      極Ⅱ系統(tǒng)調(diào)試試驗內(nèi)容:極Ⅱ高端閥冷系統(tǒng)丟失一路交流電源,檢驗閥冷系統(tǒng)穩(wěn)定性和切換的可靠性。

      試驗步驟:12 月30 日13:27:31 分運行人員斷開極Ⅱ高端閥冷系統(tǒng)第一路交流400 V 電源-Q1 電源空開,極Ⅱ高端閥冷系統(tǒng)運行無異常,閥冷系統(tǒng)電源、主泵未切換,13:28:33 分運行人員重新合上第一路交流- Q1 電源空開,12:29:21 分?jǐn)嚅_極Ⅱ高端閥冷系統(tǒng)第二路交流400 V電源-Q1 電源空開,極Ⅱ高端閥冷系統(tǒng)交流電源、主泵切換正常,但極Ⅱ高端閥組跳閘,極Ⅱ低端閥組繼續(xù)運行,輸送功率250 MW 不變,此次跳閘未造成直流功率損失。

      3.2 故障查找與原因分析

      跳閘后,運行檢修人員迅速開展事故處理和故障原因查找,如圖3 所示。試驗前極Ⅱ高端閥冷的電源是在第二路,主泵P011 在運行,-K11接觸器吸合,觸點1,2;3,4;5,6 閉合;-K11的繼電器保持常勵磁狀態(tài)。

      圖4 中左邊的-K11 (31、32)觸點和右邊-K11 (21、22)觸點處于打開狀態(tài),12:29:21 分切換閥冷電源后,閥冷主泵隨之切換到P012 運行,根據(jù)S7 軟件邏輯可知[4],閥冷主泵切換時間是500 ms,也就是說,在切換的500 ms內(nèi),閥冷主泵1 的- K11 接觸器彈出 (不吸合),K11 的繼電器不勵磁,圖4 中-K11 (31、32)觸點和- K11 (21、22)觸點處于閉合狀態(tài);切換瞬間,主泵P012 延時500 ms 后由停運轉(zhuǎn)啟動,在切換的500 ms 內(nèi),主泵P012 并未得電,即主泵2 的接觸器K12 仍為彈出狀態(tài) (未吸合);同樣分析可知,此時圖4 中左邊的-K12 (31,32)觸點和右邊- K12 (21,22)觸點均處于閉合狀態(tài);由圖2 可知,- K11 和-K12 觸點串聯(lián)起來的回路分別是閥冷的備用跳閘回路 1 (Backup1) 和備用跳閘回路 2(Backup2),此兩條回路分別連接到極2 高端保護(hù)接口屏 (=12R10+R1)中的- K801 和-K802 延時繼電器,使得- K801 和- K802 兩個繼電器 (延時繼電器,延時5 s 跳閘)同時勵磁。由圖2 知,-K801 和-K802 的兩個觸點是并聯(lián)關(guān)系,并且延時5 s 觸點閉合出口。假如-K801 和- K802 均正常工作,那么邏輯應(yīng)該是:-K801 勵磁后,-K801 的觸點要在5 s 后才閉合接通跳閘回路,在5 s 內(nèi) (實際上在500 ms后),閥冷已經(jīng)切換到主泵2,這時- K12 的觸點閉合,-K12 繼電器開始勵磁,-K12 繼電器的觸點 (31,32)和 (21,22)就立即斷開,因此立即切斷了- K801 和- K802 的工作電源,-K801 和- K802 均不再勵磁,因此- K801 和-K802 的觸點立即返回。

      圖3 閥冷主泵電氣硬接線圖Fig.3 Electric connection chart of main pump in valve-cooling system

      圖4 跳閘繼電器觸點聯(lián)系圖Fig.4 Relation chart of trip relay node

      事實上閥冷切換中出現(xiàn)了無主泵跳閘,因為楚雄換流站閥冷無主泵跳閘是通過- K801 和-K802 延時5 s 出口實現(xiàn),并不是軟件延時,因此考慮可能是繼電器硬件損壞,檢修人員為驗證猜想,通過分別對-K801 和-K802 繼電器的A1 和A2 端子加直流電源,觀察繼電器的“U”指示燈和“R”指示燈的閃爍情況判斷繼電器的正常與否,在測試過程中,對-K802 繼電器的A1 端和A2 端子加直流電源時,計時5 s 后,“R”的紅燈閃爍,證明-K802 繼電器功能完好,但對-K801繼電器的A1 端和A2 端子加直流電源時,“R”端子瞬時就閃爍,證明-K801 繼電器的內(nèi)部延時模塊已經(jīng)損壞,現(xiàn)場更換-K801 繼電器后,經(jīng)閥冷系統(tǒng)電源切換試驗,測試正常,未出現(xiàn)跳閘。Ation chart of trip relay node 因此總結(jié)得出極Ⅱ高端閥組跳閘原因:(1)直接原因:時間繼電器-K801 損壞,極Ⅱ高端保護(hù)接口屏 (=12R10 +R1)-K801 時間繼電器無延時(要求延時5 s)出口,(2)間接原因:極Ⅱ高端閥冷系統(tǒng)主泵切換瞬間,閥冷系統(tǒng)后備跳閘信號 (Backup Trip)無延時出口。

      4 閥冷無主泵跳閘邏輯缺陷及優(yōu)化建議

      4.1 閥冷無主泵跳閘邏輯缺陷

      (1)閥冷系統(tǒng)備用跳閘信號(閥冷無主泵運行跳閘)出口無延時,致使每次主泵切換時SER均報“NO PUMP ON TRIP”,相應(yīng)保護(hù)接口屏-K801和-K802 出口跳閘時間繼電器吸合。

      (2)閥冷系統(tǒng)對應(yīng)的保護(hù)接口屏?xí)r間繼電器-K801,-K802 任意一個繼電器故障,相應(yīng)閥組直接無延時跳閘,影響特高壓直流系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

      4.2 閥冷無主泵跳閘優(yōu)化建議

      參考貴廣Ⅰ回安順換流站閥冷系統(tǒng)軟件邏輯圖[5],得知貴廣I 回閥冷系統(tǒng)無主泵跳閘邏輯并未采用諸如-K801 和-K802 延時繼電器的硬件延時出口實現(xiàn),而僅采用內(nèi)部軟件邏輯延時,在判別閥冷無主泵運行后軟件延時2s 跳閘,相比之下,云廣直流工程楚雄換流站閥冷無主泵跳閘是設(shè)置的硬件延時,為保證可靠性,設(shè)置了雙繼電器出口,但是在實際過程中還是容易出現(xiàn)單個延時繼電器損壞導(dǎo)致的閥冷無主泵運行無延時跳閘,降低了閥冷系統(tǒng)運行可靠性。

      根據(jù)目前的系統(tǒng)設(shè)計,云廣閥冷系統(tǒng)在主泵切換過程中,會發(fā)出無主泵運行的跳閘信號,并啟動相應(yīng)的延時繼電器。主泵切換結(jié)束后,跳閘信號復(fù)歸。為了減少直流系統(tǒng)因硬件故障引起的跳閘事故,建議對閥冷系統(tǒng)目前存在的無主泵跳閘邏輯和控制回路作如下更改:

      (1)無主泵跳閘軟件邏輯更改建議:修改閥冷軟件,在S7 控制程序中增加主泵切換過程中閥冷系統(tǒng)Backup Trip 跳閘信號的延時模塊T222,并設(shè)定TV 輸入約2~3 s。如圖5 所示。

      圖5 主泵切換邏輯中增加的延時模塊Fig.5 Increased time-lapse module in main pump switchover logic

      (2)無主泵跳閘硬接線控制回路更改建議:如圖2 所示,閥冷主泵正常運行中,若- K11,-K12和延時繼電器K801,-K802 中任意一個設(shè)備損壞,均可能導(dǎo)致主泵切換引起的直流閉鎖。因此建議更改控制回路如圖6 所示。圖6 中無主泵跳閘繼電器1,2 為直流24V 驅(qū)動設(shè)備,通過硬連線分別接入數(shù)字量輸出模塊的Q9.1,Q9.2 節(jié)點(圖5 中),其常開觸點分別與所在閥組保護(hù)接口屏中的延時出口繼電器相連。

      圖6 無主泵跳閘控制回路改進(jìn)Fig.6 Control loop improvement in no pump on trip logic

      此種優(yōu)化改進(jìn)方式,將無主泵跳閘信號通過內(nèi)部程序判別、延時后再輸出,同時結(jié)合控制回路改進(jìn),將徹底避免閥冷系統(tǒng)因繼電器等硬件設(shè)備問題不可靠引起的跳閘。同時,在改進(jìn)建議實施前,特別是在閥冷主泵自動和手動切換前,應(yīng)加強-K801 和- K802 的檢測工作,實現(xiàn)早發(fā)現(xiàn)問題早更換,杜絕在閥冷切換時再次發(fā)生因繼電器硬件故障導(dǎo)致的異常跳閘。

      5 結(jié)論

      結(jié)合楚雄換流站極Ⅱ高端閥組調(diào)試期間發(fā)生的閥冷無主泵跳閘事件,分析了閥冷主泵控制規(guī)律及閥冷無主泵跳閘原理,得出如下結(jié)論:

      (1)2009 年12 月30 日閥冷主泵切換引起的跳閘是由于-K801 時間繼電器延時模塊損壞,無延時出口跳閘導(dǎo)致。

      (2)對無主泵跳閘進(jìn)行軟件更改:在S7 控制程序中增加主泵切換過程中閥冷系統(tǒng)Backup Trip 跳閘信號前增加T222 延時模塊,并設(shè)定TV輸入約2~3 s 的延時。

      (3)更改無主泵跳閘硬接線控制回路,將圖2 中-K11 和-K12 繼電器觸點串聯(lián)輸出更改為單繼電器觸點輸出,同時更改軟件邏輯判別。為避免繼電器損壞再次對閥冷切換造成的影響,同時更改軟件和控制回路是合理且行之有效的解決方案。

      [1]劉森,宋述波,劉俊,等.貴廣直流肇慶換流站閥冷切換控制系統(tǒng)淺析[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2009,37(12):109-111,117.Liu Sen,Song Shu bo,Liu Jun,et al.Basic analysis on the valve cooling system's switching control problem of Zhaoqing converter station,Gui-Guang HVDC project [J].Power System Protection and Control,2009,37 (12):109-111,117.

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