文/唐召信
綜放工作面提高資源回收率的綜合措施研究與應(yīng)用
文/唐召信
中煤集團大屯公司姚橋煤礦井田面積56.7平方公里,地質(zhì)儲量4.7億噸,可采儲量2.3億噸,經(jīng)過35年的不斷開采,目前剩余可采儲量1億噸。在煤炭資源日益減少的情況下,姚橋煤礦按照上級集團公司提出的“向斷層要煤、向采煤方法要煤,創(chuàng)新采煤工藝,節(jié)約煤炭資源,延長礦井服務(wù)年限”和“提高資源回采率和精煤回收率,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,開采小塊段邊角煤,將資源‘吃干榨盡’”的工作要求,結(jié)合實際,積極開展技術(shù)創(chuàng)新,通過反復(fù)研究試驗,實現(xiàn)了在動用相同煤炭儲量的情況下,可提高12.1%的煤炭資源回收率,社會經(jīng)濟效益顯著,礦井走出了一條可持續(xù)發(fā)展之路。
煤炭資源屬于不可再生的礦產(chǎn)資源,而資源的回收率一直是國內(nèi)外煤礦比較關(guān)注的問題,綜放回采工藝雖然在提高產(chǎn)量、效率方面具有一定的優(yōu)勢,但在資源回收的環(huán)節(jié)上存在一些難點,造成了部分煤炭無法回收,主要表現(xiàn)在兩道頂煤無法回收;機頭、機尾過渡架上網(wǎng)段頂煤丟失;放煤工責(zé)任心不強,造成放煤不凈;后溜老塘空間丟煤等。
姚橋煤礦針對多年來綜放回采工藝的資源回收難點問題,成立專門的科研攻關(guān)小組,通過管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新,創(chuàng)造性地開展工作,反復(fù)調(diào)研、論證和實踐,積極采取有效措施,做精做細基礎(chǔ)工作,有效提高了綜放工作面的資源回收率。
1.采取綜合措施,強化監(jiān)督考核,嚴格過程控制
姚橋煤礦加強生產(chǎn)環(huán)節(jié)的過程控制,制定資源回收的管理制度和管理流程,采取每天對上一個圓班的產(chǎn)量、灰分、進尺等生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,分析刀煤產(chǎn)量及灰分高低,研究其產(chǎn)生的原因,并將分析結(jié)果及時反饋區(qū)隊,及時調(diào)整生產(chǎn)工藝。同時,還把工資結(jié)算方式由過去的推進度算工資改為以放煤量算工資的管理辦法,改變基層單位一味追求進尺,而不重視放煤工作的舊思想。通過實施各職能科室聯(lián)責(zé)考核,加強工作面放煤技術(shù)的管理,加大放煤考核力度,對放煤情況進行動態(tài)檢查等一系列舉措,消除了因管理不到位而造成的丟煤現(xiàn)象,資源的回收率提高了6.2%左右。
2.加大設(shè)備投入力度,推廣應(yīng)用新型端頭放煤支架及過渡支架
姚橋煤礦在合理選擇液壓支架架型的基礎(chǔ)上,積極推廣應(yīng)用新型端頭放煤支架及過渡支架,很大程度地改善了兩端頭三角區(qū)的支護問題,并在支架后通過鉸網(wǎng)放煤,不但能將端頭支架上的頂煤放出,還能將巷道上下出口頂板上的部分頂煤放出,有效提高了巷道頂煤及上下出口三角煤的回收。實踐證明,可提高2.5%左右的回收率。
圖1 沒安裝煤炭置換體時煤炭回收情況
3.堅持技術(shù)創(chuàng)新,研制應(yīng)用煤炭置換回收器,減少資源丟失
(1)煤炭資源回收器的設(shè)計原理。在生產(chǎn)過程中,經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),當老塘放完煤、移完后溜后,在后溜和老塘之間遺留一定空間(如圖1所示),當移架放煤時該空間被充填,充填物為煤矸混合物(煤約為2/3),無法回收。因此,姚橋煤礦針對這一問題研制煤炭置換回收器,利用該裝置提前充填遺留空間(如圖2所示),使后溜和老塘之間無法存留煤炭,有效地減少了煤炭資源丟失。煤炭置換回收器通過在礦井7711工作面的試用,效果顯著,可提高煤炭資源回收率3.4%左右。
(2)煤炭置換回收器的結(jié)構(gòu)原理。根據(jù)充填遺留空間的思路,用8mm鋼板焊成長1450mm、寬700mm和溜槽等高的箱體形式的煤炭置換回收器,向煤壁側(cè)帶有5°傾角,有利于碎煤流淌,煤炭置換回收器規(guī)格和溜槽相同,連接在后溜老塘側(cè)的一邊,隨后溜一起向前移動,并始終占據(jù)著后溜與采空區(qū)之間的遺留空間,使移架后老塘冒落的煤矸無法進入到該空間,而落在煤炭置換回收器上的煤炭也會在一定外力作用下,流向后溜內(nèi),達到回收頂煤的目的。
(3)煤炭置換回收器的優(yōu)點。一是,煤炭資源回收器一次投入后,不易損壞,可重復(fù)安裝使用,方便拆除安裝。同時,煤炭資源回收器安裝到位后,不需再增加人工和工作量、不需維護、不妨礙其他設(shè)備使用,有效提高了工作面的回收率;二是,在同樣的產(chǎn)量下,有效減少了老塘丟煤,有效減輕了老塘防滅火的威脅,降低了防滅火成本,減少了推進度和工作量,并一定程度上緩解了采掘接續(xù)緊張的局面;三是,增加了原煤采出,提高了經(jīng)濟效益,延長了礦井服務(wù)年限。
圖2 安裝煤炭置換體后煤炭回收情況
通過采取以上措施,姚橋煤礦采煤工作面回采率有了大幅提高,數(shù)據(jù)分析如下:以姚橋煤礦7711工作面為例,煤厚平均5.8米,工作面傾斜長186米,刀煤動用量為893噸。
1.使用新型端頭支架及過渡支架放煤提高的回采率:
每刀煤2臺端頭支架放煤量為:2×1.5×0.6×(5.8-2.6)×1.38×2/3=5.3噸;
每刀煤4臺過渡支架放煤量為:4×1.5×0.6×(5.8-2.3)×1.38=17.4噸;
端頭支架和過渡支架煤炭回采率提高比率為:(5.3+17.4)÷893×100%=2.5%。(式中,1.5—支架寬度;0.6—放煤步距;1.38—煤的比重;2/3—遺留空間2/3的煤炭;2.6/2.3—分別為采高)
2.煤炭置換回收器所提高的回采率:
每刀煤煤炭置換回收器多回收煤炭:186×0.3× 0.6×1.38×2/3=31噸。
該裝置煤炭回采率提高比率為:31÷893×100%=3.4%。
3.通過加強現(xiàn)場放煤管理,調(diào)整生產(chǎn)工藝,嚴格過程控制,加大考核力度等綜合措施,可提高煤炭回采率6.2%。
綜上所述,2.5%+3.4%+6.2%=12.1%。即通過采取一系列綜合管理措施,不斷進行管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新,加強煤炭資源回收管理,姚橋煤礦資源回收率提高了12.1%左右,即按年產(chǎn)量445萬噸計算,在動用相同儲量的情況下,一年可多回收約53萬噸的煤炭資源,三年就可以少動用一個150多萬噸的綜采工作面,可達到數(shù)億元的產(chǎn)值,經(jīng)濟效益和社會效益十分可觀,實現(xiàn)了礦井的綠色開采和資源的合理開發(fā)。
(作者系中煤集團大屯公司姚橋煤礦礦長)
(責(zé)任編輯:周瓊)