顧清云
(神華寧夏煤業(yè)集團煤化工公司,寧夏靈武750411)
聚丙烯是由丙烯單體聚合而成的熱塑性聚合物,自1957 年工業(yè)化以來,由于性能優(yōu)異、原料來源豐富且價廉易得,已成為通用樹脂中發(fā)展最快的品種,成為國民經(jīng)濟發(fā)展和科學(xué)技術(shù)進步不可缺少的基礎(chǔ)原料和重要物資。 在我國的聚丙烯生產(chǎn)廠家中,采用間歇式液相本體法生產(chǎn)工藝的占有很大比例,因為其具有工藝流程短、操作簡單、生產(chǎn)成本低、裝置投資小、經(jīng)濟效益好等特點,但由于其生產(chǎn)工藝的間歇性,影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素較多,因此導(dǎo)致了聚丙烯質(zhì)量先天不足,一方面限制了產(chǎn)品的使用范圍, 另一方面也給用戶造成了一定的加工難度,因此如何有效地控制間歇式本體法聚丙烯質(zhì)量,實現(xiàn)各項質(zhì)量指標(biāo)可調(diào),成為此行業(yè)中一項急待解決的問題。
丙烯中水主要來自氣體分餾的原料液化氣,由于其受冷后溫度影響比較大, 因此, 丙烯中水含量變化也比較大, 從幾百PPM 到上千PPM 不等。 由于AIET3 遇水會爆炸,TICL4 遇水也會發(fā)生劇列反應(yīng),因此,微量水對聚合反應(yīng)的影響非常大。 為了找出水對催化劑活性的影響,我們作了大量實驗,得出以下結(jié)論,如表1。
表1 水含量對高效催化劑活性的影響
表2 COS 含量對催化劑活性的影響
在生產(chǎn)過程中,為了保證正常的生產(chǎn),通常當(dāng)丙烯中水含量高時,往往采取多加活化劑和催化劑的方法,但這樣勢必造成產(chǎn)品聚丙烯中灰份高,影響其強度,特別是作為纖維料時,影響更大,抽絲時一堵拉絲板,二短絲現(xiàn)象嚴重。
硫?qū)酆戏磻?yīng)的影響遠比水大, 特別是COS 對聚合反應(yīng)的更是致命的,如上表2 所示。硫?qū)郾┵|(zhì)量的影響,主要體現(xiàn)在硫含量高時,反應(yīng)變差,單釜產(chǎn)量下降,產(chǎn)品灰份高,強度差,另外,聚丙烯粉料易出現(xiàn)結(jié)塊,產(chǎn)品加工時氣味大。
表3 CO 含量對高效催化劑活性的影響
丙烯中微量氧主要來自液化氣中,開停工中帶來年的氧也不容忽視。氧不但影響催化劑的活性,更重要的是影響聚丙烯的質(zhì)量,特別是對等規(guī)度的影響比較大。 如果處理不好,就有可能出粘料。
對于連續(xù)法聚丙烯來說,一氧化碳一般作為終止劑??梢?,其對聚合反應(yīng)的影響有多大。 從上表3 可以看出, 當(dāng)CO 含量超過2.5PPM時,就幾乎不反應(yīng)。 CO 對聚丙烯產(chǎn)品質(zhì)量的影響,主要是由于造成活性迅速下降,產(chǎn)品灰份大幅度上升,強度下降。CO 主要來自液化氣中。
二氧化碳對聚合反應(yīng)的影響,遠遠小于一氧化碳,但二氧化碳過高時,對催化劑的定向能力,會有一定的影響。 實驗表明:當(dāng)二氧化碳大于10PPM 時,聚丙烯的等規(guī)度就會小于90%,產(chǎn)品就會發(fā)粘。
丙烯中的炔烴主要有乙炔和甲基乙炔, 它們與烷機基鋁不反應(yīng),但能吸附在鈦催化劑的活性中心上,從而導(dǎo)致催化劑斬時失活,當(dāng)反應(yīng)溫度超過70 度,炔烴一旦解吸,催化劑活性恢復(fù)。 它們對產(chǎn)品質(zhì)量的影響,主要是影響MI 的穩(wěn)定。 因為它們要消耗一定的氫氣,使得MI 偏低,MI 波動。
另外,砷含量對聚合反應(yīng)的影響,也是不容忽視的。 雖然,主要是加工大慶油,生產(chǎn)的液化氣中含砷,但它對聚合反應(yīng)的影響卻是致命的。當(dāng)丙烯中砷含量超過40PPB 時,反應(yīng)就明顯變?nèi)?,達到80PPB 時,幾乎就不反應(yīng)。
精制系統(tǒng)運行的好壞是提高聚合反應(yīng)水平的基礎(chǔ),因此為保證精制系統(tǒng)的運行效果,我公司要定期進行上下塔的切換工作,以便更換固堿塔的固堿,再生分子篩或再生脫氧塔。 這種上下塔整個切換包括助劑的更換、填裝及再生的操作需要整組塔進行撤壓、置換,需有關(guān)技術(shù)人員帶領(lǐng)一個班組干4-8 天, 特別是當(dāng)個別的閥門內(nèi)漏時更不好處理,特別費時、費力,每切換一次精制塔,不但造成經(jīng)濟損失,而且,還會造成原料波動,進而造成聚丙烯質(zhì)量波動。 因此一般不能輕易地進行整組塔的切換操作。這種種情況下易造成精制系統(tǒng)的超負荷工作,精制效果難免受到影響,個別時期會造成聚合反應(yīng)催化劑的波動,三劑的加入量也不免增大。 為了在保證原料質(zhì)量的前提下,盡量減少精制塔的切換次數(shù),我們采取了如下措施:
2.1 堅持每個班對脫水罐脫水一次,并進行記錄。
2.2 每個白班保證切堿渣一次,在堿渣排凝線上又增加一個閥后,規(guī)范了切堿渣的方法如下:在切堿渣時首先打開塔底倒淋下閥,然后緩慢開啟上閥,在切堿渣過程中需用手摸閥門前后溫差變化,以閥門后溫度瞬時變冷為堿渣切完的判斷依據(jù)。后來我們在兩個閥之間的短節(jié)上又加了一個小的排凝閥,可以用來對上下兩個閥進行檢漏,進一步加強了操作的準確性。
2.3 對精制系統(tǒng)固堿塔的工藝管線進行了改造, 將上下第一個固堿塔之間增加了一條跨線, 可以在不影響任一組其它各塔使用的情況下,只切換固堿塔,以方便地對一個固堿塔進行排氣柜、泄壓和轉(zhuǎn)換的操作,這樣可及時補充第一個固堿塔消耗的固堿,大大減少后面精制塔的壓力,同時能夠大大減少切塔時的丙烯消耗,給精制塔的切換工作帶來很大方便。
2.4 對固堿塔倒淋線改造,將固堿塔倒淋線與其他各塔倒淋線分開,防止在切堿渣時堿渣串入其他精制塔,污染精制系統(tǒng)。
2.5 對精制系統(tǒng)的各排凝保溫系統(tǒng)以及堿渣罐采取了電伴熱改造,提高保溫效果,減少了蒸汽的使用量,解決了冬天下塔排堿渣凍堵的問題。
總之, 伴隨著人們對間歇式本體法聚丙烯認識的越來越深入,特別是一些新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用,例如連續(xù)加氫技術(shù)的開發(fā)和氫濃度在線分析儀表的應(yīng)用,間歇式本體法聚丙烯的生產(chǎn)質(zhì)量控制必將產(chǎn)生一個新的飛躍,另外,最近功能聚丙烯催化劑的開發(fā)和應(yīng)用,也將會有越來越多的聚丙烯專用料被我們開發(fā)利用。 有理由相信,在廣大科研人員的共同努力下,間歇式本體法聚丙烯一定會有其應(yīng)有的生存空間和發(fā)展空間。
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