劉學(xué)慧
(宜昌焦化煤氣公司,湖北 宜昌 443001)
2012 年以來,受國(guó)際金融危機(jī)的影響,國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)盈利能力急劇下降,紛紛減產(chǎn)。作為鋼鐵廠的上游企業(yè)——焦化廠更是呈現(xiàn)大幅度的虧損,國(guó)內(nèi)焦化廠均采取大幅減產(chǎn)措施以減少焦炭產(chǎn)量。我廠焦?fàn)t為JN43 -80 型42 孔焦?fàn)t,于1991 年10 月投產(chǎn),設(shè)計(jì)結(jié)焦時(shí)間18 h。近年來由于市場(chǎng)等諸多因素的影響,我廠焦?fàn)t長(zhǎng)期處于超低負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài),最長(zhǎng)周轉(zhuǎn)時(shí)間達(dá)到56 h(每班6 爐),僅為設(shè)計(jì)能力的1/3。
客觀上講,長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間下焦?fàn)t操作管理是行業(yè)的難題,長(zhǎng)時(shí)間低負(fù)荷生產(chǎn)在全國(guó)比較少見。經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐得知,長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間下焦?fàn)t生產(chǎn)主要有以下特點(diǎn):①檢修時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于操作時(shí)間,導(dǎo)致集氣管壓力波動(dòng)大,炭化室壓力不穩(wěn)定;②直行溫度起伏較大,初裝煤號(hào)與出爐號(hào)溫度相差150 ℃以上,直行系數(shù)低,調(diào)節(jié)困難;③橫墻曲線呈饅頭型,爐頭溫度提升困難;④沿炭化室高向溫差加大,下部焦炭過火,上部焦炭成熟困難;⑤由于上下溫差大,初裝煤與結(jié)焦末期溫差大的疊加,初裝煤號(hào)相鄰燃燒室竄漏嚴(yán)重,橫墻溫度調(diào)節(jié)難度加大;⑥主管壓力長(zhǎng)期在低位運(yùn)行(600 Pa 左右),安全性降低;⑦爐長(zhǎng)漲幅加快,炭化室爐頭上部剝蝕加劇。
由于結(jié)焦時(shí)間的延長(zhǎng),產(chǎn)能下降,標(biāo)準(zhǔn)溫度勢(shì)必降低,回爐煤氣流量減少,主管壓力也隨之下降,這就會(huì)造成橫管壓力不足,煤氣噴射力不夠,高向加熱、邊火道供熱差。同時(shí)為了確保主管不低于490 Pa 安全底線,就必須更換較小的流量孔板以提高主管壓力,這樣就加劇了邊火道供熱和高向加熱差的情況。因此,炭化室中上部及爐頭部的煤料在炭化室內(nèi)接受傳熱的速度變緩,煤料裝入后爐溫急劇下降,后續(xù)傳熱能力不足,煤料長(zhǎng)時(shí)間處于干燥期和分解期,膠質(zhì)體形成不充分,后期的固化和半焦收縮不良,縱橫裂紋少,部分形成大塊的蜂窩焦,耐磨度差,粉焦多。由于結(jié)焦時(shí)間長(zhǎng),火焰短小,炭化室中下部的焦炭又會(huì)過火,焦炭塊度小且易碎。
①在煤氣消耗增加量不大的前提下,適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)溫度。我們先后將焦側(cè)的標(biāo)準(zhǔn)溫度由1 175 ℃分4 次提到1 210 ℃,流量維持在64 000~68 000 m3/d。②分段加熱提前8 h 關(guān)閉出爐號(hào)的加減考克,既可以增大主管壓力,保證焦?fàn)t的安全運(yùn)行,亦可以減少回爐煤氣的消耗。③增大流量孔板提高橫管壓力,將地下室的流量孔板由原來的27 mm 換成30 mm,以提高橫管壓力,改善邊火道供熱不足和增大煤氣噴射力,以改善高向加熱。④加強(qiáng)橫墻溫度的管理,著力提高橫墻系數(shù),橫墻溫度的均勻與穩(wěn)定是其他工作的前提條件。為了實(shí)現(xiàn)橫墻溫度的均勻,我們加大測(cè)調(diào)頻率,采取循環(huán)測(cè)量,每月至少循環(huán)4 次,橫墻系數(shù)均在0.95 以上(邊爐、病號(hào)爐除外)。⑤加強(qiáng)爐體的密封。長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間,焦炭成熟后在炭化室內(nèi)還要停留相當(dāng)一段時(shí)間,空氣進(jìn)入炭化室使成熟后的焦炭在炭化室燃燒,其危害非常大:一是擾亂正常的加熱,二是降低焦炭的產(chǎn)量,三是影響焦炭的質(zhì)量,四是對(duì)護(hù)爐鐵件及爐體的嚴(yán)密性產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的損壞,因此加強(qiáng)爐體密封顯得尤為重要。⑥集氣管壓力在出爐期與非出爐期實(shí)行區(qū)別管理。
通過分析長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間焦?fàn)t工藝的特點(diǎn)及對(duì)焦炭質(zhì)量的影響,我們經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),基本探索出了一套適合長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間焦?fàn)t工藝管理的辦法和加熱制度。經(jīng)過一段時(shí)間的試運(yùn)行,焦?fàn)t生產(chǎn)穩(wěn)定,焦炭質(zhì)量穩(wěn)步提升,取得了預(yù)期的效果。