喻學(xué)豐(青海鹽湖元通鉀肥有限公司 青海格爾木 816000)
青海鹽湖元通鉀肥有限公司生產(chǎn)系統(tǒng)中脫水工序選用GKH1600-N型臥式虹吸刮刀卸料離心機(jī)。該機(jī)是一種連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)、間歇卸料的虹吸過濾式離心機(jī),與普通刮刀卸料離心機(jī)所不同的是,虹吸離心機(jī)的過濾推動(dòng)力除離心機(jī)外,還有類似于真空的虹吸抽力。因此,該機(jī)比普通刮刀卸料離心機(jī)具有更高的生產(chǎn)能力及更佳的分離效果。主要應(yīng)用與固相顆粒小、粘度高、過濾速度慢以及需對(duì)濾餅進(jìn)行充分洗滌的物料的分離。該機(jī)主要在淀粉行業(yè)使用較多,在鉀肥生產(chǎn)行業(yè)屬首次使用。在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,該機(jī)出現(xiàn)以下問題:離心機(jī)主進(jìn)料時(shí)主機(jī)震動(dòng)較大、虹吸管磨損嚴(yán)重、主機(jī)前軸承進(jìn)物料、潤滑、液壓系統(tǒng)安裝設(shè)置不當(dāng)?shù)取?/p>
數(shù)量:8臺(tái)
轉(zhuǎn)鼓直徑:1600 mm
轉(zhuǎn)鼓長度:1000 mm
過濾面積:5 m2
裝料容積:0.83 m3
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速:950 r/min
主機(jī)電機(jī)型號(hào)、功率:Y315M-4/132KW
1.離心機(jī)振幅過大
在設(shè)備運(yùn)行前期,主機(jī)振幅在允許范圍內(nèi),兩個(gè)月后振動(dòng)加劇,尤其在主進(jìn)料時(shí)振幅達(dá)到20-30次/秒。排除其他因素后,振動(dòng)原因是由主機(jī)軸承損壞、磨損而造成。該機(jī)采用氣密封裝置對(duì)主軸軸承進(jìn)行密封,它與主軸的軸套、氣封軸套、壓蝶軸套、外封以及筐后密封座一起構(gòu)成一道密封裝置,該裝置采用壓縮空氣來進(jìn)行密封。該裝置對(duì)于氯化鉀物料密封效果不佳,物料穿透密封裝置進(jìn)入主機(jī)前軸承,造成前軸承磨損,潤滑油變質(zhì)加快,同時(shí)也造成后軸承的磨損。
2.虹吸管口磨損
虹吸管在油缸的推動(dòng)下,虹吸反向切入虹吸室,當(dāng)管口接觸液面,脫水后的濾液即被帶入虹吸管內(nèi),由于虹吸室內(nèi)濾液在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生強(qiáng)大的動(dòng)能,故當(dāng)它進(jìn)入虹吸管后,動(dòng)能轉(zhuǎn)化為勢(shì)能,液體被壓出。由于氯化鉀物料比其他物料(如淀粉)硬,且在虹吸室內(nèi)高速旋轉(zhuǎn),虹吸管口材質(zhì)硬度設(shè)計(jì)未考慮物料硬度,造成其磨損嚴(yán)重。虹吸管口被磨損后,虹吸室內(nèi)底部濾液不能排出,液位升高造成離心機(jī)脫水能力降低,主機(jī)負(fù)荷隨之增加,影響離心機(jī)工序產(chǎn)量及質(zhì)量。
3.離心機(jī)反沖水的作用
由反沖管向轉(zhuǎn)鼓后端的虹吸室內(nèi)注水(或澄清的濾液),液體經(jīng)轉(zhuǎn)鼓與虹吸室間的斜向通孔被壓入轉(zhuǎn)鼓內(nèi)。一方面排出虹吸室和過濾介質(zhì)與轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁間的空氣,另一方面在過濾介質(zhì)上形成一層液環(huán),這樣可有助于進(jìn)料時(shí)物料的均勻分布。另外,反沖裝置向虹吸室內(nèi)注入清水(或澄清的濾液),通過虹吸管的上下旋轉(zhuǎn)使液體從濾網(wǎng)下面向轉(zhuǎn)鼓內(nèi)脈沖式的反沖洗滌濾網(wǎng)。原設(shè)計(jì)使用精鉀母液水向虹吸室內(nèi)注水,因結(jié)晶嚴(yán)重,從而堵塞轉(zhuǎn)鼓與虹吸室的斜向通孔,影響反沖裝置效能。
4.離心機(jī)在安裝時(shí),將其潤滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)安裝在鋼平臺(tái)下。潤滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況監(jiān)測(cè)及檢修維護(hù)極為不便。且潤滑系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)不正常,對(duì)離心機(jī)主機(jī)損傷巨大。
1、首先在5# 機(jī)加裝主軸加裝迷宮密封裝置,迷宮密封為三道,阻止物料進(jìn)入主軸,增加密封性。后檢查5# 機(jī)主軸進(jìn)料情況,物料進(jìn)入迷宮第一道密封,效果良好,為提高保險(xiǎn)系數(shù),計(jì)劃將其余離心機(jī)迷宮密封加至五道;
2、針對(duì)虹吸管口材質(zhì)硬度不足,用廢舊汽車鋼板對(duì)其進(jìn)行加固處理,
3、將反沖水改為使用生產(chǎn)用水,重新架設(shè)管線至8臺(tái)離心機(jī);
4、在不影響潤滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)回油的情況下,鋼平臺(tái)開孔,將潤滑站、液壓站整體上移,使壓力表、液壓閥等露出鋼平臺(tái)。
經(jīng)過以上技術(shù)改造,取得以下成效:
1、有效的解決離心機(jī)振幅過高問題,振幅≤10次/秒,并減少因主機(jī)振動(dòng)而造成其它零部件的損壞;
2、提高設(shè)備完好使用率,八臺(tái)離心機(jī)能正常穩(wěn)定運(yùn)行;
3、減少設(shè)備維護(hù)檢修費(fèi)用,按每年更換一次主軸前后軸承算所需費(fèi)用約為:40萬元,而該軸承使用周期應(yīng)在2-3年;
4、解決虹吸室結(jié)晶現(xiàn)象,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)進(jìn)入的反沖水能形成一定厚度的液環(huán),有利于料漿的均勻分布,進(jìn)一步消除因布料不均勻而引起的主機(jī)振動(dòng);
5、轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的濾布、濾網(wǎng)及虹吸室通孔得到淡水的清洗,消除結(jié)晶現(xiàn)象,保證進(jìn)、排水的順暢;
6、轉(zhuǎn)鼓內(nèi)脫出的液相能很好的經(jīng)轉(zhuǎn)鼓與虹吸室的通孔排出,脫水效果良好;
7、對(duì)潤滑系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)情況能及時(shí)監(jiān)測(cè)、及時(shí)調(diào)節(jié)潤滑系統(tǒng)流量,并通過流量計(jì)觀測(cè)其流量大小,從而保證主軸上的兩套軸承得到充分潤滑,確保軸承在長時(shí)間工作條件下能正常運(yùn)轉(zhuǎn),杜絕機(jī)械設(shè)備事故;
8、能及時(shí)調(diào)整液壓回路中的單向調(diào)節(jié)閥及節(jié)流閥,調(diào)節(jié)油缸運(yùn)動(dòng)速度,更重要的是為各油缸合理分配流量,從而使可能同時(shí)工作的油缸能協(xié)調(diào)工作;
9、成功的改造使此機(jī)能夠適應(yīng)鉀肥物料的處理,物料含濕量≤8%。8月份離心機(jī)脫水工序物料水分三個(gè)工段分別為:7.89%,7.91%,7.69%,平均為7.83%,達(dá)到生產(chǎn)工藝要求。