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      300MW汽輪發(fā)電機增容改造

      2013-08-15 00:48:29黃振憲何進波
      河南科技 2013年4期
      關鍵詞:鐵心冷卻器溫升

      黃振憲 何進波 徐 健

      (湛江電力有限公司,廣東 湛江 524099)

      目前,隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,會進一步拉大供電需求缺口。為了緩解供電緊張局面,部分發(fā)電廠為了減緩新機組建設周期長、任務重、資金調(diào)配困難等,紛紛利用機組大修的機會,對發(fā)電機組進行增容改造,實現(xiàn)了周期短、見效快、經(jīng)濟顯著的效果。

      湛江電力有限公司的發(fā)電機是東方電機股份有限公司生產(chǎn)的QFSN-300-20-2型汽輪發(fā)電機,為提高汽輪機和發(fā)電機的效率,在汽輪機進行通流改造時,同步進行發(fā)電機增容改造。通過增容改造后,將發(fā)電機原來的300MW出力提高到額定功率330MW。通過對發(fā)電機通風冷卻系統(tǒng)的改進,優(yōu)化以及局部部件的更換等技術措施,進而提高機組效率,降低發(fā)電煤耗??梢砸暂^少的投入,獲取可觀的經(jīng)濟效益。

      一 發(fā)電機增容改造的主要項目:

      1.定子鐵心內(nèi)圓冷、熱風區(qū)之間加裝氣隙隔板

      發(fā)電機采用定、轉(zhuǎn)子相匹配的“四進五出”多流式通風系統(tǒng),機座配置隔板和風管,與鐵心徑向風道一起組成定子“四進五出”風區(qū),與轉(zhuǎn)子風路系統(tǒng)相匹配。轉(zhuǎn)子本體部分繞組采用氣隙銑孔斜流式氫內(nèi)冷,轉(zhuǎn)子端部繞組采用了縱橫兩路氫內(nèi)冷。根據(jù)平時運行時監(jiān)測數(shù)據(jù),發(fā)電機定子鐵芯溫升性能狀況良好,溫升還有較大裕度,滿足增容要求。增容改造后,發(fā)電機轉(zhuǎn)子溫升相對提高,為克服這一缺點,在定子鐵心內(nèi)圓冷熱風區(qū)之間加裝徑向氣隙隔板,以減少冷熱風氣流的混合串風,確保轉(zhuǎn)子具有較低的進風溫度,強迫氣隙處的冷卻氣體流經(jīng)轉(zhuǎn)子,提高轉(zhuǎn)子冷卻風量,降低發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組和定子鐵心的溫升,同時也減少端部氣隙氣流對內(nèi)部風區(qū)的干擾,從而可確保轉(zhuǎn)子溫升分布的均勻性和定子風量分布的合理性。根據(jù)溫升試驗計算:在TMCR工況下,發(fā)電機出力比額定工況增加10%時,發(fā)電機溫升都只有小幅度增加。所以結(jié)合發(fā)電機額定負荷運行時的溫升情況判斷,發(fā)電機增容10%各部溫升不會超標。

      2.更換定子槽楔

      更換全部定子槽楔,新型定子槽楔(即在槽楔上對應定子鐵心進出風方向通風孔的部位銑斜孔)可以減少風阻,提高定子鐵心的冷卻效果。改造后在冷、熱風區(qū)之間加裝的氣隙隔板。

      3.更換氫氣冷卻器

      由于發(fā)電機原設計的氫氣冷卻器換熱裕度只有7%,因此滿足不了增容到330MW的要求,必須全部換為新型的氫氣冷卻器。發(fā)電機按額定功率為330MW、效率為98.7%計算得出電能損耗值約為4.3MW。發(fā)電機電能損耗絕大部分都會轉(zhuǎn)變成熱能,發(fā)電機定冷水約帶走1MW電能轉(zhuǎn)換的熱量,還有0.3MW損耗含在機殼散熱以及輔助設備損耗中,因此氫氣冷卻器需要有3MW的換熱能力,每組氫氣冷卻器需要有705kW的換熱能力(原來的冷卻器換熱功率650KW),才能滿足發(fā)電機增容后換熱容量增加的要求,新型冷卻器保持原冷卻器安裝尺寸不變.

      二 增容改造對定子線圈的固定

      1.定子線圈槽部固定:槽底和層間墊有適形材料,并采用漲管熱壓工藝,使線棒在槽底及層間各處接觸面服帖,受力均勻,槽口處用槽楔楔緊,楔下設有波紋板,以保證槽楔對線棒有長期穩(wěn)定的壓力,從而有效地避免了槽內(nèi)線棒的振動磨損。

      2.定子線圈切向固定:在鐵心的擴槽處打入對頭斜楔,在其他部位也用半導體墊片填滿線棒與槽壁之間的空隙,使線棒緊貼槽壁(順轉(zhuǎn)向一側(cè))以降低表面電位,避免腐蝕。

      3.定子線圈端部固定:線圈端部設有若干個固定在壓圈上的絕緣支架及三個玻璃鋼綁環(huán),上下層之間設有幅向楔塊。線圈通過綁扎固定在上述綁環(huán)及支架上,綁繩為浸膠的高強度滌綸玻璃絲繩,下層線圈沿綁環(huán)及支架處進行小綁,上層線圈除沿支架小綁外,沿線棒端部漸開線法線方向,若干線棒相互大綁,在線棒鼻端用粗的滌綸玻璃絲繩進行綁扎。線棒間用絕緣墊塊外包浸膠后的適形材料塞進,線棒與支架、綁環(huán)等接觸處均墊以適形材料,使之接觸可靠。整個端部經(jīng)熱烘固化后為一牢固的整體。

      三 發(fā)電機增容改造后的主要試驗項目

      1.發(fā)電機定子鐵損試驗。2.定子繞組端部自振頻率試驗,測試結(jié)果應符合預防性試驗規(guī)程要求。3.定子繞組內(nèi)冷水流量試驗。4.定子繞組水壓試驗。5.發(fā)電機定子繞組測量絕緣電阻和吸收比。6.測試定子線圈直流電阻,其相間相差不得大于最小值的2%。7.定子繞組交流耐壓試驗。8.定子繞組直流耐壓和泄漏電流試驗。9.發(fā)電機定子測溫元件測量。10.發(fā)電機整體密封性試驗。11.發(fā)電機三相穩(wěn)定短路試驗。12.發(fā)電機空載特性試驗。

      四 增容改造后發(fā)電機的主要技術參數(shù)

      增容改造后的主要技術參數(shù)如下:1.額定功率:330MW 2.額定電壓:20kv3.額定電流:11207A 4.功率因數(shù):0.85 5.額定勵磁電流:2363A 6.額定勵磁電壓:498V 7.額定氫氣壓力:0.3MPa8.定子繞組冷卻水出水溫度:≤85℃ 9.定子繞組溫度:≤120℃ 10.定子鐵心溫度:≤120℃ 11.轉(zhuǎn)子繞組溫度:≤110℃ 12.發(fā)電機進風溫度:≤46℃ 13.氫氣冷卻水進水溫度:20~33℃ 14.氫氣冷卻器冷卻水量:4×100t/h 15.定子繞組冷卻水水量:50t/h 16.定子繞組冷卻水進水溫度:35 ~45℃效率:≥98.7

      五 增容改造后的效果

      出力:增容后發(fā)電機均能在滿負荷330MW下安全、連續(xù)運行。

      轉(zhuǎn)子繞組溫升:增容后,在330MW工況下的轉(zhuǎn)子繞組平均溫升較改造前不僅沒有升高,反而下降4~6K左右。

      定子鐵心溫度最高溫度:增容前的300MW發(fā)電機,其中部風區(qū)(5風區(qū))的鐵心溫度較高,有的高達80~90℃。增容改造后,該區(qū)域的鐵心溫度得以較低,在330MW工況下,降低幅度達到8~14℃左右。

      目前,發(fā)電機組已全部增容改造完畢,現(xiàn)在運行參數(shù)穩(wěn)定,額定出力可達到了33萬千瓦,實現(xiàn)機、爐容量相匹配,充分發(fā)揮機組整體效率,降低機組的發(fā)電煤耗和廠用電率,經(jīng)濟性能得到提高,達到了增容改造的目的,提高機組的競爭力,大大滿足電網(wǎng)對機組的要求和電力市場競爭需求,從而提高了機組的可靠性、可調(diào)性。

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