■孫玉鑫
〔農(nóng)二師三十團棉花加工廠,新疆庫爾勒 841000〕
棉花加工質(zhì)量是棉花加工企業(yè)各種管理工作的綜合反映,加工企業(yè)的技術(shù)水平、管理水平都能從產(chǎn)品加工質(zhì)量反映出來。目前手摘棉和機采棉的質(zhì)量和檢測標(biāo)準(zhǔn)是統(tǒng)一的,各項要求也是相同的。要達到這一質(zhì)量要求不僅要加強管理,提高管理水平,而且要提高技術(shù)水平,特別是要轉(zhuǎn)變各級人員的觀念,從而提高全體人員對加工質(zhì)量的認(rèn)識。
皮棉品級:平均品級3.1級,比2011年提高了0.2%。2級率1.7%,比2011年提高了1.7%。3級率84.6%,比2011年提高了10.5%。4級率13.7%。
棉纖維長度:平均長度28.8 mm,比2011年提高了0.2 mm。30 mm占0.7%,29 mm占41.6%,28 mm占52.1%,27 mm占5.3%,26 mm以上占0.2%。
通過以上數(shù)據(jù)反映品級長度較2011年度有所提高。
籽棉品質(zhì)較差,籽棉僵尖、半僵含量較大,后期機采棉采摘質(zhì)量差。碎葉棉鈴含量較大,給加工造成較大的困難。
籽棉回潮率過低,加工時對棉纖維長度所損傷。在不使用烘干設(shè)備情況下,皮棉回潮率在3%~5%。
機采棉清理設(shè)備故障及堵塞較嚴(yán)重,造成安全運轉(zhuǎn)率低,增加成本,但較2011年度有所好轉(zhuǎn)。
技術(shù)工人對新設(shè)備、新工藝了解和掌握不到位,對出現(xiàn)的故障和質(zhì)量缺陷不能及時有效地排除,影響加工質(zhì)量和產(chǎn)量。
如何提高機采棉的加工質(zhì)量,使之達到“安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗”這個目標(biāo),根據(jù)三十團加工廠實際采取的措施和今后要采用的方法。我筆者談一點對加工質(zhì)量管理的粗淺看法。
先進的設(shè)備需要高素質(zhì)的人員來操作,提高企業(yè)職工素質(zhì)是提高產(chǎn)品質(zhì)量降低成本的重要環(huán)節(jié),所以要重視職工的素質(zhì)培養(yǎng)工作。高質(zhì)量的產(chǎn)品是由高素質(zhì)的人生產(chǎn)出來的,提高素質(zhì)的方法之一就是培訓(xùn),其目的就是減少或消除職工有關(guān)工作經(jīng)驗的缺乏。
利用夏季檢修對設(shè)備進行有針對性的解體,組織職工進行現(xiàn)場培訓(xùn),讓職工了解設(shè)備結(jié)構(gòu),在軋期對產(chǎn)量、質(zhì)量等方面有什么樣的影響,設(shè)備各部位的工作原理,檢修流程,以及將采取的新措施。如何才能在保持質(zhì)量的前提下,使產(chǎn)量最大化、成本最低化,使職工從理性認(rèn)識上升到感性認(rèn)識。
(1)機采棉的收購。
在收購環(huán)節(jié)上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)?;爻甭士刂圃?%~16%。根據(jù)不同時間段采收的籽棉分別堆放。通過2012年度機采棉收購情況來看。上午10時至22時采收的,回潮率一般在8%左右;22時至24時采收的,回潮率一般在12%以下;24時以后采收的,回潮率一般在12%~15%。
(2)機采棉的采收。
通過以上數(shù)據(jù)反映出,適時采收是控制籽棉回潮率最經(jīng)濟有效的方法,也是降低加工成本有效的方法。在源頭對籽棉質(zhì)量進行控制,規(guī)范采棉機操作技術(shù),根據(jù)棉花吐絮先后按要求適時進行機械采摘。采棉時噴水多少根據(jù)氣溫、露水等實際情況確定,并根據(jù)棉田吐絮情況適當(dāng)調(diào)整采摘速度。既可保證棉田采摘質(zhì)量,又可提高棉花等級。采收時避免棉葉、棉鈴破碎,便于加工過程的雜質(zhì)清理,為收購優(yōu)質(zhì)機采棉奠定基礎(chǔ),保證棉花的加工質(zhì)量。
(3)機采棉的存儲。
機采棉收購進場后,存儲工作尤為重要,此環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題將會使籽棉降級或霉變,造成無法彌補的損失,所以在機采棉的存儲中要做到:①對收購籽棉成垛后每垛籽棉的回潮率要有詳細(xì)的記錄,盡早加工回潮率在12%以上的籽棉;②回潮率在12%以下的籽棉起垛堆放,垛高不易高于4 m,因機采棉干濕不均勻還有較濕的棉葉等雜物,長期堆放易發(fā)生霉變;③機采棉在存儲中盡量做到早收早加工,但是也不可即卸即加工,因為籽棉回潮率不均勻,一般存放5~7 d可使垛內(nèi)籽棉回潮率基本一致,保證加工出的皮棉質(zhì)量一致均勻。
(4)機采棉的付軋。
合理按排付軋棉垛,白班加工回潮率在10%以上的籽棉,晚班加工回潮率在10%以下的籽棉,這樣可有效減少設(shè)備對棉纖維長度的損傷,各種清理設(shè)備又能發(fā)揮出較好的清理效能,同時又在不使用烘干設(shè)備的情況下,加工出高質(zhì)量的皮棉。
2011年度回潮率在10%以下的籽棉比例較高,在不使用烘干設(shè)備的情況下,經(jīng)過幾道籽棉清理機的清理,棉纖維長度所損傷。皮棉回潮率在3%~5%。
機采棉由于自身特性,運行的設(shè)備多,每臺設(shè)備的可靠性決定了整條生產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)率。正常情況下運轉(zhuǎn)率要求達到96%以上,較高的運轉(zhuǎn)率不僅符合“安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗”的總體目標(biāo),而且也是解決存儲問題最有效、最經(jīng)濟的方法。這兩年機采棉加工未達到此要求,2011年運轉(zhuǎn)率不到70%。2012年雖然運轉(zhuǎn)率提高了很多,但是故障率還是較高。在今后的工作中應(yīng)進一步做好和加強以下這幾方面的工作。
(1)根據(jù)這幾年的實踐經(jīng)驗證明,鋸?fù)脖仨毥?jīng)過砂磨,肋條要認(rèn)真的用水沙紙打磨,消除毛刺和棱角,提高肋條表面的光潔度。阻殼肋條的平整度及光潔度達不到要求會影響棉籽的及時排出,排籽不暢造成工作箱壓力增大,質(zhì)量下降,只有降低喂花量才能保證質(zhì)量,但會造成產(chǎn)量下降,所以對阻殼肋條的安裝打磨一定要認(rèn)真細(xì)致。如果這些措施做得不是太到位,就會對加工質(zhì)量有一定的影響。
(2)為使軋花設(shè)備在加工中長期處于良好狀態(tài),就必須按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進行檢修。檢查、發(fā)現(xiàn)、維修設(shè)備在上年度工作中出現(xiàn)的問題,恢復(fù)設(shè)備的最佳工作狀態(tài)。如設(shè)備檢修工作不到位存在缺陷,將直接導(dǎo)致軋期的設(shè)備運轉(zhuǎn)率下降。做好設(shè)備的維護保養(yǎng)工作,既是提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率的保證,也是加工出優(yōu)質(zhì)皮棉的主要條件。
(3)不斷提高和完善加工技術(shù)工藝,精心維修、操作設(shè)備,在生產(chǎn)過程中,對設(shè)備進行適時調(diào)整。隨時檢查、了解、掌握設(shè)備工作狀態(tài),如鋸片有無缺齒、倒齒、毛刺等,肋條、毛刷有無磨損現(xiàn)象,肋條、工作箱、皮棉道是否“三光”、“兩暢”、“一凈”,主設(shè)備轉(zhuǎn)速、間隙是否正常,輔設(shè)備與主設(shè)備的性能匹配是否合理,以確保每臺軋花機臺時產(chǎn)量、質(zhì)量均勻穩(wěn)定。
(4)定時和不定時地對三絲清理機、籽清機、軋花機、皮清機等各排雜部位進行清理,防止因各排雜部位的堵塞而影響棉葉、不孕籽、僵尖和硬性雜物的及時排出,使各排雜部位發(fā)揮最大的效能。
在實際生產(chǎn)中,上述的清理設(shè)備故障及堵塞較嚴(yán)重,由于未能及時的清理,因此未使各排雜部位發(fā)揮最大的效能。但整體情況較2011年度有所好轉(zhuǎn)。
(5)設(shè)備的調(diào)整不能一勞永逸,這種觀念必須轉(zhuǎn)變?!耙蚧ㄅ滠嚒本褪且鶕?jù)籽棉不同的等級、品質(zhì)、回潮率、含雜率以及棉纖維的粗細(xì),對設(shè)備進行適時調(diào)整。設(shè)備在使用一段時間后都有不同程度的磨損,有些部位間隙也隨之改變,質(zhì)保能力也隨之下降,如毛刷正常情況下加工30 d左右就有不同程度的磨損,造成刷棉不凈有回棉現(xiàn)象,皮棉中索絲含量增加。肋條在加工中后期時,工作點磨損后造成過棉籽現(xiàn)象,在皮清機分梳時鑲在齒輥上影響鋸齒的分梳效果,所以對磨損較嚴(yán)重的肋條要及時更換。
(6)在2013年的生產(chǎn)線技改工作中,多吸取其他廠的先進經(jīng)驗,進一加強設(shè)備的安裝和制作部件的管理,提高生產(chǎn)線的工藝水平,使其達到較高的運轉(zhuǎn)率。
總之影響質(zhì)量的因素是多方面的,各道工序和設(shè)備及檢修質(zhì)量、設(shè)備狀態(tài)對皮棉都有不同程度的影響,但最主要的還是人的影響。人的觀念決定一切,應(yīng)該剔除不好的老觀念,多接受新觀念和新事物,那我們的工作就會有較大程度的改觀。優(yōu)質(zhì)的籽棉、完善的工藝、先進的設(shè)備、高素質(zhì)的職工隊伍、先進的管理必須具備,這樣才能保證機采棉加工達到“安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗”的總體目標(biāo)。