李國茂
(內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 特鋼分公司,內(nèi)蒙古 包頭014010)
特鋼分公司連軋生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力為85 萬t, 主要軋鋼設(shè)備有Φ850×1 二輥可逆式開坯機(jī)機(jī),Φ700×3 平立交替中軋機(jī)組,Φ550×4平立交替精軋機(jī)組,主要生產(chǎn)φ50~φ250mm 規(guī)格的圓鋼,主要品種有碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、齒輪鋼等。 長期以來,φ50~φ80 圓鋼生產(chǎn)中事故較多,彎鋼較多,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,導(dǎo)致生產(chǎn)效率低,成材率低,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力,也嚴(yán)重影響各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的提高。 因此決定對φ50~φ80 圓鋼生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)。
(1)上料輥道轉(zhuǎn)速慢、輥身短、影響裝爐速度,從而減少小時產(chǎn)量。
(2)裝爐料坯之間間隙過大,造成空步距的產(chǎn)生,影響加熱爐的生產(chǎn)率。
首先軋輥軸承座與瓦胎由于長期使用嚴(yán)重磨損,導(dǎo)致其配合間隙過大,軋制時容易產(chǎn)生扭鋼。其次,軋輥軸承座與軋輥牌坊滑板之間由于長期使用嚴(yán)重磨損,導(dǎo)致其配合間隙過大。 這都容易產(chǎn)生扭鋼。
(1)連軋區(qū)域φ550 軋機(jī)由于使用年限長,導(dǎo)致軋機(jī)彈跳大、穩(wěn)定性差,造成產(chǎn)品尺寸不穩(wěn)定。
(2)成品經(jīng)常出現(xiàn)耳子、錯牙等質(zhì)量問題。
(3)生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定。
(1)橫移小車體擺臂容易松動,推鋼時導(dǎo)致彎鋼產(chǎn)生。
(2)橫移輥道比蓋板高,并且蓋板高低不平,有焊肉,容易產(chǎn)生刮傷及彎鋼。
(3)橫移蓋板西側(cè)輥道邊子高低不平,上鋼時,鋼坯如果推的靠西,過鋼時容易造成刮傷。
(1)輥道高度不一致,輥道軸承碎,更換不及時,容易造成輥道抱死,導(dǎo)致鋼運行速度減慢,影響小時產(chǎn)量。
(2)2m 鋸后輥道與輥道邊子之間間隙過大,在輸送小規(guī)格圓鋼過程中,容易造成卡鋼。
(3)我廠軋制的品種規(guī)格多、定尺長度變化較多,每次使用移動鋸,都需要移動鋸口,而下一個品種或定尺又無法使用,每次都需要變動制作鋸口,這樣又費時又費力,而且還耽誤生產(chǎn)時間。
通過對相關(guān)制約因素進(jìn)行改進(jìn),挖掘設(shè)備的潛力,從而提高小圓的作業(yè)率的目的。
(1)將上料輥道整體改造,電機(jī)功率加大提高滾道轉(zhuǎn)速,輥子加長,軸頭加粗,基礎(chǔ)找平,大大提高了上料輥道的承載能力和轉(zhuǎn)速。 從而提高了軋制小規(guī)格圓鋼的原料坯裝爐速度。
(2)在加熱爐爐尾兩根動梁上加斜鐵。減少了裝爐料坯的空步距,增加爐內(nèi)有效裝鋼量,進(jìn)而提高了加熱爐生產(chǎn)效率。
(1)規(guī)圓工藝的應(yīng)用。 連軋由原來7 架軋機(jī)出成品改為6 架軋機(jī)出成品,7V 車改為規(guī)圓孔型。 規(guī)圓孔型應(yīng)用之后,φ50~φ80 圓鋼錯牙、耳子等質(zhì)量問題明顯減少,調(diào)整時間大幅度縮減,增加了有效生產(chǎn)時間,使班產(chǎn)及一次合格率都得到明顯提高。
(2)我廠原來的成品孔型設(shè)計時槽口為圓弧連接,現(xiàn)改為直線連接。 增加孔型槽口寬度,增加軋件在孔型中的寬展空間,減少錯牙、耳子的產(chǎn)生,提高了成材率。
(3)導(dǎo)衛(wèi)的適配。 將連軋4H、6H 軋機(jī)進(jìn)口導(dǎo)衛(wèi)由原來的滑動導(dǎo)衛(wèi)改為滾動導(dǎo)衛(wèi),加強(qiáng)導(dǎo)衛(wèi)的扶持作用,減少刮傷、扭轉(zhuǎn)等缺陷[1]。從而減少調(diào)整時間,提高了小時產(chǎn)量。 同時也提高了一次合格率。
(1)對橫移小車車體進(jìn)行小改小革,統(tǒng)一在車體上焊上擋板。這樣在推鋼時就不會產(chǎn)生彎鋼,使生產(chǎn)順暢。
(2)橫移蓋板增加滑道,橫移輥道比蓋板高,并且蓋板高低不平,有焊肉,容易產(chǎn)生刮傷及彎鋼。 在連軋機(jī)后輥道與熱鋸前輥道之間焊接滑道,以上問題得到解決。
(3)橫移蓋板西側(cè)輥道邊子高低不平,上鋼時鋼坯如果推的靠西,走鋼時容易造成刮傷。 在橫移蓋板西側(cè)輥道邊子上加導(dǎo)輪,減少刮傷的產(chǎn)生,使鋼坯在輥道上運行通暢。
(1)改造移動鋸鋸口
將移動鋸鋸口改造為多個鋸口并列,為移動鋸設(shè)立多個不同位置的鋸口。改造后增加了移動鋸的使用效率。既適應(yīng)了生產(chǎn)的需要,又節(jié)約了時間,從而提高了生產(chǎn)效率。
(2)切頭漏斗改造
原有2m 固定鋸下料口窄小且坡度不夠大, 隨著產(chǎn)量的不斷增加,熱鋸切頭很容易堵塞下料口,既影響小時產(chǎn)量又增加職工勞動強(qiáng)度。 把原有下料口加寬加大,坡度變陡,鋼板加厚,利用切頭的慣性掉入切頭槽。 減少多余勞動時間,從而增加了小時產(chǎn)量。
(3)定尺碰頭
我廠軋制鋼球料,定尺比較短,定尺機(jī)走到頭,定尺調(diào)不出來。 我們做了一個活動的小碰頭,在軋制短料時放上去,這樣定尺就能順利的調(diào)出來了。解決了我廠定尺機(jī)的不足,保證定尺長度,滿足了我廠軋制的需求。
(4)弧形鋼板的安裝
在軋制小圓時,軋制速度快,而且多支鋼同時切,這樣在鋼運輸過程中容易分開,在兩米鋸后容易掉到輥子和輥道邊子之間,造成卡鋼,影響產(chǎn)量。 在輥道邊子和輥子之間焊一塊與輥子一樣弧度的弧形鐵板。 解決了輥子和輥道邊子的卡鋼問題,減少了事故時間,提高了產(chǎn)量。
工藝優(yōu)化以及設(shè)備改進(jìn)后,經(jīng)過生產(chǎn)實踐,達(dá)到了預(yù)計效果。近半年來,生產(chǎn)順行,生產(chǎn)效率大大提高,工藝過程穩(wěn)定,成品尺寸良好,產(chǎn)品質(zhì)量大大改觀;同時操作人員的勞動強(qiáng)度大幅度降低,各項成本消耗指標(biāo)降低,改造達(dá)到了預(yù)期的效果。 φ50~φ80 圓鋼產(chǎn)量和質(zhì)量均得到提高, 產(chǎn)品的一次合格率從2013 年一季度94.3%提高到現(xiàn)在的95.78%。滿足了用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求,增強(qiáng)了市場競爭力,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]翁宇慶.軋鋼新技術(shù)3000 問[M].北京:中國科學(xué)技術(shù)出版社,2003.