趙學軍
勝利石油管理局黃河鉆井總公司,山東東營 257064
勝利油田早在2004 年就提出和逐步實施了區(qū)域鉆井技術(shù),該技術(shù)針對勝利油區(qū)部分區(qū)塊的地層結(jié)構(gòu)、巖性特征,推薦出與之相適應(yīng)的鉆具組合、優(yōu)選參數(shù)、泥漿體系及其配制、使用和維護等配套技術(shù)方案,對特殊地段施工難點、注意事項和潛在的復(fù)雜情況及預(yù)防處理措施也作了相應(yīng)提示。2012 年我們圍繞重點區(qū)塊,分析施工難點和易發(fā)生的井下復(fù)雜情況,在以往施工經(jīng)驗的基礎(chǔ)上將區(qū)域化鉆井模式進行了改進和升級,起到了成果顯著,鉆井速度得到了進一步提高,為公司取得良好經(jīng)濟效益做出了貢獻。
施工難點:
該地區(qū)的井設(shè)計井深一般在3 000m 左右,完鉆層位在沙四段。本地區(qū)壓力系數(shù)情況,鉆井液密度一般在1.40g/cm3~1.50g/cm3井深結(jié)構(gòu)大部分表層和油層。在施工中應(yīng)做好以下幾方面工作:防粘卡、防斜、防噴(地層壓力較高)、定向井防碰、防油氣層污染。
進入沙一段以后有大段的灰質(zhì)泥巖并夾雜少量石膏易造成縮徑;進入沙三段以后泥頁巖水化不均勻及微裂縫裂解造成坍塌明顯,井徑不規(guī)則,易造成電測阻卡的情況。2011 年電測成功率僅有66.7%。
改進措施:
通過優(yōu)化鉆井液技術(shù)方案,使用強抑制強封堵高性能防塌鉆井液,做好穩(wěn)定井壁,防塌,攜巖、潤滑等工作;加強短起下鉆,電測前通井等技術(shù)措施,確保電測一次成功。
取得效果:
2012 年完成7 口井,電測成功率100%,同比提高33.3%。
施工難點:
高21 區(qū)塊上部地層泥巖含量高,易水化縮徑,下部地層灰質(zhì)泥巖、灰質(zhì)砂巖、火成巖夾層多,普通PDC 鉆頭不適應(yīng)。
改進措施:
與研究單位合作試驗,改進復(fù)合片的尺寸和布局,研制了雙排齒5FPDC 鉆頭取得了較好的效果。
取得效果:
2012 年完成8 口井,平均井深3 474.63m,同比增加80.23m,平均機械鉆速17.37m/h,同比提高1.83m/h。
尤其是高21-斜41 井通過使用改進胎體雙排齒5FPDC 鉆頭,平均機械鉆速較鄰井提高41.82%。
施工難點
本區(qū)沙三中儲層為夾持于兩套深水泥巖中的湖底扇沉積。有較多的泥巖夾層。多數(shù)井表現(xiàn)為一個大的正韻律沉積,巖性下粗上細,中下部多為礫巖、含礫砂巖。下部地層因注水井影響造成密度高。沙四段底部石膏污染,砂巖及孔店紫紅色泥巖縮徑,泥巖垮塌嚴重,易形成 “糖葫蘆”井眼,施工中常發(fā)生電測遇卡現(xiàn)象。
改進措施:
1)及時關(guān)停注水井,并由技術(shù)員負責落實到位。鉆入注水層位前加強座崗觀察,發(fā)現(xiàn)泥漿性能異常及時采取措施;
2)提前對鉆井液進行預(yù)處理,防止沙四底部石膏層污染。完鉆后,搞好短起下通井措施,調(diào)整鉆井液性能達到電測要求,確保電測成功率。
取得效果:
2012 年完成28 口井,平均井深2649.70m,同比減少12.52m,平均機械鉆速29.02m/h,同比提高3.08m/h。
施工難點:
該區(qū)塊由于多年的開采和長期注水,使地層壓力發(fā)生很大變化,地層壓力比較紊亂,上部地層松軟易塌,承壓能力差,易井漏;下部地層夾層多,地層含灰質(zhì)泥巖、砂礫巖,研磨性高鉆時慢;鄰井密集,井間防碰存在難題。
改進措施:
1)優(yōu)選高效鉆頭、優(yōu)化鉆具組合和鉆進參數(shù),二開前及時做好防碰預(yù)案;
原料:苕粉350 g,水發(fā)木耳200 g,黃瓜 150 g,火腿 100 g,白菜、海帶絲各 150 g,黃豆芽 200 g,精煉油 35 g,蔥、姜各 25 g,泡辣椒 50 g,醋 35 g,醬油 40 g,精鹽 5 g,香油 15 g,湯2 000 g。
2)采用以擴大器代替扶正器的常規(guī)鉆具組合,使牙輪的使用情況易于判斷,減少了起下鉆時間,提高了鉆井速度。
取得效果:
2012 年完成7 口井,平均井深3 380.29m,同比提高47.98m,平均機械鉆速21.03m/h,同比提高3.85m/h。
施工難點:
該地區(qū)的井設(shè)計井深2500m 左右,完鉆層位為沙二、沙三段,井身結(jié)構(gòu)為二開長裸眼井。該地區(qū)沙二段為主要開發(fā)層,由于多年的開采和長期注水,使地層壓力發(fā)生很大變化,地層壓力比較紊亂,上部地層松軟易塌,承壓能力差,易井漏,并且部分地區(qū)還存在淺氣層。
改進措施:
1)通過應(yīng)用雙模承壓技術(shù),提高地層承壓能力,全年未發(fā)生鉆進井漏情況;
2)加強井身軌跡控制、把握潤滑劑加入時機和加量、加強活動鉆具。
2012 年完成3 口井,平均井深3 898.67m,同比提高203.34m,平均機械鉆速13.72m/h,同比提高4.21m/h。
尤其施工完成的坨76-斜25 井,完鉆井深3901m,平均機械鉆速15.04m/h,創(chuàng)該區(qū)塊同類型平均機械鉆速最高好成績。
施工難點:
該油區(qū)東臨渤海灣,是典型的海相沉積構(gòu)造地帶產(chǎn)油地區(qū)。屬于渤海灣盆地濟陽坳陷東營凹陷,構(gòu)造復(fù)雜,部分區(qū)塊東營組地層缺失。該地區(qū)地層傾角大而無序,方位漂移無規(guī)律。2012 年施工井特點是淺井多,定向點淺,起下鉆時間占鉆井比例大。以往一律采用HAT127 牙輪鉆頭,泵壓低、鉆頭水馬力小,影響鉆速。
改進措施:
1)二開采用“一趟鉆”技術(shù),減少起下鉆時間;
2)根據(jù)不同地層,試驗PDC 鉆頭,在羊角溝地區(qū)取得成功,降低噴嘴直徑,利用水馬力輔助破巖,使機械鉆速有了大幅增加。
取得效果:
2012 年完成41 口井,平均井深1725.61m,同比提高144.37m,平均機械鉆速32.29m/h,同比提高4.97m/h。
通過不斷完善區(qū)域化鉆井技術(shù),公司在重點區(qū)塊的施工井機械鉆速得到了明顯提高,同時解決了一系列施工技術(shù)難題,保障了鉆井生產(chǎn)任務(wù)安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成,實現(xiàn)了公司全年提速提效目標。