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    重鋼設(shè)備潤滑管理現(xiàn)狀及防控措施

    2013-08-13 03:52:42陳光福

    摘要:重鋼集團鋼鐵主工序于2011年全線貫通達(dá)產(chǎn),但投產(chǎn)初期,設(shè)備隱患多、故障多、消耗高,生產(chǎn)也不太順。文章分析了重鋼設(shè)備潤滑管理現(xiàn)狀和油脂消耗高的原因,提出了實際采取的降低油脂消耗的措施和方法以及達(dá)到的初步效果。

    關(guān)鍵詞:潤滑管理;油脂消耗;重鋼設(shè)備

    中圖分類號:TH117 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)20-0083-02

    1 設(shè)備潤滑管理現(xiàn)狀

    重鋼集團鋼鐵主工序包括物運、焦化、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、熱軋、中厚板、冷軋、型鋼、棒線、能控中心等,于2011年全線貫通達(dá)產(chǎn),但投產(chǎn)初期,因設(shè)計、制造、安裝、維護等原因,設(shè)備隱患多、故障多、消耗高,生產(chǎn)也不太順。由于設(shè)備潤滑管理重視不夠,設(shè)備隱患引起泄漏嚴(yán)重,治理不力,造成油脂消耗非常高。以2012年油脂消耗為例,年產(chǎn)鋼527.4萬t,油脂消耗達(dá)3595117kg,單耗達(dá)0.68kg/t鋼,比2011年全國0.38kg/t鋼高44.12%,消耗金額達(dá)七千多萬元,廢油回收667.2t,回收率僅25%左右,潤滑油流失較多,極大地增加了公司生產(chǎn)成本。

    2 油脂消耗高的原因

    經(jīng)對公司各單位設(shè)備潤滑管理情況分析研究,潤滑油脂消耗高的主要原因如下:

    潤滑管理重視不夠:部分領(lǐng)導(dǎo)重視不夠,關(guān)注不夠;由于檢查可能增加他們的工作量,可能要去做清潔,要去處理泄漏等,個別管理員對檢查不情愿,不支持,也不主動去檢查或自查。

    潤滑專管不足:油脂計劃申請流程不經(jīng)專管員,油脂申請領(lǐng)用專管員不知道,只是事后統(tǒng)計;許多專管員為年輕技術(shù)員,本身對潤滑管理和油脂知識不足,無法有效進行潤滑管理,提出的考核,部分人員會去找專管員爭辯,無法執(zhí)行考核。

    檢查力度不夠:各級點檢很少有關(guān)于設(shè)備潤滑檢查記錄,很多廠未開展定期檢查,甚至沒有專門檢查,找不到有關(guān)設(shè)備潤滑檢查的記錄。

    設(shè)備隱患引起泄漏,治理不力:設(shè)計、安裝或檢修后留下的設(shè)備隱患,機構(gòu)干涉,密封件質(zhì)量差,高溫火烤等,造成油管泄漏,甚至爆管,特別是高壓爆管,油液浪費非常大,隱患未徹底處理,反復(fù)出現(xiàn),個別點一直泄漏,沒有檢查處理,直到設(shè)備無法運行了,才被迫處理,有的液壓站內(nèi)油箱上部、閥臺、地面,甚至溝槽內(nèi)到處是油,形成油池,很多職工對油脂泄漏習(xí)以為常。

    設(shè)備環(huán)境差,清掃不及時:大部分設(shè)備處于高溫火烤、高粉塵,部分液壓設(shè)備長期處于高壓水周圍,環(huán)境惡劣,液壓站內(nèi)清潔差,清掃不及時,容易造成油液污染、乳化等,影響設(shè)備精度,造成油脂浪費。

    油脂存儲不規(guī)范:現(xiàn)場無專門油脂存儲點,廢油和新油混合,露天隨處隨意擱置,到處都有油桶,甚至發(fā)生被偷盜了還不知道,用的時候才發(fā)現(xiàn)不夠。

    油脂種類過多:產(chǎn)線設(shè)備類型多,工況復(fù)雜,各廠油脂種類各異,部分廠油脂達(dá)二十多種,進口油品也多,增加了管理難度和采購存儲成本。

    廢油回收重視不夠:廢油回收意識差,檢修時,油缸和油管的余油隨處排放,現(xiàn)場油污很多,換下來的廢油沒收集,隨處擱置,也不及時申報處置,泄漏治理不力也導(dǎo)致回收率低,另外廢油降級使用或作他用,也導(dǎo)致回收率低。

    3 防控措施與方法

    為系統(tǒng)開展設(shè)備潤滑專項管理活動,公司成立設(shè)備潤滑管理小組,各廠、車間設(shè)置專管員,具體負(fù)責(zé)公司設(shè)備潤滑管理工作以及對公司潤滑油脂的采購、使用、檢驗等實施有效的監(jiān)督,做到分工明確,責(zé)任到人。

    重新梳理公司、各廠設(shè)備潤滑管理制度和標(biāo)準(zhǔn),下發(fā)關(guān)于《加強設(shè)備潤滑油脂管理》的通知,提出管理要求,以公司油脂消耗0.548kg/t鋼,降低油脂消耗一千萬元以上為目標(biāo),分解落實各單位油脂消耗指標(biāo)和廢油回收要求,以潤滑管理專題會和設(shè)備管理周例會等形式,發(fā)動各級管理者自查、抽查潤滑管理情況,關(guān)注潤滑管理,支持和倡導(dǎo)油脂節(jié)約、回收意識。

    邀請行業(yè)專家和潤滑油品專業(yè)廠家技術(shù)人員有針對性地開展油品相關(guān)知識及國產(chǎn)化、高溫環(huán)境的設(shè)備潤滑與密封、潤滑新技術(shù)、新工藝等培訓(xùn),提高潤滑專管員素質(zhì)和能力,加強潤滑管理;要求油脂計劃申請、領(lǐng)用需經(jīng)專管員確認(rèn),以總體控制各單位油脂消耗、分配、回收工作。

    每季度組織公司級潤滑專項檢查,要求廠級、車間每月、每周組織專項檢查,三級點檢在設(shè)備巡檢時,按照《設(shè)備給油脂標(biāo)準(zhǔn)》和管理要求,隨時關(guān)注設(shè)備潤滑和油脂泄漏情況,對存在的問題提出考核,并督促整改到位。

    以設(shè)備潤滑故障率為零、泄漏率為零為目標(biāo),開展設(shè)備泄漏治理。加快推進煉鋼鑄機油管改造,徹底處理三條軋線軋機高壓油管爆管隱患,優(yōu)化各系統(tǒng)液壓油管走向,減少使用金屬軟管,及時更換失效密封,杜絕液壓爆管,及時消除設(shè)備潤滑隱患,分階段、分區(qū)域治理設(shè)備泄漏。

    按照設(shè)備使用維護規(guī)程與管理制度,確保室外油站每周清掃兩次,室內(nèi)油站每周清掃一次,保持液壓站清潔;利用好現(xiàn)場濾油裝置,保持油液清潔度,采取措施,防止水進油或油進水,重點防止液壓油、油膜軸承油等乳化、污染變質(zhì)。

    公司統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置油品現(xiàn)場存儲點,各廠設(shè)置專門油脂存儲點,避免露天擱置,防止油品被盜,減少油品存儲成本。

    廠、公司范圍內(nèi)優(yōu)化油脂品種結(jié)構(gòu),盡量減少油脂使用品種,減少使用進口油品,降低消耗。

    設(shè)置軋機油膜軸承油放水收集、沉淀、回收裝置,各廠設(shè)置廢油集中分類堆放,及時回收檢修中余油,每季度集中招標(biāo)處置各單位廢油,及時處置設(shè)備大修更換油,有效管理廢油,防止廢油作“廢物”處理。

    4 效果分析

    每月公司收集整理各單位油脂消耗和回收情況,保證消耗指標(biāo)和回收管理受控,公司2013年一季度產(chǎn)鋼148.15萬t,油脂消耗598759kg,油脂單耗為0.4kg/t鋼,低于公司計劃的0.548kg/t鋼油耗指標(biāo),比計劃指標(biāo)節(jié)約價值三百多萬元,取得很好的效果;廢油回收為55920kg,回收率僅為12.3%,效果較差,需要加大管理力度。

    5 結(jié)語

    開展設(shè)備潤滑專項管理工作以來,雖然達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。但設(shè)備潤滑管理不僅是一項專業(yè)化、精細(xì)化和制度化的工作,需要滲透到設(shè)備管理的各個方面,既要領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與和工作到位,還必須持之以恒地推進和加大管理力度,才能保證和鞏固管理效果。

    作者簡介:陳光福(1970—),男,重慶鋼鐵股份公司機動處機械高級工程師,碩士,研究方向:冶金設(shè)備技術(shù)及管理。

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