摘要:湛江調(diào)順電廠2×600MW機(jī)組油改煤后,原設(shè)計(jì)處理高含硫燃奧里油煙氣的濕法脫硫裝置改造為處理燃煤煙氣,該裝置運(yùn)行中存在能耗偏高、廠用電率較大的不利情況。在現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ)上,在保證煙氣污染物排放達(dá)到環(huán)保要求的前提下,通過(guò)運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整、運(yùn)行操作的優(yōu)化試驗(yàn),使脫硫裝置的能耗降低;脫硫系統(tǒng)運(yùn)行故障率下降,可用率提高;提高石膏副產(chǎn)品質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:油改煤;濕法脫硫;運(yùn)行優(yōu)化;節(jié)能降耗
中圖分類號(hào):X701 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2013)20-0036-03
1 改造概況
1.1 改造總述
湛江調(diào)順電廠兩臺(tái)機(jī)組原燃用400號(hào)奧里乳化油S=2.85%,已配套建好一爐一塔制兩套石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置?,F(xiàn)因奧里油供應(yīng)問(wèn)題,將其改造成為燃煤機(jī)組。根據(jù)環(huán)評(píng)要求取消旁路煙道,在對(duì)原有脫硫系統(tǒng)改動(dòng)最小、盡量利用原有系統(tǒng)及設(shè)備的前提下,脫硫率保證值將不低于95%時(shí)系統(tǒng)所能適應(yīng)的入口煙氣SO2濃度最大值為4400mg/Nm3及其對(duì)應(yīng)燃煤硫分Sar為1.98%、出口SO2排放濃度不大于200mg/Nm3。兩臺(tái)機(jī)組分別于2011年8月、10月份投產(chǎn)發(fā)電。
1.2 改造后系統(tǒng)簡(jiǎn)介
改造后FGD系統(tǒng)采用濕式強(qiáng)制氧化、石灰石-石膏回收工藝,一爐一塔制,吸收塔采用的逆流噴淋空塔。整個(gè)工藝系統(tǒng)主要分為:煙氣系統(tǒng)、SO2吸收系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、排空及漿液拋棄系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、石灰石漿液配制系統(tǒng)、工藝水和壓縮空氣系統(tǒng)。
2 改造后現(xiàn)狀分析
經(jīng)過(guò)改造后一年多的運(yùn)行,對(duì)脫硫裝置歷史數(shù)據(jù)和運(yùn)行參數(shù)的分析和研究,湛江調(diào)順電廠2×600MW機(jī)組脫硫裝置主要存在以下需要優(yōu)化的地方:
2.1 自動(dòng)化程度偏低
投運(yùn)的兩套脫硫裝置,其DCS系統(tǒng)中,除了除霧器沖洗為自動(dòng)外,所有操作均為手動(dòng),所有設(shè)備的順控程序均未投入使用,增加了操作難度和誤操作的幾率。特別是GGH的蒸汽吹掃也沒(méi)有投自動(dòng),且高壓水沖洗不可用,對(duì)FGD的穩(wěn)定運(yùn)行存在較大風(fēng)險(xiǎn),在脫硫旁路取消的背景下,整套脫硫裝置的運(yùn)行可靠性相應(yīng)提高至與發(fā)電主機(jī)相同的程度,因此脫硫裝置現(xiàn)狀成為整個(gè)電廠的安全生產(chǎn)的“短板”。
2.2 測(cè)量?jī)x表準(zhǔn)確性
脫硫DCS顯示儀表參數(shù)與實(shí)際測(cè)量值存在較大偏差。比較重要的如吸收塔漿液密度較實(shí)際值偏高2%;石灰石漿液密度偏低2%;煙氣流量和壓力誤差較大;除霧器壓差不準(zhǔn)確;GGH壓差不準(zhǔn)確等。給操作人員增加了工作難度,也使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、事故預(yù)防難度加大。
2.3 操作參數(shù)控制
兩套脫硫系統(tǒng)的基本控制策略還是設(shè)計(jì)合理,在幾乎完全是操作員盤面手動(dòng)的情況下,脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,脫硫效率維持在95%以上,保持了較低的故障率。但是仍然存在某些參數(shù)的設(shè)定不太合理,人為增加了操控的難度,如漿液密度控制、pH值控制、真空皮帶脫水機(jī)運(yùn)行參數(shù)等。
2.4 石膏品質(zhì)
根據(jù)優(yōu)化試驗(yàn)前三個(gè)月石膏化驗(yàn)數(shù)據(jù),水分13.2%,純度88%,品質(zhì)較低。而原設(shè)計(jì)要求石膏純度高于或等于90%,自由水分不高于10%。
2.5 能耗
漿液系統(tǒng)絕大部分設(shè)備均為油改煤之前的舊有設(shè)備,由于燃煤平均含硫最高僅1.98%,較之原設(shè)計(jì)下降50%,使得轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備普遍容量均過(guò)大,能耗偏高,脫硫廠電率達(dá)到1.65%。
3 優(yōu)化試驗(yàn)措施
3.1 煙氣系統(tǒng)
GGH的運(yùn)行安全直接關(guān)系到脫硫裝置乃至電廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn),GGH運(yùn)行中容易堵塞,高壓沖洗水泵原運(yùn)行方式是GGH壓降明顯增加后投用,但此時(shí)往往已經(jīng)無(wú)法阻止堵塞的進(jìn)一步加劇。由于GGH在歷史運(yùn)行過(guò)程中,高壓水泵啟動(dòng)條件設(shè)置過(guò)高等原因,使得GGH沖洗效果不理想,即使沖洗后壓差正常,往往在短期內(nèi)壓差又迅速上升。加強(qiáng)GGH的吹掃:蒸汽吹掃順控程序改為,間隔時(shí)間定為16小時(shí)一次。高壓沖洗水泵沖洗原規(guī)程為根據(jù)GGH壓差進(jìn)行,現(xiàn)改為15天沖洗一次,沖洗時(shí)間12min,按照GGH沖洗轉(zhuǎn)速,保證至少6圈沖洗,此吹掃選擇負(fù)荷較高時(shí)進(jìn)行,至少大于450MW。經(jīng)過(guò)此優(yōu)化,GGH壓差能夠控制在設(shè)計(jì)范圍,2012年#2機(jī)組最長(zhǎng)運(yùn)行周期已達(dá)6個(gè)月。
3.2 吸收系統(tǒng)
3.2.1 參數(shù)控制。吸收系統(tǒng)的參數(shù)控制,對(duì)于石膏品質(zhì)的控制以及漿液的穩(wěn)定極為重要。根據(jù)2臺(tái)機(jī)組運(yùn)行的實(shí)際情況,確定如下參數(shù):
(1)pH值控制在5.0~5.6之間,減少吸收塔結(jié)垢,穩(wěn)定石膏結(jié)晶。原來(lái)經(jīng)常pH值高達(dá)6.2,對(duì)石膏生長(zhǎng)極為不利。
(2)漿液密度控制在1130~1180kg/m3范圍。原密度范圍1140~160kg/m3,由于范圍過(guò)窄,燃煤含硫高時(shí),造成皮帶脫水系統(tǒng)頻繁啟動(dòng),影響設(shè)備壽命,增加能耗。
(3)吸收塔液位控制在9.5~10.2m。
(4)石灰石漿液補(bǔ)充量,原為手動(dòng)控制,而優(yōu)化試驗(yàn)使用添加劑后,pH值響應(yīng)緩慢,再根據(jù)pH值調(diào)節(jié)石灰石漿液流量發(fā)生較為嚴(yán)重的滯后。控制方式改造成自動(dòng)調(diào)節(jié),并安裝參考值模塊,該參考值(m3/h)定義為:
[實(shí)測(cè)煙氣量]×[煙氣中SO2濃度]×95%/64×100×
1.03/0.8/25%/[石灰石漿液密度],石灰石漿液補(bǔ)充盡量按此參考值添加(圖1)。
圖1 石灰石漿液流量參考值設(shè)定公式
3.2.2 除霧器沖洗程序優(yōu)化。原除霧器沖洗程序沖洗方式為每個(gè)閥門開(kāi)啟1.5min,間隔3min開(kāi)啟下一個(gè)閥門,一個(gè)循環(huán)為約100min,平均每小時(shí)流量42m3。此種沖洗方式不僅沖洗效果差,水耗也較高,低負(fù)荷時(shí)對(duì)水平衡壓力較大,使得不僅廢水排量較設(shè)計(jì)值增加了100%,還常常需要向事故漿液箱排漿。將除霧器沖洗程序改為所有閥門連續(xù)依次各沖洗1.5min,之后間隔85min后開(kāi)始下一循環(huán),這樣沖洗效果較好,且沖洗水量可降為32m3/h。確保了除霧器壓差在正常范圍的前提下防止GGH高壓沖洗水量過(guò)大對(duì)脫硫水平衡造成干擾。
3.3 石膏脫水系統(tǒng)
3.3.1 石膏旋流站。由于石膏脫水系統(tǒng)沿用舊有設(shè)備,裕量達(dá)到了100%,為降低能耗,盡可能采用兩爐同時(shí)脫水,使用一套皮帶脫水機(jī)系統(tǒng)。每臺(tái)爐對(duì)應(yīng)了一臺(tái)石膏旋流器,該石膏旋流器有12個(gè)旋流子,對(duì)于設(shè)計(jì)燃煤情況,旋流器同樣有100%的裕量,如每次脫水時(shí)啟用全部旋流子,固然可以很快降低漿液密度,但如此短時(shí)間的密度降低,將對(duì)石膏晶粒的生長(zhǎng)產(chǎn)生很大沖擊,造成石膏品質(zhì)下降。因此,每次兩爐共同脫水時(shí),石膏旋流器應(yīng)啟用6~8個(gè)旋流子,即使偶爾出現(xiàn)單臺(tái)爐脫水,旋流子數(shù)量也不要超過(guò)10個(gè),控制旋流子底流濃度在45%~55%之間。磨機(jī)制漿時(shí)也同樣不得同時(shí)使用兩臺(tái)磨機(jī),單臺(tái)磨機(jī)出力即可滿足需要。
3.3.2 真空皮帶脫水機(jī)參數(shù)控制。石膏脫水時(shí)皮帶機(jī)運(yùn)行情況,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察,真空度達(dá)到-70~-60kPa,濾餅厚度15~17mm,石膏含水率達(dá)到12%以上,原因可能為:(1)石膏結(jié)晶較差;(2)石膏表面覆蓋一層顆粒度極小的粉塵等物質(zhì)。
采取的優(yōu)化措施為:(1)加強(qiáng)廢水排放。(2)加強(qiáng)對(duì)真空度的監(jiān)視,調(diào)整脫水皮帶機(jī)頻率使其真空度盡量控制在-50kPa左右。(3)石膏脫水時(shí)控制濾餅厚度在22~27mm。(4)添加脫硫添加劑促進(jìn)結(jié)晶效果。采取以上措施以后石膏的含水率由之前的13%以上穩(wěn)定在10.2%以下,最低達(dá)到9.6%,保證了石膏品質(zhì)。
3.3.3 石灰石漿液制備系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)對(duì)石灰石漿液旋流器底流和溢流的分析,底流密度1805kg/m3,溢流密度1308kg/m3,符合設(shè)計(jì),石灰石磨制系統(tǒng)工作正常。但進(jìn)塔石灰石漿液密度經(jīng)測(cè)量為1230kg/m3,但儀表顯示為
1020kg/m3,與設(shè)計(jì)值30%的濃度有一定差距。經(jīng)過(guò)排查分析,密度計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)的原因是密度計(jì)旁路的限流孔板由于沖刷,孔徑增大,已經(jīng)無(wú)法起到限流作用,使得流過(guò)密度計(jì)的流量過(guò)小?,F(xiàn)已將石灰石密度測(cè)量旁路的限流孔板改為截止閥,使用閥門調(diào)節(jié)確保了流過(guò)密度計(jì)的漿液流速在表計(jì)的規(guī)定范圍內(nèi)。
3.3.4 脫硫系統(tǒng)保護(hù)邏輯。湛江調(diào)順電廠保護(hù)邏輯是由北京博奇重新編制,已經(jīng)考慮到取消旁路的情況。但是由于當(dāng)前部分儀表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,存在較大的誤動(dòng)作風(fēng)險(xiǎn),已經(jīng)對(duì)儀表系統(tǒng)進(jìn)行校正,對(duì)保護(hù)邏輯進(jìn)行了梳理,確保了機(jī)組整體的安全運(yùn)行,提高了運(yùn)行可靠性。
3.4 脫硫添加劑節(jié)能試驗(yàn)
脫硫添加劑具有促進(jìn)SO2的直接反應(yīng),加速CaCO3的溶解,促進(jìn)CaSO3迅速氧化成CaSO4,強(qiáng)化CaSO4的沉淀,降低液氣比,減少鈣硫比,減少水分的蒸發(fā),對(duì)pH值有一定的緩沖作用。
湛江調(diào)順電廠脫硫裝置設(shè)計(jì)起點(diǎn)較高,脫硫效率必須維持在95%以上,在添加劑試驗(yàn)之前,1#(2#)塔一共四臺(tái)循環(huán)泵,從未投用少于三臺(tái),入口煙氣含硫量在1500~2000mg/Nm3時(shí),pH值需提高至5.8以上,才可維持95%以上的脫硫效率;含硫量在3000mg/Nm3以上時(shí),pH值需提高至6.0左右,長(zhǎng)此以往,造成石膏純度過(guò)低,含水較高,且石灰石消耗較高。在煙氣含硫3500mg/Nm3以上時(shí),必須投用全部四臺(tái)循環(huán)泵。使用添加劑后,大部分時(shí)間僅投用兩臺(tái)循環(huán)泵,在高達(dá)3500~4000mg/Nm3含硫時(shí),也只需開(kāi)啟三臺(tái)循環(huán)泵,且無(wú)須提高pH值。一年的運(yùn)行中,pH值始終控制在5.2~5.6的范圍內(nèi)。
煙氣含硫在2500mg/Nm3以下時(shí)投運(yùn)兩臺(tái)漿液循環(huán)泵脫硫效率可保證95%以上,如圖2所示:
圖2
煙氣含硫在1800~4000mg/Nm3時(shí)投運(yùn)三臺(tái)漿液循環(huán)泵脫硫效率可保證95%以上,如圖3所示。
據(jù)統(tǒng)計(jì)一臺(tái)漿液循環(huán)泵電流在90A左右。300MW時(shí),雙泵和三泵運(yùn)行時(shí)增壓風(fēng)機(jī)電流平均相差8A,450MW時(shí),雙泵和三泵運(yùn)行時(shí)增壓風(fēng)機(jī)電流平均相差12A。全年大約可以節(jié)電475萬(wàn)度至750萬(wàn)度,對(duì)于一臺(tái)爐平均日發(fā)電量31億度,相比之前脫硫廠用電率1.65%計(jì),實(shí)現(xiàn)了脫硫廠用
電節(jié)能約8%~12%以上。
4 結(jié)語(yǔ)
在達(dá)到環(huán)保要求前提下,這一年來(lái)脫硫系統(tǒng)優(yōu)化取得了初步成果,規(guī)范了運(yùn)行參數(shù),優(yōu)化了運(yùn)行規(guī)程,提升了脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定性,提高了自動(dòng)化程度,使得脫硫裝置的能耗有明顯降低,穩(wěn)定了石膏質(zhì)量。
作者簡(jiǎn)介:謝佳(1981—),女,湖南長(zhǎng)沙人,湛江中粵能源有限公司環(huán)境工程專業(yè)助理工程師,研究方向:電廠相關(guān)的環(huán)保措施。