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      厭氧水解與MSBR組合工藝處理以抗生素類制藥為主的混合工業(yè)廢水研究

      2013-08-11 07:12:58陳建發(fā)漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品與生物工程系福建漳州363000
      關(guān)鍵詞:氧水工業(yè)廢水水解

      陳建發(fā) (漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品與生物工程系,福建 漳州363000)

      劉福權(quán),姚紅照 (福州江陰工業(yè)區(qū)污水處理廠,福建 福州353000)

      陳藝敏,黃慧珍 (漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品與生物工程系,福建 漳州363000)

      蔡孝光 (福州江陰工業(yè)區(qū)污水處理廠,福建 福州353000)

      抗生素生產(chǎn)廢水是一類成分復(fù)雜、色度高、含多種抑制物質(zhì)、生物毒性大的高濃度難降解有機(jī)廢水,是目前國內(nèi)外水處理的難點(diǎn)和熱點(diǎn)。目前,該類廢水主要采用物理化學(xué)預(yù)處理—厭氧 (水解酸化或厭氧消化)—好氧生化—后續(xù)物化工藝處理,如UASB+生物接觸氧化、厭氧濾池+好氧流化床、厭氧硝化+活性污泥法等[1-2],以及光催化氧化法和Fenton試劑法等。由于這些方法存在著投資和處理成本高、廢水處理達(dá)標(biāo)率較低等缺點(diǎn),因此在工程應(yīng)用中受到限制[3]。

      污水處理工藝的選擇決定了污水處理的最終出水水質(zhì)、運(yùn)營管理難度和處理成本。MSBR (即改進(jìn)型SBR)是SBR技術(shù)結(jié)合傳統(tǒng)活性污泥法技術(shù)開發(fā)出的一種更為理想的污水處理技術(shù),被認(rèn)為是目前世界上最新、集約化程度最高的污水處理工藝。目前MSBR工藝主要應(yīng)用在城鎮(zhèn)生活污水處理領(lǐng)域,對(duì)工業(yè)廢水處理效果少見報(bào)道,特別是對(duì)抗生素為主的混合工業(yè)廢水尚未見報(bào)道??股厣a(chǎn)廢水處理是目前國內(nèi)外水處理的難點(diǎn)和熱點(diǎn),MSBR工藝能否應(yīng)用于抗生素生產(chǎn)廢水處理將為抗生素生產(chǎn)廢水處理提供新途徑。

      本研究以某工業(yè)區(qū)二級(jí)污水處理廠為例,首次在國內(nèi)采用 “厭氧水解+MSBR”組合工藝處理以抗生素為主的混合工業(yè)廢水。目前,該工業(yè)區(qū)累計(jì)簽訂入?yún)^(qū)企業(yè)72家、合同項(xiàng)目74項(xiàng),總投資250.87億元。區(qū)內(nèi)某抗菌素廠主要產(chǎn)品有硫酸粘桿菌素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星、硫酸阿米卡星、利福平、琥乙紅霉素、丙古二肽、帕司異煙肼等8個(gè)品種;另一抗生素廠主要生產(chǎn)鹽酸金霉素及硫酸慶大霉素等,均通過發(fā)酵制藥,2家企業(yè)生產(chǎn)廢水占該工業(yè)區(qū)目前工業(yè)廢水約80%,其特點(diǎn)為CODCr含量較高,水量變化較大,BOD5/CODCr比低,廢水難生物降解。

      1 試驗(yàn)方案

      1.1 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

      采用 “厭氧水解+MSBR”組合工藝處理該污水廠以抗生素為主的混合工業(yè)廢水,廢水處理達(dá)標(biāo)后通過管道深海排放,出水水質(zhì)執(zhí)行GB 8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)進(jìn)水、出水水質(zhì)見表1。一期設(shè)計(jì)處理水量為20000t/d。

      表1 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)

      1.2 工藝流程與原理

      MSBR法的反應(yīng)器由3個(gè)主要部分組成,即曝氣格和2個(gè)交替序批處理格。主曝氣格在整個(gè)運(yùn)行周期過程中保持連續(xù)曝氣,而每半個(gè)周期過程中,2個(gè)序批處理格交替分別作為SBR池和沉淀池。實(shí)際上MSBR是由A/A/O工藝和SBR工藝串聯(lián)而成,它既不需要初沉池和二沉池,又能在反應(yīng)器全充滿并在恒定液位下連續(xù)進(jìn)水運(yùn)行[4-5]。

      本研究采用 “厭氧水解+MSBR”組合工藝處理以抗生素為主的混合工業(yè)廢水,其工藝流程如圖1所示。

      圖1 廢水處理工藝流程

      調(diào)節(jié)池前設(shè)置人工粗格柵、轉(zhuǎn)鼓式格柵和曝氣沉砂池各1道,相應(yīng)去除廢水中較大顆粒的懸浮物、細(xì)小顆粒和砂粒,防止堵塞后續(xù)處理裝置及管道并保護(hù)水泵機(jī)組不受磨損。柵渣由齒耙刮送至柵渣箱中,定期清理外運(yùn)。廢水經(jīng)格柵、沉砂后匯入初沉池。初沉池的主要功能是初沉的作用,去除部分CODcr和懸浮物等;同時(shí)起到一定程度的調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,為后續(xù)厭氧水解、MSBR生化處理創(chuàng)造良好的進(jìn)水條件,少受廢水水質(zhì)、水量波動(dòng)的影響等。廢水從初沉池出來后,進(jìn)入?yún)捬跛獬兀汛蠓肿?、難降解有機(jī)物降解為小分子、易降解有機(jī)物,提高廢水的可生化性。廢水從厭氧水解池出來后,進(jìn)入核心構(gòu)筑物MSBR池,MSBR池分別利用厭氧、缺氧、好氧、沉淀、污泥濃縮等過程,充分利用不同形態(tài)的氧作為電子受體,通過硝化與反硝化和厭氧釋放磷及好氧吸收磷等多種代謝途徑,以使有機(jī)物降解、脫氮除磷及懸浮物的去除達(dá)到較好的效果;MSBR系統(tǒng)可以維持較高的污泥濃度,同時(shí)排除出的剩余污泥含水率也相對(duì)較低,有利于污泥的后續(xù)處理;連續(xù)進(jìn)水可極大地改善系統(tǒng)承受水力沖擊負(fù)荷和有機(jī)物沖擊負(fù)荷的能力。廢水從MSBR池出來后,進(jìn)入絮凝沉淀池,在絮凝劑和助凝劑的作用下,化學(xué)除磷及進(jìn)一步去除CODcr、懸浮物和氨氮等;最后,出水經(jīng)現(xiàn)場制備二氧化氯消毒達(dá)標(biāo)排放。厭氧水解池、MSBR池均設(shè)置自身泥水分離設(shè)施和強(qiáng)大的污泥內(nèi)回流系統(tǒng),根據(jù)混合液懸浮固體濃度 (MLSS)和混合液揮發(fā)性懸浮固體濃度 (MLVSS)確定回流比;由于厭氧水解池、MSBR池的剩余污泥和絮凝沉淀池的污泥含水率較高,均泵送至初沉池前端,經(jīng)初沉池的沉淀作用,通過刮吸泥機(jī)得到含水率較低的污泥,再泵送至污泥濃縮池以備后續(xù)壓泥。

      1.3 主要構(gòu)筑物及設(shè)備選型

      (1)粗格柵渠與進(jìn)水泵房 采用半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),設(shè)置機(jī)械粗格柵2臺(tái)。設(shè)計(jì)流量:Q=833 m3/h;粗格柵渠尺寸:L×B×H=8.0m×3.5m×7.5m,機(jī)械粗格柵為不銹鋼材質(zhì),柵條間距:20mm;尺寸:1.0m×5.0m。水泵的工作由調(diào)節(jié)池中水位自動(dòng)控制。進(jìn)水泵房尺寸:L×B×H=8.0m×9.0m×9.0m,污水提升泵型號(hào) SOWDQ10-10-3.75;電機(jī)功率:3.75kW;揚(yáng)程:15m:流量:450m3/h;數(shù)量3臺(tái) (2用1備)。

      (2)轉(zhuǎn)筒式格柵及旋流沉砂池 采用地上鋼砼結(jié)構(gòu),設(shè)置轉(zhuǎn)筒式細(xì)格柵1臺(tái)。旋流沉砂池:Φ3050mm,H=3.5m。

      (3)調(diào)節(jié)池 調(diào)節(jié)池為半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸L×B×H=37.4m×18.6m×5.5m;有效容積為4000m3(HRT為4h,有效水深5m)。

      (4)厭氧水解池 厭氧水解反應(yīng)池和泥水分離池中設(shè)置有穿孔導(dǎo)流墻。采用半地下式鋼砼結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)流量為833m3/h;HRT為19h;反應(yīng)池尺寸:66.2m×48.3m×6.9m;有效水深:6.4m;運(yùn)行周期:15.0h。

      (5)MSBR池 MSBR系統(tǒng)包括7個(gè)單元,7個(gè)單元組合成1座矩形池,單座池設(shè)計(jì)規(guī)模2×104m3/d,尺寸82m×51m×5.8m,如圖2所示,它由回流污泥濃縮池 (3#單元)、缺氧池 (4#單元)、厭氧池 (5#單元)、缺氧 (6#單元)、好氧池 (1#單元)、2個(gè)SBR池 (2#單元、7#單元)組成。污泥質(zhì)量濃度3000m3/L;BOD5污泥負(fù)荷:Nv=0.15kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d)(按進(jìn)出水最高濃度計(jì));單座MSBR系統(tǒng)水力停留時(shí)間HRT=20h。各單元具體分配詳見表2。曝氣系統(tǒng)采用水下微孔曝氣膜曝氣方式,羅茨鼓風(fēng)機(jī)3臺(tái),型號(hào)為AR-35-65;供氣量為120m3/h,P=34.3kPa,功率為2.2kW。

      圖2 MSBR系統(tǒng)平面布置示意圖

      (6)絮凝沉淀池 為地下式鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸L×B×H=29m×13m×5.1m;有 效 容 積 為60m3(HRT 為1.5h,有效水深4.4m)。

      (7)消毒池 為地下式鋼砼密閉結(jié)構(gòu),尺寸為L×B×H=10.8m×2.8m×2.0m。

      2 運(yùn)行效果及達(dá)標(biāo)情況

      2.1 運(yùn)行效果

      表2 MSBR池系統(tǒng)各單元容積及水力停留時(shí)間

      該污水廠2011年1~12月出水水質(zhì)檢測結(jié)果見表3。從表3可看出,進(jìn)水CODCr、NH3-N含量、TP等水質(zhì)指標(biāo)有些時(shí)間超過設(shè)計(jì)值,但出水水質(zhì)較穩(wěn)定且優(yōu)于設(shè)計(jì)值。

      表3 2011年1月~12月進(jìn)水、出水水質(zhì)檢測結(jié)果

      2.2 達(dá)標(biāo)情況

      該污水廠投產(chǎn)運(yùn)行2年多以來,運(yùn)行正常,出水水質(zhì)優(yōu)于設(shè)計(jì)水質(zhì),完全達(dá)到GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求,部分指標(biāo)還達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。

      3 結(jié)論與討論

      3.1 結(jié)論

      采用 “厭氧水解+MSBR”組合工藝處理不僅能處理以抗生素類制藥生產(chǎn)廢水為主的混合工業(yè)廢水,而且能取得很好的處理效果,為難生物降解的混合工業(yè)廢水的處理提供了新途徑。工程運(yùn)營表明最終出水CODCr的質(zhì)量濃度為110mg/L,CODCr平均去除率75.17%;NH3-N的質(zhì)量濃度為2.20mg/L,NH3-N平均去除率90.27%;TP的質(zhì)量濃度為0.62mg/L,TP平均去除率89.05%,出水水質(zhì)均達(dá)到GB8978-1996的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。該工藝結(jié)構(gòu)簡單,連續(xù)高效,運(yùn)行成本較低,處理效果好,即使低溫情況下仍具有較好的處理能力,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。

      3.2 討論

      MSBR技術(shù)已在國內(nèi)外多個(gè)污水處理廠應(yīng)用,實(shí)踐表明MSBR是一種可連續(xù)進(jìn)水、高效的污水處理工藝,結(jié)構(gòu)簡單,池體容積小,單池多格,易于實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制。在較低的投資和運(yùn)行費(fèi)用下,能有效地去除含高濃度CODCr、BOD5、氨氮和總磷的污水??傊琈SBR系統(tǒng)在低MLSS、低HRT和低溫情況 (即使在嚴(yán)寒條件下造成一些冰凍問題)下,具有優(yōu)異的處理能力[6-8]。

      新型的活性污泥處理工藝 “厭氧水解+MSBR”組合工藝,與傳統(tǒng)的SBR工藝以及A/A/O工藝比較,具有如下優(yōu)點(diǎn)。

      (1)工藝穩(wěn)定性 “厭氧水解+MSBR”組合工藝中,厭氧水解池起到了水量調(diào)節(jié)和防止進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)及超標(biāo)進(jìn)水對(duì)出水水質(zhì)的影響,特別是在處理高濃度工業(yè)廢水時(shí),厭氧水解池連續(xù)推流加強(qiáng)了系統(tǒng)對(duì)難降解有機(jī)物的降解,提高了廢水的可生化性,相對(duì)縮短了運(yùn)行周期,提高了處理效率;另外,厭氧水解池也使整個(gè)系統(tǒng)更接近了完全混合式,更有利于消除高濃度工業(yè)廢水中CODcr濃度過高積累或毒性物質(zhì)而帶來的不良影響。在SBR反應(yīng)池中易產(chǎn)生污泥膨脹的絲狀菌因反應(yīng)條件厭氧、缺氧、好氧的不斷循環(huán)變化而得到有效抑制[9]。

      傳統(tǒng)SBR工藝中,連續(xù)進(jìn)水時(shí),需要較大的調(diào)節(jié)池,對(duì)水量水質(zhì)變化的適應(yīng)性較強(qiáng),可以根據(jù)水量變化調(diào)整運(yùn)行周期中各個(gè)工序的運(yùn)行時(shí)間、反應(yīng)器內(nèi)混合液容積的變化及運(yùn)行狀態(tài),靈活性較強(qiáng),運(yùn)行較可靠,效果較穩(wěn)定[9-10]。

      A/A/O工藝很難同時(shí)取得很好的脫氮除磷效果,主要是因?yàn)樵摴に嚨幕亓魑勰嗳窟M(jìn)入?yún)捬蹼A段,而回流污泥中大量的硝酸鹽被帶回厭氧池,反硝化菌會(huì)以有機(jī)物先進(jìn)行反硝化,脫氮完全后進(jìn)而開始磷的厭氧釋放,導(dǎo)致厭氧段磷的釋放的有效容積減少,使得除磷效果較差,脫氮效果較好;相反,好氧段的硝化作用不好,則隨回流污泥進(jìn)入?yún)捬醵蔚南跛猁}減少,磷能充分地厭氧釋放,則除磷效果好,脫氮效果較差[9-10]。

      (2)設(shè)備利用率 “厭氧水解+MSBR”組合工藝中,對(duì)于曝氣池和二沉池合建的廢水處理構(gòu)筑物來說,在保證泥水分離效果前提下,盡可能提高曝氣容積比,與傳統(tǒng)SBR法及其他變型方法來比,主曝氣池連續(xù)曝氣,使該工藝的曝氣容積比更高,有效提高曝氣裝置的利用率,鼓風(fēng)機(jī)的額定風(fēng)量和功率也相應(yīng)減少。主曝氣池連續(xù)進(jìn)水,無需順序進(jìn)水的閘閥及自控裝置。而傳統(tǒng)SBR工藝中,設(shè)備的閑置率較高,進(jìn)水和排水的閥門自動(dòng)切換頻繁,設(shè)備故障率較高,增加維修工作量。A/A/O工藝中,反應(yīng)器單元較多,設(shè)備利用率相對(duì)較低。

      (3)系統(tǒng)的靈活性 “厭氧水解+MSBR”組合工藝中,可根據(jù)進(jìn)出水的水量、水質(zhì)變化來調(diào)整厭氧水解池的運(yùn)行狀態(tài)和MSBR池的運(yùn)轉(zhuǎn)周期,使之處于最佳工況,同時(shí)也可根據(jù)脫氮除磷要求,調(diào)整曝氣時(shí)間和曝氣強(qiáng)度,創(chuàng)造厭氧或缺氧環(huán)境。

      傳統(tǒng)SBR工藝脫氮除磷需延長周期,增加攪拌。A/A/O工藝對(duì)水質(zhì)、水量的變化適應(yīng)性則較差。

      (4)工程投資 MSBR系統(tǒng)借助大流量低揚(yáng)程過墻式回流泵、浮筒攪拌器及空氣堰等設(shè)備,使各處理功能區(qū)可以有機(jī)組合在一起,配上自控系統(tǒng),各反應(yīng)區(qū)域相互協(xié)調(diào),功能上相互促進(jìn),使靈活、集約化的設(shè)計(jì)理念得以實(shí)現(xiàn)。MSBR采用單池多格方式,集合了傳統(tǒng)活性污泥法和SBR技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),不但實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)出水,還省去了多池工藝所需要的更多的泵、連接管和閥門,自動(dòng)化程度較高。整體結(jié)構(gòu)緊湊簡單,土建投資比其他2種工藝小,管線、設(shè)備也較之其他2種工藝少。

      綜合考慮投資和運(yùn)行管理成本,根據(jù)在滿足達(dá)標(biāo)排放的前提下盡可能降低投資成本和運(yùn)行成本的原則,對(duì)比以上比選,“厭氧水解+MSBR”組合工藝比傳統(tǒng)的SBR工藝以及A/A/O工藝有明顯的技術(shù)、成本的優(yōu)勢。

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