張 鑫,吳海峰,陳穎敏
(1.華北電力大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,河北 保定071003;2.華能上安電廠,河北 石家莊 050300)
反滲透是一種以反滲透膜為基礎(chǔ)的水處理技術(shù),以其脫鹽率高、適用范圍廣、可靠性強(qiáng)、不產(chǎn)生二次污染等特點(diǎn),在電廠水處理中得到了廣泛應(yīng)用[1~3]。隨著該技術(shù)應(yīng)用的推廣,反滲透膜污染問(wèn)題也越來(lái)越受到人們的重視。反滲透系統(tǒng)的核心部件是反滲透膜,原水在壓力的推動(dòng)下水分子透過(guò)反滲透膜形成純凈產(chǎn)水,不能透過(guò)膜的無(wú)機(jī)鹽、膠體、微生物、有機(jī)物等污染物不斷被濃縮形成濃水[4~5],這些存在于濃水中的污染物是造成反滲透膜污堵的主要原因。污堵會(huì)使反滲透系統(tǒng)脫鹽率下降、產(chǎn)水通量下降、系統(tǒng)壓差升高、能耗增加[6],如不及時(shí)清洗會(huì)造成膜的不可恢復(fù)性損傷,降低膜的使用壽命,同時(shí)增加系統(tǒng)的運(yùn)行成本。因此,對(duì)受污染的反滲透膜進(jìn)行化學(xué)清洗十分必要。
華能上安電廠為解決自身用水問(wèn)題,增設(shè)“超濾+反滲透”水處理設(shè)施。將循環(huán)水排污水作為原水,經(jīng)處理后與深井水按比例補(bǔ)入循環(huán)水水塔。此原水水質(zhì)全分析資料見(jiàn)表1。
表1 循環(huán)冷卻水水質(zhì)全分析Tab.1 Analysis of the circulating cooling water mg/L
循環(huán)水處理系統(tǒng)處理工藝為:循環(huán)水→高效反應(yīng)沉淀池→清水池→清水泵→高效過(guò)濾器→超濾裝置→超濾水箱→超濾產(chǎn)水泵→反滲透保安過(guò)濾器→反滲透高壓泵→反滲透裝置→淡水箱→淡水泵→各個(gè)用水點(diǎn)。反滲透系統(tǒng)采用的膜元件為科氏TFC8832FR-575M型卷式聚酰胺復(fù)合膜,設(shè)計(jì)產(chǎn)水量為56.8 m3/d,回收率大于75%,脫鹽率達(dá)到99.5%。此種反滲透膜具有低操作壓力、高產(chǎn)水量和高脫鹽率的特點(diǎn),抗污染能力強(qiáng),適合地表苦咸水和工業(yè)廢水的處理。采用該膜可以延長(zhǎng)化學(xué)清洗間隔時(shí)間、延遲膜表面生物膜的形成、提高可清洗性。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行,反滲透系統(tǒng)壓差持續(xù)維持在較高運(yùn)行參數(shù),2013年4月份的系統(tǒng)壓差參數(shù)如圖1所示。
圖1 反滲透系統(tǒng)清洗前一、二段壓差Fig.1 Transmembrane pressure of reverse osmosis system
由圖1可以看出,清洗前反滲透系統(tǒng)一段、二段壓差均高于反滲透系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)的0.10 MPa,尤其二段壓差,最高時(shí)接近甚至超過(guò)最大規(guī)定值0.23 MPa。根據(jù)反滲透系統(tǒng)二段壓差明顯偏高,判斷反滲透膜的污堵物為難溶鹽。同時(shí),由于一、二段壓差均有所升高,推測(cè)可能存在微生物污染[7]。
為準(zhǔn)確分析反滲透膜污堵物成分,拆卸反滲透膜元件,觀察并取樣。打開(kāi)膜端板后發(fā)現(xiàn)膜元件表面覆蓋一層均勻的黃褐色黏泥狀沉積物,觸摸有滑膩感,并散發(fā)著腥臭味。膜元件兩端頭卷層中均夾有褐色及墨綠色不溶污染物,如圖2所示。
對(duì)污堵物進(jìn)行X-射線衍射分析 (XRD),圖3表明反滲透膜污染物成分單一,主要為硫酸鈣、碳酸鈣。確認(rèn)反滲透系統(tǒng)污堵由硫酸鈣、碳酸鈣及微生物所致。
污堵物進(jìn)行灼燒失量分析后,測(cè)得有機(jī)物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20.3%。將污堵物取樣在濃度為5%鹽酸溶液中進(jìn)行溶解實(shí)驗(yàn)。觀察到有微量氣泡產(chǎn)生,測(cè)得Ca2+離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為23%,SO42-離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)為45%。
圖3 反滲透膜污染物XRD圖譜Fig.3 XRD atlas of the foulant on the reverse osmosis membrane surface
針對(duì)污堵物主要為CaSO4,CaCO3的特點(diǎn),制定反滲透膜清洗方案為“酸洗+堿洗+酸洗”。酸洗液采用鹽酸,pH值控制在2~3;堿洗液采用2.5%碳酸鈉+2%EDTA-4Na,其原理如下。
根據(jù)沉淀溶解平衡原理,沉淀之間可以相互轉(zhuǎn)化。
顯然,CaCO3比CaSO4的溶解度更小。用碳酸鈉溶液處理硫酸鈣時(shí),存在如下平衡:
合并上述3個(gè)反應(yīng)得到:
因此,當(dāng)清洗液中含有Na2CO3時(shí),CO32-含量增加,消耗CaSO4溶解出的Ca2+離子形成溶解度更小的CaCO3,促進(jìn)CaSO4溶解平衡向右移動(dòng)。從而將反滲透膜表面的CaSO4垢轉(zhuǎn)換成CaCO3垢,再由鹽酸將其除去。
清洗前仔細(xì)檢查反滲透系統(tǒng)及清洗設(shè)備各部位閥門(mén)和管道的密封性。首先沖洗反滲透清洗設(shè)備及管道,然后配制清洗液。根據(jù)清洗水箱及管道的體積計(jì)算用藥量,藥品要事先充分溶解后才可注入清洗水箱。酸洗時(shí),pH值控制在2~3,水溫控制在35℃,分段清洗,先清洗一段,再清洗二段。采用動(dòng)態(tài)沖洗與靜態(tài)浸泡相結(jié)合的方式,先動(dòng)態(tài)清洗20 min后,再浸泡30 min,如此交替進(jìn)行直至pH值不再升高為止。堿洗時(shí),水溫控制在35℃,分段清洗如酸洗過(guò)程。加藥時(shí)先加碳酸鈉,濃度控制在質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.5%,沖洗6~8 h后再加入EDTA-4Na,濃度控制在質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%,繼續(xù)沖洗6~8 h或浸泡過(guò)夜。清洗方式與酸洗相同。在更換清洗液時(shí)要將清洗水箱、管道及反滲透系統(tǒng)沖洗至出水為中性,尤其在堿洗結(jié)束后,應(yīng)注意避免殘留的碳酸鈉與鹽酸在膜元件中激烈反應(yīng)釋放大量二氧化碳,致使膜元件受損。清洗時(shí),要時(shí)刻注意液位和pH值變化,當(dāng)變化時(shí)應(yīng)及時(shí)添加藥劑調(diào)節(jié)。
反滲透膜清洗前后對(duì)比如圖4所示。
由圖4可以看出,清洗前反滲透膜表面結(jié)垢嚴(yán)重,結(jié)晶顆粒粗大堅(jiān)硬,嚴(yán)重堵塞濃水通道;清洗后反滲透膜表面光滑平整,恢復(fù)了反滲透膜原有樣貌。對(duì)清洗后的反滲透膜進(jìn)行掃描電鏡觀察,圖5表明,清洗后反滲透膜表面狀態(tài)得到恢復(fù),膜表面均一平整,與新膜對(duì)比無(wú)較大改變。
圖5 掃描電鏡下膜表面狀態(tài)SEM of reverse osmosis membrane surface
為精確地評(píng)價(jià)反滲透膜清洗效果,以反滲透系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)運(yùn)行參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn) (參考工況),對(duì)清洗前后運(yùn)行參數(shù) (測(cè)試工況)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)算[8]。反滲透系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2。21℃時(shí),溫度校正系數(shù)TJ為1.133;19℃時(shí),溫度校正系數(shù)TJ為 1.207。
表2 反滲透系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)與清洗前后系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)Tab.2 Operational parameter of reverse osmosis system
根據(jù)表2運(yùn)行參數(shù),在此時(shí)工況條件下,系統(tǒng)回收率:
式中:qv,p,qv,b分別為產(chǎn)水、濃水流量。通過(guò)計(jì)算清洗前后的回收率分別為68.3%和72.9%。
平均給水電導(dǎo)率:
式中:cf為反滲透給水電導(dǎo)率,則清洗前后平均給水電導(dǎo)率為3 296.78 μS·cm-1,4 204.15 μS·cm-1。
系統(tǒng)脫鹽率:
式中:cp為產(chǎn)水電導(dǎo)率,則在現(xiàn)有工況下清洗前后系統(tǒng)脫鹽率為96.7%,95.9%。
標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)脫鹽率:
式中:qv,pa,TJa分別為現(xiàn)有工況下產(chǎn)水流量和溫度校正系數(shù);qv,pr,TJr分別為系投運(yùn)時(shí)產(chǎn)水流量和溫度校正系數(shù)。計(jì)算后得清洗前后標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)脫鹽率為96.9%,96%。
標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)壓差:
式中:Δpa為現(xiàn)有工況下系統(tǒng)壓差;qv,ba,qv,br分別為現(xiàn)有工況下和系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)濃水流量。清洗前后標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)壓差為0.25 MPa,0.13 MPa。
系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)水量:
式中:p'fb,ΔΠ'osm,P'p分別為系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)平均給水壓力、平均滲透壓力、產(chǎn)水壓力;pfb,ΔΠosm,Pp分別為現(xiàn)有工況下平均給水壓力、平均滲透壓力、產(chǎn)水壓力。則系統(tǒng)清洗前后標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)水量分別為 63.9 m3·h-1,86.5 m3·h-1。
由表2可以看出,反滲透系統(tǒng)清洗前一、二段壓差分別為0.14 MPa,0.22 MPa;清洗后一、二段壓差為0.09 MPa,0.11 MPa。
經(jīng)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)算后,反滲透系統(tǒng)一段壓差降低0.05 MPa,二段壓差降低0.11 MPa,標(biāo)準(zhǔn)壓差降低0.12 MPa;標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)水量增加了22.6 m3·h-1;系統(tǒng)脫鹽率降低0.9%,符合用水要求。
(1)該電廠循環(huán)水處理系統(tǒng)中反滲透膜污堵物主要成分為硫酸鈣,同時(shí)含有部分微生物和碳酸鈣,污堵物主要集中在反滲透系統(tǒng)二段。對(duì)于這種污堵可以采用降低回收率、調(diào)節(jié)pH值和使用殺菌劑予以控制。
(2) “鹽酸+碳酸鈉+EDTA-4Na+鹽酸”清洗工藝依據(jù)難溶鹽溶度積大小的不同,實(shí)現(xiàn)難溶鹽之間的相互轉(zhuǎn)化,從而將硫酸鈣垢去除,具有良好的清洗效果。
(3)通過(guò)本次化學(xué)清洗,反滲透系統(tǒng)一段壓差降低35.7%,二段壓差降低50%,產(chǎn)水量升高35.4%,達(dá)到預(yù)期效果。