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    300MW燃煤機組脫硝改造技術及經(jīng)濟分析

    2013-08-10 00:52:42孫雪麗徐鐵兵王圣潘超國電環(huán)境保護研究院河北省環(huán)境科學研究院
    節(jié)能與環(huán)保 2013年10期
    關鍵詞:燃燒器電廠煙氣

    文 / 孫雪麗 徐鐵兵 王圣 潘超 國電環(huán)境保護研究院 河北省環(huán)境科學研究院

    本文以華東地區(qū)某電廠2臺300MW燃煤機組脫硝技改工程為實例,結合機組現(xiàn)狀選擇合適的脫硝改造方案,并在此基礎上進行技術及經(jīng)濟分析。

    1 鍋爐現(xiàn)狀

    該電廠2×300MW機組鍋爐為亞臨界壓力一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐,2005年建成時已預留了煙氣脫硝空間。

    (1)燃燒系統(tǒng)

    鍋爐為單爐膛四角布置的擺動式直流燃燒器切圓燃燒方式,采用5臺中速磨煤機直吹式送粉系統(tǒng),5層一次風噴嘴布置,其中3層運行帶最大連續(xù)蒸發(fā)量(B-MCR),并布置3層點火油槍,最下層設有等離子點火系統(tǒng)。油燃燒器的總輸入熱量按30%B-MCR設計,采用2級點火。采用四角切向布置的全擺動燃燒器,燃燒器能長期運行,擺動裝置靈活可靠。在熱態(tài)運行中,一、二次風噴口均可上下擺動,最大擺角約±30°,以滿足再熱汽溫調(diào)節(jié)要求。

    最上排燃燒器噴口中心線標高26160mm,距分隔屏屏底距離19660mm,最下排燃燒器噴口中心標高20050mm,至冷灰斗轉(zhuǎn)角距離為4520mm,每角燃燒器風箱中設有3層啟動及助燃油槍。

    (2)煙氣NOx排放現(xiàn)狀

    按設計煤種單臺機組煙氣量為100.3萬Nm3(干基),根據(jù)目前電廠的監(jiān)測記錄,氮氧化物排放濃度約600mg/m3,該數(shù)據(jù)作為后面經(jīng)濟分析的原始濃度。

    2 改造目標

    《火電廠大氣污染物排放標準》要求,新建機組以及2003年12月31日以后通過建設項目環(huán)境影響評價報告書審批的現(xiàn)有機組執(zhí)行100mg/m3的標準限值,因此本次改造的目標就是要將NOx排放濃度降低到100mg/m3以下。

    3 技術分析與篩選

    3.1 低氮燃燒技術比較與選擇

    2010年環(huán)保部頒布《火電廠氮氧化物防治技術政策》明確指出我國火電行業(yè)氮氧化物防治技術路線:低氮燃燒技術應作為燃煤電廠氮氧化物控制的首選技術,當采用低氮燃燒技術后,氮氧化物排放濃度不達標或不滿足總量控制要求時,應建設煙氣脫硝設施。因此,無論是新建還是舊機組,在進行脫硝方案設計時均應首先考慮低氮燃燒技術。下面結合該項目情況,對目前主流的4種低氮燃燒技術進行綜合分析比較。

    (1)煙氣再循環(huán)

    煙氣再循環(huán)雖然能降低NOx的生成,但實施起來并不容易。因為需要一臺大型風機抽吸空氣預熱器出口的煙氣,煙道尺寸也很大,現(xiàn)場往往不好布置。煙氣中粉塵濃度很高,風機磨損嚴重。因此,煙氣再循環(huán)一般用于燃油、燃氣裝置,或者小型的液態(tài)排渣爐、窯爐等。煤粉鍋爐進行煙氣再循環(huán),還會造成飛灰含碳量的增加、鍋爐結焦加重、燃燒不穩(wěn)定等。

    (2)空氣分級燃燒

    本工程鍋爐本身是已經(jīng)實施了空氣分級燃燒的電廠鍋爐,進一步改造成完整的空氣分級燃燒會有很多問題。由于要大規(guī)模改造,原來的空氣分級將失去作用,而改造也存在達不到理想脫硝率的風險。另外,空氣分級還會使主燃燒區(qū)形成很強的還原性氣氛,導致鍋爐結渣和腐蝕加重??諝夥旨壢紵脑煲矔垢脑旌腿紵{(diào)整的工作量大大增加。

    (3)燃料分級燃燒

    由于該電廠鍋爐是直吹式燃料系統(tǒng),該燃料分級燃燒的難度是很大的,只能增加磨煤機,風系統(tǒng)也要有很大改動,因此,改造工程很復雜。該鍋爐能否改成燃料分級,還需要進行理論和模型的模擬計算與試驗。即便能改造,燃料分級所帶來的問題也很多,主要有還原區(qū)的結渣和腐蝕加重,燃盡區(qū)燃燒不完全,造成鍋爐尾部煙溫升高,飛灰含碳量上升,鍋爐燃燒效率降低等。鍋爐燃燒效率降低0.8%~1%是普遍的,還有可能影響飛灰的利用。

    (4)低氮燃燒器(LNB)

    由于低NOx燃燒器綜合了煙氣再循環(huán)、空氣分級、燃料分級等技術,因此脫硝效果是最為顯著的,很容易取得30%~50%的脫硝率,大多數(shù)煙煤鍋爐的NOx排放濃度在500mg/Nm3左右。對于煙煤四角燃燒鍋爐,一般能保證400mg/Nm3以下。用低NOx燃燒器改造舊機組,也是燃燒控制NOx生成的首選。主要原因是:

    ①NOx排放濃度降低顯著。一般能降低30%~50%的NOx排放。因此,通常將低NOx燃燒器作為脫硝的前置控制手段,配合選擇性非催化還原技術脫硝,就可以以較小的投資和運行成本,得到很高的脫硝率,可以輕易滿足最嚴格的環(huán)保要求。

    ②改造工程量小。由于燃燒器是獨立設備,更換所帶來的工程量比較小。由于鍋爐系統(tǒng)改造少,對鍋爐可能的負面影響也很小,而且沒有場地要求,因而容易實施。

    ③便于項目操作。低NOx燃燒器是成熟的系列化產(chǎn)品,制造商也很多,其改造指標的可信度比較高,也容易達到性能保證要求。招標過程中,便于各廠商的技術比較,因此,低NOx燃燒器改造項目操作比較簡單,風險比較小。

    綜上所述,經(jīng)比較分析,本項目可行的方案為采用低氮燃燒器改造進行前置控制手段。該電廠#4、#5鍋爐在對原燃燒器進行改進時,將采用原有的四角切圓燃燒方式,且不能降低鍋爐熱效率。以采用煙臺龍源電力技術股份有限公司的低NOx燃燒器方案進行經(jīng)濟技術分析,脫硝效率取40%。

    3.2 煙氣脫硝技術比較與選擇

    采用目前先進的低氮燃燒技術,只可以將NOx濃度降低到300~350mg/m3,還需要安裝爐膛外煙氣脫硝技術,可選方案有選擇性非催化還原技術(SNCR)和選擇性催化還原技術(SCR)。SNCR技術脫硝效率只有40%左右,不能滿足要求。SCR和SNCR-SCR技術效率可達80%左右,能夠滿足要求。但SNCR脫硝技術對溫度窗口要求十分嚴格,對機組負荷變化適應性差,對供煤煤質(zhì)多變、機組負荷變動頻繁的電廠,應用受限。因此,為達到小于100mg/m3該電廠選擇SCR技術,脫硝效率取80%。

    因該電廠2×300MW機組建設時均預留了煙氣脫硝場地,由于使用尿素作為還原劑能量消耗較大,系統(tǒng)設備投資和還原劑成本較高,且該電廠貯存液氨的場地滿足國家相關的安全標準、規(guī)范要求,因此優(yōu)先選擇液氨作為還原劑。

    綜上所述,本工程可行的低氮燃燒改造技術為低氮燃燒器改造,脫硝效率設計為40%,可以將鍋爐氮氧化物濃度降低到360mg/m3,但仍不能滿足標準要求。為了進一步降低濃度,達到100mg/m3的要求,從脫硝效率考慮,本脫硝改造工程最佳技術路線為LNB(40%)+SCR(80%)。

    4 經(jīng)濟性分析

    4.1 評價方法

    脫硝經(jīng)濟分析一般從投資與年運行費用兩方面來考慮。首先對工藝設計進行設備投資計算和物料衡算,然后在此基礎上加以分析。本文脫硝費用計算方法如下:

    (1)初投資(F0)

    脫硝工程初投資主要由4項費用組成:工程建設費、不可預見費、工程設計費和其他雜項費用。對初始投資影響最大的因素是機組容量、改造方案設計的工程量和供貨量。

    計算時可采用均化投資的概念,即將初投資在使用壽命期內(nèi)均攤,而每年的脫硝費用為年均化投資與年運行費用之和。年均化投資的計算公式如下:

    其中:F-年均化投資(元);

    F0-初始投資(元);

    α-年均化系數(shù);

    i-貼現(xiàn)率;

    n-脫硝裝置使用年限。

    (2)運行/維護費用(Y)

    運行/維護費用包括:①原材料費用,主要有還原劑(液氨或氨水、尿素等)、催化劑、水、電、蒸汽、壓縮空氣、氮氣等;②勞動費用,即工人和管理人員的工資;③維護費用,即年修和大修費。對運行費用影響最大的因素是煙氣中NOx濃度、煙氣量。

    (3)脫硝成本

    脫硝成本一般用2個指標來衡量,一是脫除1t NOx的費用(C);二是每度電增加的成本(K)。

    年脫硝成本計算公示如下:

    其中:F′-年脫硝成本(元);

    C-脫除1tNOx的費用(元/kg);

    K-每度電的增加成本(元/kWh);

    W-年脫除NOx的量(kg);

    E-年發(fā)電總量(kWh)。

    4.2 脫硝成本計算

    (1)低氮燃燒器改造成本分析與計算

    本工程兩臺機組進行低氮燃燒器改造所需要初始投資約3000萬元,其中低氮燃燒器等供貨費用約2500萬元,其他拆除、改造、安裝費用約500萬元。按照上述經(jīng)濟評價方法計算低氮燃燒器改造減排成本所需的參數(shù)見表1。低氮燃燒器運行幾乎不需要運行費用,計入計算的運行費用為維護費用。考慮初始投資均化,不計利息的情況下,計算獲得本項目低氮燃燒器改造工程單位電量增加成本為0.0012元/kWh,單位NOx脫硝成本為1.48元/kg。

    表1 低氮燃燒器改造計算脫硝成本參數(shù)一覽表

    (2)SCR脫硝技術改造成本分析與計算

    本工程兩臺機組在進行SCR改造(80%脫硝效率)所需要初始投資約12000萬元,其中主要供貨設備費用約10000萬元,其他工作量費用約2000萬元。

    按照上述評價方法計算SCR改造脫硝(80%脫硝效率)成本所需的參數(shù)見表2。SCR運行需要的費用包括液氨消耗、催化劑更新、電耗、人工、設備維修等,其中液氨消耗和催化劑更新費用分別約占31%和47%??紤]初始投資均化,不計利息的情況下,計算獲得SCR改造工程(80%脫硝效率)單位電量增加成本為0.011元/kWh,單位NOx脫硝成本為11.28元/kg。

    表2 SCR改造計算脫硝成本參數(shù)一覽表(80%效率)

    4.3 綜合成本分析

    考慮到煤種的波動變化和其他因素,導致氮氧化物濃度上升,脫除率要有一定的裕度,綜合考慮初始投資、運行費用等因素,年脫硝成本是運行與投資的綜合反映。本工程采用LNB(40%)+SCR(80%)脫硝方案,能夠?qū)煔獬隹跐舛冉档偷?2mg/Nm3,所需的初始投資約1.5億元,運行維護費用約2210萬元/年,單位電量增加成本為0.012元/kWh,單位NOx脫硝成本為12.76元/kg。本文計算時未考慮利息,如考慮利息,脫硝改造成本更高。

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