肖成成
(重鋼股份有限公司能控中心,重慶 401254)
重鋼所有生產(chǎn)、生活用水均由中央水處理站工業(yè)水處理系統(tǒng)處理后供出,處理工藝中設(shè)計(jì)有6 格絮凝斜板沉淀池,起到對長江原水凈化處理的主要作用,處理能力150000 t/d。斜板沉淀池設(shè)計(jì)刮泥排泥方式是采用刮泥小車將池底污泥刮至積泥坑內(nèi),再利用水池靜壓力通過管道將積泥坑內(nèi)的污泥排出。但該刮泥方式在實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)常出現(xiàn)刮泥小車翻車、牽引鋼絲繩被剪斷等故障,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的產(chǎn)水能力,實(shí)為影響系統(tǒng)安全運(yùn)行的一大隱患。由于刮泥小車故障,絮凝沉淀池須停止產(chǎn)水,導(dǎo)致整個工業(yè)水處理系統(tǒng)的產(chǎn)水能力不足即無法滿足公司生產(chǎn)的正常用水。因此,急需對斜板沉淀池的刮泥排泥方式進(jìn)行分析、評估和改造。
重鋼絮凝沉淀池由星型絮凝池? 斜板沉淀池組成,絮凝池采用斗式底部排泥,斜板沉淀池采用刮泥小車刮泥,重力排泥方式。結(jié)構(gòu)簡圖見圖1。
6 格斜板沉淀池日處理能力150000 t,24 h 連續(xù)運(yùn)行。每格沉淀池有一臺減速機(jī)驅(qū)動裝置,通過鋼絲繩驅(qū)動兩臺刮泥小車來回行走,水池底部小車沿池底軌道運(yùn)行。當(dāng)一個小車受力前行開始刮泥時,另外一個小車不刮泥開始返程。水池出水濁度設(shè)計(jì)小于10 NTU。
圖1 斜板沉淀池結(jié)構(gòu)示意簡圖
在日常運(yùn)行中,經(jīng)常出現(xiàn)小車翻車、脫軌、鋼絲繩被剪斷、刮板被拉脫落等問題,針對這些問題我們經(jīng)過仔細(xì)分析后,實(shí)施了一系列的改進(jìn)措施,如:(1)更換了所有已斷或者出現(xiàn)裂紋的鋼絲繩;(2) 制作了統(tǒng)一的混凝土塊安裝在小車上,增加小車負(fù)重,防止脫軌、拉翻;(3)校正了所有鋼絲繩導(dǎo)向滑輪,防止鋼絲繩與滾軸邊緣摩擦破損;(4) 重新加工制作了刮板軸銷,防止刮板脫落。通過以上措施,解決了小車刮板脫落的問題,但未能解決小車翻車、鋼絲繩被剪斷的問題。各刮泥小車在運(yùn)行一個月左右仍然出現(xiàn)了翻車、脫軌、鋼絲繩被剪斷問題。為此,綜合評估分析認(rèn)為,該小車刮泥方式存在設(shè)計(jì)上的缺陷,已無法滿足系統(tǒng)的運(yùn)行要求。當(dāng)其中一個小車受牽引力開始帶負(fù)荷刮泥時,另外一個小車不帶負(fù)荷返程,此時不帶負(fù)荷小車一端的鋼絲繩處于松弛狀態(tài),就容易造成不帶負(fù)荷小車受力不平衡,出現(xiàn)翻車、脫軌問題。松弛狀態(tài)的鋼絲繩也很容易脫離導(dǎo)向滑輪,造成與滑輪邊緣的摩擦繼而出現(xiàn)鋼絲繩被剪斷的問題。
停止使用已無法滿足系統(tǒng)正常生產(chǎn)的刮泥小車,將斜板沉淀池的小車刮泥方式改為穿孔排泥方式,由動態(tài)刮泥改為靜態(tài)排泥。改造后見圖2 所示。
圖2 斜板沉淀池刮泥排泥改造示意簡圖
因水池結(jié)構(gòu)原因,利用原DN150 排泥管道和自動排泥程序。因斜板沉淀池池體較長,故需使用長管和短管兩種規(guī)格的排泥管道,管徑均為DN200。另外,為了較好地保證排泥效果,長管排泥管道前半段不開孔,后半段開大小為DN40 孔徑,短管排泥管道全開大小為DN30 孔徑。見圖3、圖4。
圖3 長管、短管示意圖
圖4 開孔示意圖
如圖4,為了保證池底污泥不積聚在管道內(nèi)堵塞管道,管道兩側(cè)孔洞應(yīng)與管道重力線成45°。管道單側(cè)孔洞間距為300 mm,兩側(cè)孔洞相對中心線間距為150 mm 即交錯布置。在安裝穿孔管道時,一定注意將孔洞向著池底方向布置即孔洞與地面垂直線成45°角。
于2010 年7 月對1#斜板沉淀池進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)性改造,改造后根據(jù)長江原水濁度設(shè)定沉淀池的排泥周期為每2 h 一次,每次排泥1.5 min。運(yùn)行一個月左右打開水池人孔對水池和排泥管道進(jìn)行了檢查,結(jié)果顯示池底并無明顯積泥,管道內(nèi)也無堵塞情況。另外,1#水池一個月的出水濁度均保持在3.4 NTU左右,達(dá)到系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)水水質(zhì)要求,但運(yùn)行發(fā)現(xiàn)每次排泥時,斜板沉淀池位于排泥出口端產(chǎn)水出現(xiàn)渾濁情況,時間約1 min,經(jīng)分析認(rèn)為系排泥周期短造成池底污泥上浮后再次沉降的時間不夠所致。遂將排泥周期變更為4 h,運(yùn)行一個月后打開水池檢查未發(fā)現(xiàn)排泥管道堵塞,池底積泥問題,也未再出現(xiàn)污泥上浮問題。于2011 年1 月開始對其他5 格斜板沉淀池的排泥方式進(jìn)行改造,2011 年5 月結(jié)束。運(yùn)行至今,6 格斜板沉淀池均排泥正常,產(chǎn)水濁度5 NTU 左右。從6 格斜板沉淀池穿孔排泥的運(yùn)行情況看,改造效果較好,說明如下:
(1)系統(tǒng)排泥正常,排泥管道未堵塞,池底未積泥。
(2)斜板沉淀池出水濁度一般為3~5 NTU,小于10 NTU,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(3)采用穿孔排泥方式,相比原小車刮泥方式,既避免了對刮泥小車檢修還節(jié)約了運(yùn)行小車消耗的電費(fèi)。
(4)系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行安全可靠。
使用穿孔排泥方式代替原刮泥小車刮泥方式,避免了因刮泥小車故障而產(chǎn)生的檢修工作量,停止使用刮泥小車驅(qū)動電機(jī)后還節(jié)約了因此而產(chǎn)生的電費(fèi)。產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算如下:
(1)節(jié)約電費(fèi):共12 個刮泥小車,刮泥機(jī)電機(jī)功率是3 kW、380 V,電費(fèi)單價(jià)按照0.5 元/kW·h 計(jì)算,則年節(jié)約電費(fèi)=單臺電機(jī)功率×運(yùn)行天數(shù)×電費(fèi)電價(jià)×刮泥臺數(shù)=3×365×24×0.5×6=78840 元。
(2)節(jié)約取水費(fèi):若刮泥小車故障,須排盡水池內(nèi)約1400 m3水量,造成了水耗的增高,改造后節(jié)約了此部分水量,共有6 格水池,取水綜合單價(jià)按照0.4元/m3計(jì)算,每格水池每月排水一次,則年節(jié)約取水費(fèi)用=每格水池排水量×6 格×取水綜合單價(jià)×12 月=1400×6×0.4×12=40320 元。
則,年直接經(jīng)濟(jì)效益=年節(jié)約電費(fèi)+年節(jié)約取水費(fèi)用=78840+40320=119160 元。
通過此項(xiàng)改造,徹底消除了重鋼工業(yè)水處理系統(tǒng)中隱患,保證了系統(tǒng)的產(chǎn)水能力和公司正常生產(chǎn)用水。將斜板沉淀池的動態(tài)機(jī)械刮泥方式改造為靜態(tài)的穿孔排泥方式,既避免了因動態(tài)設(shè)備故障而產(chǎn)生的檢修工作量,還節(jié)約了轉(zhuǎn)動設(shè)備所耗的電費(fèi),同時還節(jié)約了因檢修所排水量,是最安全最佳的保安改造措施。另外,在斜板沉淀池底部的平池里使用穿孔排泥較少見,此項(xiàng)改造可為同類型水池的排泥改造提供參考。