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      140 t/h 干熄焦余熱鍋爐過熱器超溫原因分析及措施

      2013-07-18 09:31:14袁振峰王慶豐
      冶金動(dòng)力 2013年5期
      關(guān)鍵詞:過熱器蒸發(fā)器入口

      袁振峰,劉 偉,王慶豐

      (安陽(yáng)鋼鐵公司動(dòng)力廠,河南安陽(yáng) 455004)

      1 前言

      我公司煉焦車間7#、8#焦?fàn)t為2×55 孔6 m JN60-6 焦炭產(chǎn)量為110 萬(wàn)t/a,采用干法熄焦,熄焦能力為140 t/h。干法熄焦利用惰性氣體,在密閉系統(tǒng)中將紅焦熄滅,吸收紅焦顯熱熄滅紅焦的循環(huán)氣體經(jīng)過干熄焦鍋爐后產(chǎn)生高溫高壓的蒸汽,用于發(fā)電,可以避免相同規(guī)模的常規(guī)燃媒鍋爐對(duì)大氣的污染,并且減少了溫室氣體的排放量,改善焦化廠區(qū)的環(huán)境空氣質(zhì)量,環(huán)境效益顯著。同時(shí)干法熄焦提高了焦炭質(zhì)量,使焦炭M40 提高3%~8%,M10 改善0.3%~0.8%;提高了塊度的均勻性;降低了焦炭的反應(yīng)性。這對(duì)降低煉鐵成本,提高生鐵產(chǎn)量極為有利。

      2 干熄焦氣體循環(huán)系統(tǒng)工藝流程

      如圖1 所示,循環(huán)氣體在干熄爐1 中冷卻紅焦,吸收了紅焦顯熱的循環(huán)氣體達(dá)到920 ℃,再經(jīng)過一次除塵器2 除去粗顆粒粉焦后,通過內(nèi)襯磚墻的煙氣通道從上端水平進(jìn)入鍋爐8 入口煙道。在入口煙道出口處煙氣轉(zhuǎn)過90°向下流動(dòng)。煙氣首先將熱量傳遞給由前墻水冷壁拉稀而成的預(yù)置蒸發(fā)器,然后依次流經(jīng)由水冷壁包圍的高溫過熱器3、低溫過熱器4、光管蒸發(fā)器5 和鰭片管蒸發(fā)器6,鍋爐的水冷壁設(shè)計(jì)成為蒸發(fā)器系統(tǒng)的受熱面,吸收煙氣流程中的輻射放熱。隨后煙氣進(jìn)入下部的高壓省煤器7 和低壓蒸發(fā)器8,最后煙氣流經(jīng)低壓省煤器9,利用煙氣的剩余熱量加熱鍋爐低壓給水。最后煙氣溫度降到135℃左右,轉(zhuǎn)過90°,沿水平方向從出口煙道進(jìn)入二次除塵器11 除去細(xì)顆粒粉焦后,經(jīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)12 升壓后進(jìn)入干熄爐,繼續(xù)循環(huán)冷卻紅焦。

      3 過熱器超溫現(xiàn)象

      實(shí)際運(yùn)行中,鍋爐負(fù)荷:62 t/h,蒸汽壓力:8.83 MPa 時(shí),在鍋爐噴水減溫水閥門全開情況下,主蒸汽溫度滿足不了汽輪機(jī)正常進(jìn)汽溫度535-10+5℃,過熱蒸汽溫度達(dá)到552 ℃,過熱器超溫。主蒸汽溫度過高時(shí),汽缸、汽閥、高壓軸封緊固件等易發(fā)生松弛,將導(dǎo)致設(shè)備使用壽命縮短。過熱器、主蒸汽管道、閥門、汽缸等金屬部件的機(jī)械強(qiáng)度將會(huì)下降,蠕變速度加快,嚴(yán)重時(shí)過熱器發(fā)生爆管。為防止主蒸汽溫度超溫,機(jī)組在實(shí)際運(yùn)行中處于低負(fù)荷運(yùn)行,無(wú)法達(dá)到滿負(fù)荷。

      4 過熱器超溫的原因分析

      圖1 140 t/h 干熄焦氣體循環(huán)系統(tǒng)工藝流程圖

      4.1 140 t/h 干熄焦鍋爐設(shè)計(jì)的循環(huán)氣體流量198800 m3/h。而實(shí)際運(yùn)行中循環(huán)氣體流量在110000~120000 m3/h。從而使通過受熱面的煙氣流速降低,減弱了對(duì)流傳熱,光管蒸發(fā)器和鰭片管蒸發(fā)器吸熱量降低,蒸汽流量降低。在鍋爐入口煙氣溫度達(dá)到設(shè)計(jì)溫度920 ℃,蒸汽壓力達(dá)8.83 MPa 情況下,進(jìn)入過熱器的蒸汽量卻沒有達(dá)到設(shè)計(jì)流量67 t/h,因過熱器的總吸熱量未變,蒸汽流量的減少使工質(zhì)焓升增加,造成過熱器超溫。

      4.2 干熄爐的風(fēng)料比是循環(huán)風(fēng)量與處理量的比值,這是干熄焦鍋爐入口循環(huán)氣體溫度調(diào)整的一個(gè)重要參數(shù),它的大小直接影響到鍋爐入口循環(huán)氣體溫度的高低。在實(shí)際運(yùn)行中,干熄爐的風(fēng)料比控制不穩(wěn)定,當(dāng)風(fēng)料比過小時(shí),鍋爐入口循環(huán)氣體溫度超過設(shè)計(jì)溫度920 ℃,使鍋爐的進(jìn)口溫度劇增,過熱器吸熱量增加,而蒸汽流量和壓力的變化滯后,過熱蒸汽的焓增提高,從而導(dǎo)致蒸汽溫度超過額定值。

      4.3 在煉焦和熄焦過程中循環(huán)氣體內(nèi)不可避免含有H2、CO 等可燃成分,干熄焦一般采用導(dǎo)入空氣燃燒的方法控制循環(huán)氣體中的可燃成分,當(dāng)循環(huán)氣體中H2、CO 等可燃成分的質(zhì)量濃度升高時(shí),通過從環(huán)形煙道處導(dǎo)入適量的空氣,使可燃成分燃燒,以降低其含量。由于操作不當(dāng),當(dāng)導(dǎo)入空氣量過多,造成鍋爐入口溫度急劇上升,從而造成過熱器超溫。

      4.4 如圖2 所示,噴管式噴水減溫器外殼是一個(gè)聯(lián)箱,中間用隔板將聯(lián)箱分隔成兩段,前段接蒸汽引入管,后端接蒸汽引出管。前段聯(lián)箱中裝有一個(gè)文丘里縮放噴嘴,噴嘴的喉部沿四周方向均勻地開有許多φ3mm 的噴水孔,蒸汽引入聯(lián)箱后流至端部進(jìn)入噴管,在噴管喉部與噴入的水接觸混合,利用高速汽流將水霧化成霧狀微細(xì)水滴后加熱蒸發(fā),與蒸汽混合在一起,從而降低過熱蒸汽的溫度。因新安裝的鍋爐的管道或聯(lián)箱中不可避免存在大量焊渣、鐵銹等雜物,造成φ3mm 的噴水孔部分堵死,使減溫水流量達(dá)不到額定流量,噴水霧化質(zhì)量差,造成過熱器超溫。

      圖2 噴管式噴水減溫器

      5 技術(shù)改進(jìn)措施及效果

      5.1 通過干熄爐內(nèi)焦炭料位進(jìn)行強(qiáng)制校正,使干熄爐內(nèi)焦炭的料位控制在校正料位(γ 射線料位)與上限料位之間,并保證裝焦與排焦配合恰當(dāng),逐漸提高循環(huán)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,以提高循環(huán)氣體流量,使循環(huán)氣體流量逐漸達(dá)到198800 m3/h,從而增強(qiáng)對(duì)流換熱,保證蒸汽流量。

      5.2 增大風(fēng)料比,即在排焦量不變的情況下,適當(dāng)增加循環(huán)風(fēng)量,其調(diào)節(jié)時(shí)幅度不要太大,以2000~3000 m3/h 為宜;或在循環(huán)風(fēng)量一定的情況下,適當(dāng)減少排焦量,排焦量減少時(shí)要緩慢,每次應(yīng)控制在10 t/h 以內(nèi),盡量保持排焦量穩(wěn)定。

      5.3 干熄爐裝紅焦時(shí),以鍋爐入口溫度為主管理溫度,循環(huán)氣體的增減與鍋爐入口溫度的上升和下降相對(duì)應(yīng)進(jìn)行調(diào)節(jié)。當(dāng)鍋爐入口溫度下降到比前一次入口溫度波動(dòng)下限溫度高20~25 ℃時(shí),可再一次裝入紅焦。在裝入的紅焦將斜道蓋住后,可開始排焦作業(yè),排焦量控制在最小,隨著料位上升可適當(dāng)增加排焦量。從而保證鍋爐入口溫度穩(wěn)定。

      5.4 當(dāng)鍋爐入口溫度上升過高時(shí),通過調(diào)整圖1 中循環(huán)風(fēng)機(jī)出口旁通流量管電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,直接將循環(huán)風(fēng)機(jī)出口的低溫循環(huán)氣體導(dǎo)入干熄爐出口側(cè)的環(huán)形煙道,以抑制鍋爐入口溫度的上升趨勢(shì)。

      5.5 在鍋爐點(diǎn)火升壓過程中,在蒸汽壓力達(dá)到3.0~4.0 MPa,關(guān)閉減溫水,將減溫水系統(tǒng)的疏水打開,使減溫器內(nèi)的蒸汽通過噴嘴喉部對(duì)φ3mm 噴水孔進(jìn)行反沖洗,沖洗的蒸汽通過疏水管道排入疏水箱,從而保證減溫水流量達(dá)到額定流量,提高噴水霧化質(zhì)量。

      5.6 通過以上技術(shù)改進(jìn),鍋爐運(yùn)行后,過熱蒸汽溫度大幅度下降。表1 可知,鍋爐在同樣入口煙氣溫度和蒸汽壓力的情況下,技術(shù)改進(jìn)后,循環(huán)氣體的流量達(dá)到了設(shè)計(jì)流量198800 m3/h,蒸汽達(dá)到設(shè)計(jì)流量67 t/h,減溫水流量由原10 t/h 減少至5 t/h,蒸汽溫度得到有效控制在530 ℃左右。

      表1 技術(shù)改進(jìn)前、后鍋爐參數(shù)比較表

      6 結(jié)束語(yǔ)

      干熄焦鍋爐正常生產(chǎn)中,過熱蒸汽溫度的變化都有一定的規(guī)律,其控制范圍必須符合干熄焦工藝的設(shè)計(jì)要求。對(duì)某一個(gè)參數(shù)的調(diào)節(jié),可能會(huì)影響其他參數(shù)的波動(dòng),一般情況下從某一參數(shù)出現(xiàn)非正常的變化,可以預(yù)測(cè)干熄焦系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)生的變化。

      因此加強(qiáng)對(duì)循環(huán)氣體流量及鍋爐入口煙溫監(jiān)控和管理非常重要。

      [1]潘立慧.魏松波.干熄焦技術(shù)[M],北京:冶金工業(yè)出版社,2005.

      [2]黃新元.電站鍋爐運(yùn)行與燃燒調(diào)整[M],北京:中國(guó)電力出版社,2007.

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