王延召,趙建信
(安陽鋼鐵股份有限公司制氧廠,河南安陽 455004)
2012年1月19日,煉鋼9#爐計劃檢修,根據(jù)生產(chǎn)安排,2#23500制氧機組系統(tǒng)利用此段時間停車檢修。1月19日20:31,檢修已基本結(jié)束,接到開車通知后,系統(tǒng)冷啟動開車;在送氣過程中,就地操作人員聽到機組聲音異常,微機顯示機組振動數(shù)值明顯升高,綜合各種現(xiàn)象判斷機組發(fā)生了喘振,迅速對空壓機緊急停車處理。
通過調(diào)取該時段壓縮機運行曲線,發(fā)現(xiàn)壓縮機的確運行情況異常,具體過程見圖1。
圖1 加載、喘振過程的曲線
從圖中可以看出,放空閥、導(dǎo)葉、機組壓力等參數(shù)均大幅波動,符合喘振的現(xiàn)象。
從圖2中可以看到,空壓機振動值有所升高,但都未達到報警值。
查看軸溫曲線,軸溫變化正常,沒有異常升高;通過以上曲線看出,停車操作很及時,未對壓縮機造成大的損害。
開車過程見表1。
(1)振動、位移(振動:報警50μm、聯(lián)鎖102 μm;位移:報警±0.9 mm、聯(lián)鎖±1.1 mm)見表2。
(2)軸承溫度(電機軸溫報警:85℃、聯(lián)鎖95℃;壓縮機軸溫報警90℃、聯(lián)鎖120℃)見表3。
圖2 振動曲線
圖3 軸溫曲線
表1 開車過程
表2 振動、位移
表3 軸承溫度
停車后,根據(jù)可能造成事故的原因,進行了檢查,檢查結(jié)果如下:
(1)打開空氣過濾器下層的人孔,檢查進口管道無異物堵塞。
(2)檢查放空管線,無異常。
(3)檢查各級疏水閥無水漏出,地腳螺栓無松動。
(4)檢查防喘振閥,發(fā)現(xiàn)執(zhí)行機構(gòu)傳動桿斷裂。
及時調(diào)取備件,現(xiàn)場緊急處理,將防喘振閥整體更換,更換完畢,對防喘振閥進行調(diào)試,調(diào)試正常后開車。
造成這次事故主要有以下兩個方面的原因:
(1)空壓機喘振FY1003.B故障聯(lián)鎖,只會使空壓機輕載,而不能聯(lián)鎖停車;當(dāng)此時放空閥損壞不能打開時,會造成壓縮機超壓,如果停車操作不及時,將會對空壓機造成巨大損害。建議對喘振聯(lián)鎖作如下修改:當(dāng)空壓機發(fā)生喘振后,喘振持續(xù)5 s,仍未消除,則聯(lián)鎖停車。
(2)執(zhí)行機構(gòu)的傳動桿較細(xì),材質(zhì)強度不夠。在2010年1月29日的一次檢修過程中,檢查舊防喘振閥閥體時發(fā)現(xiàn)閥體銹蝕嚴(yán)重;檢查傳動桿斷裂處發(fā)現(xiàn)有1/3的截面是舊痕跡,2/3是新斷面。
在今后的工作中,應(yīng)加強操作人員對喘振現(xiàn)象的認(rèn)識,增強對喘振事故的應(yīng)對能力,發(fā)現(xiàn)異常振動、異常聲響現(xiàn)象,應(yīng)果斷對壓縮機進行停車操作。