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      微電解-鐵碳內(nèi)電解耦合預(yù)處理高濃度染料廢水

      2013-07-18 07:10:00馬丹丹
      化工進展 2013年1期
      關(guān)鍵詞:鐵碳電解法固液

      馬丹丹,文 晨,季 民

      (1天津大學環(huán)境科學與工程學院,天津 300072;2天津工業(yè)大學環(huán)境與化學工程學院,天津 300160)

      染料廠在生產(chǎn)過程中需要消耗到大量高質(zhì)量的工業(yè)用水。染料種類繁多,并朝著抗生化、抗光解和抗氧化等方向發(fā)展[1],其廢水成分復(fù)雜,含有多種有機染料及其中間體,可生化性差,且水質(zhì)變化快[2-4],因此染料廢水的處理成為當今廢水處理的難點之一。

      染料廢水的處理方法主要包括生物氧化法、化學氧化法、混凝法和吸附法等[5-6],但這些處理工藝不同程度地存在污染物降解不完全、處理效率低和處理成本高等問題[7]。近年來,電化學處理法引起了廣大研究者的重視,其具有無需添加化學藥劑、副產(chǎn)物少、單位體積負荷大、操作簡單、易控制等優(yōu)點,是一種清潔簡便凈化廢水的綠色技術(shù)。但其耗能高、電流效率地、運行費用大限制了其實際應(yīng)用[8-9]。

      本研究通過微電解-鐵碳內(nèi)電解聯(lián)用技術(shù)解決以往工藝效率與經(jīng)濟不能兼得的問題。本系統(tǒng)以電解為主并輔以內(nèi)電解,綜合了電解處理效果好與內(nèi)電解“以廢治廢”的優(yōu)點。通過實驗考察固液比、鐵碳比、電流密度對等對色度、COD去除率的影響,確定最佳工藝并通過相關(guān)計算揭示此裝置的實際可行性。

      1 材料和方法

      1.1 試驗材料

      試驗用水取自某染料化工廠的生產(chǎn)廢水,呈棕紅色,具有高濃度、高鹽度和高色度等特點,其水質(zhì)見表1。

      表1 廢水水質(zhì)

      試驗用鐵屑取自機械加工車間,經(jīng)皂洗除油后用質(zhì)量分數(shù)為10%的HCl浸泡活化,然后清洗至中性。試驗用活性炭需在試驗用水中浸泡24 h以避免活性炭的吸附作用對試驗結(jié)果產(chǎn)生影響。電解法的陰極和陽極由3層24 cm×8 cm的活性炭纖維縫合而成,一面固定在塑料板上定型,極板間距5 cm。

      1.2 試驗裝置和試驗方法

      試驗裝置如圖1所示,由一個電解池與3個鐵碳內(nèi)電解柱串聯(lián)而成。

      1.3 試驗方法

      圖1 試驗裝置示意圖

      將1.2 L水樣注入反應(yīng)器,接通電源,打開鼓起泵對3個鐵碳內(nèi)電解柱進行間歇式曝氣??刂拼帕Ρ妹堪胄r開通 3 min,使電解池與鐵碳微電解池內(nèi)的廢水混合均勻。采用單因素法考察反應(yīng)時間、固液比,鐵碳比和電流密度對處理效果的影響。每隔數(shù)小時取次水樣,用NaOH溶液調(diào)節(jié)pH值至9~10后經(jīng)0.45 μm膜過濾,測定濾液COD、色度及pH值。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 電解時間對電解效果的影響

      在鐵碳比為1∶1、電流密度為9.26 mA/cm2、固液比為 1∶20的條件下,廢水處理過程中 COD值及COD去除率隨時間的變化如圖2所示。

      圖2 COD隨反應(yīng)時間的變化

      由圖2可知,隨著電解時間的延長,COD值逐漸降低。前15 h內(nèi)COD降解速率較快,去除率接近 47%,在之后的 25 h內(nèi)對 COD的去除率僅為13%。這是由于較易被氧化的有機物被降解轉(zhuǎn)化后,剩下的有機物極難被氧化分解。延長反應(yīng)時間會使運行能耗大大增加,考慮到經(jīng)濟因素,將反應(yīng)控制在30 h 以內(nèi)。由于有機物的組成復(fù)雜,參加反應(yīng)的物質(zhì)很多,采用一級反應(yīng)動力學微分方程進行推導(dǎo)COD的降解過程,結(jié)果如式(1)所示。

      當t=0時,COD=32000mg/L,解微分方程并進行一級反應(yīng)動力學擬合,結(jié)果如式(2)所示。

      式中,Ct為t時刻的COD濃度,mg/L;C0為進水COD濃度,mg/L;t為處理時間,h;k為常數(shù),0.0479。

      2.2 固液比對COD去除率的影響

      按鐵碳比為1.5∶1,電流密度為11.57 mA/cm2、反應(yīng)時間為30 h,在不同固液比下(1∶100,1∶40,1∶20)進行試驗,結(jié)果如圖3所示。

      圖3 固液比對染料COD去除率的影響

      由圖3可知隨固液比的增大,COD去除率逐漸升高。在固液比為1∶20的條件下,出水COD去除率為41.4 %,明顯優(yōu)于其它兩者(分別為30%、34%)。這是因為固液比越高,鐵與碳的總質(zhì)量就越大,內(nèi)電解柱內(nèi)形成的原電池和生成的 Fe2+、Fe3+就越多,有機物的電解和絮凝作用加強,利于廢水的處理。考慮到經(jīng)濟因素及鐵碳板結(jié)的問題,固液比選取1∶20為易。

      2.3 鐵碳比對COD去除率的影響

      按固液比為1∶20、電流密度為11.57 mA/cm2、反應(yīng)時間為30 h,在不同鐵碳比下(1.5∶1,1∶1,1∶2)進行試驗,結(jié)果如圖4所示。

      由圖4可知,鐵碳比為1∶2和1∶1時,在其它條件相同的情況下,反應(yīng)30 h后,出水COD去除率分別為45.8%和46.9%,相差不大,略優(yōu)于鐵碳比例為 1.5∶1的條件下出水 COD去除率41.4%。當鐵碳的總質(zhì)量一定時,隨著鐵碳比的增加,體系內(nèi)微原電池數(shù)量增多,利于廢水的處理,但過多的活性炭消耗會增加體系處理負擔與運行開支,因此選取鐵碳比1∶1為最佳工藝條件。綜合固液比與鐵碳比的實驗結(jié)果,鐵碳內(nèi)電解的最佳工藝 確定為:反應(yīng)時間30 h,鐵碳比1∶1,固液比1∶20。

      圖4 鐵碳比對染料COD去除率的影響

      2.4 電流密度對處理效果的影響

      按固液比為1∶20、鐵碳比為1∶1、反應(yīng)時間為30 h,在不同電流密度下(5.56 m A/cm2、7.41 mA/cm2、9.26 mA/cm2、11.57 mA/cm2)進行試驗,結(jié)果如圖5和圖6所示。

      圖5 電流密度對染料COD去除率的影響

      圖6 電流密度對色度去除率的影響

      由圖5和圖6可知,COD和色度的去除率都隨時間的增長而增加,電解一段時間后達到相對穩(wěn)定的狀態(tài)。隨時間的增長其去除效果相對緩慢,可能是電解生成的次氯酸與有機物發(fā)生取代反應(yīng),形成所謂的有機氯化物,而該氯化物不容易被電解破壞,使 COD值不容易進一步降低[10]。電流密度越大,陽極的氧化電位越高,反應(yīng)速度加快,相同時間內(nèi)COD去除率越高。當電流密度為9.26 mA/cm2時,處理效果最佳,COD去除率為56.5 %,色度為1000倍。當電流密度為11.57 mA/cm2時,COD去除率下降為45.9 %,色度為1200倍。這主要是因為電流密度增加副反應(yīng)增多,處理效果降低。處理過程中溶液的pH值總體上基本不變,穩(wěn)定在7~9之間,在實際生產(chǎn)中利于生物法、膜法等的后續(xù)處理。

      2.5 鐵碳內(nèi)電解處理染料廢水

      圖7 鐵碳內(nèi)電解對染料COD去除率的影響

      圖8 鐵碳內(nèi)電解對染料色度去除的影響

      在固液比為1∶20、鐵碳比為1∶1、反應(yīng)時間為30 h、廢水體積為1.2 L的條件下,廢水經(jīng)鐵碳內(nèi)電解單獨作用。處理結(jié)果與電解-內(nèi)電解聯(lián)合處理的效果進行對比,結(jié)果如圖7和圖8所示。

      由圖7、圖8可知,在達到相同COD去除率的條件下,電解-鐵碳內(nèi)電解法處理廢水所需時間大大少于鐵碳內(nèi)電解法處理所需的時間,而內(nèi)電解法處理廢水是一個自發(fā)過程不需要耗費電能,可分擔一部分處理負荷降低能耗、減少處理費用,并且在電解法電極形成的外加電場的作用下內(nèi)電解的極化現(xiàn)象有可能增強,微電池電極間的電位差增大,這樣微電池的電化學反應(yīng)速率有可能增大從而提高內(nèi)電解法的處理效率,縮短內(nèi)電解法處理所需的時間。

      3 結(jié) 論

      (1)采用電解-鐵碳內(nèi)電解耦合技術(shù)對印染廢水進行預(yù)處理,獲得較好的效果。該工藝能夠去除絕大部分的有機污染物和色度,顯著地減輕了后續(xù)生物處理、膜分離工藝的有機負荷,為水質(zhì)達標排放奠定了基礎(chǔ)。經(jīng)該組合工藝處理后,廢水的平均色度由原來的5萬倍降至1000 倍;平均COD值由起初的32000 mg/L降到為16800 mg/L,去除率達到56.5%。

      (2)影響電解-鐵碳內(nèi)電解工藝處理效果的因素主要有反應(yīng)時間、固液比、電流密度及鐵炭質(zhì)量比。綜合處理效果與經(jīng)濟性兩方面因素,其最佳處理條件為:反應(yīng)時間 30 h,固液比為 1∶20,鐵/碳質(zhì)量比為1∶1,電流密度為9.26 mA/cm2。

      (3)該工藝是以電解為主并輔以鐵碳內(nèi)電解的復(fù)合系統(tǒng),綜合了電解效率高與內(nèi)電解以廢治廢的優(yōu)點,達到了節(jié)能和高效的目的。因此電解-內(nèi)電解組合工藝是預(yù)處理高難度有機廢水的有效方法之一。

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