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      國產(chǎn)QFSN-600-2YHG 型汽輪發(fā)電機漏氫原因分析及處理

      2013-07-17 01:21:46彬,張
      關鍵詞:氣密引線出線

      王 彬,張 勇

      (國電電力旅順熱電項目籌建處,遼寧大連116041)

      莊河發(fā)電公司于2005 年6 月28 日開工,發(fā)電機選用哈爾濱電機廠有限責任公司生產(chǎn)的QFSN-600-2YHG 型汽輪發(fā)電機,1#機組于2007 年6 月竣工投產(chǎn)運行.

      1#發(fā)電機投產(chǎn)后運行良好,漏氣量符合規(guī)程要求.2007 年9 月發(fā)電機漏氣量逐步增大,且補氫時間間隔明顯縮短,為確保設備的安全運行,對發(fā)電機進行了全面的漏氫檢查.

      1 發(fā)電機組氫氣系統(tǒng)檢查

      在發(fā)電機補氫間隔有明顯縮短的趨勢時,對1#發(fā)電機組氫氣系統(tǒng)進行外部漏點檢查,經(jīng)過對發(fā)電機本體、勵端端蓋、汽端端蓋、氫冷器、管道、法蘭等部位進行仔細檢測,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機排氫門不嚴,有輕微漏氫現(xiàn)象,發(fā)電機本體底部出線套管處有明顯漏氫點,且漏氫量較大.

      2007 年9 月利用機組臨時停機消缺時間,進一步檢查后發(fā)現(xiàn),1#發(fā)電機中性點A 相引出線套管把合面與瓷套過渡部位泄漏量大,使用漏氫檢測儀測量該部位指示值顯示滿量程(100%),C 相引出線套管管螺紋部位泄漏量大,使用漏氫檢測儀測量該部位指示值顯示滿量程(70%),初步判斷中性點引出線A、C 相套管存在缺陷.與哈爾濱電機廠工程師進行了現(xiàn)場確認泄漏部位,經(jīng)過研究確定,需要利用機組大修時間進一步檢查,以確定漏氫原因并進行處理,現(xiàn)階段采取臨時措施進行處理.

      對發(fā)電機中性點引出線A 相套管,采用玻璃絲帶浸泡環(huán)氧樹脂纏繞的方法進行處理,將套管把合面與瓷套過渡部位全部纏繞,以確保減少漏氫現(xiàn)象.對于中性點引出線C 相套管,由于泄漏部位在出水管附近,現(xiàn)場采取臨時緊固螺栓的方法進行處理. 經(jīng)過采取臨時處理,漏氫量得到明顯控制,但未達到規(guī)程要求.

      2 漏氫檢查分析

      2008 年9 月1#機組完善性檢修,利用停機時間對發(fā)電機進行了全面檢修.通過發(fā)電機內(nèi)膛氫氣泄壓、二氧化碳置換氫氣、空氣置換二氧化碳,氣密試驗進一步確定漏點.使用經(jīng)過濾后干凈的壓縮空氣,該氣源需通過空氣干燥器再送入機內(nèi). 當風壓升至0.4 MPa(表壓)時,用檢漏劑涂刷檢查.確定了發(fā)電機中性點A 相引出線套管把合面與瓷套過渡部位部位泄漏,C 相引出線套管管螺紋部位泄漏.如圖1 所示.

      從整個檢查的情況看,可以確定發(fā)電機漏氫的直接原因是中性點A、C 相出線套管泄漏點造成的.

      3 處理方法及工藝要求

      1)中性點A 相出線套管必須整體更換新的套管.中性點C 相出線套管將套管管螺紋、密封墊、銅墊圈進行更換.

      2)更換中性點A 相出線套管.先將發(fā)電機中性點出線罩整體拆除,定子冷卻水排放干凈,打開出線箱人孔.拆除中性點A 相出線套管主引線、拆除聯(lián)接絕緣水管,通過專用工具將線套管拆除. 做備品出線套試驗,試驗步驟:①氣路的密封性試驗,將其把合在試驗工具(容器)上,然后通過清潔、干燥的壓縮空氣,緩緩升壓至0.5 MPa(表壓),穩(wěn)定后歷時4 h 無滲漏;②水路的密封性試驗,試驗氣體及壓力同上,歷時8 h 無滲漏;③備品出線套管電氣試驗合格.

      圖1 漏氫檢查

      出線套管的安裝步驟:①吊架裝到瓷套端子上,確定瓷套端子的方位后,用吊繩將瓷套端子升到適當?shù)母叨?,安裝控制柄;②將厚度均勻、無缺陷的密封膠墊或腈纖維橡膠墊套在瓷套端子上,密封墊的兩面各均勻涂刷1 層750-2 液體密封膠;③用手動葫蘆將瓷套端子牽引到出線罩法蘭處,隨后按圖紙規(guī)定的力矩均勻、對稱地把緊所有螺栓并拆下吊裝工具.

      3)過渡引線的安裝.過渡引線包括主引線和柔性聯(lián)接線,首先安裝主引線,然后安裝柔性聯(lián)接線. 安裝主引線時應注意其水路的正確性,安裝柔性聯(lián)接線時應注意保證導電面的良好接觸.引線安裝結束,測量定子繞組直流電阻是否合格.

      4)進行定子繞組水路的密封性試驗,此項試驗必須在主引線及其水管路安裝完畢后進行. 先將清潔的壓縮空氣或氮氣通入繞組水路中,緩緩升壓至0.4 MPa(表壓),穩(wěn)定后歷時24 h. 如有滲漏,則用鹵素檢漏法找出漏點并將其消除. 再向定子繞組水路中充入25 g 氟利昂,后充入清潔的空氣或氮氣,緩緩升壓至0.4 MPa(表壓),隨后用鹵素檢漏儀在定子兩端巡回搜尋漏點.

      5)過渡引線絕緣的包扎.此項工作包括主引線及其柔性聯(lián)接線的絕緣層包扎工作,而且必須在定子繞組水路的密封性試驗合格之后才能實施,具體要求按圖紙規(guī)定執(zhí)行.包扎完畢并烘干固化之后,安裝主引線的固定夾板. 測量定子繞組直流電阻、吸收比值合格后,按相關標準做耐壓試驗.

      6)出線罩的安裝. 檢查出線罩各把合面,進行清理平整.將導向銷裝在定子機座與出線罩對應的把合面上.預填HDJ892 密封填料于密封槽內(nèi). 用2 個或4個手動葫蘆將出線罩吊起并沿導向銷拉向機座,然后對稱、均勻地把緊所有螺栓并拆下導向銷.用注膠孔的封堵螺栓將HDJ892 密封填料再次注入出線罩的密封槽.

      7)發(fā)電機整套氣密試驗.定子單獨氣密試驗完畢及轉子穿入定子后,在包括氣體管路系統(tǒng)、密封油管路系統(tǒng)以及轉子靜止或盤車轉動情況下,進行發(fā)電機的整套氣密試驗. 此時,軸封(油密封)裝置應通油正常工作.

      仔細檢查并消除各管路的漏氣處. 使用鹵素檢漏法進行找漏時,除對一些常規(guī)接縫部位進行檢測外,還應檢查勵端聯(lián)軸器外圓兩螺孔處是否滲漏(檢查時將絲堵拆下,運行中不再裝此絲堵). 同時,注意密封油壓的變化情況.將發(fā)現(xiàn)的漏氣處全部消除后,可測算發(fā)電機的整套漏氣量.

      在氣密試驗過程中,嚴禁使用任何腐蝕性液體進行找漏,同時嚴禁用任何導電液體對絕緣部件及有絕緣要求的部件進行找漏.

      無論是定子氣密試驗還是轉子氣密試驗,放出壓縮空氣時,只能使用專用充、放氣閥門. 嚴禁用打開蓋板或絲堵的方法放氣.

      根據(jù)至少24 h 的正式記錄,按下列公式及其要求計算氣體泄漏量.

      式中,V1為發(fā)電機內(nèi)可充氣體的空間,簡稱發(fā)電機充氣容積,m3,(未穿轉子時為120 m3、穿轉子后為110 m3);P1、P2為每個時間間隔開始及結束時的機內(nèi)相對壓力;B1、B2為每個時間間隔開始及結束時的外界大氣壓力;t1、t2為每個時間間隔開始及結束時的機內(nèi)平均溫度℃;H 為每2 次讀數(shù)的時間間隔,通常取H=1 h;ΔV0為規(guī)定狀態(tài)下的氣體漏量,m3/d;取P0=0.1 MPa(絕對壓力);T0=273 +15 =288 K.

      氣密試驗合格標準.為保證發(fā)電機正常運行時,每晝夜(24 h)的氫氣漏量不超過設計規(guī)定的11 m3/d,對發(fā)電機氣密試驗的合格標準規(guī)定如表1.

      表1

      4 原因分析

      1#發(fā)電機漏氫事件,是由于發(fā)電機中性點出線套管本身質量原因引起的,在套管生產(chǎn)過程中存在著工藝流程不嚴謹,質量把關不嚴格,最終導致莊河發(fā)電公司1#機組在投產(chǎn)3 個月后,發(fā)電機出現(xiàn)嚴重的漏氫現(xiàn)象.

      機組機修結束后,1#發(fā)電機組并網(wǎng)運行,運行中對發(fā)電機氫氣系統(tǒng)進行跟蹤檢查,氫壓維持在0.4 MPa,未發(fā)現(xiàn)氫氣明顯的泄漏點,補氫量不到8 m3/d.此次的漏氫處理,消除了設備重大隱患,達到了預期的效果.

      5 結束語

      對于600 MW 的水- 氫- 氫冷卻系統(tǒng)的發(fā)電機組,氫氣系統(tǒng)的安全運行對機組的安全、可靠、穩(wěn)定運行非常重要,任何一個泄漏點,將對發(fā)電機組的安全運行造成嚴重后果.因此,無論是在設備制造、安裝和檢修工作中,每一道工序都必須嚴格按照相關標準要求,進行認真檢查和質量驗收,以確保設備的安全.

      [1]陶蘇東.600MW 級火力發(fā)電機組叢書電氣設備及系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2006.

      [2]陶志安. 淺析汽輪發(fā)電機漏氫檢修[J]. 機電信息,2013(3):38-39.

      [3]袁 華.汽輪發(fā)電機漏氫的檢測方法[J].東方電機,2008(6):35-36.

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