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      什邡氣田儲(chǔ)層改造難點(diǎn)及對(duì)策

      2013-07-16 03:41:40栗鐵峰慈建發(fā)
      石油鉆采工藝 2013年1期
      關(guān)鍵詞:加砂段塞支撐劑

      刁 素 栗鐵峰 任 山 慈建發(fā)

      (中國(guó)石化西南油氣分公司工程技術(shù)研究院,四川德陽(yáng) 618000)

      什邡氣田位于孝泉?dú)馓?、馬井氣田的邊緣,平均孔隙度10.5%,滲透率0.1~0.3 mD,總體上屬于中低孔、低滲致密砂巖。部分井儲(chǔ)層存在嚴(yán)重的水敏、水鎖傷害,氣藏地層壓力系數(shù)1.23~1.46,與孝泉、馬井氣田蓬萊鎮(zhèn)組儲(chǔ)層相比,物性條件更差。該氣田前期儲(chǔ)層改造采用瓜膠質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.35%~0.38%的壓裂液,施工排量3.5~4 m3/min,前置液階段采用支撐劑段塞,但施工初期監(jiān)測(cè)壓力波動(dòng)大,通常在高擠攜砂液階段才能趨于平穩(wěn),壓裂液效率通常在40%左右,增產(chǎn)效果不明顯。針對(duì)上述問(wèn)題,通過(guò)對(duì)儲(chǔ)層工程地質(zhì)特征參數(shù)及多口井的施工數(shù)據(jù)分析,確定采用小排量起裂,盡早泵入支撐劑段塞、中低排量施工等措施,并配套纖維網(wǎng)絡(luò)加砂、低濃度壓裂液和高效返排工藝,提高了儲(chǔ)層改造效果。

      1 前期壓裂特征及原因分析

      1.1 前期壓裂特征

      什邡氣田前期壓裂采用了相鄰氣田馬井和新場(chǎng)氣田成熟的壓裂工藝,施工7井次14層,單層加砂規(guī)模在 15~35 m3不等,施工排量 3.5~4.5 m3/min,部分井/層采用了液氮伴注工藝。壓裂過(guò)程總體表現(xiàn)出初期施工泵壓和監(jiān)測(cè)壓力較高的特點(diǎn),段塞對(duì)監(jiān)測(cè)壓力和泵壓的降低起到了較好的作用,但通常監(jiān)測(cè)壓力還是在加砂初期才趨于穩(wěn)定。平均破裂壓力梯度0.030 1 MPa/m,較相鄰馬井氣田(0.027 MPa/m)和新場(chǎng)氣田(0.023 2 MPa/m)高;平均延伸壓力梯度0.025 5 MPa/m,與馬井氣田(0.026 MPa/m)和新場(chǎng)氣田(0.025 8 MPa/m)接近,壓裂液效率39.8%,遠(yuǎn)低于相鄰氣田68%~70.8%的壓裂液效率,14層壓后僅2層獲得工業(yè)氣流,效果普遍較差。

      1.2 原因分析

      監(jiān)測(cè)壓力的波動(dòng)主要出現(xiàn)在壓裂施工的前置液階段,即地層起裂開(kāi)始延伸的過(guò)程中。產(chǎn)生該現(xiàn)象的原因主要是近井筒效應(yīng)明顯[1-2],多裂縫影響主縫延伸,壓裂液效率低,同時(shí)儲(chǔ)層品質(zhì)差,工藝缺乏針對(duì)性。

      (1)什邡氣田的平均破裂壓力梯度較延伸壓力梯度高出0.003~0.006 2 MPa/ m,主要原因可能是鉆完井過(guò)程中由于工作液的濾失造成較為嚴(yán)重的近井污染,從而導(dǎo)致異常高的破裂壓力及施工初期較高的施工壓力。

      (2)前期施工井的監(jiān)測(cè)壓力高,隨著支撐劑段塞以及加砂初期低濃度攜砂液進(jìn)入地層,較高的監(jiān)測(cè)壓力逐漸趨于平穩(wěn),其主要原因是隨著壓裂的進(jìn)行,以及低濃度攜砂液打磨,壓裂初期的多裂縫被封堵并形成了主縫,同時(shí)也解除了近井污染,反映在施工曲線(xiàn)上即是監(jiān)測(cè)壓力和泵壓逐漸降低以致平穩(wěn)。由于注入的液體因多裂縫的存在而分流,壓裂前半部分主縫延伸困難,多裂縫總寬度比單一裂縫寬度大,造成壓裂時(shí)液體效率低,形成的裂縫短而窄,縮小了泄流面積,從而影響了壓裂效果[3]。

      2 針對(duì)性措施

      2.1 小排量起裂,較早泵入支撐劑段塞

      小排量起裂一方面可以控制縫高,保證裂縫有效地在垂直于井筒的方向延伸,另一方面有利于減少多裂縫的產(chǎn)生[4-5]。

      較早采用支撐劑段塞可有效地處理近井筒效應(yīng),降低近井摩阻。較早的支撐劑段塞隨著壓裂液進(jìn)入各個(gè)小裂縫中,對(duì)剛起裂的小裂縫更容易封堵,降低裂縫凈壓力,有利于主縫的延伸,同時(shí)還可控制縫高,提高壓裂液效率。

      2.2 低濃度壓裂液,纖維攜砂

      低滲致密氣藏總體改造思路是造長(zhǎng)縫和獲得較高的導(dǎo)流能力,對(duì)于新區(qū)物性更差的儲(chǔ)層,除了考慮造長(zhǎng)縫外還應(yīng)考慮降低壓裂液瓜膠濃度對(duì)儲(chǔ)層和裂縫的傷害[5]。

      纖維加入到流體—微粒懸浮液中可改變微粒沉降速度。沒(méi)有纖維時(shí),支撐劑顆粒在流體中的沉降速度正比于顆粒粒徑和密度,反比于流體黏度;加入纖維后,纖維在壓裂液中與支撐劑顆粒相互作用形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),阻止微粒下沉,大大改變了支撐劑的沉降速度,并通過(guò)一種機(jī)械的方法來(lái)攜帶、運(yùn)移并分布支撐劑,可有效降低壓裂液中稠化劑的濃度,有利于形成更好的裂縫鋪置剖面,使裂縫高度得到相應(yīng)的控制、獲得更加有效的裂縫支撐長(zhǎng)度,同時(shí)降低了對(duì)支撐裂縫和儲(chǔ)層基質(zhì)的傷害[7-8]。國(guó)內(nèi)外研究表明,纖維可以抑制管線(xiàn)內(nèi)形成湍流漩渦(即邊界層效應(yīng)),從而降低管柱施工摩阻[9];纖維加量達(dá)到支撐劑量0.5%~0.9%時(shí),裂縫的導(dǎo)流能力較未加纖維時(shí)還有所升高,同時(shí)壓裂液的稠化劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)可降低 15%~20%[10]。

      2.3 高效返排工藝

      氣井壓裂后的返排程度很大程度上影響改造效果。新區(qū)氣藏儲(chǔ)層低滲致密,部分井儲(chǔ)層水敏、水鎖傷害嚴(yán)重,氣藏地層壓力系數(shù)1.23~1.46,因此為使液體快速、高效返排,設(shè)計(jì)采用全程液氮伴注[11]、強(qiáng)制裂縫閉合[12]高效返排工藝,即通過(guò)液氮伴注提高液體返排能力,通過(guò)壓后大油嘴排液強(qiáng)制閉合人工裂縫,減少壓裂液對(duì)儲(chǔ)層及對(duì)支撐裂縫的傷害。液氮與壓裂液形成的泡沫在增能的同時(shí),還可降低濾失,減少對(duì)水敏、水鎖儲(chǔ)層的傷害。

      3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

      針對(duì)性措施在新區(qū) MP75、MP74、SF6、SF7 等井中進(jìn)行了應(yīng)用,監(jiān)測(cè)壓力均在前置液初期就變得平穩(wěn),壓裂液返排率平均達(dá)到67.3%;PT軟件擬合施工曲線(xiàn),平均壓裂液效率為74.8%,較措施前提高了35%;壓前無(wú)天然氣產(chǎn)量或微量,壓后平均測(cè)試產(chǎn)量為2.269×104m3/d,增產(chǎn)效果顯著。下面以MP75井為例進(jìn)行介紹。

      MP75井是什邡氣田部署的一口定向開(kāi)發(fā)井,壓裂目的層垂深1 371.8~1 385.3 m,儲(chǔ)層溫度約50 ℃,為褐灰色細(xì)粒巖屑砂巖夾粉砂巖,聲波時(shí)差83 μm/ft,泥質(zhì)含量4%,孔隙度16%,滲透率0.45×10-3μm2。

      (1)設(shè)計(jì)思路。該井目的層為中低孔、低滲致密儲(chǔ)層,壓裂改造以造長(zhǎng)縫、提高壓裂液效率、降低傷害和提高增產(chǎn)效果為主。設(shè)計(jì)小排量起裂,盡早注入支撐劑段塞,中低砂比,中低排量,前期50 ℃儲(chǔ)層壓裂液瓜膠質(zhì)量分?jǐn)?shù)通常為0.38%,本井設(shè)計(jì)纖維網(wǎng)絡(luò)加砂,降低瓜膠質(zhì)量分?jǐn)?shù)至0.3%,配合全程液氮伴注提高返排速率,進(jìn)一步降低壓裂液對(duì)支撐裂縫和儲(chǔ)層的傷害。

      (2)施工過(guò)程。地層破裂后,排量從0.5 m3/min緩慢提至2 m3/min,此過(guò)程中開(kāi)始泵入支撐劑段塞,隨著段塞的加入,監(jiān)測(cè)壓力和泵壓顯著下降,段塞完全入地后,監(jiān)測(cè)壓力從段塞前最高36 MPa下降至23.2 MPa,前置液階段初期就趨于穩(wěn)定(前期通常在高擠攜砂液的低砂比階段才趨于穩(wěn)定)。然后以150 Sm3/mim速度伴注液氮,從加砂初期開(kāi)始勻速加入纖維,施工排量 2.8~3.1 m3/min(前期 3.5~4 m3/min),泵壓 31~33 MPa,順利完成 26 m3支撐劑、140 kg纖維、14 m3液氮的加砂壓裂施工,施工曲線(xiàn)見(jiàn)圖1。

      圖1 MP75井加砂壓裂施工曲線(xiàn)

      運(yùn)用PT軟件對(duì)施工曲線(xiàn)擬合,壓裂形成了162.5 m的有效支撐縫長(zhǎng),支撐縫高30.16 m,平均裂縫導(dǎo)流能力 1.875 μm2·cm,無(wú)因次導(dǎo)流能力 12.5,壓裂液效率81.9%。

      此次施工入地液量186.2 m3,15 h排液120 m3,返排率64.4%,40 h累計(jì)排液135 m3,返排率72.5%,在井口油套壓6.7 MPa下,測(cè)試產(chǎn)量8.4×104m3/d,遠(yuǎn)高于鄰井改造后產(chǎn)能。

      4 結(jié)論

      (1)對(duì)于低滲透致密砂巖氣藏,選擇有針對(duì)性的儲(chǔ)層改造工藝是提高氣井壓后產(chǎn)能的根本保證。

      (2)小排量起裂、段塞優(yōu)化技術(shù),結(jié)合低砂比、低稠化劑濃度壓裂液技術(shù),同時(shí)配套纖維網(wǎng)絡(luò)加砂、液氮全程伴注及強(qiáng)制裂縫閉合高效返排工藝,有效解決了什邡氣田氣井加砂壓裂過(guò)程中存在的監(jiān)測(cè)壓力波動(dòng)大、增產(chǎn)效果差等問(wèn)題。

      [1][美]米卡爾 J ??酥Z米德斯,肯尼斯 G 諾爾特.油藏增產(chǎn)措施[M].張保平,譯.北京:石油工業(yè)出版社,2002.

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