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    低溫液體泵機(jī)械密封泄漏原因分析及改造

    2013-07-14 09:53:56尚陽(yáng)鋒
    設(shè)備管理與維修 2013年6期
    關(guān)鍵詞:靜環(huán)槽車(chē)泵體

    尚陽(yáng)鋒

    作者通聯(lián):河南煤化集團(tuán)鶴壁煤電股份有限公司化工分公司檢修公司 河南鶴壁市山城區(qū)西環(huán)路 458000

    E-mail:pyshyf@163.com

    一、機(jī)械密封泄漏

    煤制甲醇項(xiàng)目空分裝置液氮槽車(chē)用懸臂式環(huán)段雙級(jí)離心泵(P50),瑞士CRYOMEC 公司制造,型號(hào)ZP2/260-7,5-DCNSLL,軸封采用波紋管機(jī)械密封。裝置停運(yùn)期間,液氮槽車(chē)泵,通過(guò)兩臺(tái)大氣氣化器負(fù)責(zé)向界外裝置輸送密封氮?dú)?,裝置正常運(yùn)行期間負(fù)責(zé)槽車(chē)充裝,間斷運(yùn)行。泵體結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。

    圖1 液氮槽車(chē)泵泵體結(jié)構(gòu)

    液氮槽車(chē)泵首次運(yùn)行,各參數(shù)正常,均達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。運(yùn)行4h 后停泵,發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封泄漏。檢查密封氣壓力正常,工藝人員對(duì)泵重新解凍,然后嚴(yán)格按照冷泵曲線再次冷泵,避免因冷泵過(guò)快對(duì)泵體造成影響,但機(jī)械密封泄漏現(xiàn)象沒(méi)有消除。解體檢查各部件未發(fā)現(xiàn)異常,將泵回裝,冷泵后啟動(dòng),運(yùn)行正常,但是停泵后,機(jī)械密封再次出現(xiàn)泄漏。泄漏現(xiàn)象反復(fù)出現(xiàn),廠家人員反復(fù)解體檢查,更換新機(jī)械密封也無(wú)濟(jì)于事,最后廠家不得不放棄。

    二、密封泄漏原因分析

    (1)泵解體時(shí),機(jī)械密封動(dòng)靜環(huán)摩擦副光潔、平整、無(wú)破損、無(wú)劃痕。機(jī)械密封波紋管及其與波紋管座間的焊縫著色檢查沒(méi)發(fā)現(xiàn)裂紋。O 形環(huán)1、2 完好,彈性良好,尺寸合適。避免了因密封組件缺陷引起泄漏。

    (2)泵嚴(yán)格按照技術(shù)要求回裝。泵軸和電機(jī)軸經(jīng)聯(lián)軸器(屬剛性聯(lián)軸器)聯(lián)結(jié)后,泵軸末端及葉輪徑向跳動(dòng)均<0.02mm,葉輪與軸垂直度偏差0.01mm,動(dòng)環(huán)定距套兩端面平行度偏差0.01mm,機(jī)械密封靜環(huán)組件在軸上滑動(dòng)自如,無(wú)卡澀現(xiàn)象。

    (3)電機(jī)軸承為單列深溝球軸承,聯(lián)軸器為剛性聯(lián)軸器,轉(zhuǎn)子的軸向竄量,基本上就是軸承的軸向游隙,可不予考慮,因此轉(zhuǎn)子的微小竄量,不會(huì)引起機(jī)械密封泄漏。

    (4)對(duì)泵體、密封腔、電機(jī)等各部位進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量,最大0.22cm/s,處于優(yōu)良級(jí),可排除泵振動(dòng)大造成機(jī)械密封泄漏的可能。

    (5)機(jī)械密封的密封氣壓力一直控制在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)(0.2~0.3MPa),沒(méi)有因?yàn)槊芊鈿鈮毫^(guò)低引起機(jī)械密封泄漏。

    (6)由于空分裝置是由液化空氣(杭州)有限公司整體設(shè)計(jì)、供貨,因此設(shè)備安裝過(guò)程中液空現(xiàn)場(chǎng)工程師對(duì)安裝質(zhì)量全程監(jiān)控,內(nèi)潔工作做得非常好,泵解體檢查已得到很好驗(yàn)證,泵體內(nèi)沒(méi)發(fā)現(xiàn)任何異物。從而也排除了因摩擦副間雜物引起機(jī)械密封泄漏的可能。

    以上原因排除后,認(rèn)定機(jī)械密封波紋管在超低溫環(huán)境下彈簧比壓急劇下降,導(dǎo)致動(dòng)靜環(huán)密封面貼合不緊。由于泵需要頻繁開(kāi)停,波紋管低溫下不能回彈,從而導(dǎo)致動(dòng)靜環(huán)密封面間出現(xiàn)縫隙,造成機(jī)械密封泄漏。

    圖2 兩半式圓環(huán)和彈簧

    三、機(jī)械密封的改進(jìn)

    (1)利用低溫材料,加工兩件內(nèi)徑88mm,外徑110mm的兩半式圓環(huán),開(kāi)口處用M5 內(nèi)六方螺栓緊固在波紋管兩端并緊貼波紋管座的內(nèi)端面。圓環(huán)與波紋管之間有一定的緊力,防止泵運(yùn)行時(shí)圓環(huán)產(chǎn)生振動(dòng)。兩半式圓環(huán)見(jiàn)圖2 所示。

    (2)在兩半式圓環(huán)開(kāi)口的兩側(cè)對(duì)稱(chēng)位置分別加工6個(gè)直徑7.8mm的盲孔,同側(cè)的6個(gè)孔均勻布置,以保證機(jī)械密封端面上彈簧比壓均勻。在另1 只圓環(huán)相對(duì)應(yīng)的位置加工出12個(gè)直徑7.8mm的盲孔,以保證彈簧豎直安裝。

    (3)從專(zhuān)業(yè)廠家訂購(gòu)12個(gè)符合尺寸要求的耐低溫的彈簧。考慮到超低溫環(huán)境比較復(fù)雜,彈簧比壓理論計(jì)算偏差較大,如果彈簧安裝太多,勢(shì)必造成比壓過(guò)大,加劇動(dòng)靜環(huán)的磨損,縮短機(jī)械密封的使用壽命,于是試安裝8個(gè)彈簧。泵運(yùn)行1 周后,機(jī)械密封再次出現(xiàn)泄漏,解體檢查發(fā)現(xiàn),動(dòng)環(huán)定距套長(zhǎng)度減短了2mm,表明靜環(huán)彈簧比壓過(guò)大,造成動(dòng)靜環(huán)之間摩擦力太大,致使動(dòng)環(huán)與軸沒(méi)有同步轉(zhuǎn)動(dòng),從而導(dǎo)致動(dòng)環(huán)與定距套產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),由于動(dòng)環(huán)的硬度遠(yuǎn)高于定距套硬度,因此定距套出現(xiàn)嚴(yán)重磨損。好在泵運(yùn)行時(shí)間短,機(jī)械密封動(dòng)靜環(huán)密封面未發(fā)生異常磨損和尺寸上的變化,機(jī)械密封再次組裝時(shí)只保留6個(gè)彈簧。改進(jìn)前的靜環(huán)見(jiàn)圖3,改進(jìn)后的靜環(huán)見(jiàn)圖4。

    圖3 改造前的靜環(huán)

    圖4 改造后的靜環(huán)

    四、小結(jié)

    泵回裝后,盤(pán)車(chē)輕松無(wú)卡澀。重新啟動(dòng)泵,運(yùn)行情況良好,振動(dòng)正常,各項(xiàng)工藝性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。6個(gè)多月來(lái),泵雖然經(jīng)過(guò)數(shù)百次的啟停,運(yùn)行依然穩(wěn)定,機(jī)械密封密封效果良好,改造獲得成功。

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