王學(xué)崗 謝英娟
作者通聯(lián):中原特鋼股份有限公司設(shè)備工程部 河南濟(jì)源市 459008
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中原特鋼股份有限公司現(xiàn)有十幾臺(tái)燃?xì)馀_(tái)車式加熱爐,爐襯結(jié)構(gòu)為全纖維爐襯,使用一年半以后,出現(xiàn)爐門口部位纖維損壞,耐熱鑄鋼護(hù)板變形,爐門燒蝕,爐門密封起不到應(yīng)有的作用,爐門口三面嚴(yán)重跑火。經(jīng)過(guò)反復(fù)研究,分析原有結(jié)構(gòu)及損壞原因,制定解決方案并付諸實(shí)施,很好地解決了爐門口部位跑火難題,收到預(yù)期效果。
加熱爐爐襯采用全纖維結(jié)構(gòu),在爐門口兩側(cè)門柱和門檐部位裝有耐熱鑄鋼護(hù)板(圖1、圖2)。在裝出料過(guò)程中,由于爐門頻繁重復(fù)打開(kāi)、升降、壓緊等動(dòng)作,加之爐門升降過(guò)程中,爐門與爐門口密封面之間有50mm 左右的縫隙,高溫爐氣從縫隙中往外冒,直接燒蝕爐門柱和門檐。使用一段時(shí)間后,在爐門口纖維模塊間產(chǎn)生縫隙,同時(shí),鑄鋼護(hù)板嚴(yán)重翹曲變形,造成爐門與爐門門柱和門碹密封不嚴(yán),發(fā)生跑火現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)燒壞爐頂纖維模塊,被迫停爐修理。使用一年半左右的時(shí)間就需更換爐門口的鑄鋼護(hù)板和爐門口部位纖維模塊,給正常生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重影響。
(1)爐門口采用全纖維結(jié)構(gòu),且為大型異型模塊,門檐纖維模塊為水平吊掛安裝。裝出料過(guò)程中,爐門頻繁升降對(duì)爐門口的纖維造成沖擊,長(zhǎng)時(shí)間壓縮、燒損使其收縮而失去彈性,加上纖維自身重量而產(chǎn)生兩種縫隙:纖維模塊間的縫隙和纖維模塊與鑄鋼護(hù)板間的縫隙。從這兩種縫隙處竄火燒壞纖維模塊錨固件,燒蝕鑄鋼護(hù)板而翹曲變形。
(2)爐門升降時(shí),從爐門與爐門口密封面的縫隙冒火,造成爐門口鑄鋼護(hù)板燒蝕變形。破壞此部位原有的密封性,并形成惡性循環(huán),更加速了此部位結(jié)構(gòu)件的損壞。
(3)爐門采用滾輪滑道式壓緊方式。爐門在最底部位置打開(kāi)或關(guān)閉時(shí),均受到鎖緊機(jī)構(gòu)的外力,此外力使?fàn)t門在升降的同時(shí)還產(chǎn)生前后水平方向的運(yùn)動(dòng)(即爐門因受自重力和鎖緊裝置前后水平方向的推力使?fàn)t門產(chǎn)生斜向運(yùn)動(dòng)),易使?fàn)t門纖維和爐門口纖維、鑄鋼護(hù)板發(fā)生摩擦,爐門纖維因摩擦而受損,失去密封功能。
圖1 爐門門檐結(jié)構(gòu)
改進(jìn)實(shí)施如下(參見(jiàn)圖1、圖2)。
(1)爐門口部位的纖維改為澆注料結(jié)構(gòu),爐門口平碹改為拱形碹。爐門口原有的雙槽鋼橫梁取掉一根改為單根,在碹的上部增加小擋墻;爐門柱內(nèi)加錨固磚,兩個(gè)爐門柱和門碹與爐門的結(jié)合面在同一個(gè)鉛垂面上,利用耐火纖維的柔軟和富有彈性的特點(diǎn),制成了鋼性對(duì)柔性的密封面。爐門碹與爐頂模塊間增加一層20mm 多晶氧化鋁纖維毯,補(bǔ)償收縮。
(2)取消爐門口部位所有的耐熱鑄鋼護(hù)板,在兩側(cè)爐門柱型鋼上用兩排不銹鋼螺栓固定兩層50mm 厚的含鋯纖維板,保護(hù)爐門口型鋼不受熱、不變形。
(3)將滾輪滑道式壓緊方式改為氣缸水平壓緊方式。爐門落在最底部時(shí),靠氣缸的水平推力對(duì)爐門施以松開(kāi)或壓緊,即爐門要打開(kāi)時(shí),氣缸先給爐門施以向外的水平推力,使?fàn)t門離開(kāi)爐門口密封面50mm的距離,爐門才能向上提升;爐門需關(guān)閉時(shí),爐門落到最底部,氣缸給爐門施以向爐內(nèi)的水平推力,使?fàn)t門向爐門口密封面水平移動(dòng)并壓緊。
圖2 爐門柱部位結(jié)構(gòu)
(4)改進(jìn)燃燒控制系統(tǒng)。在爐門打開(kāi)、臺(tái)車開(kāi)出時(shí),燒嘴大火自動(dòng)關(guān)閉;臺(tái)車開(kāi)進(jìn)到位,且爐門關(guān)閉到位,燒嘴大火自動(dòng)恢復(fù)。
通過(guò)對(duì)爐門柱、碹結(jié)構(gòu)和爐門壓緊方式的改進(jìn),徹底解決了爐門口部位損壞和跑火難題,此部位耐火材料的使用壽命由一年半可延長(zhǎng)至五年左右。改造費(fèi)用總計(jì)約4萬(wàn)元。全年可節(jié)約天然氣費(fèi)用5萬(wàn)元,鑄件、維修費(fèi)用12.5萬(wàn)元,兩項(xiàng)共計(jì)17.5萬(wàn)元;節(jié)省維修時(shí)間15 天。取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。