曹 瑛,徐艷麗,劉秀華,王 濤,高 挺,石 琳
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)
全廠現(xiàn)有水淹井418口,其中關(guān)井193口,在用225口,日影響產(chǎn)量682 t。主要分布在吳起、五里灣、油房莊等油田。
五里灣區(qū)長6油藏剩余油主要集中在工區(qū)中部、壓裂試驗(yàn)區(qū),剩余油分布分散,遍布全區(qū)。
從表1可知JL-1、JL-2的交聯(lián)效果較好,而且成膠后凝膠強(qiáng)度較為穩(wěn)定。從成本原料來源考慮,選擇JL-2做為交聯(lián)劑的主體交聯(lián)劑體系,并針對其性能做進(jìn)一步的研究。
由表2可以看出:YSS-1效果最好。
由表3可知,弱凝膠體系配方為:0.3%YSS-1+0.3%JL-2時(shí)效果最佳;強(qiáng)凝膠體系配方為:0.3%YSS-1+0.35%JL-2。
4.2.1 凝膠體系成膠時(shí)間及穩(wěn)定性測試 從表4可以看出,當(dāng)體系溫度從40℃升到80℃時(shí),成膠時(shí)間縮短到4 h左右,且凝膠強(qiáng)度增強(qiáng)。但當(dāng)溫度升高達(dá)80℃時(shí),體系穩(wěn)定性也隨之下降。
4.2.2 凝膠體系抗礦化水能力測試 體系中加入20%地層水后,凝膠體在成膠過程中有分層現(xiàn)象,底部為水,經(jīng)測試,不同成膠時(shí)間下,加地層水的體系粘度較不加地層水的粘度低,但4小時(shí)后均成膠,且成膠時(shí)間和體積較未加地層水均無明顯變化。
從表6可以得出:水膨體顆粒在自來水中的吸水率和膨脹率均高于地層水。顆粒粒徑愈大,吸水率和溶脹率愈小。
從表7看出,水膨體顆粒堵劑的堵水性能優(yōu)越,當(dāng)加入量為填砂管的1/32時(shí),對填砂管的封堵率可以達(dá)到99.64%。
由表8可以看出:交聯(lián)劑量的改變對成膠時(shí)間基本沒有影響。因此,選擇10%丙烯酰胺+0.1%交聯(lián)劑配方作為下步實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。
隨著引發(fā)劑用量的減少成膠時(shí)間延長,其中當(dāng)引發(fā)劑用量為0.1%時(shí),不能成膠。因此,結(jié)合成膠時(shí)間、強(qiáng)度和成本考慮,選擇引發(fā)劑用量為0.2%。
表1 交聯(lián)劑性能評價(jià)
表2 聚合物性能評價(jià)
表3 凝膠體系配方研究
表4 凝膠體系穩(wěn)定性能評價(jià)測試結(jié)果
表5 凝膠體系抗礦化水能力測試結(jié)果
表6 水膨體顆粒吸水率測試結(jié)果
表7 水膨體顆粒堵劑性能評價(jià)結(jié)果
表9 引發(fā)劑對封口堵劑性能影響
表10 油溶性樹脂對封口堵劑性能影響
表11 單體濃度對封口堵劑性能影響
表12 封口堵劑穩(wěn)定性能評價(jià)結(jié)果
表13 封口堵劑抗礦化水能力測試結(jié)果
隨著油溶性樹脂含量的增加,體系成膠時(shí)間基本不變,堵劑強(qiáng)度有所增大??紤]成本問題,選擇油溶性樹脂投加量為8%。
隨著單體濃度的增加,堵劑成膠時(shí)間縮短,強(qiáng)度逐漸增加。單體的濃度對聚合速度和反應(yīng)得到聚合物的聚合度均有影響,均隨單體濃度的降低而降低??紤]堵劑強(qiáng)度和成本問題,單體濃度確定為8%。
6.5.1 封口堵劑成膠時(shí)間及穩(wěn)定性評價(jià) 當(dāng)體系溫度從40℃、4 h開始,堵劑成膠,且成膠強(qiáng)度增大,穩(wěn)定性能好。
6.5.2 封口堵劑抗礦化水能力測試 堵劑中加入20%地層水后,溶液粘稠,能挑起;密封放入60℃烘箱后觀察,5 h后下、中、上部成凍膠,且強(qiáng)度大。
6.5.3 封口堵劑突破壓力測試 該體系有良好的封堵性能,并具有抗壓強(qiáng)度高的優(yōu)點(diǎn),能滿足現(xiàn)場成膠時(shí)間短、成交強(qiáng)度大的施工要求。
表14 封口堵劑突破壓力測試
2012年10月22日至23日實(shí)施,侯凝五天后,于11月1日開抽,之后對措施效果進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。措施后66天含水由100%降至80%,液量由7.82 m3上升至12.21 m3,日增油2.03 t,累計(jì)增油 149 t,措施效果良好。
(1)自制合成的JL-2交聯(lián)劑和YSS-1聚合物性能良好,均優(yōu)于其它交聯(lián)劑和聚合物。
(2)針對裂縫性見水和孔隙性見水類型,室內(nèi)研發(fā)出四種不同段塞的配方,其性能穩(wěn)定性、抗礦化水能力強(qiáng)、強(qiáng)度高,尤其是封口堵劑的強(qiáng)度突破壓力大于15 MPa。
(3)該堵劑體系在現(xiàn)場試驗(yàn)后,油井含水降幅大,增油量高,效果顯著。
(4)該技術(shù)發(fā)生費(fèi)用較低,經(jīng)濟(jì)可行。
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