趙 莉,崔建軍,關(guān)克明,龍雄云,康文翠,陳康林,武天納,馮軍科
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)
目前,三相分離器已廣泛應(yīng)用于長(zhǎng)慶油田采油三廠。三相分離器運(yùn)行效果的好與壞直接影響著凈化油的含水以及污水含油、含機(jī)雜、含鐵的高低。而油田采出水回注時(shí),要對(duì)水中的懸浮物、油等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格控制,防止其對(duì)地層產(chǎn)生傷害。而深度水處理一直是生產(chǎn)中的一個(gè)難題,所以就必須提高三相分離器的運(yùn)行效果,改善出水指標(biāo),減輕下游水處理負(fù)荷。為了摸索三相分離器運(yùn)行過程中運(yùn)行溫度、處理量、維護(hù)清理周期、上游輸油平穩(wěn)程度等因素對(duì)三相分離器運(yùn)行效果的影響,改善三相分離器出油含水、出水含油、含機(jī)雜、含鐵等指標(biāo)。我們對(duì)影響三相分離器運(yùn)行效果的各個(gè)因素進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
氣水三相分離器是依靠油、氣、水之間的互不相容及各相間存在的密度差進(jìn)行分離的裝置。三相分離器的結(jié)構(gòu)(見圖1)。
圖1 三相分離器結(jié)構(gòu)
油氣水混合物工藝路線如下:油氣水混合物由入口進(jìn)入一級(jí)捕霧器,首先將大部分的氣體分離出來通過氣體導(dǎo)管進(jìn)入二級(jí)捕霧器,與從設(shè)備內(nèi)分離出的氣體一起流出設(shè)備,在此設(shè)有旋液分離裝置,同時(shí)對(duì)油水進(jìn)行預(yù)分離,預(yù)分離后的液體則通過落液管流入液體流型自動(dòng)調(diào)整裝置,對(duì)流型進(jìn)行整理,在流型整理的過程中,作為分散相的油滴在此進(jìn)行破乳,聚結(jié),而后隨油水混合物進(jìn)入分離流場(chǎng),在分離流場(chǎng)中設(shè)置有穩(wěn)流和聚結(jié)裝置,為油水液滴提供穩(wěn)定的流場(chǎng)條件,實(shí)現(xiàn)油水的高效聚結(jié)分離,分離后的原油通過隔板流入油腔,而分離后的污水,則經(jīng)過污水抑制裝置重新分離,含油量進(jìn)一步降低,通過導(dǎo)管進(jìn)入水腔,從而完成油水分離過程。
影響三相分離器運(yùn)行效果的因素主要有三相分離器的實(shí)際處理量、三相分離器的運(yùn)行溫度、三相分離器是否定期維護(hù)、還有輸油的平穩(wěn)程度等。三相分離器出口的主要技術(shù)指標(biāo):分離器出口原油含水≤0.5%;污水含油≤300 mg/L;氣中帶液量<0.05 g/m3。
在日常運(yùn)行過程中,采用2具三相分離器并聯(lián)模式運(yùn)行,上游加藥濃度均為150 mg/L,在正常狀態(tài)下運(yùn)行數(shù)據(jù),記錄一個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù),取平均值(見表1)。
2010年對(duì)柳三轉(zhuǎn)1#三相分離器進(jìn)行清理維護(hù),在此期間2#三相分離器單獨(dú)運(yùn)行,運(yùn)行數(shù)據(jù)(見表2)。
從表1、表2數(shù)據(jù)及圖2、圖3可以看出,2#三相分離器的實(shí)際處理量增加(在處理能力范圍之內(nèi)),三相分離器的運(yùn)行效果會(huì)變差。三相分離器的出油含水從0.02%上升到0.24%,有小幅的上升,但是仍能滿足出油含水≤0.5%的要求,出水含油、含機(jī)雜的量也明顯變大,雖能滿足預(yù)期的處理指標(biāo),但大于污水回注標(biāo)準(zhǔn),增加了下游污水處理難度。三相分離器日處理量在處理能力范圍之內(nèi)增加,單位時(shí)間處理量增多,會(huì)影響水洗破乳的效果,使分離器處理效果小幅變差。
表1 柳三轉(zhuǎn)1#、2#三相分離器并聯(lián)運(yùn)行數(shù)據(jù)
表2 柳三轉(zhuǎn)2#三相分離器單獨(dú)運(yùn)行數(shù)據(jù)
圖2 三相分離器實(shí)際處理量增加出油含水升高
圖3 三相分離器實(shí)際處理量增加出水含油、含機(jī)雜升高
吳一聯(lián)日產(chǎn)進(jìn)液量2 000 m3/d,站內(nèi)配置有3具日處理能力為1 200 m3/d的三相分離器,1#和2#兩臺(tái)三相分離器并聯(lián)運(yùn)行,對(duì)1#進(jìn)行維護(hù)作業(yè),這里的維護(hù)作業(yè)主要指的是對(duì)三相分離器里的油泥和積砂進(jìn)行清理,維護(hù)后投用,對(duì)比維護(hù)前、后三相分離器運(yùn)行參數(shù),研究定期維護(hù)對(duì)三相分離器運(yùn)行效果的影響。
站內(nèi)配置3具日處理能力為1 200 m3的三相分離器,運(yùn)行壓力0.2 MPa,在正常狀態(tài)下運(yùn)行數(shù)據(jù)(見表3)(記錄一個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù),取平均值)。
以上數(shù)據(jù)也印證了實(shí)際處理能力增加,會(huì)導(dǎo)致三相分離器出口指標(biāo)變差的結(jié)論。2010年11月對(duì)吳一聯(lián)1#三相分離器進(jìn)行了清理維護(hù),清理前后運(yùn)行數(shù)據(jù)(記錄一個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù),取平均值)(見表4)。
圖4 三相分離器清理后出油含水降低
表3 吳一聯(lián)三相分離器運(yùn)行數(shù)據(jù)
表4 吳一聯(lián)1#三相分離器維護(hù)前后運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比
三相分離器運(yùn)行一段時(shí)間后,容器底部沿流向會(huì)有不同程度的積砂,尤其是沉降分離段積砂更為嚴(yán)重,大量積砂造成容器容積變小,從而造成設(shè)備的液體有效處理能力大大減少,沉降時(shí)間縮短,甚至阻礙液體的正常流動(dòng),最終導(dǎo)致三相分離器無法正常運(yùn)行,出口指標(biāo)變差。因此,需根據(jù)來液含砂量大小確定合理的排砂周期,必須定期對(duì)三相分離器進(jìn)行清理維護(hù),確保正常排砂。
對(duì)靖二聯(lián)的三相分離器調(diào)整運(yùn)行溫度,以研究運(yùn)行溫度對(duì)三相分離器運(yùn)行效果的影響。
靖二聯(lián)2#三相分離器處理能力為1 600 m3/d,用于處理五里灣二區(qū)來液,日處理液量可達(dá)到1 100~1 200 m3,運(yùn)行壓力0.14 MPa,2010年11月24日開始提升三相分離器運(yùn)行溫度至50℃,三相分離器運(yùn)行數(shù)據(jù)與升溫前對(duì)比(見表5)。
提升三相分離器運(yùn)行溫度對(duì)運(yùn)行參數(shù)有一定的影響,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況來分析,三相分離器運(yùn)行溫度最好不低于45℃,否則出水含油量就會(huì)上升,而在45~55℃的溫度區(qū)間內(nèi),提高運(yùn)行溫度對(duì)三相分離器的出口指標(biāo)改善較大。在油水分離技術(shù)中,游離態(tài)的油和水的分離較容易,而少量油水乳狀液的分離是最困難的。乳狀液能夠分離的關(guān)鍵是乳狀液的破乳問題,HXS型三相分離器在來液入口處增加了靜態(tài)攪拌器,使藥液達(dá)到了更加充分的混合,水洗破乳的機(jī)理是:預(yù)脫氣后的油水混合液通過導(dǎo)液管導(dǎo)入設(shè)備水相中,經(jīng)過液體流型調(diào)整裝置調(diào)整后上浮,在含有破乳劑的水相中翻滾、攪拌、摩擦、上升,使乳狀液滴的界面膜強(qiáng)度降低,產(chǎn)生油水分離且使油滴迅速進(jìn)入油水界面層中,達(dá)到油水分離的目的。
表5 靖二聯(lián)三相分離器升溫前后運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比
圖5 三相分離器溫度升高后出水含油、含機(jī)雜降低
三相分離器運(yùn)行溫度上升后,可以提高破乳劑的活性,提高化學(xué)反應(yīng)的速度,使化學(xué)反應(yīng)平衡向正方向移動(dòng);還可以降低油包水型/水包油型乳狀液的界面強(qiáng)度,加速破乳;另外,溫度升高,分子運(yùn)動(dòng)加劇,增加了水分子及油分子的聚結(jié)機(jī)率,從而加快油水分離速度,使水洗破乳更徹底;因此提高了設(shè)備的分離質(zhì)量,使出油含水、出水含油、出水含機(jī)雜降低。
三相分離器出口指標(biāo)對(duì)進(jìn)液量的變化較為敏感。由于上游集輸?shù)牟环€(wěn)定導(dǎo)致分離器進(jìn)口液量的波動(dòng)(在實(shí)際處理能力以內(nèi)),給分離器的操作和保持恒定的氣液界面造成困難,從而嚴(yán)重影響了氣液和油水的分離效果。來液量增加,由于容器內(nèi)需要處理大量氣體,因而氣體流速很快,氣體和液體水平流速相差非常大,造成油相液面波動(dòng),破壞了液面的穩(wěn)定產(chǎn)生氣體霧沫夾帶,從而影響氣液分離和油水分離質(zhì)量,會(huì)導(dǎo)致出口指標(biāo)變差;來液量比較穩(wěn)定時(shí),能使氣液界面相對(duì)保持恒定,就保證了氣液和油水分離的效果較好。試驗(yàn)過程中,由于雨雪天氣導(dǎo)致路面滑,無法拉油,上游來液大幅增加,導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)來液量超過處理能力,原油含水短期內(nèi)超過0.5%。
本文通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)研究了處理量、定期維護(hù)、運(yùn)行溫度以及平穩(wěn)進(jìn)液對(duì)三相分離運(yùn)行效果的影響,得出了以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)。
(1)三相分離器應(yīng)用一段時(shí)間后,容器中沉積的油泥與積砂對(duì)出口指標(biāo)有較大影響,所以必須確定合理的清理維護(hù)周期,對(duì)三相分離器進(jìn)行定期清理,以確保三相分離器平穩(wěn)高效運(yùn)行。
(2)在三相分離器處理能力以內(nèi),處理量增加也會(huì)影響出口指標(biāo),影響出油含水的幅度較小,而對(duì)出水含油、含機(jī)雜影響較大,導(dǎo)致這兩項(xiàng)指標(biāo)都大于污水回注國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),增加了下游污水處理難度,所以在選取分離器時(shí),適當(dāng)選取處理余量。
(3)三相分離器的合理運(yùn)行溫度在50~55℃的溫度區(qū)間內(nèi),平穩(wěn)進(jìn)液可以保證三相分離器的處理效果,進(jìn)液波動(dòng)會(huì)使出口指標(biāo)變差,出油含水量升高。
[1]關(guān)克明.三相分離器技術(shù)的應(yīng)用及效益評(píng)價(jià)[J].石油化工應(yīng)用,2010,29(6):68-70.