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      天然氣處理廠供熱系統(tǒng)優(yōu)化改造及效果評價

      2013-07-04 09:52:22馬連偉張曉飛強少剛錢偉彬
      石油化工應用 2013年9期
      關鍵詞:米脂熱水鍋爐蒸汽鍋爐

      馬連偉,張曉飛,李 丹,強少剛,賴 燕,馬 騫,錢偉彬,徐 東

      (中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西榆林 719000)

      米脂處理廠于2006年10月建成倒班點換熱機組裝置,2007年1月投運,至今已近五年。米脂倒班點供熱系統(tǒng)分為采暖及生活熱水,熱源來自生產(chǎn)區(qū)供熱站,供熱方式為蒸汽-水換熱,換熱站位于倒班點食堂及活動中心一樓北側,內設兩套管套式換熱機組,一套主供倒班點5 棟建筑的采暖,一套供2 棟公寓樓生活洗浴熱水。與裝置配套使用的是三臺6 t/h 燃氣蒸汽鍋爐(型號WNS6-1.25-Q),供裝置區(qū)生產(chǎn)用蒸汽、裝置區(qū)和倒班點采暖以及生活用熱。鍋爐運行壓力0.6 MPa,采暖季節(jié)運行2 臺備用1 臺,非采暖季節(jié)運行1 臺。

      1 供熱現(xiàn)狀

      1.1 全廠熱負荷分配

      米脂處理廠供熱共分三個區(qū)塊:裝置區(qū)生產(chǎn)用熱、裝置區(qū)采暖用熱、倒班點生活用熱。經(jīng)過計算得知鍋爐房采暖季最大計算熱負荷5245 kW(相當于蒸汽量7.49 t/h,啟用兩臺6 t/h 鍋爐),最小計算熱負荷2590 kW(相當于蒸汽量3.70 t/h,啟用一臺6 t/h 鍋爐);鍋爐房非采暖季最大計算熱負荷3038 kW(相當于蒸汽量4.34 t/h,啟用一臺6 t/h 鍋爐),最小計算熱負荷558 kW(相當于蒸汽量0.8 t/h,啟用一臺6 t/h 鍋爐)。全廠熱負荷(見表1)。

      表1 米脂處理廠全廠熱負荷分配

      1.2 采暖熱負荷

      參照全國主要城市及陜北地區(qū)采暖期耗熱量指標和采暖設計熱負荷指標,米脂地區(qū)全年采暖期為195天(10月15日~4月25日),全年最低溫度-25℃;因米脂倒班點所有建筑為非節(jié)能建筑,因此,設計熱負荷指標選取70 W/m2,采暖面積按照最低13500 m2,最大為14850 m2(考慮熱損失,設計裕量為10%)。采暖所需總熱負荷為:945 kW(最低);1040 kW(最高)。

      1.3 生活熱水熱負荷

      生活熱水供三棟公寓樓及消防樓,每棟樓共計56間房,總常駐人口為330 人考慮。生活熱水所需總熱負荷為500 kW(最大),倒班點采暖+生活熱水共需熱量1390 kW。

      2 供熱系統(tǒng)存在問題及原因分析

      米脂處理廠供熱系統(tǒng)自投運以來,由于諸多客觀因素的制約瓶頸,給正常生產(chǎn)、生活帶來了極大的不便及安全隱患,也給裝置長周期的運行造成一定壓力,主要體現(xiàn)在以下幾個方面(見表2)。

      3 改造方案及方案優(yōu)選

      3.1 方案論證

      通過前述對存在問題的分析可知,首要問題是單臺鍋爐容量太大,所以必須調整,或者更換1 臺原有鍋爐,或者另建鍋爐房(見表3)。

      3.2 方案實施

      3.2.1 熱水系統(tǒng) 新建鍋爐房內放置一臺功率為605 kW天然氣熱水鍋爐,一臺容積為2.5 m3即熱式半容積式換熱器。天然氣熱水鍋爐采用90/70℃熱水通過兩臺鍋爐循環(huán)泵與即熱式半容積式換熱器循環(huán)。即熱式半容積式換熱器生活熱水側進水來自生活區(qū)冷水供水管,冷水被加熱為不超過60℃的熱水,利用冷水供水壓力將熱水供給生活區(qū)各宿舍樓,熱水管網(wǎng)的循環(huán)水通過兩臺熱水循環(huán)泵循環(huán),保證熱水管網(wǎng)內熱水維持一定溫度。本系統(tǒng)保證24 h 熱水供應,并且將原來的焊接鋼管改為鋼塑復合管道,避免了水銹存在。

      3.2.2 熱力系統(tǒng) 在廠區(qū)鍋爐房內設置一套汽水板式換熱器,熱源為廠區(qū)蒸汽鍋爐,專供倒班點采暖,室外供熱管網(wǎng)由原來的枝狀布置的異程式系統(tǒng)改為同程式系統(tǒng),有利于整個熱網(wǎng)的水力平衡及供熱均勻,并且將原來的直埋敷設改為半通行管溝敷設,有利于日常維護檢修。

      4 節(jié)能效益分析

      4.1 經(jīng)濟效益計算

      將現(xiàn)有的汽-水換熱方式改為熱水鍋爐直接供熱,應用商用燃氣熱水鍋爐技術,其熱效率為95%左右,鍋爐輸出熱量與實際熱需求相匹配,從而保證了系統(tǒng)在最佳狀態(tài)下運行,節(jié)省能源。經(jīng)計算得知原蒸汽鍋爐和現(xiàn)商用鍋爐耗天然氣分別為8568 m3/d、1379 m3/d。(其中:1 kW·h=3.6 MJ;1 m3天然氣熱值:36 MJ/m3;蒸汽鍋爐熱效率為85%)。

      表2

      表3

      (1)采暖季蒸汽鍋爐熱水用氣:經(jīng)計算得知采暖季生活熱水用氣24.504×104m3(采暖季節(jié)裝置停運130天,運行65天)。

      (2)非采暖季蒸汽鍋爐熱水用氣:經(jīng)計算得知采暖季生活熱水用氣109.242×104m3,蒸汽鍋爐供熱水全年用氣133.746 ×104m3(非采暖季節(jié)裝置運行50天,停運120天)。

      (3)商用燃氣熱水鍋爐全年用氣:經(jīng)計算得知50.3481×104m3。

      4.2 經(jīng)濟效益對比

      經(jīng)過對原用蒸汽鍋爐和現(xiàn)用熱水鍋爐合計計算,按照年正常采暖及用熱水,設備日損耗天然氣平均可降低2284 m3,每立方米天然氣按照0.75 元測算,年節(jié)約成本約62.5245萬元,項目投資回收期為2.7年。

      5 結論

      通過對米脂倒班點鍋爐供熱站改建工程搬遷改造,可以將目前鍋爐供熱水用氣從日損耗3664 m3降至1379 m3,充分達到節(jié)約能耗,節(jié)能經(jīng)濟效益顯著,同時,提高裝置運行的安全系數(shù)及員工生活質量的多重目的,項目可行性較強。

      [1]齊學峰.熱力管道設計與應用[J].橡塑技術與裝備,2003,(12):46-48.

      [2]黃文,管昌生.城市集中供熱研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].國外建材科技,2004,(5):78-80.

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