天同宏基集團股份有限公司 (山東 261200) 羅長平
濰柴動力股份有限公司 (山東 261069) 羅長增
某型號工程機械在使用過程中發(fā)生故障,拆解齒輪箱后發(fā)現(xiàn)有一傳動齒輪斷齒,其他零件未見異常。查閱相關(guān)技術(shù)文件后得知,此齒輪箱使用年限較短(1年左右),隨后進行失效分析,確定問題根源所在,以進行有效改善。
(1)宏觀形貌觀察 傳動齒輪斷齒后的照片如圖1所示,斷口無銹蝕,從齒根處斷裂。
圖1 斷齒齒輪照片
(2)低倍試驗分析 對斷齒化學(xué)成分進行檢測,其成分含量符合20CrNi2Mo的元素含量要求。斷齒熱酸浸試驗,結(jié)果如表1所示,試驗結(jié)果表明,鍛件雖然合格,但致密度、均勻性較差。
表1 熱酸浸試驗結(jié)果
低倍新開斷口試驗表明,斷口為結(jié)晶狀+少量層狀,而通常層狀斷口與夾雜物有關(guān)。
(3)微觀組織結(jié)構(gòu)分析 非金屬夾雜物按GB/T 10561-2005評定,結(jié)果如表2所示,A類夾雜物>3級,C類3.0級位于上限,表明純凈度差,不合格。
表2 非金屬夾雜物評定結(jié)果 (級)
組織、晶粒度分析結(jié)果如表3所示,齒輪組織為低碳馬氏體+貝氏體+鐵素體,屬淬火冷卻不足組織,晶粒度3.5~4.0級不合格。組織狀態(tài)不正常,有鐵素體出現(xiàn)表明,淬火冷卻速度偏低。
表3 組織、晶粒度分析結(jié)果
齒輪斷齒部位,在拋光狀態(tài)下可見單側(cè)節(jié)圓附近有大量沿晶裂紋,寬窄不一,另一側(cè)無裂紋。
齒輪金相組織等檢測結(jié)果如表4所示,馬氏體及殘留奧氏體組織為不合格,齒輪滲碳淬火溫度偏高,心部硬度偏低。齒輪部位馬氏體及殘留奧氏體組織超級,屬不合格,表明淬火溫度偏高。齒表面硬度52~56HRC,硬度偏低,滲碳淬火質(zhì)量欠佳。
表4 齒輪金相組織檢測
圖2 金相組織照片
(1)齒輪化學(xué)成分符合20CrNi2Mo材質(zhì)要求,微觀非金屬夾雜物檢測不合格,鍛件純凈度、致密度、均勻性差,說明宏觀低倍層狀斷口與夾雜物有關(guān)。
(2)齒輪組織為低碳馬氏體+貝氏體+鐵素體,晶粒度3.5~4.0級不合格;齒輪部位馬氏體及殘留奧氏體組織超級,齒輪表面硬度低,心部存在較多的游離鐵素體。輪齒的塑性變形總是齒輪接觸區(qū)域承載的應(yīng)力超過金屬屈服強度的結(jié)果,最終導(dǎo)致齒輪在過應(yīng)力下產(chǎn)生波紋狀塑性變形及輕度毛刺形飛邊。波紋狀變形產(chǎn)生在表面硬化的齒輪上,不一定立即失效,而是代表過載的跡象,作為將要失效的警告,應(yīng)當及早發(fā)現(xiàn)。
(3)齒輪斷齒的裂紋源萌生于齒根部位,屬于高應(yīng)力載荷脆裂,開裂原因系鍛件純凈度差、組織不良,導(dǎo)致材料力學(xué)性能指標不足,一旦超過材料強度極限,裂紋即萌生、擴展,最終導(dǎo)致斷齒。
綜合分析認為,輪齒一次性過載折斷失效的主要原因是齒輪材料滲碳淬火質(zhì)量欠佳和過應(yīng)力兩者共同作用產(chǎn)生的。過應(yīng)力來源為單純的沖擊載荷或很少有的高水平載荷??赡艿脑蛴校菏褂眠^程中突然的沖擊過載;較大外來物質(zhì)進入配對的齒輪軸之間;齒輪加工產(chǎn)生的周節(jié)累積誤差以及外輪廓齒形偏差,導(dǎo)致嚙合時產(chǎn)生沖擊或異常振動等。
(1)加強鑄造和鍛造工序的質(zhì)量控制,降低非金屬夾雜物含量。
(2)根據(jù)工件材料以及外形尺寸選擇合理的熱處理工藝,確保滲碳淬火組織滿足技術(shù)要求,采取措施減少滲碳淬火過程中的變形,減小由于變形引起的后期齒輪加工過程中的偏磨等現(xiàn)象引起的齒輪表面硬度降低。
(3)對齒輪變速箱進行定期保養(yǎng)與維護,延長使用壽命。