雞西煤礦機械有限公司 (黑龍江 158100) 張淑梅 呂鳳雷 孫秋玲
對ZG30Mn2采煤機搖臂殼體進行調(diào)質(zhì)處理,可以更好地發(fā)揮材料潛力,進一步提高其綜合力學(xué)性能。為此,我們進行了工藝試驗,制訂ZG30Mn2調(diào)質(zhì)工藝規(guī)范,掌握熱處理變形及淬火裂紋的傾向,對ZG30Mn2機殼調(diào)質(zhì)后的焊接性能進行測試,進行調(diào)質(zhì)狀態(tài)的硬度、拉伸、沖擊韌度等力學(xué)性能的試驗。
選取25MJ0501A搖臂殼體進行此次工藝試驗。該機殼材料為ZG30Mn2,長2225mm,寬1067mm,高688mm,毛坯重量約2060kg,其機殼結(jié)構(gòu)如附圖所示。
25MJ0501A截割部機殼結(jié)構(gòu)簡圖
考慮到搖臂殼體有水槽蓋板及耐磨合金的焊接工序,本著最大限度地消除加工、焊接應(yīng)力并使熱處理變形最小,熱處理對耐磨合金硬度的影響最小。經(jīng)過討論研究,并結(jié)合焊接工藝試驗結(jié)果,制訂的25MJ0501A搖臂殼體生產(chǎn)工藝路線為:鑄造→正火+回火→鉚→機加工→調(diào)質(zhì)→噴丸→機加工。
(1)機殼調(diào)質(zhì)工藝規(guī)范制訂 根據(jù)以前該材料的調(diào)質(zhì)試驗結(jié)果,并且考慮機殼的質(zhì)量較大,制訂了此機殼調(diào)質(zhì)工藝規(guī)范,見表1。
表1 機殼調(diào)質(zhì)工藝規(guī)范
因為機殼重量、體積都很大,淬火出爐時如何在高溫下迅速準(zhǔn)確地將零件吊起放入油槽是一個很大的問題,為此決定在機殼上焊接吊耳,并選定RT-320臺車爐作為加熱設(shè)備。
(2)機殼調(diào)質(zhì)后硬度測定 在機殼外表面有代表性的位置測量硬度,調(diào)質(zhì)后硬度值見表2。
表2 機殼外表面調(diào)質(zhì)后硬度 (HBW)
從表2數(shù)據(jù)可以看出,搖臂殼體調(diào)質(zhì)后外表面的硬度較以前正火后的硬度(160~170HBW)有較大提高。
(3)機殼調(diào)質(zhì)后力學(xué)性能試驗 調(diào)質(zhì)后在機殼有代表性的位置截取試樣,進行沖擊韌度、抗拉強度、硬度試驗,數(shù)據(jù)見表3。
(4)搖臂殼體調(diào)質(zhì)后金相試驗 對調(diào)質(zhì)后的沖擊韌度試樣進行金相檢驗,金相組織為S(50%)+大小不太均勻的條塊狀F(50%)。
表3 機殼調(diào)質(zhì)后力學(xué)性能試驗數(shù)據(jù)
此搖臂殼體調(diào)質(zhì)后的綜合力學(xué)性能以及金相組織都較以前正火狀態(tài)有所提高,能大幅提高其使用壽命。