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      攀鋼鑄余渣熱態(tài)循環(huán)利用實(shí)踐

      2013-06-19 10:09:36郭奠榮
      四川冶金 2013年5期
      關(guān)鍵詞:重軌爐次渣量

      郭奠榮

      (攀鋼釩煉鋼廠,四川攀枝花 617062)

      1 引言

      鋼水澆鑄完畢后殘留在鋼包中的鋼渣和鋼水統(tǒng)稱為鋼包鑄余渣。大部分鋼包鑄余渣具有精煉能力,同時(shí)殘留一定量的鋼水,另外還具有較高的顯熱,因此,鋼包鑄余渣具有很好的綜合利用價(jià)值。目前,鋼包鑄余渣綜合利用已列入《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》三大重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新之一。

      2 鑄余渣熱態(tài)循環(huán)利用方法

      該方法是將鑄余渣進(jìn)行熱態(tài)循環(huán)再生利用,熱態(tài)渣倒入下一爐鋼水返回精煉爐循環(huán)利用。

      該工藝可減少精煉爐熱態(tài)鋼渣和澆余鋼水的周轉(zhuǎn)時(shí)間,預(yù)熱利用值更高,操作簡單易行。通過以上工藝,鑄余渣循環(huán)利用,精煉最終排出的爐渣硫含量可達(dá)到1.2%以上,從精煉脫硫角度來看已作了充分利用。

      國內(nèi)鋼鐵企業(yè)如唐鋼—鋼軋、馬鋼、杭鋼、安鋼、唐山國豐、廣鋼電爐煉鋼廠等在煉鋼生產(chǎn)中采用了此工藝,將精煉爐熱態(tài)鋼渣在精煉生產(chǎn)環(huán)節(jié)循環(huán)利用數(shù)次,大大減少了石灰、螢石等精煉造渣劑的消耗,減輕了電弧對(duì)鋼包的輻射,提高了鋼包壽命,降低了耐材消耗,回收了鋼包澆余鋼水,還可減少鋼水溫降。唐鋼、馬鋼和國豐等單位的噸鋼效益均在10~20元/噸鋼,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

      3 攀鋼鑄余渣在線熱態(tài)循環(huán)利用可行性分析

      3.1 利用現(xiàn)狀

      攀鋼鋼包鑄余渣翻在煉鋼廠澆鋼平臺(tái)附近的渣罐內(nèi),目前共有5個(gè)鋼包鑄余渣翻渣點(diǎn)。2011年,鋼產(chǎn)量553萬噸,根據(jù)標(biāo)定,每爐鋼鋼包鑄余渣量約2.98噸,每爐鋼水量按131噸計(jì)算,則鋼包鑄余渣年產(chǎn)生量約12.6萬噸。目前,鋼包鑄余渣按液態(tài)鋼渣處理,以28元/噸外賣。

      3.2 鋼包鑄余渣數(shù)量和成分標(biāo)定

      鋼包鑄余渣按普碳鋼、低合金鋼、低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼、重軌鋼及管坯鋼5個(gè)鋼系進(jìn)行標(biāo)定。先在廢舊物質(zhì)分公司打水和粉化,然后運(yùn)至科技公司進(jìn)行落錘加工,落錘加工過程中盡可能將渣和鋼分離徹底,最后用電磁盤磁選得到渣鋼。5個(gè)鋼系鋼包鑄余渣數(shù)量標(biāo)定結(jié)果見表1,成分標(biāo)定結(jié)果見表2,鋼包鑄余渣冶金性能分析結(jié)果見表3,渣鋼形貌見圖1。

      表1 鋼包鑄余渣數(shù)量標(biāo)定結(jié)果

      表2 鋼包鑄造余渣成份標(biāo)定結(jié)果/%

      表3 鋼包鑄余渣冶金性能分析結(jié)果

      由以上數(shù)據(jù)可知:

      (1)鋼包鑄余渣中渣鋼含量高,平均約35.77%。鋼包鑄余渣年產(chǎn)量按12.6萬噸計(jì)算,則每年可產(chǎn)生渣鋼約4.5萬噸。

      (2)每爐鋼產(chǎn)生鋼包鑄余渣約3噸,其中渣鋼量約1.0噸/爐。

      圖1 渣鋼形貌

      (3)因質(zhì)量要求不同,不同鋼系產(chǎn)生的鋼包鑄余渣量及渣鋼量不同,其中重軌鋼系產(chǎn)生的鋼包鑄余渣量及渣鋼量最大。

      (4)在1873 K~1923 K溫度范圍內(nèi),五個(gè)鋼系鋼包鑄余渣的logCs處在-2.22~-1.67之間,與脫硫精煉渣相比,鑄余渣的Cs相差不大,仍然具有精煉能力。

      (5)由于渣中FeO+MnO含量在5.21%~8.67%,與之平衡的鋼中 log[O]處在-1.11~-0.99之間,導(dǎo)致鋼液中的[O]偏高,由脫硫反應(yīng)可知渣的氧化性增加不利于脫硫,因此有必要進(jìn)行鑄余渣改性處理,控制FeO+MnO含量小于1.5%,降低其氧化性。

      (6)爐渣的曼內(nèi)斯曼指數(shù)反映在保證精煉渣一定的堿度下,爐渣有較為適宜的流動(dòng)性。五個(gè)鋼系鋼包鑄余渣的流動(dòng)性相差不大,可以根據(jù)精煉實(shí)際情況調(diào)整,提高脫氧及吸附夾雜物的能力。

      3.3 技術(shù)可行性分析

      通過考察及結(jié)合攀鋼提釩煉鋼廠實(shí)際情況,鋼包鑄余渣在線熱態(tài)循環(huán)利用在技術(shù)上是可行的,不存在大的問題。

      (1)精煉跨吊車能力

      共有吊車8臺(tái),其中板坯有225 t吊車3臺(tái),1方有225 t吊車2臺(tái),2方和3方有225 t吊車3臺(tái),吊車能力沒有問題。

      (2)在線利用地點(diǎn)

      板坯和1方:LF爐區(qū)域,2方和3方:爐后或LF爐區(qū)域。

      (3)生產(chǎn)組織

      需在試驗(yàn)過程中不斷探索和優(yōu)化。

      (4)精煉工藝

      在LF爐或爐后在線熱態(tài)循環(huán)利用鋼包鑄余渣,因部分鋼包鑄余渣氧化性強(qiáng),為防止對(duì)鋼水造成污染,需在LF爐對(duì)其進(jìn)行改質(zhì)處理。因此,在實(shí)際生產(chǎn)中,往往根據(jù)鋼種性質(zhì),調(diào)整不同的爐渣組成,以達(dá)到脫氧和吸附夾雜物的目的[1]。

      4 鑄余渣熱態(tài)回收試驗(yàn)情況

      4.1 鑄余渣回收試驗(yàn)開展情況

      (1)在前期鑄余渣量和理化指標(biāo)系統(tǒng)標(biāo)定的基礎(chǔ)上,課題組根據(jù)各區(qū)域生產(chǎn)、工藝、裝備和品種特點(diǎn),分別于2012年8月22日、9月15日、9月20日和2013年1月4日下發(fā)了各區(qū)域的試驗(yàn)計(jì)劃。

      (2)2012年9月3~13 日,在2#、3#方坯連鑄區(qū)域進(jìn)行鑄余渣回收探索試驗(yàn)。

      (3)2012年11月6日,1#方坯連鑄區(qū)域利用死座子進(jìn)行探索試驗(yàn)。

      (4)2012年12月25日,1#方坯連鑄區(qū)域完成對(duì)轉(zhuǎn)盤進(jìn)行功能性改造,利用轉(zhuǎn)盤位置進(jìn)行鑄余渣回收試驗(yàn)。

      (5)板坯區(qū)域于2013年1月15日開始進(jìn)行探索試驗(yàn)。

      (6)2013年3月27日,板坯區(qū)域完成對(duì)轉(zhuǎn)盤進(jìn)行功能性改造,利用轉(zhuǎn)盤進(jìn)行鑄余渣回收試驗(yàn)。轉(zhuǎn)盤改造前后效果見圖2、3。

      圖2 改造前轉(zhuǎn)盤

      圖3 改造后轉(zhuǎn)盤

      4.2 生產(chǎn)主要物流節(jié)奏控制情況

      4.2.1 節(jié)奏(出鋼結(jié)束至開澆)

      鑄余渣未回收爐次平均節(jié)奏時(shí)間123.6 min,鑄余渣回收爐次平均節(jié)奏時(shí)間122.6 min,比未試驗(yàn)爐次短1 min,節(jié)奏時(shí)間平均123.3 min(見圖4)。節(jié)奏時(shí)間沒有延長,主要是在轉(zhuǎn)盤上進(jìn)行了回收作業(yè),相比到死座子上進(jìn)行翻渣,吊車少吊運(yùn)一次鋼包,縮短了物流時(shí)間。

      圖4 生產(chǎn)主要物流節(jié)奏控制情況

      4.2.2 LF 處理時(shí)間

      鑄余渣未回收爐次LF平均工序時(shí)間45.2 min,鑄余渣回收爐次LF平均處理時(shí)間38 min,比未試驗(yàn)爐次短7.2 min,滿足工藝控制要求(見圖5)。

      圖5 LF處理時(shí)間

      4.2.3 LF 加熱時(shí)間

      回收爐次的LF加熱時(shí)間比未回收爐次加熱時(shí)間短(見圖6)。

      圖6 LF加熱時(shí)間

      從生產(chǎn)物流時(shí)間控制情況來看,在節(jié)奏、LF加熱時(shí)間差異不大的情況下,因回收鑄余渣增加了LF進(jìn)站前作業(yè)工序,LF處理時(shí)間明顯被壓縮,對(duì)LF的操作要求相對(duì)較高。

      5 重軌質(zhì)量影響分析

      鑄余渣回收時(shí),不但回收了鑄余鋼水,上一爐鋼包渣也一并進(jìn)入下爐鋼水,為保證渣態(tài)與回收前基本一致,試驗(yàn)時(shí),采取了不加高堿度精煉渣,不加碳化硅,而加白渣精煉劑200 kg/爐的方案對(duì)渣態(tài)進(jìn)行調(diào)整。

      5.1 鋼材氧含量指標(biāo)對(duì)比(見圖7)

      從氧含量看,是否進(jìn)行試驗(yàn)的爐次平均水平差異不大,正常生產(chǎn)爐次波動(dòng)略大于試驗(yàn)爐次。

      圖7 鋼材氧含量質(zhì)量對(duì)比

      5.2 夾雜級(jí)別

      重軌鋼夾雜分布情況見表4。從夾雜級(jí)別看,回收與否,A、B、C、D 類夾雜各級(jí)別比例基本相當(dāng)。

      表4 重軌鋼夾雜分布情況

      5.3 報(bào)警情況(見表5)

      表5 2013年1~5月重軌鋼報(bào)警數(shù)據(jù)

      從統(tǒng)計(jì)看,因回收了熱態(tài)的鑄余渣,爐渣渣量更大,LF造渣效果更好,吸附夾雜能力更強(qiáng)。在觀察期間,不管是按爐計(jì)算還是按支計(jì)算,在95%的置信度下,是否開展本項(xiàng)目試驗(yàn),其報(bào)警率存在顯著差異,開展本項(xiàng)目試驗(yàn)的報(bào)警率明顯低于未開展?fàn)t次。

      總的來看,回收鑄余渣前后,檢驗(yàn)夾雜基本相當(dāng),但因回收熱態(tài)的鑄余渣后,爐渣渣量更大,LF造渣效果更好,吸附夾雜能力更強(qiáng),重軌報(bào)警率有顯著降低。

      6 降本增效情況

      6.1 輔料消耗

      6.1.1 高堿度精煉渣

      正常爐次平均加入高堿度精煉渣248 kg,回收爐次要求不加,有2爐分別加入300 kg和200 kg,平均加入5 kg,比正常爐次少加入243 kg(見圖8)。

      圖8 高堿度精煉渣

      6.1.2 熔渣發(fā)泡劑(見圖9)

      正常爐次平均加入熔渣發(fā)泡劑97 kg,回收爐次平均加入196 kg,回收爐次比正常爐次多加入99 kg。精煉輔料消耗降低1.11 kg/t。

      圖9 Ⅲ型熔渣發(fā)泡劑

      6.2 鋼鐵料消耗

      統(tǒng)計(jì)自2012年6月1日至2013年8月25日的全部U71Mn類和U75V類鋼鐵料消耗(出鋼量至鑄坯量)與一方回收率的情況,具體見表6。

      從鋼鐵料消耗與鑄余渣回收率的對(duì)應(yīng)看,隨著回收率的提高,鋼鐵料消耗成正比的下降。

      2013年1~8月共回收鑄余渣爐數(shù)及回收率見表7。

      表6 鋼鐵料消耗與回收率對(duì)應(yīng)表

      表7 2013年1~8月各區(qū)域鑄余渣回收爐數(shù),爐

      考慮一方全部為重軌,二、三方全部是管坯鋼、板坯為低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼。鑄余渣中鋼水量按標(biāo)定量計(jì)算,共計(jì)回收鋼水為:

      3102×2.15+356×0.63+2563×0.92=9251.54噸。

      6.3 效益

      綜合考慮輔料和鋼鐵料消耗產(chǎn)生的效益,具體如下:

      (0.243×1063-0.099×3168)×3102+9251.54×3000

      =27583008.05 元

      =2758萬元(如考慮轉(zhuǎn)盤改造(方坯2座、板坯3座)共投入100萬元,2013年01月~08月期間,該項(xiàng)目實(shí)際效益為2658萬元)

      其中:0.243——回收條件下每爐鋼比正常工藝少加入的高堿度精煉渣量,噸;

      1063——高堿度精煉渣單價(jià),元/噸;

      0.099——回收條件下每爐鋼比正常工藝多加入的高堿度白渣精煉渣量,噸;

      3168——白渣精煉渣單價(jià),元/噸;

      3102——一方回收爐數(shù);

      9251.54——1 ~8 月共回收鋼水量,噸;

      3000——平均噸鋼生產(chǎn)成本,元。

      7 結(jié)束語

      實(shí)踐表明,鑄余渣熱態(tài)循環(huán)利用能達(dá)到脫氧和吸附夾雜物的目的,降低了鋼鐵料消耗,降低了精煉輔料消耗1.11 kg/t鋼,成果顯著,并且實(shí)現(xiàn)了精煉快速成渣,縮短了精煉處理時(shí)間,保證了鋼水質(zhì)量。

      [1] 徐志成,劉界鵬.精煉熱態(tài)渣循環(huán)應(yīng)用實(shí)踐[J].山東冶金,2012,34(3).

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