張 磊,秦海初,趙東升
(山西中煤華晉能源有限責任公司,山西 河津 043300)
乳化液是液壓支架的主要動力來源,控制乳化液的污染是保證液壓支架正常工作的前提和保證。目前乳化液的污染問題仍然是井下泵站系統(tǒng)最易出現的問題之一,控制乳化液污染的最有效方法是設計液壓系統(tǒng)時,在系統(tǒng)中增加高壓反沖洗過濾裝置,保證液壓系統(tǒng)元件在清潔的系統(tǒng)環(huán)境中運行,從而提高整個液壓系統(tǒng)的可靠性和安全性。
過濾理論的基礎是以液體通過多孔松散顆粒層為模型的達西定律,如圖1所示。其計算公式如下:
其中:V為一定時間t內通過砂床的液體體積,c m3;A為砂床橫截面的面積,c m2;u為液體通過砂床層的平均線速度,c m/s;μ為液體的動力黏度,Pa·s;k為介質的滲透率,u m2;Δp為液體通過砂床的壓強差,Pa;L為砂床厚度,c m。
乳化液在系統(tǒng)正常工作壓力的作用下,通過過濾系統(tǒng)的濾網時,把混在乳化液中的固體污染物顆粒截留在濾網進液的一側,使乳化液得到一定程度的凈化。過濾器將長時間保持這樣的工作狀態(tài),工作一定時間后,過濾網堆積大量的污染物,使濾芯的工作效率降低,這時就需要改變乳化液的流向,使乳化液反方向流動,把堆積在過濾網上的污染物清洗掉,清潔濾網,來保證過濾站的正常工作。
在進行自動反沖洗高壓乳化液過濾站設計時,要求利用PLC控制液壓系統(tǒng)中的電磁控制閥來實現過濾站正常的過濾和反沖洗濾芯功能,并要求液壓系統(tǒng)正常工作的流量要達到1 000 L/min,最大工作壓力不超過35 MPa,過濾精度達到25μm。
圖1 液體通過多孔介質層簡圖
為了保證反沖洗時不影響液壓系統(tǒng)的正常工作,在設計自動反沖洗高壓乳化液過濾站的液壓系統(tǒng)時,采用并列式過濾網,即乳化液進入過濾站的液壓系統(tǒng)后,經過兩條并列的管路,通過各路的控制元件后,最后在出口處混合。過濾站液壓系統(tǒng)的正常過濾原理圖如圖2所示。
當過濾網上的污染物積累到一定程度,需要對濾網進行清洗時,電磁控制閥接收到過濾站自動控制的反沖洗信號,電磁控制閥開始工作,當電磁閥處于左位(或者右位)時,流向左路(或者右路)過濾網的乳化液被阻斷,并使用液控作用打開該路的排污閥,進行反沖洗作用,另一路則正常工作。過濾站液壓系統(tǒng)反沖洗原理圖如圖3所示。過濾站的液壓系統(tǒng)圖如圖4所示。
圖2 正常過濾原理圖
圖3 反沖洗原理圖
圖4 過濾裝置液壓系統(tǒng)圖
在設計過濾站濾芯時,其材質采用金屬網燒結氈,設計濾芯所需要的主要技術參數見表1。
根據流量、有效過濾面積和流速的關系來計算過濾站濾芯的有效面積:
其中:Q為流進濾芯的流量;v為液體通過濾網的速度。代入已知數據計算得A=104.16 c m2。
濾網壓降Δp的校核如下:
其中:H 為濾材厚度,c m,取H=4.8×10-2。
經過校核計算,Δp=0.002 64 MPa<0.2 MPa。選擇的濾網材質以及設計的有效面積參數符合設計標準,可以正常工作。
表1 設計濾芯所需要的主要技術參數
考慮到濾芯骨架層的加工工藝問題,在進行濾芯的骨架層設計時,采用容易進行回卷焊接的薄鋼板來進行加工。先對薄鋼板進行漏孔設計,漏孔設計采用30×30的正方形為設計基本單元,然后對設計好漏孔的薄鋼板進行焊接工藝處理,設計的濾芯骨架層模型如圖5所示。
圖5 濾芯的骨架層模型
自動反沖洗高壓乳化液過濾站的核心控制元件是液壓控制閥,它起到改變乳化液流向,使乳化液對濾網能進行自動沖洗的作用。選用的液壓控制閥的主要參數見表2。
表2 液壓控制閥的主要參數
對于本過濾站控制部分采用PLC來實現過濾站的反沖洗設計,過濾站的控制系統(tǒng)采用了壓差控制方式。壓差控制中采用壓力傳感器來實時監(jiān)測濾網兩端的壓力,將壓力傳感器檢測到的數據傳給PLC,通過PLC邏輯判斷,與設定的壓力差值進行對比后,對過濾站反沖洗進行控制。壓差控制流程圖見圖6。
圖6 壓差控制流程圖
該過濾裝置可以有效提高乳化液的純凈度,實現了高壓自動化沖洗,最大流量可以達到1 000 L/min,最大工作壓力不超過35 MPa,過濾精度可達到25μm,系統(tǒng)穩(wěn)定,適用于高壓大流量的液壓系統(tǒng)。
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