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      90萬t/a減壓渣油催化裂化裝置改造設(shè)計(jì)及標(biāo)定

      2013-05-14 00:54:14劉艷蘋丁洪春
      當(dāng)代化工 2013年2期
      關(guān)鍵詞:減壓渣油處理量結(jié)焦

      劉艷蘋,谷 崢,丁洪春,龍 鈺

      (中國石油工程建設(shè)公司 華東設(shè)計(jì)分公司,山東 青島 266071)

      格爾木煉油廠催化裂化裝置,原由洛陽石化工程公司設(shè)計(jì),于1990年投產(chǎn)。裝置原設(shè)計(jì)處理量為60×104t/a,投產(chǎn)后的實(shí)際加工能力為54×104t/a。為了提高液化氣收率,該裝置于2000年進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后的處理量為60×104t/a。

      本次改造原料油由原來的常壓渣油改為大于460 ℃的減壓渣油,裝置處理量提高到90×104t/a,年開工8 400 h。

      對(duì)于該裝置,改造為全減渣進(jìn)料且處理量提高到90×104t/a,需要解決以下幾個(gè)問題:

      (1)提升管線速較高,進(jìn)料霧化噴嘴不適應(yīng)全減渣進(jìn)料要求;

      (2)提升管出口為粗旋風(fēng)分離器,沉降器內(nèi)設(shè)置頂旋,反應(yīng)油氣的停留時(shí)間較長,對(duì)于減壓渣油催化裂化裝置沉降器系統(tǒng)結(jié)焦會(huì)更嚴(yán)重;

      (3)待生催化劑汽提段汽提效率低;

      (4)生焦量增加,原再生系統(tǒng)不能滿足需要;

      (5)現(xiàn)有主風(fēng)機(jī)供風(fēng)能力不能滿足生焦量增加的需要。

      1 裝置改造內(nèi)容及新技術(shù)的應(yīng)用

      改造后反應(yīng)再生系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖。

      圖1 反應(yīng)再生系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Configuration of reactor-generator

      1.1 提升管

      根據(jù)反應(yīng)時(shí)間、反應(yīng)深度和產(chǎn)品分布等影響因素,這次改造重新設(shè)計(jì)了提升管。為了滿足處理量提高的要求,提升管直徑進(jìn)行了擴(kuò)大,為了使進(jìn)料段催化劑和原料油混合均勻,在提升管下部設(shè)置了5.2 m長的預(yù)提升段,并增加了干氣預(yù)提升管線。原料油進(jìn)料采用CS高效進(jìn)料霧化噴嘴[1],以預(yù)防反應(yīng)系統(tǒng)結(jié)焦和降低干氣和焦炭產(chǎn)率。

      1.2 沉降器粗旋和頂旋直連技術(shù)[2]

      由于改造后處理量增加,沉降器粗旋風(fēng)分離器、頂旋風(fēng)分離器線速超高,本次改造更換沉降器粗旋風(fēng)分離器、頂旋風(fēng)分離器,粗旋風(fēng)分離器更換為兩臺(tái),頂旋風(fēng)分離器更換為4臺(tái)。為了防止粗旋出口反應(yīng)油氣擴(kuò)散到沉降器內(nèi),本次改造采用了圖2所示的粗旋和頂旋的直連系統(tǒng),同時(shí)也縮短了汽提蒸汽及防焦蒸汽在沉降器中的停留時(shí)間。

      圖2 沉降器內(nèi)旋分器系統(tǒng)Fig.2 Cyclone separator system in FCC disengager

      1.3 高效汽提段

      本次改造擴(kuò)大了汽提段筒體直徑,并將筒體長度由原來的6 m加長到8 m,并采用帶噴嘴的高效汽提擋板。高效汽提段增長了催化劑的汽提時(shí)間,降低了焦炭中的氫含量和焦炭產(chǎn)率,有利于提高目的產(chǎn)品收率。

      1.4 防焦格柵

      為防止沉降器結(jié)焦影響催化劑循環(huán),沉降器內(nèi)增加防焦格柵。

      1.5 第一再生器

      在第一再生器內(nèi)為使待生催化劑均勻分布于再生器密相床上部,保證單段逆流高效再生[3,4],增加待生催化劑分配器。同時(shí)為強(qiáng)化逆流再生和消除一再床層中大氣泡、改善氣體和催化劑的接觸情況,在待生催化劑分配器的上下分別增加格柵。

      由于改造后燒焦量增加,更換一再主風(fēng)分布管,更換第一再生器一、二級(jí)旋風(fēng)分離器。

      1.6 第二再生器

      更換第二再生器,采用快速床+湍流床的再生形式。更換的二再旋分器為三組兩級(jí)。新增二再內(nèi)主風(fēng)分布管及大孔分布板等內(nèi)件。

      1.7 煙氣分流

      本次改造后第一、第二再生器實(shí)行煙氣分流。原一再煙氣管道利舊,一再煙氣通過煙氣輪機(jī)(利舊)做功,回收壓力能。新增二再煙氣三級(jí)旋風(fēng)分離器、降壓孔板和雙動(dòng)滑閥及臨界流速免維護(hù)噴嘴。新增一再煙氣的CO鍋爐,利舊改造原余熱鍋爐作為二再余熱鍋爐。

      1.8 外取熱器

      由于原料油為大于460 ℃的減壓渣油,殘?zhí)扛哌_(dá)8.65%( wt),燒焦量增大,更換原一再外取熱器,新增二再外取熱器。通過一再、二再外取熱器有效調(diào)節(jié)一再和二再的再生溫度,從而控制燒焦比例及催化劑循環(huán)量和劑油比。

      1.9 主風(fēng)機(jī)

      本次改造燒焦需要主風(fēng)量最大約為 2 560 m3/min(N),原主風(fēng)機(jī)流量不能滿足需求,因此,主風(fēng)機(jī)更換為一臺(tái)AV63-15型軸流主風(fēng)機(jī)。原主風(fēng)機(jī)組作為備用主風(fēng)機(jī)組。

      2 減壓渣油催化裂化裝置的運(yùn)行

      2.1 改造后裝置的運(yùn)行情況

      裝置改造后自2009年11月26日開車。

      2010年6月14日至15日格爾木煉油廠對(duì)改造后的減壓渣油重油催化裝置進(jìn)行了全面標(biāo)定。結(jié)果見表1。

      表1 主要操作條件Table 1 Main operating conditions

      裝置操作中兩器流化正常,總體操作情況良好,從表 2可以看出,標(biāo)定期間裝置的年處理能力為95.25 t/h,比設(shè)計(jì)值107.143 t/h低了11.1%,屬于正常負(fù)荷工作,實(shí)際操作條件和設(shè)計(jì)值基本一致。為了提高渣油的轉(zhuǎn)化率,操作中提高了劑油比,以便為反應(yīng)提供更多的活性中心。

      表2 物料平衡Table 2 Material balance %

      此次標(biāo)定的產(chǎn)物分布中,干氣收率為4.09%,液化氣收率為15.54%,汽油收率為37.01%,輕柴油收率為24.39%,油漿收率為7.72%,焦炭收率為10.91%,輕質(zhì)油收率為61.4%,總液收率為76.94%。對(duì)減渣進(jìn)料來說,產(chǎn)物分布比較理想,處于正常水平。

      穩(wěn)定汽油的餾程較輕,終餾點(diǎn) <172℃,這雖影響汽油收率,但有利于汽油辛烷值的提高和柴油收率的提高(表3)。

      表3 汽油性質(zhì)Table 3 Properties of RFCC gasoline

      2.2 裝置能耗

      裝置能耗為70.79 kg Eo/t原料,主要有以下原因:

      (1)裝置為全減渣進(jìn)料,生焦量大。

      (2)利舊的煙氣輪機(jī)負(fù)荷有限,因此一再、二再煙氣分流,使二再煙氣的壓力能得不到回收。

      (3)由于裝置規(guī)模增大,主要的動(dòng)設(shè)備均為利舊,操作點(diǎn)不在設(shè)備的最高效率點(diǎn)上,增加了蒸汽和電的消耗,如氣壓機(jī)組、煙氣輪機(jī)及大部分機(jī)泵。

      (4)部分冷卻器和空冷器使用時(shí)間過長,未及時(shí)清洗,導(dǎo)致設(shè)備的傳熱系數(shù)很低,增加了循環(huán)水和電的消耗。

      (5)高溫設(shè)備和管線的保溫不完善,熱損失很大,如煙氣自再生器至煙機(jī)入口的溫降高達(dá)50 ℃。

      裝置能耗見表4。

      表4 裝置能耗表Table 4 Energy consumption of the unit

      2.3 沉降器粗旋和頂旋直連技術(shù)的應(yīng)用情況

      本次改造,沉降器內(nèi)采用了石油大學(xué)(北京)開發(fā)的直連設(shè)備,主要由粗旋出口集合管、頂旋直連分配器與導(dǎo)流錐組成油氣直連系統(tǒng),粗旋出口油氣直接進(jìn)集合管,汽提段上升油氣包括汽提油氣、料腿排料泄放氣、防焦蒸汽及飄散在沉降器空間的零星油氣均由導(dǎo)流錐導(dǎo)入集合管,頂旋分配器將集合管的油氣均勻分配到各個(gè)頂旋入口;集合管與分配器用活動(dòng)承插方式連接方便吸收設(shè)備熱位移,連接處填滿陶纖防止在操作波動(dòng)時(shí)油氣外串,減少了油氣進(jìn)入沉降器引起結(jié)焦的可能。從裝置停車后現(xiàn)場照片(圖 3)可以看出,導(dǎo)流錐、集合管及旋分器料腿上沒有出現(xiàn)結(jié)焦情況,沉降器器壁上僅有一層薄薄的焦炭,防結(jié)焦效果顯著。

      圖3 沉降器內(nèi)結(jié)焦情況Fig.3 Coking in disengager

      3 結(jié) 論

      (1)裝置改造后,處理量達(dá)到了90萬t/a,裝置各部分的操作參數(shù)都在正常的范圍內(nèi),標(biāo)明總體操作狀況良好。

      (2)沉降器粗旋和頂旋直連技術(shù)的應(yīng)用減少反應(yīng)油氣的二次反應(yīng),使沉降系統(tǒng)結(jié)焦情況大大改善,同時(shí)降低了油漿固含量。

      (3)裝置改造后為全減渣減料[5],產(chǎn)品分布比較理想。但由于焦炭產(chǎn)率高及利舊設(shè)備的限制,導(dǎo)致裝置的能耗偏高。

      [1]蔣強(qiáng),劉志剛.CS-II型霧化噴嘴在重油催化裂化裝置上的應(yīng)用[J].煉油與化工,2007,21(1):36-38.

      [2]劉美麗.毛羽.FCC粗旋與頂旋連接方式對(duì)頂旋氣量分配的影響[J].石油學(xué)報(bào)(石油加工),2010,26(5):718-724.

      [3]孫運(yùn)起,劉宗良,郝鳳麗.單段催化裂化再生器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].石油機(jī)械,2000,28(7):33-36.

      [4]李占寶.前置燒焦罐再生的改進(jìn)[J].煉油設(shè)計(jì),1994,24(3):27-35.

      [5]王龍延,王國良,劉為民.石蠟基減壓渣油直接催化裂化工藝的實(shí)踐與探討[J].石油煉制與化工,1997,28(10):1-7.

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