吳錦龍,周志宏
(江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)
為響應(yīng)國家節(jié)能減排政策的號召,江西銅業(yè)集團貴溪冶煉廠先后建成四套活性焦干法脫硫裝置,該裝置具有自動化程度高,適用范圍廣,運行過程中不產(chǎn)生二次污染等優(yōu)點[2],但投入使用以來,卻存在脫硫效率偏低、物料循環(huán)系統(tǒng)故障率高等諸多問題,影響脫硫系統(tǒng)的效率和作業(yè)率。
制酸尾氣經(jīng)增濕塔增濕后自脫硫塔底部兩個進氣煙道分別進入兩組脫硫塔內(nèi),通過塔中間的布氣室橫向進入吸附層,吸附層中的活性焦與煙氣進行錯流接觸,從而達到脫除煙氣中煙塵和SO2的目的[4]。凈化后的煙氣經(jīng)兩側(cè)集氣室排入煙道系統(tǒng)。吸附了SO2的活性焦經(jīng)下部錐斗由下料器控制排出。從脫硫塔排出的已吸附SO2的活性焦,通過鏈斗機輸送到再生塔頂部,經(jīng)振動篩篩分除去碎焦后,進入再生塔再生。進入再生塔的活性焦經(jīng)加熱再生、冷卻后連續(xù)不斷的由排料段排出,進入脫硫塔繼續(xù)吸附SO2。再生氣由再生風(fēng)機經(jīng)抽氣段設(shè)置的抽氣管板抽出,富含高濃度SO2的再生氣送往制酸裝置回收利用[5]。損耗的活性焦,可通過電動葫蘆將活性焦加入料倉中獲得補充,見圖1。
圖1 脫硫系統(tǒng)工藝流程圖
以2011年1季度為例,脫硫系統(tǒng)停車2643分鐘,其中因再生風(fēng)機出口煙道腐蝕泄露原因停車檢修989分鐘,因物料循環(huán)系統(tǒng)故障原因停車1124分鐘。兩者占總停車時間的79%。
設(shè)計方上??肆颦h(huán)??萍脊煞萦邢薰緸楸鞠到y(tǒng)設(shè)計一整套物料循環(huán)DCS自動控制系統(tǒng)。各卸料器的啟動/停止主要是靠脫硫塔內(nèi)活性焦料位來控制的,例如脫硫塔頂部四個卸料器聯(lián)鎖條件是:
啟動條件:
(1)該下料器所對應(yīng)的脫硫塔低料位報警;
(2)該下料器所對用的脫硫塔高料位報警信號消失時間已持續(xù)t分鐘。
停止條件:
(1)該下料器所對應(yīng)的脫硫塔高料位報警;
(2)若有3臺卸料器已經(jīng)停止,而第4臺卸料器對應(yīng)高料位報警,則此卸料器仍維持啟動狀態(tài)。
但從實際運行情況來看,效果很不理想,頻繁出現(xiàn)某臺脫硫塔內(nèi)活性焦?jié)M料,卡死鏈斗機,而另外的脫硫塔內(nèi)卻嚴(yán)重缺料,使得煙氣走短路,系統(tǒng)脫硫效率異常下降。
3.2.1 增濕效果差原因分析
在活性焦吸附SO2過程中,需要一定的水分。而硫酸尾氣經(jīng)過干吸工序后,幾乎沒有水分,所以需要對其增濕。原設(shè)計采用的增濕方式主要是通過循環(huán)泵對煙氣進行噴淋,但由于液態(tài)水沒有進行充分的霧化,使得煙氣增濕效果不均勻,同時還有大量水份被直接帶入活性焦內(nèi),嚴(yán)重影響系統(tǒng)的脫硫效率。而再生塔內(nèi)在存在大量水份的情況下,不但難以控制再生氣溫度及壓力,還會造成底部焦粉結(jié)塊,堵塞下料口,見圖2。
圖2 增濕塔改造前
3.2.2 氣體偏流原因分析
由于脫硫塔R401與R402煙氣進口煙道的走向不同,同時頻繁出現(xiàn)的脫硫塔內(nèi)活性焦缺料引起的煙氣走短路現(xiàn)象,使得脫硫塔R401與R402所通過的煙氣量不一致,經(jīng)測算,R402的通氣量明顯大于R401。從而導(dǎo)致兩組脫硫塔內(nèi)的脫硫效率不一致,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)總脫硫效率的提升。
通過修改脫硫塔進料、排料控制程序,由以前單一的料位控制,改為料位和時間雙控制方式,使得2個脫硫塔之間的物料循環(huán)量趨于一致,有利于提高脫硫效率,見圖3。
圖3 脫硫塔頂下料器高報啟動聯(lián)鎖
改造煙氣增濕裝置,分別在增濕塔的東、南、西三個方向增設(shè)了一個霧化水噴嘴。通過調(diào)節(jié)進噴嘴的水壓和壓縮空氣壓,使凈化水充分霧化,從而給煙氣增濕降溫。同時進一步增大蒸汽用量,提高進氣溫度,以提高脫硫效率,見圖4。
圖4 增濕塔改造后
將R402的出口煙道閥門由通斷式改為可調(diào)節(jié)式。分別在兩組脫硫塔的出口煙道上裝設(shè)了一組玻璃管壓力表,根據(jù)壓力表在熔煉車間進行兩臺轉(zhuǎn)爐同時停爐、一臺轉(zhuǎn)爐停爐、兩臺轉(zhuǎn)爐同時送風(fēng)時測量的實際值,來確定出口煙道閥門的有效開度,改變R402的阻力降,使得煙氣均勻通過兩個脫硫塔,提高系統(tǒng)脫硫效率,見表1、表2。
表1 改造之前數(shù)據(jù)
表2 改造之后數(shù)據(jù)
自2012年5月各改造項目的相繼完成,脫硫系統(tǒng)的作業(yè)率和脫硫效率都在逐步提高并趨于穩(wěn)定。
(1)活性焦脫硫技術(shù)應(yīng)用于硫酸尾氣脫硫工藝是可行的。
(2)再生氣體降溫后用玻璃鋼管輸送不易發(fā)生泄漏;通過DCS控制,可以優(yōu)化物料系統(tǒng)的循環(huán)。
(3)控制煙氣濕度有利于提高脫硫效率;通過DCS控制,可以調(diào)節(jié)氣體分布,提高脫硫效率。參考文獻:
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