【摘要】沈陽油田靜35塊淺層高凝油油藏埋藏深度較淺,平均埋深1200米,地層溫度43度;該區(qū)原油凝固點37℃,析蠟溫度42℃。由于地溫僅高于析蠟溫度1度,造成地層特別時近井地帶蠟堵嚴重。針對這種情況,采用了熱化學解堵技術,通過室內試驗研究了熱化學解堵劑配方并通過現(xiàn)場試驗完善,該配方能控制引發(fā)時間,實現(xiàn)延遲反應。在靜35塊的應用用取得了明顯的增產(chǎn)效果
【關鍵詞】高凝油 熱化學 解堵
在油氣田生產(chǎn)過程中,由于地溫低常常使得井筒周圍地層結蠟,造成地層滲透率降低,開采難度增大?,F(xiàn)場結合實際,曾采用注蒸汽、熱洗、電加熱等來解決這方面的問題。這些方法相比化學熱存在諸多不足。目前常用的化學生熱體系為亞硝酸鹽與氯化銨生熱體系,該體系,在酸催化條件下反應產(chǎn)生大量的熱和氣體,在現(xiàn)場應用較多。
其化學反應方程式為:
在實際生產(chǎn)施工中,使用鹽酸、草酸等作為催化劑。這些催化劑按一定重量比與反應體系混合后,一般很快引起反應,雖然能達到預期目的,但是卻會發(fā)生在施工過程中反應情況,給施工帶來極大的安全隱患。
1 靜35塊簡況
沈陽油田為全國最大高凝油生產(chǎn)基地,原油凝固點最高為67℃,最低為37℃,在常溫下即成固態(tài)。靜35塊油層埋藏深度較淺,平均埋深1200米,地層溫度43度;該區(qū)原油凝固點37℃,析蠟溫度42℃。由于地溫僅高于析蠟溫度1度,造成地層特別時近井地帶蠟堵嚴重,新井投產(chǎn)后原油遞減快,沒有穩(wěn)產(chǎn)區(qū)。當采用側鉆等措施,解除井筒周圍3~5米蠟堵,原油產(chǎn)量便得以恢復。但是由于其他措施一般施工成本較高,所以針對靜35塊的地質特性開展了熱化學淺層高凝油增產(chǎn)研究和應用,并取得了較好效果。
圖2 室溫下不同攪拌速度-反應時間曲線
圖
該配方使用有機無機兩相界面反應來控制體系的引發(fā)時間,所以,兩相的分散程度對體系引發(fā)時間影響很大。從圖二可以看出,當溶液靜止時,大約11小時可以反應,逐漸提高攪拌速度至800轉/分,引發(fā)時間會迅速縮短1小時左右。當進一步提高攪拌速度,引發(fā)時間變化較小。
我們采取變化最大的200轉/分作為以下實驗的基本攪拌速度。
2.2.2 碳酸氫鈉濃度的影響
改變碳酸氫鈉的濃度,引發(fā)時間如圖三。從下圖可以看出,當碳酸氫鈉濃度為0時,只需幾分鐘,反應就會發(fā)生,和加普通酸催化效果一樣;當濃度達到2.5%以上時,反應時間受濃度影響基本不變。我們采取2.1%的濃度為施工濃度。
圖3 碳酸氫鈉濃度-反應時間曲線圖
2.2.3 其他因素影響
(1)溫度的影響:當溫度升高時,溶液分子間運動加劇,該反應也會加劇,整個體系的引發(fā)時間會縮短,但是由于該體系采用兩相溶液,所以溫度影響較小。
(2)PH值的影響:氯化銨-亞硝酸鈉溶液受酸堿度影響較大,但是地層水PH值在6~8之間變化,從實驗可知,當PH>5時,對體系引發(fā)時間不會有影響,所以,地層水的PH不會有影響。
圖4 時間-溫度曲線圖
我們使用催化劑濃度2.1%,室溫下200轉/分攪拌速度時,測得以下曲線,如圖四。從圖中可以看出,在前175分鐘時,溫度上升非常緩慢,僅從25℃升高至30℃;從175至180分鐘時,溫度上升速度明顯加快,5分鐘時間從30℃升高到60℃,并伴隨氣體產(chǎn)生;當溫度達到60℃時,停止攪拌,反應迅速劇烈,伴隨大量氣體生成,在敞開容器中溫度迅速升高至105℃以上,持續(xù)劇烈反應約5分鐘后,反應放緩,溫度逐漸降低。
結合第一口井施工經(jīng)驗,我們取催化劑B7%含量。
做施工前100kg試驗,藥液在第72分鐘開始反應。
2011年8月對靜35塊33-31井進行油管注藥劑熱化學解堵施工,施工井段1608.1~1677.0米,共16.3米/4層,該井原油含膠質瀝青質28.5%,含蠟量36.3%,地溫47度。
施工時水泥車壓力與時間曲線如圖6:
結合施工情況分析:前10分鐘為正替時壓力5MPa,然后開始開始擠注,壓力從12MPa逐步上升至103分鐘的18.5MPa。在頂替水時,壓力迅速上升至頂替完的23MPa,應為藥液在地層開始反應。
施工后5小時開始放壓,放壓80分鐘。作業(yè)下桿投產(chǎn)。3.3 產(chǎn)量對比
靜35-30-32井,施工前日產(chǎn)液2.2噸,日產(chǎn)液1.0噸,施工后初期(兩周)平均日產(chǎn)液2.9噸,日產(chǎn)油1.5噸。目前(截至2011年9月18日)平均日產(chǎn)液3.4噸,平均日產(chǎn)油2.1噸。增油率達110%。
靜35-33-31井,施工前日產(chǎn)液2.2噸,日產(chǎn)油1.4噸,施工后(截至2011-9-18)平均日產(chǎn)液4.7噸,平均日產(chǎn)油3噸。增油率達114%。
圖8 靜35-33-31井施工時間壓力曲線圖
4 結果及討論
(1)該配方解決了熱化學施工無法控制引發(fā)時間的問題。
(2)理論計算,該配方每方溶液產(chǎn)生熱量1.2×107千焦,產(chǎn)生氣體80方。在試驗室敞開容器中,原配方敞開容器中,反應最高溫度可達107℃。新配方反應最高溫度可達117℃。
(3)該配方只對蠟堵或同類有機質地層堵塞起作用。
參考文獻
[1] 蔣曉明.氣井熱化學解堵技術,斷塊油氣田,石油工業(yè)出版社,2004年3月,11(2):84~85
[2] 楊建華.熱化學油層戒毒技術的研究與應用,新疆石油科技,2003年3月,2(13):22~24[3] 馬英建.油井熱化學解堵技術的應用,油田節(jié)能,2000年,3:48,60~61
作者簡介
楊雄,2004年畢業(yè)于西南石油大學應用化學專業(yè),長江大學石油與天然氣開采專業(yè)研究生在讀,目前主要從事三次采油。