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    火電廠直吹式煤粉爐磨煤機(jī)一次風(fēng)量測量及自動控制的優(yōu)化

    2013-04-27 01:51:38王旭波李廣紅
    關(guān)鍵詞:母管文丘里煤量

    王旭波, 李廣紅, 王 巍

    (1.西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣工程系,陜西 西安 710014;2.陜西煤礦安全裝備檢測中心檢測一科,陜西 西安 710001;3.大唐戶縣第二發(fā)電廠生產(chǎn)技術(shù)部,陜西 西安 710302)

    0 引言

    直吹式煤粉鍋爐發(fā)電廠磨煤機(jī)一次風(fēng)量測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,磨煤機(jī)一次風(fēng)量自動控制系統(tǒng)不能正常投入,是長期以來困擾電力企業(yè)的難題。如何準(zhǔn)確測量火力發(fā)電廠磨煤機(jī)的一次風(fēng)量,提高鍋爐的自動調(diào)節(jié)水平、負(fù)荷響應(yīng)速度和燃燒效率,是技術(shù)人員的重點(diǎn)研究課題。本文針對某發(fā)電廠2臺300MW機(jī)組磨煤機(jī)一次風(fēng)量自動測量控制系統(tǒng)在測量裝置、自動控制方案和參數(shù)等方面存在的問題,進(jìn)行有針對性地改造,以使一次風(fēng)量自動控制系統(tǒng)順利投入使用。

    1 系統(tǒng)簡介

    某電廠裝機(jī)為2×300MW機(jī)組,鍋爐是哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界參數(shù)、單爐膛、四角切圓燃燒、自然循環(huán)汽包爐,最大連續(xù)蒸發(fā)量為1025 t/h。制粉系統(tǒng)形式為中速正壓一次風(fēng)直吹式,每臺爐配五臺磨煤機(jī),設(shè)計工況下為四臺運(yùn)行、一臺備用。磨煤機(jī)為北京電力設(shè)備廠生產(chǎn)的ZGM95K5型直吹式中速磨,設(shè)計最大輸出45 t/h。DCS系統(tǒng)采用新華XDPS 6.0控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)設(shè)計為冷、熱風(fēng)管路風(fēng)混合后進(jìn)入磨煤機(jī),采用熱風(fēng)調(diào)節(jié)門調(diào)整一次風(fēng)量,冷風(fēng)調(diào)節(jié)門調(diào)整磨煤出口風(fēng)粉混合物溫度。改造前一次風(fēng)量采用超力巴測量裝置。

    2 一次風(fēng)量測量裝置的選型

    2.1 一次風(fēng)量測量裝置工作原理

    通過調(diào)研,目前國內(nèi)火電廠對含粉塵較大的風(fēng)量測量裝置使用有兩大類型,一種是差壓式流量計、另一種是熱式質(zhì)量流量計。差壓式流量計測量原理以伯努利方程和流體連續(xù)性方程為依據(jù),根據(jù)節(jié)流原理,當(dāng)流體流經(jīng)節(jié)流件時在其前后產(chǎn)生壓差,此差壓值與該流量的平方成正比。另外一種熱式質(zhì)量流量計是利用傳熱原理,即根據(jù)流動中的流體與熱源(流體中加熱的物體或測量管外加熱體)之間熱量交換關(guān)系來測量流量的儀表。差壓式流量計主要有機(jī)翼型、各種巴類、文丘里式,目前這一技術(shù)已被國內(nèi)許多廠家研發(fā)生產(chǎn),而熱式質(zhì)量流量計還主要依賴從美國和德國進(jìn)口。

    2.2 該廠原采用的超力巴測量裝置出現(xiàn)的問題分析

    該廠原一次風(fēng)量測量使用的超力巴裝置(如圖1),作為插入式差壓測量裝置的一種,它在測量一次風(fēng)量方面存在固有缺陷。

    圖1 超力巴測量裝置安裝示意圖

    從安裝示意圖上不難分析出原一次風(fēng)量測量裝置測量不準(zhǔn)確和堵塞的原因。其一,當(dāng)一次風(fēng)壓或風(fēng)門開度變化時,由于一次風(fēng)量測量裝置安裝位置直管段距離較短(受現(xiàn)場布局所限),造成流場不均勻而產(chǎn)生的測量誤差和波動。其二,這種裝置取壓口較小,在一次風(fēng)量含粉塵較多的測量環(huán)境下,勢必出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,需要頻繁吹掃與清理。

    通過對火電廠原采用的一次風(fēng)量測量裝置的缺陷分析,得出結(jié)論:要解決以上問題,就必須尋找一種能滿足不因測量介質(zhì)溫度、壓力和流場變化而引起測量偏差和波動的測量裝置,這種測量裝置要滿足在流速較大和粉塵較大的環(huán)境下具有耐磨和不變形的特性;由于測量裝置安裝在風(fēng)管內(nèi),還要滿足測量裝置體積小、壓損低、風(fēng)管不產(chǎn)生較大的風(fēng)阻的要求;滿足粉塵較大時測量孔不堵塞的諸多要求。

    2.3 新型翼型文丘里組合風(fēng)量測量裝置的特點(diǎn)

    通過對該廠原采用的一次風(fēng)量測量裝置的分析,通過調(diào)研,最終選擇了一種帶自清掃功能的新型翼型文丘里組合風(fēng)量測量裝置(見圖2),此裝置的特點(diǎn)如下:

    (1)采用組合安裝,減少流場影響。采用兩組雙文丘里管的布置方式,以滿足流場特性。

    (2)防堵特性。其結(jié)構(gòu)特性決定該風(fēng)量測量裝置本身具有利用流體動能進(jìn)行自清灰防堵塞的功能,同時在測量裝置測量室內(nèi)安裝有震動旋鐵,利用一次風(fēng)自身風(fēng)量、風(fēng)壓波動來帶動旋鐵進(jìn)行清掃,使裝置測量室內(nèi)不會積灰。

    (3)耐磨特性。裝置材質(zhì)為不銹鋼,表面剖光處理,且正向流體面積小,不易磨損。

    (4)該裝置由文丘里管改進(jìn),保持經(jīng)典文丘里管的特點(diǎn),壓損小,對直管段要求小,且差壓放大倍數(shù)較大、測量精度高。

    (5)該裝置結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,成本造價低,可以在磨煤機(jī)停止運(yùn)行或檢修中改造安裝,適宜于改造工作的進(jìn)行。

    圖2 翼型文丘里組合風(fēng)量測量裝置原理圖

    某電廠采用的這一新型翼型文丘里組合風(fēng)量測量裝置的風(fēng)量測量差壓換算流量數(shù)學(xué)模型和原文丘里原理相同,在此不做說明。

    3 自動調(diào)節(jié)存在問題分析及解決辦法

    3.1 自動調(diào)節(jié)方案及控制參數(shù)存在的問題

    在風(fēng)量測量裝置改造完成后,將風(fēng)量控制及磨煤機(jī)溫度投入自動方式,但調(diào)節(jié)效果不理想。通過對調(diào)節(jié)曲線及控制邏輯的分析判斷,發(fā)現(xiàn)主要存在以下幾方面的問題:

    (1)在煤量穩(wěn)定時,文丘里管測量裝置所測風(fēng)量差壓信號有微小的瞬間波動(屬正常情況),通過邏輯計算為風(fēng)量信號后就產(chǎn)生風(fēng)量信號的波動,這種信號的微小波動因PID比例的作用導(dǎo)致熱風(fēng)調(diào)節(jié)門頻繁振蕩動作,引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)的振蕩。

    (2)磨煤機(jī)一次風(fēng)量自動控制方案中,風(fēng)量設(shè)定值是根據(jù)給煤機(jī)給煤量指令對應(yīng)的風(fēng)量(風(fēng)煤比)設(shè)定的。在實際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),由于機(jī)組為直吹式給粉,給煤量是通過調(diào)節(jié)給煤機(jī)轉(zhuǎn)速實現(xiàn)的,而給煤機(jī)系統(tǒng)的滯后時間較大,造成這種設(shè)計往往無法滿足鍋爐快速響應(yīng)負(fù)荷大幅變化的要求。

    (3)一次風(fēng)機(jī)母管壓力由兩臺一次風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板控制,原設(shè)計一次風(fēng)機(jī)母管壓力的設(shè)定值由運(yùn)行人員手動設(shè)定。這就存在當(dāng)鍋爐負(fù)荷增加時各臺磨煤機(jī)一次風(fēng)量需要增加,熱風(fēng)調(diào)節(jié)門擋板調(diào)節(jié)變大,引起一次風(fēng)機(jī)母管壓力降低,母管壓力的降低嚴(yán)重制約了一次風(fēng)量的增大。

    (4)原設(shè)計中冷熱風(fēng)門有互相聯(lián)動功能,當(dāng)磨煤機(jī)混合風(fēng)溫變化后冷風(fēng)門動作,聯(lián)動熱風(fēng)門,影響到一次風(fēng)量,當(dāng)一次風(fēng)量波動時又影響到風(fēng)溫,這樣就進(jìn)入死循環(huán),產(chǎn)生耦合現(xiàn)象。

    (5)通過對一次風(fēng)量測量裝置的風(fēng)量、磨煤機(jī)風(fēng)粉混合風(fēng)溫及冷熱風(fēng)門動作的曲線分析,發(fā)現(xiàn)控制邏輯中PID控制參數(shù)不合理,需要重新整定。

    3.2 自動調(diào)節(jié)方案及控制參數(shù)的優(yōu)化

    針對以上出現(xiàn)的問題,經(jīng)過查閱資料,集體探討,對一次風(fēng)量自動調(diào)節(jié)方案進(jìn)行了以下修改:

    3.2.1 一次風(fēng)量信號的處理

    針對文丘里管測量裝置所測風(fēng)量差壓信號有波動的問題,對風(fēng)量計算補(bǔ)償之后,在進(jìn)入自動調(diào)節(jié)的信號中加入了一個八次濾波功能塊,大大改善了風(fēng)量瞬間抖動而導(dǎo)致熱風(fēng)擋板門振蕩的現(xiàn)象。其次,為了防止風(fēng)量測量裝置堵塞或其它原因造成的風(fēng)量信號的階躍性變化,造成熱風(fēng)門的超馳動作,引起風(fēng)量控制系統(tǒng)的振蕩,對風(fēng)量信號加入了風(fēng)量信號階躍性變化時的自保持功能,當(dāng)調(diào)節(jié)完成達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時,系統(tǒng)會將調(diào)節(jié)好的風(fēng)量信號反饋給處理單元,如果沒有,則繼續(xù)進(jìn)入信號濾波裝置,直到消除抖動,達(dá)到或接近理想值時,此循環(huán)結(jié)束。邏輯示意圖如圖3所示。

    圖3 文丘里管測量裝置的信號處理單元邏輯示意圖

    在圖3中,DEV是減法器,所測的風(fēng)量差壓信號經(jīng)過減法器的差值比較有兩種結(jié)果:≤-3或>3。上述結(jié)果求或,得到的結(jié)果進(jìn)入處理單元,否則,繼續(xù)進(jìn)行信號濾波處理。

    3.2.2 對風(fēng)量設(shè)定值的改進(jìn)

    為了達(dá)到通過改變風(fēng)量而改變磨煤機(jī)給煤量的目的,在控制方案中設(shè)計了煤量指令的微分前饋,在煤量變化初期,風(fēng)量設(shè)定值由風(fēng)煤比對應(yīng)的風(fēng)量值和煤量微分對應(yīng)的風(fēng)量值共同形成,使其風(fēng)量超馳量的動作,充分利用一次風(fēng)量的變化將磨煤機(jī)內(nèi)的剩粉帶入爐膛或滯留在磨煤機(jī)中,加快鍋爐的熱負(fù)荷變化,提高機(jī)組響應(yīng)負(fù)荷變化的能力。在磨煤機(jī)給煤量變化趨于穩(wěn)定狀態(tài)時,風(fēng)量設(shè)定值由單一的風(fēng)煤比形成。

    這種方案的改進(jìn),在后邊幾次試驗中,顯示出不僅大大改善了磨煤機(jī)一次風(fēng)量快速響應(yīng)的要求,而且在磨煤機(jī)給煤量增加時增加風(fēng)量,提高了主汽壓力的響應(yīng)速度,減少了磨煤機(jī)堵煤而引起的磨煤機(jī)電流突增的現(xiàn)象。圖4為風(fēng)量設(shè)定值的改進(jìn)邏輯示意圖。

    圖4 風(fēng)量設(shè)定值的改進(jìn)邏輯示意圖

    3.2.3 冷、熱風(fēng)調(diào)節(jié)門聯(lián)動的改進(jìn)

    針對冷、熱風(fēng)調(diào)節(jié)門聯(lián)動耦合現(xiàn)象,現(xiàn)場冷風(fēng)管道比較細(xì)(大概是熱風(fēng)管道的三分之一),對風(fēng)量影響不大,而系統(tǒng)運(yùn)行對磨煤機(jī)出口溫度波動范圍要求不高等實際情況,決定取消冷熱風(fēng)門聯(lián)鎖互動的邏輯,單獨(dú)設(shè)計為冷風(fēng)門調(diào)節(jié)溫度,熱風(fēng)門調(diào)節(jié)一次風(fēng)量。改進(jìn)后,消除了耦合現(xiàn)象,使得磨煤機(jī)溫度和一次風(fēng)量都能在正常范圍內(nèi)工作。

    3.2.4 改進(jìn)一次風(fēng)機(jī)母管壓力的控制方案。

    在一次風(fēng)母管壓力控制方案中,通過改進(jìn),一次風(fēng)機(jī)母管壓力設(shè)定值由鍋爐指令來形成,當(dāng)鍋爐指令變化后需要各臺磨煤機(jī)一次風(fēng)量變化時,同時通過熱風(fēng)門動作和一次風(fēng)機(jī)母管壓力的改變共同作用,調(diào)節(jié)實現(xiàn)一次風(fēng)量的需求。為了提高一次風(fēng)母管壓力的響應(yīng)速度和防止磨煤機(jī)堵煤,對風(fēng)壓信號進(jìn)行微分和取大值,就實現(xiàn)了先超調(diào)量的加風(fēng)后加煤和正常降低風(fēng)壓的目的。圖5所示為一次風(fēng)機(jī)母管壓力調(diào)節(jié)邏輯圖。

    圖5 一次風(fēng)機(jī)母管壓力調(diào)節(jié)邏輯圖

    試驗證明,加入了一次風(fēng)機(jī)母管壓力調(diào)節(jié),使得一次風(fēng)量的調(diào)節(jié)響應(yīng)速度更快。

    3.2.5 自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的參數(shù)優(yōu)化

    該發(fā)電廠的磨煤機(jī)一次風(fēng)量控制、出口溫度控制、一次風(fēng)機(jī)母管壓力控制的PID參數(shù)是安裝調(diào)試階段整定的。鑒于目前投入了AGC控制后,網(wǎng)調(diào)升降負(fù)荷變化速率快且頻繁,要求我們的響應(yīng)速度同樣要快速、準(zhǔn)確。加之現(xiàn)場執(zhí)行機(jī)構(gòu)長時間運(yùn)行后,特性發(fā)生了改變等諸多因素,我們根據(jù)被控對象的特性,優(yōu)化了個控制系統(tǒng)的PID控制參數(shù)。一次風(fēng)量和一次風(fēng)機(jī)母管壓力的的變化響應(yīng)速度快、慣性小,所以減小了積分時間,加強(qiáng)了積分的作用,為了防止過調(diào)引起的振蕩,減小了比例作用。磨煤機(jī)出口溫度允許的變化范圍較大(70~90℃),可以慢慢調(diào)節(jié),以穩(wěn)定一次風(fēng)量。又由于溫度慣性較大,所以加大了調(diào)節(jié)的比例系數(shù),增大積分時間,減弱積分強(qiáng)度,增加微分作用。

    4 改造后的裝置使用效果

    4.1 一次風(fēng)量測量裝置的使用效果

    通過測量裝置更換,新型翼型文丘里組合風(fēng)量測量裝置使用7個月以來,沒有發(fā)生過一次堵塞現(xiàn)象,熱控人員也不需要對裝置定期吹掃。利用組合安裝減少流場影響,即采用兩組雙文丘里管的布置方式,以滿足流場特性,解決了測量不準(zhǔn)的問題。

    4.2 一次風(fēng)量自動調(diào)節(jié)效果

    圖6所示為改造后的裝置一次風(fēng)量自動調(diào)節(jié)效果曲線。

    圖6 一次風(fēng)量自動調(diào)節(jié)效果圖

    磨煤機(jī)風(fēng)量和溫度自動調(diào)節(jié)裝置全部投入使用以來,從每臺磨煤機(jī)的不同負(fù)荷段的調(diào)節(jié)情況來看,完全滿足了AGC方式下煤量大范圍波動對風(fēng)量和溫度的要求,從而大大減少了運(yùn)行人員的操作量,提高了調(diào)節(jié)的準(zhǔn)確度。目前,磨煤機(jī)風(fēng)量動態(tài)偏差不大于3 m3/s,靜態(tài)時風(fēng)量偏差不大于1 m3/s,動態(tài)時磨煤機(jī)溫度偏差不大于5℃,穩(wěn)態(tài)時溫度偏差不大于2℃,過渡過程衰減率和穩(wěn)定時間指標(biāo)均達(dá)到優(yōu)良。

    4.3 系統(tǒng)工況的改善

    圖7所示為優(yōu)化后的系統(tǒng)工況改善效果曲線。

    圖7 優(yōu)化后的系統(tǒng)工況改善情況

    在風(fēng)量自動優(yōu)化后,負(fù)荷響應(yīng)速度大大改善,在給定負(fù)荷變化率3%,負(fù)荷變化幅度15%的擾動試驗下,機(jī)組實發(fā)功率的延時時間約為90 s,機(jī)組實發(fā)功率變化率約為2.5%,一級過熱蒸汽溫度最大波動10℃,主汽溫最大波動6℃,主汽壓力最大波動0.5 MPa。

    5 調(diào)試中出現(xiàn)的新問題及解決辦法

    5.1 存在的問題

    在改造完成后的實際運(yùn)行中,有個別磨煤機(jī)在與其它多數(shù)磨煤機(jī)同工況運(yùn)行時測量風(fēng)量略小,技術(shù)人員對儀表管路進(jìn)行了檢查并對變送器進(jìn)行了校驗判斷,初步認(rèn)為是風(fēng)道流體特性存在個別差異,應(yīng)進(jìn)行重新標(biāo)定,對參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。但是按廠家要求,調(diào)試標(biāo)定必須在機(jī)組冷態(tài)的條件進(jìn)行標(biāo)定,若按照同種方法標(biāo)定必須等到下個檢修周期,系統(tǒng)停止運(yùn)行時才可以實施。在風(fēng)量自動控制方式下,由于煤量和風(fēng)量隨著負(fù)荷的變化,造成過熱汽溫的波動,以前的過熱汽溫自動控制參數(shù)滿足不了這種工況下的調(diào)節(jié)要求,在負(fù)荷大范圍變化時有時有超溫的現(xiàn)象出現(xiàn)。

    5.2 解決方法

    (1)針對個別風(fēng)量偏小的問題,技術(shù)人員在磨煤機(jī)出口對每臺磨正常運(yùn)行時的風(fēng)速以及風(fēng)量進(jìn)行了檢測,檢測數(shù)據(jù)見表1。

    表1 磨煤機(jī)出口處的風(fēng)速和風(fēng)量檢測數(shù)據(jù)

    表1中的數(shù)據(jù)與圖4、圖5為同一臺磨煤機(jī)的測量結(jié)果。由于測量在設(shè)備正常運(yùn)行工況下進(jìn)行,測量點(diǎn)在磨煤機(jī)出口管道,測量點(diǎn)風(fēng)量為一次風(fēng)量與磨煤機(jī)密封風(fēng)量的總和,經(jīng)過計算減去密封風(fēng)量以后的風(fēng)量值與DCS顯示的改進(jìn)型雙文丘里管風(fēng)量測量值基本一致。通過檢測,技術(shù)人員在熱態(tài)狀況下的風(fēng)量測量標(biāo)定值得以實現(xiàn),為略微偏小的測量值進(jìn)行修正提供了參考數(shù)據(jù),進(jìn)一步提高了一次風(fēng)量測量的準(zhǔn)確性。

    (2)通過對過熱汽溫自動控制PID控制參數(shù)的調(diào)整,滿足了汽溫的要求,解決了超溫的現(xiàn)象,自調(diào)整后,運(yùn)行過程中沒有發(fā)生過超溫情況。

    6 結(jié)語

    通過對一次風(fēng)量測量裝置的改造,解決了火力發(fā)電廠直吹式制粉爐一次風(fēng)量測量裝置普遍存在的技術(shù)難題,同時對自動調(diào)節(jié)控制方案的優(yōu)化,滿足了目前AGC運(yùn)行工況下負(fù)荷大范圍變化的要求,大大降低了耗電量,實現(xiàn)了節(jié)能降耗。實踐證明采用的新型一次風(fēng)量測量裝置和自動調(diào)節(jié)方案達(dá)到了火力發(fā)電廠安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的生產(chǎn)要求。

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