王浩宇
【摘 要】本文以成都地鐵施工案列為基礎(chǔ),對(duì)盾構(gòu)隧道施工中管片上浮的原因進(jìn)行分析,并從同步注漿、管片姿態(tài)等方面提出控制及處理隧道管片上浮的針對(duì)性措施,供同行參考。
【關(guān)鍵詞】盾構(gòu);管片上浮;原因分析;處理
隨著時(shí)代的進(jìn)步,安全、環(huán)保意識(shí)得加強(qiáng),盾構(gòu)法施工以其影響面小、安全、快速等優(yōu)點(diǎn),成為城市軌道交通建設(shè)的首選。
盾構(gòu)施工過程中,拼裝完成的管片不時(shí)會(huì)出現(xiàn)局部或整體上浮。本文結(jié)合成都地鐵2號(hào)線二期工程土建03標(biāo)盾構(gòu)隧道工程實(shí)例,就施工期間盾構(gòu)隧道管片上浮機(jī)理及控制進(jìn)行研究探討,力求為解決同類型盾構(gòu)施工中管片上浮問題提供一些方法借鑒和建議。
0.工程概述
成都地鐵2號(hào)線二期工程03標(biāo)“保安村~龍泉東站”盾構(gòu)區(qū)間長1490.108m,隧道埋深8.6m~17.40m;區(qū)間線路從保安村站以20‰坡度下坡至YDK54+100.00,隨后以28‰坡度上坡至YDK55+050.00,最后再以2‰坡度下坡至龍泉東站。本線路穿越地層均為成都地區(qū)典型的砂卵石地層,地下水位高、水量豐富、補(bǔ)給性強(qiáng)。施工過程當(dāng)中,隧道左、右線在里程YDK53+300.00~330.00、YDK53+420.00~435.00處下坡段掘進(jìn)時(shí),管片均不同程度上浮7~9cm,導(dǎo)致隧道管片局部接縫出現(xiàn)錯(cuò)臺(tái)超限、破損嚴(yán)重現(xiàn)象,對(duì)工程外觀和實(shí)體質(zhì)量均造成不良影響。
1.盾構(gòu)管片上浮的原因分析
盾構(gòu)管片上浮是在多種因素共同作用下產(chǎn)生。就本工程本區(qū)段而言,產(chǎn)生盾構(gòu)管片上浮原因主要有以下四點(diǎn)。
1.1地下水作用力
概述中已經(jīng)提及,成都地區(qū)地層含水量豐富,且本文所述地鐵施工里程正好位于區(qū)間線路的下坡地段,在下坡段的掘進(jìn)施工中,地下水由于自身向低處流淌的特性,大量匯集于盾構(gòu)機(jī)作業(yè)位置。
盾構(gòu)機(jī)械設(shè)計(jì)制造時(shí),為保證順利掘進(jìn)和管片拼裝空間,盾構(gòu)機(jī)的切削刀盤直徑D與隧道襯砌管片的外徑d有一定的差值(14cm),這就導(dǎo)致管片在脫出盾尾后,其實(shí)際處于四周無約束的狀態(tài)。此時(shí),匯集在作業(yè)面的地下水產(chǎn)生的浮力,使剛安裝的管片在此14cm的空隙內(nèi)自由的上浮偏移。
1.2盾構(gòu)機(jī)反向推力
在下坡段掘進(jìn)時(shí),盾構(gòu)機(jī)油缸頂推力方向?yàn)椤靶焙蠓较蛏稀保鶕?jù)力學(xué)原理,此推力可分解為一個(gè)水平方向和一個(gè)豎直方向的分力。管片在豎直分力的作用下向上位移,最終表現(xiàn)為管片在高程方向的上浮現(xiàn)象。
1.3同步注漿工藝的影響
同步注漿原理是使?jié){液在填充隧道建筑間隙后,讓管片與周圍土層緊密接觸,形成穩(wěn)定的復(fù)合構(gòu)造體共同抵抗外力。
從理論上講,漿液需100%充填建筑總空隙。但漿液通常情況下是失水固結(jié),盾構(gòu)推進(jìn)時(shí)殼體帶土使開挖斷面大于盾構(gòu)外徑,部分漿液劈裂到周圍地層,導(dǎo)致實(shí)際注漿量要超過理論注漿量,而此量難以掌握,可能造成漿液的不飽滿;與此同時(shí),現(xiàn)階段國內(nèi)同步注漿基本采用惰性漿液,這類漿液24h強(qiáng)度低且初凝時(shí)間長,極易被地下水稀釋。因此,在一定程度上,低強(qiáng)度漿液不僅無法對(duì)管片提供約束,相反提供了上浮力。
1.4盾構(gòu)掘進(jìn)速度
盾構(gòu)推進(jìn)速度如果過快,會(huì)導(dǎo)致盾構(gòu)通過區(qū)域的地層不穩(wěn)定,注漿漿液不能及時(shí)凝結(jié),使管片上浮的危險(xiǎn)性提高。
2.應(yīng)對(duì)措施及處理技術(shù)
分析了管片上浮和位移的原因,應(yīng)根據(jù)不同的上浮機(jī)理制定相應(yīng)的處理辦法。但如前所述,很多時(shí)候出現(xiàn)管片上浮是各種原因共同作用的結(jié)果,因此針對(duì)每一項(xiàng)問題制定出解決辦法以后,還應(yīng)采取綜合利用的手段,才能確保達(dá)到最佳的處理效果。
2.1控制盾體周圍水量
地下水是自然載體。但在施工中,盾體周圍的地下水含量在短期內(nèi)可通過洞內(nèi)抽排、洞外線路側(cè)面降水井降水等手段予以實(shí)現(xiàn)。本標(biāo)段就通過盾構(gòu)機(jī)端頭排水與外部降水相結(jié)合的方式,有效的減少施工期間的水量,達(dá)到了一定的控制管片上浮效果。
2.2合理選擇注漿孔位及注漿參數(shù)
根據(jù)成都地鐵東延線3標(biāo)盾構(gòu)區(qū)間施工經(jīng)驗(yàn),盾構(gòu)上、中部4個(gè)注漿孔的注漿壓力和注漿量明顯大于下部2孔,有時(shí)下部的2孔甚至可以不注漿,以減小管片的上浮量。對(duì)于整環(huán)管片來講,上中部與下部的注漿量比例為2:1或者2:0為宜。
另外,注漿壓力應(yīng)為保證足夠注漿量的最小值。注漿壓力過大,管片周圍土層將會(huì)受到擾動(dòng)而造成后期地層沉降,容易跑漿;注漿壓力過小,漿液填充速度過慢,填充不充分,會(huì)導(dǎo)致地表變形增大,盾尾漏漿、漏水。同步注漿壓力一般控制在土倉壓力的1.1~1.2倍。同步注漿漿液應(yīng)滿足如下性能指標(biāo):①漿液初凝時(shí)間3~5h,終凝4~12h;②固結(jié)體24h抗壓強(qiáng)度一般不小于0.3MPa,28d抗壓強(qiáng)度不小于2.5MPa;③固結(jié)率>95%,固結(jié)收縮率<5%;④在壓力地下水作用下,漿液具有較好的防水稀釋性能;⑤漿液靜置后不沉淀、不離析。
注漿速度也直接影響漿液的滲透和固結(jié),從而間接地影響管片上浮。注漿速度應(yīng)根據(jù)盾構(gòu)推進(jìn)速度確定,以每循環(huán)達(dá)到總注漿量并且能均勻注入為宜。注漿與推進(jìn)同步,注漿速度與盾構(gòu)推進(jìn)速度相匹配。
2.3控制盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)
盾構(gòu)機(jī)過量的蛇形運(yùn)動(dòng)和下坡推進(jìn)必然造成頻繁的糾偏,糾偏的過程就是管片環(huán)面受力不均的過程。所以在掘進(jìn)過程中必須要控制好盾構(gòu)機(jī)的姿態(tài),盡可能地使其沿隧道軸線作小量的蛇形運(yùn)動(dòng),按規(guī)范要求,盾構(gòu)掘進(jìn)中,拼裝管片中心軸線的平面位置和高程允許偏差為±50mill。發(fā)現(xiàn)偏差時(shí)應(yīng)逐步糾正,避免突糾,以免人為造成管片環(huán)面受力嚴(yán)重不均。同時(shí),要合理調(diào)整各區(qū)域千斤頂油壓,使油壓差不宜過大,與盾構(gòu)中心線相對(duì)稱區(qū)域的千斤頂油壓差應(yīng)小于5MPa,其伸出長度差應(yīng)小于12cm。并要跟蹤測量管片法面的變化,及時(shí)利用環(huán)面黏貼石棉橡膠板進(jìn)行糾偏。
2.4控制掘進(jìn)速度
同步注漿過程中,漿液如果不能達(dá)到及時(shí)有效地固結(jié)和穩(wěn)定管片時(shí),應(yīng)適當(dāng)控制盾構(gòu)掘進(jìn)速度,一般以緩?fù)茷橐?,推進(jìn)速度不大于30 mm/min,確保管片脫出盾尾時(shí)形成的空隙量與注漿量平衡,盡量避免注入的漿液被水稀釋而降低漿液性能。
2.5及時(shí)緊固管片與管片之間的聯(lián)接螺栓
推進(jìn)完成后及時(shí)地將螺栓連接起來,使本環(huán)管片與上環(huán)管片成為一體,可以最大限度地防止管片上浮。連接過程中必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)的力矩參數(shù)進(jìn)行緊固,否則起不到應(yīng)有的作用。
3.管片上浮控制效果檢查
自發(fā)現(xiàn)管片上浮問題后,項(xiàng)目部邀請(qǐng)專家進(jìn)行分析,初步制確認(rèn)了以上原因及處理技術(shù),并在隨后工作中采取嚴(yán)格的防范措施,將各類控制技術(shù)綜合利用,保證了后期管片上浮全部控制在+80~一10mm、隧道中線誤差控制在20mm以內(nèi),所涉及到的其他各項(xiàng)監(jiān)測也都符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,從根本上杜絕了管片上浮超限現(xiàn)象。
4.結(jié)束語
成都地鐵2號(hào)線二期工程03標(biāo)“保安村~龍泉東站”盾構(gòu)區(qū)間施工,左線于2012年11月25日開始掘進(jìn),現(xiàn)階段掘進(jìn)840m;右線于2012年12月20日開始掘進(jìn),目前掘進(jìn)620m。通過第1階段520m下坡段掘進(jìn)施工分析,在調(diào)整、優(yōu)化參數(shù)的基礎(chǔ)再次分別施工了100m和320m,從目前情況分析,盾構(gòu)施工安全可控、質(zhì)量優(yōu)良,施工進(jìn)度也得到了建設(shè)單位和監(jiān)理單位的認(rèn)可。 [科]
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