李普
(鄭州煤炭工業(yè) (集團(tuán))有限責(zé)任公司通風(fēng)管理部,河南鄭州450042)
穿層鉆孔區(qū)域預(yù)抽煤體瓦斯是原始突出煤層煤巷掘進(jìn)的主要防突措施,這些措施的應(yīng)用起到了一定的防突和綜合治理瓦斯效果。但在實(shí)際應(yīng)用中,由于我國(guó)高瓦斯突出煤層透氣性低,原始煤層預(yù)抽瓦斯抽采半徑小,需采用密集鉆孔強(qiáng)化抽采才能達(dá)到防治煤與瓦斯突出規(guī)定的要求[1]。煤層的透氣性是影響鉆孔抽采瓦斯效果的主要因素之一,對(duì)于低透氣性的高瓦斯煤層,采取切實(shí)有效的技術(shù)手段提高煤層的透氣性是提高煤層瓦斯預(yù)抽效果的最佳途徑。多年來(lái),國(guó)內(nèi)外對(duì)層內(nèi)增大煤體透氣性進(jìn)行了大量的研究,如深孔預(yù)裂控制爆破[2]、水力割縫[3]、水力沖孔[4]、水力壓裂[5]。
目前被各礦區(qū)廣泛推廣應(yīng)用的卸壓增透措施有水力沖孔技術(shù)和水力壓裂技術(shù),這兩項(xiàng)措施在不同煤層均取得較好的應(yīng)用效果,通過(guò)實(shí)施水力沖孔和水力壓裂措施,引起鉆孔周邊煤巖體應(yīng)力降低,卸壓增透,強(qiáng)化抽放效果。不同的地質(zhì)條件下,水力沖孔和水力壓裂工藝參數(shù)及效果不一樣,本文針對(duì)振興二礦煤層瓦斯地質(zhì)條件,結(jié)合2種措施的優(yōu)點(diǎn),使2種措施形成互補(bǔ),提出采用水力沖孔+水力壓裂穿層鉆孔增透措施,并有針對(duì)性地進(jìn)行水力沖孔與水力沖孔+水力壓裂2種措施對(duì)比試驗(yàn)研究,并分析2種措施增透預(yù)抽煤層瓦斯效果。
11031工作面位于11采區(qū)南翼,開(kāi)采二1煤層,標(biāo)高為-50~-82m。煤層厚度2.3~9.0m,平均3.6m。煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,煤層傾角10~14°,平均12°,工作面走向長(zhǎng)615m,傾斜寬91~104m,實(shí)測(cè)煤層瓦斯壓力1.26MPa,煤層透氣性系數(shù)為6.7×10-3(m2/MPa2·d),煤層瓦斯含量9.4m3/t。11031下副巷底抽巷全長(zhǎng)265m,與11031下副巷平距20m,巷道底板標(biāo)高-87.7m,巷道距二1煤層底板平均法距12m。
根據(jù)11031底抽巷及上覆11031下副巷煤層瓦斯賦存特點(diǎn),將11031底抽巷劃分為3個(gè)試驗(yàn)考察區(qū):非增透區(qū)、水力沖孔增透區(qū)、水力沖孔+水力壓裂增透區(qū) (圖1),對(duì)比考察實(shí)施水力增透措施對(duì)瓦斯抽采的影響規(guī)律。
圖1 試驗(yàn)區(qū)域劃分
設(shè)計(jì)8個(gè)鉆孔,終孔間距5m,采用常規(guī)的穿層鉆孔施工、封孔工藝。2011年12月19日8點(diǎn)班開(kāi)始聯(lián)網(wǎng)抽放,截止到2012年1月7日8點(diǎn)班,非增透區(qū)單孔抽放瓦斯?jié)舛茸罡?6.2%,平均2.03%;平均負(fù)壓68.5kPa。2號(hào)孔瓦斯抽采濃度變化曲線如圖2所示。
2 非增透區(qū)2號(hào)鉆孔瓦斯抽采濃度變化曲線
從圖2可以看出,非增透區(qū)單孔抽采濃度較低且衰減快。
設(shè)計(jì)7組共56個(gè)鉆孔,終孔間距10m。采用水力沖孔方式增透,水力沖孔供水水壓3~4MPa。對(duì)大傾角鉆孔采用低水壓、大流量方式?jīng)_孔,控制鉆孔單孔泄煤量;對(duì)平孔及小角度鉆孔 (<30°)采用高水壓、小流量方式?jīng)_孔或者延長(zhǎng)沖孔時(shí)間,提高單孔泄煤量。封孔管使用管徑50mmPVC雙抗管,伸至煤層中部,進(jìn)入煤層部分為花管,采用樹脂材料、膨脹水泥聯(lián)合封孔方式,進(jìn)行多次注漿,封孔至煤巖交界處。
水力沖孔增透區(qū)穿層鉆孔采用水力沖孔措施沖出了大量煤體,從2011年11月至12月統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看,單孔沖出煤量3~15t,平均沖出煤量為10t,平均每米鉆孔沖出煤量1.3t,總體效果明顯。按照煤的密度1.4m3/t,鉆孔直徑為113mm,煤孔長(zhǎng)度為6m計(jì)算,相當(dāng)于水力沖孔措施把孔徑為113mm的鉆孔平均擴(kuò)至1230mm。
水力沖孔增透區(qū)各組鉆孔瓦斯抽采濃度變化情況見(jiàn)表1,水力沖孔鉆孔抽采濃度最大62.8%,平均10.49%,選取第1組鉆孔瓦斯抽采濃度變化曲線如圖3所示。
表1 水力沖孔增透區(qū)各組鉆孔抽采參數(shù)統(tǒng)計(jì)
3 水力沖孔增透區(qū)第1組鉆孔瓦斯抽采濃度變化曲線
設(shè)計(jì)3組18個(gè)鉆孔,終孔間距10m。即先采用水力沖孔,形成一定的卸壓空間,再封孔壓裂,實(shí)現(xiàn)更大范圍內(nèi)的裂隙擴(kuò)展和貫通。水力壓裂遵循“先上后下、先單后組”原則壓穿鉆孔間煤柱,穿透周邊鉆孔。
水力沖孔+水力壓裂增透區(qū)各組鉆孔瓦斯抽采濃度變化情況見(jiàn)表2,單孔瓦斯?jié)舛茸罡?6.4%,平均15.25%。第7組鉆孔瓦斯抽采濃度變化曲線見(jiàn)圖4。
表2 水力沖孔+水力壓裂增透區(qū)各組鉆孔抽采參數(shù)統(tǒng)計(jì)
圖4 水力沖孔+水力壓裂增透區(qū)第7組鉆孔瓦斯抽采濃度變化曲線
2012年1月12至2月29日,在11031試驗(yàn)區(qū)域內(nèi)取5個(gè)煤樣,分析煤層殘余瓦斯含量 (圖5)。
圖5 煤層殘余瓦斯含量與原始值對(duì)比
從圖5可以明顯看出,經(jīng)過(guò)施工穿層消突鉆孔之后,控制區(qū)域內(nèi)瓦斯含量大大降低,5個(gè)煤樣殘余瓦斯含量均低于振興二礦突出臨界值8m3/t,其中最低僅為4.47m3/t。截止到2012年3月16日,試驗(yàn)區(qū)域累計(jì)抽出瓦斯量2.638×105m3,通過(guò)計(jì)算得到瓦斯抽采率達(dá)到41.7%,區(qū)域瓦斯治理效果明顯。
與非增透試驗(yàn)區(qū)穿層鉆孔相比,采取水力沖孔、水力沖孔+水力壓裂增透措施后,煤層透氣性系數(shù)明顯增加,采取水力沖孔增透措施后煤層透氣性比非增透區(qū)增加38倍;采取水力沖孔+水力壓裂增透措施后煤層透氣性系數(shù)比非增透區(qū)增加84倍。
采用壓降法分別考察了水力沖孔增透區(qū)和水力沖孔+水力壓裂增透區(qū)鉆孔抽采影響半徑,綜合分析觀測(cè)的數(shù)據(jù),得到水力沖孔增透區(qū)鉆孔抽采影響半徑達(dá)到10m,水力沖孔+水力壓裂增透區(qū)鉆孔抽采影響半徑可以達(dá)到15m,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于原始煤體鉆孔抽采影響半徑5m。
系統(tǒng)初始抽放瓦斯?jié)舛茸罡?3.8%,最低9.2%,平均13.1%,抽放純量最高8.52m3/min,最低 2.06m3/min,平均 3.46m3/min,平均負(fù)壓68.8kPa。試驗(yàn)區(qū)域瓦斯抽采率達(dá)到41.7%。
非增透區(qū)單孔抽放瓦斯?jié)舛茸罡?2.4%,平均2.03%,采取水力沖孔增透措施后,單孔抽放瓦斯?jié)舛茸罡?2.8%,平均10.49%,同比非增透區(qū)平均增加5.17倍;采取水力壓裂增透措施后,單孔抽放瓦斯?jié)舛茸罡?6.4%,平均15.25%,同比非增透區(qū)平均增加7.5倍。
(1)考察期間共沖孔 74個(gè),沖出煤量423.3t,平均每孔5.72t,經(jīng)計(jì)算累計(jì)沖孔體積為488.3m3,平均每孔沖孔體積6.5m3,消除了鉆孔附近的應(yīng)力,使煤層得到了卸壓。
(2)由考察分析可知,采取水力增透措施后瓦斯抽采體積變化明顯,未采取水力增透措施的抽采體積分?jǐn)?shù)為0.32%~22.4%,平均為2.03%;采取水力沖孔增透措施后,抽采體積分?jǐn)?shù)0.8%~62.8%,平均為10.49%;采取水力沖孔+水力壓裂增透措施后,抽采體積分?jǐn)?shù)為 3.0% ~66.4%,平均為15.25%。體積分?jǐn)?shù)增加最多的由未采取增透措施的0.32%增至采取增透措施后的66.4%,增加了207.5倍,平均抽采體積分?jǐn)?shù)由未采取增透措施的2.03%增至采取增透措施后的12.8%,增加了6.4倍。
(3)通過(guò)考察分析可知,水力沖孔防突措施的卸壓增透效果明顯,能夠降低煤層瓦斯壓力,使煤體的應(yīng)力降低,透氣性增加,能夠消除工作面的突出危險(xiǎn)性。
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