許文菊
(萊鋼集團 自動化部,山東 萊蕪 271104)
提高布料精度對高爐生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用,為操作人員控制爐況、提高冶煉水平提供了可靠的設(shè)備保障基礎(chǔ)。提高布料精度,可通過多種方式實現(xiàn)。
(1)應(yīng)保證設(shè)備狀態(tài)檢測的準確性,檢測信號包括各種閥的到位信號以及各種角度的檢測信號。這些信號一般為弱電信號,容易受到現(xiàn)場設(shè)備動作和其他大功率設(shè)備的干擾而產(chǎn)生波動、跳變,難以保證設(shè)備的控制準確性。
(2)提高設(shè)備控制的準確性,對設(shè)備的啟動、中間運行、停止等不同狀態(tài)實施不同的控制方式,控制設(shè)備以不同的運行速度、角度作不等速運動,使設(shè)備的最終停止?fàn)顟B(tài)與預(yù)定的控制目標(biāo)偏差最小,且當(dāng)偏差增大時可以作自我修正,使偏差一直保持在允許的范圍內(nèi)。
隨著各種先進技術(shù)的不斷出現(xiàn),射線料空檢測、雷達探尺料面檢測、紅外爐內(nèi)成像等技術(shù)不斷地應(yīng)用到高爐設(shè)備控制及實時檢測過程中,也大大提高了布料精度。
目前萊鋼的高爐備料和布料處于國內(nèi)平均水平,需要進一步提高。根據(jù)現(xiàn)場和班組人員情況,筆者對高爐備料和布料系統(tǒng)進行了優(yōu)化。
萊鋼股份有限公司煉鐵廠是鐵前系統(tǒng)的核心,肩負著整個萊鋼鐵水生產(chǎn)和供應(yīng)的重任。伴隨萊鋼的跨越式大發(fā)展,煉鐵廠的生產(chǎn)規(guī)模同步擴大,高爐的冶煉強度不斷提高,高爐的容積也不斷擴大。
煉鐵廠老區(qū)的4座高爐,由于格局已經(jīng)確定,高爐只能在原有的基礎(chǔ)上擴容,經(jīng)過大修,1#高爐已經(jīng)由750m3擴容到1 000m3,2#高爐也擴容到900m3,這僅是提高產(chǎn)量的基本措施,最重要的是保證高爐的順行,備料的及時,布料的暢通無阻與準確,因此有必要優(yōu)化和增加高爐備料布料系統(tǒng),提高高爐的布料精度,防止高爐減風(fēng)甚至休風(fēng),從而保證鐵水的連續(xù)供應(yīng)。
針對現(xiàn)有報警提醒系統(tǒng)和布料設(shè)備控制的準確性,經(jīng)與現(xiàn)場技術(shù)人員進行交流,確定在2#高爐采用新方案,提高高爐布料控制的準確性,優(yōu)化和增加高爐備料布料系統(tǒng),編制程序和畫面,并增加聲音提醒以滿足現(xiàn)場需求,保證備料布料的暢通。
稱量斗的卡料報警原程序編制為:稱量斗放空后延時5s,稱量斗閘門關(guān)閉,信號未接通,下卡料報警;振篩開始振動延時90s后,稱量斗內(nèi)未裝滿,上卡料報警。原報警存在不足,不能真實反映現(xiàn)場的情況。改造后以放料時稱量斗的先開后關(guān)的開關(guān)過程做下卡料報警,對現(xiàn)場的稱量斗從開始放料到料全部放完的時間進行多次計時,取計時的最大值作為下卡料報警的基準時間,當(dāng)開始放料的時間超過基準時間,稱量斗閘門關(guān)閉,信號未接通,下卡料報警;以裝料的最小速度能裝滿稱量斗的時間作為上卡料報警的基準時間,達到基準時間后,稱量斗若未裝滿,上卡料報警。原來的延時時間是在程序中直接給定一常量,而優(yōu)化后,是由操作工根據(jù)現(xiàn)場的料的大小、裝料的多少和閘門的情況填寫延時時間,若現(xiàn)場情況改變,則操作人員就可以立即通過畫面修改延時時間,不再需要自動化人員去值班室更改程序。這樣的程序編制方式更符合現(xiàn)場情況,卡料報警更準確,并增加了電鈴提醒,不論操作人員在處理任何工作,當(dāng)電鈴一響,操作人員可以馬上查看畫面,找出并解決問題,從而保證了備料的及時。
針對料罐出現(xiàn)崩料情況的可能性,當(dāng)料空信號接通、布料圈數(shù)小于7圈時增加報警提醒,提醒工長查看爐況,防止?fàn)t況惡化,將危害扼殺在萌芽階段。布料圈數(shù)報警的增加,保證了布料的通暢,維護了爐況的穩(wěn)定。為保證布料的均勻性,在布料總?cè)?shù)小于8圈和大于12圈時,也增加了報警提醒。
股份煉鐵廠1#、2#、3#、4#高爐爐頂設(shè)備設(shè)有溜槽傾動編碼器2個、溜槽旋轉(zhuǎn)編碼器1個。2個溜槽傾動編碼器互為備用,用于監(jiān)控溜槽的傾動角度與旋轉(zhuǎn)角度并參與高爐爐頂?shù)牟剂峡刂啤?/p>
目前,股份煉鐵廠老區(qū)4座高爐使用的編碼器固定套裝盒為廠家配套而來,受設(shè)備安裝位置及現(xiàn)場條件的限制,當(dāng)編碼器出現(xiàn)故障需要更換時,檢修人員無法快速及時地將編碼器拆卸、更換,在一定程度上對生產(chǎn)造成了不利的影響。為此,我們根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,對編碼器固定套裝盒重新設(shè)計并改造。改造后的固定套裝盒更有利于檢修人員拆卸、安裝編碼器,大大縮短了設(shè)備更換時間,保證了生產(chǎn)的順利進行。
目前,受現(xiàn)場條件的制約,高爐溜槽旋轉(zhuǎn)角度使用單一編碼器測量,一旦編碼器出現(xiàn)故障,在線無法更換,嚴重影響高爐生產(chǎn)。
根據(jù)現(xiàn)場情況,經(jīng)過多次研究及實驗,在溜槽旋轉(zhuǎn)電機同軸側(cè)增加一接近開關(guān),接近開關(guān)位置與溜槽旋轉(zhuǎn)的工藝零度相對應(yīng)。接近開關(guān)位置以DI信號進系統(tǒng)PLC,然后經(jīng)過程序一系列的模擬計算,從而得出溜槽旋轉(zhuǎn)的實際角度。
目前,高爐布料的準確度測量主要依靠現(xiàn)場的α編碼器、β編碼器和γ開度變送器,程序通過對布料料頭信號接通的計數(shù)來顯示布料圈數(shù)。這種對布料圈數(shù)的計數(shù)誤差較大,影響高爐布料精度。
為解決上述問題,提高多環(huán)布料的均勻性,更好地指導(dǎo)料流開度,以維持圈數(shù)穩(wěn)定,因此增加了布料總角度軟測量。
軟測量原理為:以料流閥打開繼電器輸出為開始時間,料罐空信號接通為結(jié)束時間;即布料時間=結(jié)束時間-開始時間,則:
目標(biāo)值=(布料時間/β轉(zhuǎn)速)×360°。
其中:β轉(zhuǎn)速為溜槽旋轉(zhuǎn)一圈所用的時間,s。
將目標(biāo)值做成歷史趨勢曲線圖,以供高爐操作參考。
通過增加β角電流給定值,可以更好地通過改變電流值來控制高爐主卷揚機的變頻器速率,實現(xiàn)控制布料圈數(shù),提高了控制精度,從而為高爐順產(chǎn)提供了有利的保障。
本系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用滿足了生產(chǎn)工藝要求,為高爐的穩(wěn)定順行提供了保障。它同時在高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、安全生產(chǎn)、保護設(shè)備使用壽命等方面發(fā)揮了重要作用,具有較大的技術(shù)優(yōu)勢與推廣價值,可在全國同行業(yè)廣泛推廣應(yīng)用。
[1]李仁華,張博剛,梁成鵬.900m3高爐自動控制系統(tǒng)改造方案實施[J].天津冶金,2005,131(6):46-48.