錢江美 錢長春
【摘 要】介紹我礦Ⅱ-東110采區(qū)水文地質情況及充水水源,分析充水水源的原因,提出防治水措施。
【關鍵詞】含水層;構造;充水水源;突水系數(shù)分析;防治方法
0.采區(qū)水文地質概況
劉東煤礦Ⅱ-東110采區(qū)為下山采區(qū),位于我礦井的南翼,蒙村背斜的東北側,由于受蒙村背斜影響,區(qū)域內(nèi)上部較陡,下部較緩,底板受上部水源補給充分,區(qū)域內(nèi)受F16、F21、DF1、F(1+2)逆斷層等切割,又受周圍大斷層影響,次生構造可能較發(fā)育。采區(qū)主要的含水層為10煤層頂、底板砂巖水,區(qū)域內(nèi)斷層也可能成為突水的通道??赡艹霈F(xiàn)的陷落柱,而底板太原組灰?guī)r水,是回采時防治主要的含水層。
1.采區(qū)充水因素分析及防治方法初探
1.1 10煤層頂板砂巖含水層
該地層也稱二疊系山西組含水層,該含水層砂巖在我礦厚度6~8米,距10煤層頂板10~20米左右,粒度大,裂隙發(fā)育,施工的主、副延伸下山和10煤倉時都遇到這層砂巖,出水量都達到5~6m3/h,巷道施工時有一定影響。
防治方法:
該層砂巖水為靜水量,可疏干,掘進、回采時,做好水溝清理工作和在低洼處安裝完善的排水系統(tǒng)。就可防治頂板砂巖水。
Ⅱ東-10煤層底板5~9米處有一層灰色,中厚層狀的,厚度約4~5米,裂隙較發(fā)育,掘進-475東軌道時也有8-10m3/h出水。預計掘進、回采時局部會有出水現(xiàn)象。
防治方法:
該層砂巖水也為靜水量,也可疏干,掘進盡量少破底板,如出水時做好水溝清理工作和在低洼處安裝完善的排水系統(tǒng)。就可防治頂板砂巖水。
1.2 F16、F21、DF1、F(1+2)逆斷層可能引起出水
Ⅱ-東110采區(qū)南側為F16正斷層,受F16正斷層切割,使斷層對盤巖層上升,采區(qū)對盤為太原組灰?guī)r或奧陶系灰?guī)r。F21斷層距離設計的采區(qū)較遠,回采時不會受到影響,DF1斷層落差較大,回采過程中,如斷層受到破壞,也可誘發(fā)斷層出水,Ⅱ-東110采區(qū)位于F(1+2)逆斷層的下盤,采區(qū)下半?yún)^(qū)與F(1+2)逆斷層相隔,上方為含水豐富的太原組灰?guī)r,也可能引起突水。
防治方法:
首先根據(jù)中煤科工集團西安研究分院提供地面三維勘探資料斷層位置,提前請礦大進行礦井瞬變電磁法,查清斷層位置。
其次進行利用鉆機對斷層鉆探,探明斷層準確位置和漂移的方向。
再其次依據(jù)《煤礦防治水規(guī)定》附錄三(二)、含水或導水斷層防隔水煤(巖)柱的留設提供的公式,結合劉東礦實際情況進行設計,計算公式為:
L=0.5KM√3P/Kp……………………………………(1)
L:保護煤柱寬度,m;
K:安全系數(shù),取2~5;
M:煤層厚度或采高,m;
Kp:煤抗拉強度,Mpa。
本井田采用98年中國礦業(yè)大學測定,10煤層抗拉強度為0.29MPa。留設好斷層保護煤柱,確保安全回采。
1.3可能出現(xiàn)的陷落柱
根據(jù)中煤科工集團西安研究分院提供地面三維勘探資料,Ⅱ-東110采區(qū)范圍內(nèi)沒有陷落柱存在,但不能完全排除三維勘探資料有偏差,我礦與劉橋第一煤礦同屬劉西井田勘探區(qū),地層、地質情況基本一樣,劉橋第一煤礦生產(chǎn)過程中已經(jīng)遇見9個陷落柱,我礦在北七也出現(xiàn)3個陷落柱,基本未出現(xiàn)出水現(xiàn)象。南翼為新區(qū)域,不排除有陷落柱的存在。
防治方法:
首先由礦大進行礦井瞬變電磁法,查清區(qū)域內(nèi)是否有陷落柱存在,如有異常,進行鉆探驗證,查明陷落柱位置、大小,留設合理的保護煤柱。保證安全開采。
1.4 Ⅱ-東110采區(qū)底板太原組灰?guī)r水
Ⅱ-東110采區(qū)為下山采區(qū),位于我礦井的南翼蒙村背斜的東北側,由于受蒙村背斜影響,區(qū)域內(nèi)上部較陡,下部較緩,底板受上部水源補給充分。我礦-475東軌道巷實測10煤層距太原組灰?guī)r47~52米,水壓在4.8Mpa,地面灰?guī)r水長觀孔水位+10米。
掘進巷道,底板需要的隔水層厚度。
計算公式如下面:t=L(√r2L2+8KpP-rt)/4Kp
式中 p-底板隔水層水頭壓力,Mpa;
t-安全隔水層厚度(m);
L-巷道底板寬度(m);
r-底板隔水層的平均重度,MN/m;
Kp-底板隔水層平均抗拉強度,Mpa
計算資料來自-475鉆孔實測和礦井現(xiàn)有資料。
t-安全隔水層厚度,m;
p-底板隔水層水頭壓力,4.8MpaL-巷道底板寬度,5m;
r-底板隔水層的平均重度,2.64*10-3MN/m3;
Kp-底板隔水層平均抗拉強度,1.08Mpa、得t=6.97m≈7m、47~52m>7m
根據(jù)計算結果,底板隔水層厚度需7米小于實測47~52m米,所以施工Ⅱ東-11001工作面運輸巷道無構造時不會受到底板太原組灰?guī)r水威脅。
回采工作面、式中: Ts=P/m
Ts—突水系數(shù),MPa/m;
P—底板隔水層承受的水頭壓力,MPa;取最大值4.8+0.5(系數(shù))=5.3;
M—底板隔水厚度,m;取47~52。
以上參數(shù)代入公式Ts1= 0.15(MPa/m)
Ts2=0.103(MPa/m)
根據(jù)計算回采工作面突水系數(shù)在0.15~0.103(MPa/m)遠遠超過淮北礦區(qū)回采工作面突水經(jīng)驗系數(shù)0.05MPa/m(不完整底板)~0.07MPa/m(不完整底板)。分析出回采Ⅱ東-110采區(qū)-475標高計算,易出水。
防治方法:(說明Ⅱ東-110采區(qū)工作面標高最低按-475米計算)
方案一、若保持現(xiàn)有水位高度,不降低水頭壓力,進行充填和改造底板隔水層厚度(三、四灰)。
根據(jù)Ⅱ東-110采區(qū)工作面突水系數(shù)的大小計算,隔水層厚度在78m以上,因此在現(xiàn)在的水壓下設計改造太原組三、四灰。
方案二、若降低水頭高度和進行充填、改造底板隔水層厚度(一灰~二灰)。
則改造一灰和二灰為隔水層,底板安全水壓為2.62~3.96Mpa,則水頭高度為降至-79~-213米。工作面充填開采,水頭高度最少降低至65米,進行設計改造一灰~ 二灰。
方案三、若進行局部注漿改造底板異常區(qū)和進行充填,需要降低水頭高度。
則進行局部注漿改造底板異常區(qū)和進行充填,(-475米的水壓為4.8Mpa)底板安全水壓2.0~3.0Mpa,水頭高度為-165~-265米。
2.方案比較
方案一:缺點:對出水量較大的三、四灰全部進行加固改造。巖溶發(fā)育,注漿改造工作量大,費用高,難度大,投入大。優(yōu)點:節(jié)省排水費用。
方案二:缺點:鉆探及注漿,工程量相對較大,需要人力多,投入大。優(yōu)點:相對時間短。產(chǎn)出效益快。
方案三:缺點,放水時間長、排水費用大。優(yōu)點:注漿、工程量少,人力,投入少,為后期深部開采提供有利條件。
通過三個方案比較,建議先按采用方案三實施,加大放水量,如效果不明顯則換成方案二。
3.存在問題和建議
(1)由于客觀原因不能對一灰、二灰與三、四灰之間的水力聯(lián)系做出科學正確的評價。
(2)根據(jù)其他礦和相鄰礦經(jīng)驗得出,雖然進行底板注漿改造后效果明顯,但驗證鉆孔仍然有出水現(xiàn)象。
(3)施工鉆孔,加大疏放水量,降低10煤層底板水頭水壓 ,為安全回采有著積極的意義。