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      煤直接液化裝置減壓塔底泵的改造設(shè)計

      2013-04-11 10:35:30陳德泉
      化工裝備技術(shù) 2013年2期
      關(guān)鍵詞:減壓塔機(jī)封煤漿

      王 黎 張 浩 陳德泉

      (神華鄂爾多斯煤制油公司)(上海福思特流體機(jī)械有限公司)

      神華煤直接液化百萬噸示范項目是世界首套煤直接液化工業(yè)示范項目,對保障我國的能源戰(zhàn)略安全具有十分重要的戰(zhàn)略意義。該項目主要由煤液化裝置、加氫穩(wěn)定裝置、加氫改質(zhì)裝置、煤制氫裝置構(gòu)成[1]。其中,在神華煤直接液化裝置中,用于高溫煤漿輸送的泵全部為進(jìn)口產(chǎn)品。油煤漿混合罐底泵、煤漿催化劑混合罐底泵的作用是將油煤漿初步加壓輸送至煤漿進(jìn)料泵的入口,同時部分油煤漿返回混合罐以保持油煤漿的循環(huán),防止或減少漿料中固體顆粒的沉積。常壓塔底泵將常壓塔底的煤漿抽出,作為減壓塔進(jìn)料。減壓塔底泵將減壓塔底的含固高溫物料抽出,一部分作為減壓塔底循環(huán)油漿,另一部分送至油渣成型裝置。本文就減壓塔底泵的運行工況和介質(zhì)條件進(jìn)行了分析,并對泵的結(jié)構(gòu)提出了優(yōu)化和改造方案。

      1 改造原因

      減壓塔底泵,其最高工作溫度為345℃,所輸送的殘渣主要由煤中礦物質(zhì)、催化劑、未反應(yīng)的煤、瀝青烯及少量的中油、重油組成。由于殘渣中煤、鐵系催化劑的存在,介質(zhì)有很高的磨蝕性,而瀝青烯等高黏度物質(zhì)的存在導(dǎo)致殘渣的輸送很困難。

      由于減壓塔底泵 (因其工藝編號為103-P-315,故以下簡稱315泵)泵體無夾套,因此備泵的熱備狀態(tài)很難保持。另外由于工藝條件改變,原泵流量已不能滿足要求,故在原315A、315B泵基礎(chǔ)上增加一臺315C泵,315C泵流量放大至200 m3/h,其他參數(shù)與原泵相同。315泵的工況及介質(zhì)條件如表1所示。

      表1 315泵概況

      2 主要技術(shù)難點

      根據(jù)315泵工況及介質(zhì)條件,該泵的設(shè)計主要存在以下幾個難點:

      (1)由于泵在高溫下工作,必須考慮泵從低溫到高溫的暖泵及熱備方式。

      (2)必須考慮對于高溫高含固量介質(zhì)機(jī)械密封的可靠性。

      (3)對于全內(nèi)襯雙殼體泵的結(jié)構(gòu)設(shè)計,由于泵的體積較大,需考慮泵的拆裝簡便。

      (4)提高泵運行的自動化水平,對泵的各項運行參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。

      (5)高溫對泵配合尺寸的影響。

      (6)高溫條件下工作的耐磨材料,其材質(zhì)較脆,在暖泵溫升過程中易受溫差應(yīng)力的影響而開裂。

      3 設(shè)計方案

      3.1 暖泵方案

      原泵采用的暖泵方式是利用外接的高溫導(dǎo)熱油注入泵體,通過控制流量來控制溫升速度,以達(dá)到暖泵的目的。采用該暖泵方式存在一些不足:

      (1)由于泵輸送的介質(zhì)含固體,盡管在泵的停車過程中有沖洗程序,但很難保證泵內(nèi)的清潔程度,因此很容易污染導(dǎo)熱油系統(tǒng),降低導(dǎo)熱油的使用壽命。

      (2)溫升速度由手動控制,為減少溫升速度對泵零件的影響,通常暖泵時間長,因而操作強(qiáng)度大。

      (3)暖泵時,高溫導(dǎo)熱油直接與脆性耐磨襯里接觸,耐磨襯里很容易受溫差應(yīng)力影響而開裂。

      針對以上不足,我們采用一種全新的暖泵方式。具體原理為利用泵的關(guān)死功率,在暖泵時將泵進(jìn)出口閥門關(guān)閉,泵內(nèi)注入柴油或其他熱媒,然后啟動泵,泵的關(guān)死功率直接轉(zhuǎn)換為熱能對泵內(nèi)熱媒加溫,由泵內(nèi)熱媒來提升整個泵體溫度,同時通過控制泵的轉(zhuǎn)速來控制輸入功率,以達(dá)到控制溫升的目的。這種暖泵方式的好處是:(1)整個過程可通過控制系統(tǒng)由程序控制,自動完成。(2)由于泵體熱媒與泵體同步升溫,因而可將溫差應(yīng)力減小至最低,減少對泵零件的傷害。

      此外,在泵體前后蓋板上設(shè)保溫夾套,通過注入高溫導(dǎo)熱油保持泵體溫度,同時泵體外部覆蓋微孔硅酸鈣等保溫材料,以維持泵的熱備狀態(tài)。

      該暖泵方式已獲發(fā)明專利授權(quán)。

      3.2 機(jī)械密封

      泵的機(jī)械密封系統(tǒng)參照API682標(biāo)準(zhǔn)的plan13、plan32和plan53結(jié)構(gòu)設(shè)置。其中plan13的結(jié)構(gòu)是將泵吸入口與密封腔連通,通過定期短時開啟防止密封腔介質(zhì)結(jié)焦。plan32為外接沖洗油系統(tǒng),通過導(dǎo)向裝置直接對介質(zhì)端密封端面進(jìn)行沖洗,以保護(hù)機(jī)封。plan53為雙端面機(jī)械密封隔離液系統(tǒng)。為保證機(jī)封正常運行溫度,除了系統(tǒng)熱虹吸罐自帶冷卻外,還增加了外接油水換熱器,并在系統(tǒng)管路配置強(qiáng)制循環(huán)泵,保證機(jī)封冷卻效果。

      在機(jī)械密封結(jié)構(gòu)方面,采用雙端面背靠背設(shè)置,摩擦副采用硬質(zhì)合金與碳化鎢硬對硬,外接沖洗油注入后經(jīng)過導(dǎo)向套對介質(zhì)端密封端面進(jìn)行沖洗。機(jī)封設(shè)兩處螺紋泵,一處用于隔離液強(qiáng)制循環(huán),另一處用于將對介質(zhì)端密封端面進(jìn)行沖洗的沖洗油送入密封腔,保證沖洗油的沖洗及隔離效果。機(jī)械密封結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      3.3 前后開門結(jié)構(gòu)

      雙殼體全內(nèi)襯泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,并且機(jī)封系統(tǒng)管路較多。對于傳統(tǒng)的后開門結(jié)構(gòu)型式,開泵檢修時需拆卸機(jī)封系統(tǒng)諸多管路及中間聯(lián)軸器,將泵轉(zhuǎn)子整體吊出后再檢修維護(hù),在現(xiàn)場空間狹小、管路走向復(fù)雜的條件下有諸多不便。為此對泵的結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,保留傳統(tǒng)的后拆方式,增設(shè)前開門結(jié)構(gòu),這樣只需拆除進(jìn)口短接管即可更換除軸承外的所有易損零件。

      3.4 自動化控制

      根據(jù)泵自動化運行及暖泵程序要求,泵自動控制系統(tǒng)配置PLC,再通過通訊與用戶DCS系統(tǒng)連接,系統(tǒng)PLC完成暖泵及自動運行所需的大部分工作,用戶DCS只需處理PLC發(fā)送的報警信號。

      圖1 機(jī)械密封結(jié)構(gòu)

      3.5 有限元分析

      針對前述的技術(shù)難點 (5)和 (6),利用計算機(jī)軟件對部分零件進(jìn)行有限元分析。為避免溫差應(yīng)力對泵體零件的影響,對部分零件進(jìn)行分析,確定安全溫升速度,同時根據(jù)分析結(jié)果,修改零件的固定方式即約束條件,將應(yīng)力產(chǎn)生的影響降到最小。溫差應(yīng)力對零件的影響如圖2所示。

      圖2 溫差應(yīng)力對零件的影響

      由于熱膨脹導(dǎo)致泵內(nèi)間隙變化,對泵的穩(wěn)定運行有很大的影響,一方面通過對零件的有限元分析,確定零件的最大位移尺寸,在設(shè)計時就予以預(yù)留;另一方面設(shè)置泵轉(zhuǎn)子的軸向竄動調(diào)整裝置,以方便調(diào)節(jié)主軸的軸向間隙,同時補(bǔ)償葉輪磨損,提高葉輪使用壽命及泵效率。高溫對零件配合的影響如圖3所示。

      圖3 高溫對零件配合的影響

      4 改造結(jié)果

      根據(jù)以上方案對泵進(jìn)行改造,由上海福思特流體機(jī)械有限公司研制的MJ200-110型高溫煤漿泵已在神華鄂爾多斯煤制油分公司第一條生產(chǎn)線上作為減壓塔底泵使用,該泵的結(jié)構(gòu)如圖4所示。

      圖4 MJ200-110型泵結(jié)構(gòu)

      該泵從2009年8月22日起使用至今已運行了12000 h,且運行狀況良好,完全可替代進(jìn)口產(chǎn)品。由于減壓塔底泵 (系高溫耐磨離心泵,工藝編號為103-P-315)在煤制油裝置中操作條件最為苛刻,所以該泵的改造成功意味著其他泵,例如常壓塔底泵、油煤漿混合罐底泵等耐磨離心泵,完全可以實現(xiàn)國產(chǎn)化。

      [1] 茍榮恒,胡聰.神華煤直接液化加氫改質(zhì)裝置能耗分析及優(yōu)化 [J].化學(xué)工業(yè)與工程技術(shù),2011,32(4):55-57.

      [2] 陳德泉,周邵萍,邢改蘭,等.鍋爐油渣泵溫度場分析[J].流體機(jī)械,2010,38 (9): 43-46.

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