李 杰
(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)
到目前為止,山西焦化股份有限公司攔焦軌道已連續(xù)運(yùn)行4年。在攔焦車使用過程中,受其作業(yè)過程中產(chǎn)生的振動力和側(cè)推力作用,使軌道壓板、魚尾板的固定螺栓及墊板發(fā)生松動,導(dǎo)致攔焦軌道出現(xiàn)以下問題:
1)魚尾板的固定螺栓腐蝕、松動,導(dǎo)致軌道接頭錯位嚴(yán)重,造成攔焦車車輪啃軌。
2)軌道高低不平,標(biāo)高相差10 mm~26 mm,軌道軌距變大,部分踏面磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致攔焦車運(yùn)行過程中上下顛簸較為嚴(yán)重。
3)軌道墊板腐蝕、磨損,導(dǎo)致攔焦軌道在攔焦車走行時上下浮動,軌道多次出現(xiàn)斷裂情況。
4)軌道兩旁的混凝土酥裂,容易積水,造成軌道墊板、軌道梁腐蝕。
上述攔焦軌道問題的存在,不但嚴(yán)重地威脅到攔焦車的安全穩(wěn)定運(yùn)行,而且成為焦?fàn)t系統(tǒng)滿負(fù)荷生產(chǎn)的瓶頸。
按照檢修與改造相結(jié)合的原則,對攔焦軌道基礎(chǔ)、軌道固定方式進(jìn)行了檢修與改造。
1)根據(jù)設(shè)計(jì)軌距的要求,重新固定軌道在工字鋼梁上的位置,恢復(fù)軌距原設(shè)計(jì)時的軌距值,調(diào)整軌道線全長的直線度,保障攔焦車運(yùn)行時與爐體、爐門及滑線相吻合。
2)將原已磨損、腐蝕的墊板更換為20 mm×150 mm×360 mm的墊板。
3)將原螺栓式壓板全部更換為焊接止推式壓板。此壓板為防腐蝕、抗側(cè)推、免維修的焊接止推式壓板。
4)軌道接頭由魚尾板連接改為“鋁熱法”焊接接頭,使軌道成為一個整體。
1)原軌距變化較大,需對鋼軌水平及軌距進(jìn)行重新測量,記錄原始數(shù)據(jù),根據(jù)攔焦車走行時與摩電道的實(shí)際吻合狀況,確定新的基準(zhǔn)和軌道標(biāo)高。
2)將軌道旁的混凝土拆除,每側(cè)拆除的寬度為300 mm、厚度為150 mm。
3)先檢修內(nèi)軌道,利用循環(huán)時間逐段拆除鋼軌,拆割出原鋼軌墊板,打磨干凈軌道梁。利用水平儀,對照基準(zhǔn)點(diǎn),逐一安裝新的鋼墊板。部分需延長的墊板,則在其下部增加三角筋。因在一個循環(huán)檢修時間內(nèi)(大約90 min)完成不了一根鋼軌長度范圍內(nèi)水平及直線的調(diào)整,因此,需反復(fù)安裝、拆除軌道來調(diào)整水平墊板。待每根軌道安裝好后,在2根軌道接頭部位需留出26 mm的縫隙,并用塞塊填住,再用魚尾板連接,便于以后進(jìn)行軌道的無縫焊接。
4)在調(diào)整軌道的水平時,一定要注意內(nèi)、外軌同一截面的水平度不可相差過大,防止攔焦車左右搖晃而碰撞爐門絲桿及攔焦車上部的摩電道。
5)待內(nèi)軌檢修調(diào)整完成后,按上述方法調(diào)整外軌。安裝完成的外軌要保證軌道面標(biāo)高高于內(nèi)側(cè)軌道面標(biāo)高3 mm~5 mm。
6)利用循環(huán)時間,將鋼軌接頭兩端魚尾板螺栓眼割掉,用“鋁熱法”焊接鋼軌接頭,并清理打磨每個接頭,保證行車平穩(wěn)。
7)全部鋼軌安裝調(diào)整完畢后,將軌道兩旁的空隙部分用混凝土填平,并恢復(fù)走道鑄鐵板。
8)待全部施工完畢后,進(jìn)行各類數(shù)據(jù)的測量及調(diào)整。
1)將原螺栓式壓板改為防腐蝕、抗側(cè)推、免維修的焊接止推式壓板,徹底解決了攔焦軌道存在的因螺栓松動而導(dǎo)致軌道不能有效固定的問題。
原螺栓式壓板通過螺栓產(chǎn)生的力固定軌道的底面,在攔焦車作業(yè)過程中產(chǎn)生的振動、側(cè)推力會導(dǎo)致螺栓松動,使軌道固定逐漸失效,產(chǎn)生軌道高低不平、松動等問題。
改造后的焊接止推式壓板具有以下特點(diǎn):
a)采用焊接方式固定軌道底面,軌道固定的可靠性高。
b)軌道壓板的形狀與軌道底面弧度完全一致,不但能抵抗攔焦車給予軌道的垂直力,保證正向固定軌道,而且能抵抗攔焦車給予軌道的側(cè)向力,保證側(cè)向固定軌道。
改造后壓板固定軌道的可靠性高,能抵抗攔焦車給予軌道的側(cè)向力,實(shí)現(xiàn)了軌道的免維修。
2)軌道接頭由魚尾板連接改為“鋁熱法”焊接接頭,使軌道成為一個整體,徹底解決了軌道接頭存在的嚴(yán)重錯位問題。
魚尾板連接方式通過螺栓固定軌道的側(cè)面,在攔焦車作業(yè)過程中產(chǎn)生的振動、側(cè)推力會導(dǎo)致螺栓松動,軌道接頭固定逐漸失效,形成軌道接頭錯位的問題。而“鋁熱法”焊接接頭強(qiáng)度可達(dá)到軌道強(qiáng)度的90%以上,使軌道成為一個整體,實(shí)現(xiàn)了軌道接頭的免維修。
經(jīng)過對焦?fàn)t攔焦車軌道的改造,徹底解決了攔焦軌道存在的軌道固定不可靠、接頭錯位、高低不平等嚴(yán)重問題,保證了焦?fàn)t的穩(wěn)定生產(chǎn)。
改造前,由于軌道斷裂,每年更換軌道5根左右,處理軌道接頭錯位10余次,軌道多次調(diào)整。攔焦車軌道改造后,實(shí)現(xiàn)了軌道的免維修,每年節(jié)省檢修費(fèi)用約25萬元。
[1]鄭雙權(quán),許東新,楊柏森.不停產(chǎn)大修攔焦車軌道[J].河北冶金,2001(4):43-44.
[2]劉權(quán).攔焦車軌道基礎(chǔ)改造[J].山東冶金,2004,26(2):25-26.