何偉光
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)太西炭基工業(yè)有限公司,寧夏 石嘴山 753000)
神寧太西炭基工業(yè)有限公司熱動(dòng)力廠屬于企業(yè)自備發(fā)電廠,現(xiàn)有5臺(tái)工業(yè)鍋爐,每臺(tái)鍋爐燃燒系統(tǒng)由四臺(tái)給煤機(jī)向爐膛輸送煤粉供鍋爐燃燒,給煤機(jī)的動(dòng)力由電磁調(diào)速電機(jī)供給。由于電磁調(diào)速電機(jī)電樞與磁極的間隙很小,極細(xì)的煤粉在異步電機(jī)散熱風(fēng)扇及電樞旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的軸流的帶動(dòng)下流入電磁離合器,使磁極與電樞連為一體,造成機(jī)械負(fù)載高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生“飛車”現(xiàn)象。“飛車”發(fā)生后調(diào)速控制裝置無法對(duì)電磁轉(zhuǎn)差離合器進(jìn)行控制,給煤機(jī)高速旋轉(zhuǎn)使得大量的煤粉進(jìn)入爐膛燃燒,導(dǎo)致爐膛正壓燃燒、汽包壓力增加,嚴(yán)重威脅鍋爐的本體及發(fā)電系統(tǒng)安全運(yùn)行,有必要對(duì)現(xiàn)有給煤機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。
給煤機(jī)電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)主要由上位工控機(jī)、PLC和四臺(tái)變頻器構(gòu)成。
上位機(jī)的工控機(jī)為研華IP610,主要功能是向管理人員及操作人員提供諸如工藝流程圖顯示、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)畫面顯示、報(bào)表顯示、窗口技術(shù)等多種功能,為PLC提供良好的人機(jī)界面。
PLC為三菱公司的FXON-24MR,是整個(gè)系統(tǒng)控制的核心處理器,是PC指令和按鈕開關(guān)指令的執(zhí)行中樞和變頻器指令觸發(fā)元件。
PLC主機(jī)上接有RS-485通訊模塊與PC機(jī)進(jìn)行通訊,完成人機(jī)對(duì)話。采用PLC自帶的FXON-485ADP通訊適配器作為通訊主站使用。
變頻器選用日本三菱公司生產(chǎn)的FR-A044,通過RS-485網(wǎng)絡(luò)通訊方式,能夠?qū)崿F(xiàn)被控對(duì)象的啟動(dòng)、停止和速度變化。
FR-A044變頻器與PLC的連接單元為FRCU03,其具有RS-422和RS-485網(wǎng)絡(luò)通信功能,是變頻器的網(wǎng)絡(luò)接口,可以實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速器的運(yùn)行控制、參數(shù)設(shè)定和狀態(tài)監(jiān)控。
系統(tǒng)由1臺(tái)上位機(jī)和PLC通過多分支網(wǎng)絡(luò)來控制4臺(tái)給煤機(jī)的變頻器,4臺(tái)給煤機(jī)變頻器共有4個(gè)子站,每個(gè)子站設(shè)置一個(gè)獨(dú)立的站號(hào),其站號(hào)需要通過參數(shù)設(shè)定模塊進(jìn)行設(shè)定。當(dāng)設(shè)備開啟后,PLC通過FXON-485ADP模塊發(fā)出指定命令給各子站,各子站比較站號(hào)地址是否與本站站號(hào)一致,如果一致,則對(duì)該命令進(jìn)行處理,并返回應(yīng)答信息,如果不一致,則對(duì)該命令不進(jìn)行處理,這樣每次只有一個(gè)子站與主站交換信息,進(jìn)行控制。系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)四臺(tái)給煤機(jī)電動(dòng)機(jī)的如下狀態(tài)的控制:啟動(dòng)、停止、加速、減速??梢杂缮衔粰C(jī)或外部按鈕實(shí)現(xiàn)上述功能,兩種開關(guān)量輸入方式互為冗余備用,以提高控制系統(tǒng)的可靠性。
這里上位監(jiān)控系統(tǒng)通過全中文自動(dòng)化控制組態(tài)軟件MCGS進(jìn)行設(shè)計(jì),其具有數(shù)據(jù)采集、動(dòng)畫顯示、設(shè)備控制與輸出、流程控制、雙機(jī)熱備、工程報(bào)表、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸、歷史數(shù)據(jù)及曲線等功能,支持國內(nèi)外幾乎所有主流設(shè)備的數(shù)據(jù)采集與傳輸。本系統(tǒng)監(jiān)控窗口畫面的設(shè)計(jì)以操作方便、實(shí)用為原則,能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)視給煤機(jī)電動(dòng)機(jī)的電壓、轉(zhuǎn)速、電流以及運(yùn)行狀態(tài)等,儲(chǔ)存和查詢歷史數(shù)據(jù),能夠通過曲線圖形或報(bào)表實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)管理功能,具有遠(yuǎn)程操作和自動(dòng)報(bào)警功能。設(shè)置系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員兩個(gè)不同的權(quán)限級(jí)別,系統(tǒng)管理員具有修改系統(tǒng)參數(shù)、實(shí)時(shí)監(jiān)控、畫面組態(tài)、系統(tǒng)運(yùn)行和退出、用戶管理的權(quán)限,系統(tǒng)操作員只有實(shí)時(shí)監(jiān)控、修改參數(shù)、退出系統(tǒng)的權(quán)限。
要實(shí)現(xiàn)變頻器的控制,通過編寫相應(yīng)的程序?qū)崿F(xiàn)PLC與變頻器之間的信息交互,PLC程序完成FXON-485ADP通訊適配器的初始化、控制命令字的組合、代碼的轉(zhuǎn)換及變頻器應(yīng)答信息的處理等待等工作。PLC梯形圖如圖所示,梯形圖中,由起始脈沖M8002初始化FXON-485ADP的通訊協(xié)議,然后再進(jìn)行啟動(dòng)和停止信號(hào)的處理。D127-D149為通訊發(fā)送緩沖區(qū)設(shè)置,D150-D160為接受緩沖區(qū),1#給煤機(jī)啟動(dòng)由X0的上升沿控制,停止由X0的下降沿控制,2#給煤機(jī)啟動(dòng)由X1上升沿控制,停止由X1的下降沿控制,依次類推3#給煤機(jī)由X2上升沿、下降沿控制,4#給煤機(jī)由X3上升沿、下降沿控制。以1#給煤機(jī)為例,當(dāng)X0的上升沿觸發(fā)后,M50閉合,1#變頻器的站號(hào)讀入D130,運(yùn)行命令字讀入D135,ENQ、寫運(yùn)行命令的控制字和等待時(shí)間等由編程器事先讀入D131—D133;接著求校驗(yàn)和并讀入D136、D137,最后置M8122允許RS發(fā)送控制信息。變頻器收到信號(hào)后立刻返回應(yīng)答信息,應(yīng)答信息被FXON-485ADP收到觸發(fā)M8132,PLC根據(jù)實(shí)際情況作出相應(yīng)的處理后完成一個(gè)控制過程。
圖 PLC梯形圖
本控制系統(tǒng)運(yùn)用上位機(jī)和PLC進(jìn)行控制,采用變頻器的通訊功能,在硬件上增加一條RS485通訊電纜,完成變頻器的啟動(dòng)、停止、頻率設(shè)定,實(shí)現(xiàn)了對(duì)四臺(tái)電動(dòng)機(jī)同步運(yùn)行。系統(tǒng)具有控制方式靈活、精度高、程序開發(fā)簡單等優(yōu)點(diǎn),方便了管理員和操作員的遠(yuǎn)程監(jiān)控和現(xiàn)場操作控制,降低了硬件成本。
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