趙曉光
中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有限公司五分廠 河北邢臺(tái)市
邢臺(tái)機(jī)械軋輥公司主要加工大型軋鋼軋輥,產(chǎn)品重量在20~70t,重型車(chē)床是主要加工設(shè)備。隨著機(jī)加刀具質(zhì)量的提高,機(jī)床的切削量也隨之增大,機(jī)床加工能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足當(dāng)前加工要求。為提高機(jī)床加工效率,操作工在增大切削量的同時(shí)不斷提高主軸轉(zhuǎn)速,主軸控制系統(tǒng)工作在恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速段的范圍逐步減少,恒功率段逐步增加。由于轉(zhuǎn)矩的降低使機(jī)床在提高速度、增加進(jìn)給量時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)丟轉(zhuǎn)、悶車(chē)現(xiàn)象。如何使機(jī)床動(dòng)力與負(fù)荷達(dá)到匹配,通過(guò)分析電機(jī)的恒轉(zhuǎn)矩段及恒功率段的轉(zhuǎn)速和力矩的關(guān)系,采取相關(guān)改造措施,解決了問(wèn)題。
C61200重型車(chē)床是雙刀架結(jié)構(gòu),該車(chē)床的主軸電機(jī)原采用南洋電機(jī)廠生產(chǎn)的型號(hào)為Z4-280-31B的電機(jī),基速為400r/min,電機(jī)恒轉(zhuǎn)矩輸出為1790N·m。該機(jī)床1擋機(jī)械傳動(dòng)比為90,輸出到卡盤(pán)轉(zhuǎn)矩為161100N·m,2擋的機(jī)械傳動(dòng)比為30,輸出到卡盤(pán)轉(zhuǎn)矩為53700N·m,3擋的機(jī)械傳動(dòng)比為10,輸出到卡盤(pán)轉(zhuǎn)矩為17900N·m。由此可知,工作在1擋時(shí),在恒轉(zhuǎn)矩段內(nèi)折算到機(jī)床側(cè)的主軸調(diào)速范圍只有4.4r/min。轉(zhuǎn)矩雖滿(mǎn)足了要求,但主軸速度根本滿(mǎn)足不了實(shí)際要求。如果繼續(xù)提高轉(zhuǎn)速,只能靠減弱磁通,而磁通和轉(zhuǎn)矩成反比,當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速升到12r/min時(shí),卡盤(pán)轉(zhuǎn)矩降低了80%。這樣的結(jié)果就是大大的降低了主軸轉(zhuǎn)矩,浪費(fèi)了機(jī)床的機(jī)械特性。為了提高產(chǎn)量,只有在保持轉(zhuǎn)矩的前提下提高主軸轉(zhuǎn)速,提高生產(chǎn)效率。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù),由于機(jī)床雙刀架加工軋輥軸頸大都在1000mm左右,對(duì)主軸轉(zhuǎn)速要求較高,操作工一般工作在2擋或3擋。工作在2擋時(shí),輸出到卡盤(pán)轉(zhuǎn)矩為53700N·m,當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速升到正常工作的16r/min時(shí),勵(lì)磁電流降至額定值的66%。主軸輸出轉(zhuǎn)矩為53700×66%=35442N·m,此時(shí)輸出轉(zhuǎn)矩僅為機(jī)床額定轉(zhuǎn)矩的20%。當(dāng)工作在3檔時(shí)輸出轉(zhuǎn)矩更低,效率更低。由于轉(zhuǎn)速的提高,其電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩明顯降低,反映到切削量上,此時(shí)的切削量只有恒轉(zhuǎn)矩時(shí)的20%。這時(shí)主軸速度滿(mǎn)足了要求,但輸出轉(zhuǎn)矩降低了,由于轉(zhuǎn)矩的降低,只有靠升高電樞電流來(lái)維持功率,電樞電流經(jīng)常工作在額定狀態(tài),稍微增大切削量機(jī)床就會(huì)丟轉(zhuǎn)、悶車(chē),對(duì)機(jī)床的機(jī)械部件和系統(tǒng)造成沖擊,直接影響設(shè)備安全與加工效率。
上述問(wèn)題造成機(jī)床悶車(chē)現(xiàn)象,為此改進(jìn)電氣系統(tǒng)。重新選擇機(jī)床主軸電機(jī)為Z4-250-31132kW電機(jī),采用西門(mén)子6RA7081系統(tǒng),輸出電流為360~410A。此電機(jī)基速為1000r/min,電機(jī)1擋輸出到卡盤(pán)的恒轉(zhuǎn)矩為113400N·m,不會(huì)對(duì)機(jī)床機(jī)械部件造成損傷。由于電機(jī)基速的提高,在恒轉(zhuǎn)矩段的主軸速度可調(diào)范圍增大。使用該電機(jī)后,1擋的恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速范圍為12r/min,調(diào)速范圍提高了2.5倍,2擋的恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速范圍為33r/min,在主軸轉(zhuǎn)速相同的情況下主軸轉(zhuǎn)矩提高了34%,滿(mǎn)足了加工要求。此次改造主要是提高了恒轉(zhuǎn)矩段的調(diào)速范圍,在恒轉(zhuǎn)矩段同樣的主軸轉(zhuǎn)矩,該電機(jī)調(diào)速范圍增大了2.5倍。在恒功率段,同樣的主軸轉(zhuǎn)速,該電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩增大了34%。經(jīng)查機(jī)床說(shuō)明書(shū),該機(jī)床最大輸出轉(zhuǎn)矩為137000N·m,改造后主軸輸出轉(zhuǎn)矩遠(yuǎn)小于機(jī)床轉(zhuǎn)矩額定輸出值。
對(duì)C61315重型機(jī)床進(jìn)行的改造,只提高了功率和基速,不提高轉(zhuǎn)矩,利用電機(jī)大功率高轉(zhuǎn)速提高機(jī)床加工效率,利用電機(jī)特性降低其輸出轉(zhuǎn)矩來(lái)保護(hù)機(jī)械傳動(dòng)不受損傷。此時(shí)的轉(zhuǎn)矩既滿(mǎn)足了工藝要求,又在機(jī)床的承載能力之下。此次改造也充分考慮了機(jī)床系統(tǒng)未來(lái)的升級(jí),機(jī)床的輸出轉(zhuǎn)矩既滿(mǎn)足了要求,又在系統(tǒng)設(shè)定的上限保護(hù)下,充分挖掘了機(jī)床的潛能,提高了加工效率。