郝泉成,于洪路,關(guān)鐵鷹
(1.長(zhǎng)春市企業(yè)家協(xié)會(huì),長(zhǎng)春130033;2.吉林省機(jī)電研究設(shè)計(jì)院,長(zhǎng)春130012;3.長(zhǎng)春工程學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,長(zhǎng)春130012)
磁 流 變 液 (Magnet-orheological Fluid,簡(jiǎn) 稱MRF)是一種新型的智能工程材料,在外部磁場(chǎng)作用下,可在瞬間(<10ms)由液態(tài)轉(zhuǎn)變成類固態(tài)、變化過程可逆、變化范圍寬。所以利用磁流變液的特性可以制作各種新型的減振器[1-4],進(jìn)而開發(fā)智能懸架系統(tǒng)來提高汽車的安全性和舒適性。近年來已經(jīng)引起國內(nèi)外汽車制造商和科研機(jī)構(gòu)的高度重視,并開展了相關(guān)理論和實(shí)驗(yàn)研究,主要包括:(1)加強(qiáng)MR液的流變機(jī)理研究,建立和修正簡(jiǎn)單實(shí)用的偽靜力模型和動(dòng)力滯回模型;針對(duì)結(jié)構(gòu)振動(dòng)的特殊環(huán)境,研究智能控制理論與MR液流變模型的結(jié)合應(yīng)用。(2)研究和完善MR液的流變滯后特性、耗能特性、動(dòng)力響應(yīng)效果以及散熱性能,并基于此提出可供廣泛參考和比較的準(zhǔn)則;深入分析油的可壓縮性導(dǎo)致遲滯現(xiàn)象、稀化(稠化)效應(yīng)導(dǎo)致剪切力—速度之間發(fā)生變化、油氣混合物的物理變化。(3)研究新型穩(wěn)定劑及在MRF中的應(yīng)用。
我國在這方面的研究還處于起步階段,因此,對(duì)磁流變減振器的設(shè)計(jì)原理和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行深入研究,研制性能優(yōu)良、價(jià)格適中的磁流變液,以及設(shè)計(jì)制造結(jié)構(gòu)合理的磁流變液裝置,將成為發(fā)展磁流變液技術(shù)并使其能在實(shí)際工程中廣泛應(yīng)用的關(guān)鍵,對(duì)開發(fā)汽車磁流變減振器和智能懸架系統(tǒng)具有非常重要的意義[5]。
為使磁流變減振器盡快在汽車等產(chǎn)業(yè)中得到應(yīng)用,本文采用JETTA轎車減振器聯(lián)接尺寸及外部結(jié)構(gòu),在所設(shè)計(jì)的磁流變減振器(見圖1)基礎(chǔ)上,利用FEM方法尋求機(jī)械結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié),優(yōu)化了磁流變減振器的機(jī)械結(jié)構(gòu),分析了磁流變減振器的動(dòng)態(tài)特性,為新型汽車磁流變減振器開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。
圖1 磁流變減振器三維圖
減振器在有效使用壽命期內(nèi)失效的主要原因是活塞桿力學(xué)性能欠佳,因而設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)找出減振器結(jié)構(gòu)中的薄弱部位,進(jìn)行有效優(yōu)化,可有效地提高減振器的使用壽命。
針對(duì)以上分析,對(duì)減振器中的重要元件活塞、活塞桿進(jìn)行了應(yīng)力仿真模擬,為了簡(jiǎn)化應(yīng)力,特做出以下2個(gè)約定:減振器兩端吊耳位于同一平面內(nèi),且兩端吊耳僅受沿活塞桿方向的拉、壓應(yīng)力。減振器的安裝方式采用一端固定,一端鉸接。
仿真模擬測(cè)試中給定了線性激勵(lì),測(cè)取了有關(guān)數(shù)據(jù)。建立的模型如圖2所示。
圖2 減振器應(yīng)力仿真模型
活塞桿材料45#優(yōu)質(zhì)碳素鋼,體積為135mm3。單元屬性為實(shí)體網(wǎng)格,劃分為6 014單元,10 040節(jié)點(diǎn)。表1為活塞桿所受應(yīng)力,表2為活塞桿合成位移,圖3應(yīng)力分布圖,圖4為合成位移圖。
仿真模擬結(jié)果表明,活塞桿的最薄弱環(huán)節(jié)在固定活塞的細(xì)軸根部,其極限應(yīng)力為6MPa,因而需對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)化處理,經(jīng)過分析,將活塞桿強(qiáng)化處理,處理后可以滿足要求,從而優(yōu)化了設(shè)計(jì)。
圖3 應(yīng)力分布圖
圖4 合成位移圖
表1 活塞桿所受應(yīng)力
表2 活塞桿合成位移
減振器主要用以緩沖吸振,降低汽車的顛簸,提升駕駛的平順性。因而其本身振動(dòng)特性(如固有頻率、振幅等)影響汽車性能。資料表明,人在自然狀況下行走時(shí)身體上下振動(dòng)頻率大約是1.6Hz,因而從身體的舒適度來講,底盤的共振頻率在1.6Hz左右是較為理想的。結(jié)合實(shí)際中駕駛時(shí)底盤的振動(dòng)模型,建立了曲柄滑塊激勵(lì)模型,將仿真模擬中的減振器對(duì)車體的激勵(lì)頻率設(shè)為1.6Hz,即在實(shí)驗(yàn)臺(tái)上,給定的曲柄滑塊機(jī)構(gòu)的驅(qū)動(dòng)為100r/min,測(cè)試在外界驅(qū)動(dòng)接近人體共振頻率時(shí),在減振器的作用下,底盤振幅大小作為評(píng)價(jià)汽車的平順性的指標(biāo)之一,建立的模型如圖5所示。表3為活塞桿材料屬性,劃分7 826實(shí)體單元,13 457節(jié)點(diǎn)。
圖5 減振器低頻振動(dòng)仿真結(jié)構(gòu)圖
表3 活塞桿材料屬性
表4 活塞桿所受應(yīng)力
表5 活塞桿合位移
表4~5及圖6~7結(jié)果表明,在低頻(1.6Hz)的激勵(lì)作用下,經(jīng)過減振器吸振后,底盤的振幅經(jīng)比例換算后為2.6mm,低于預(yù)期4mm的要求。說明給定的結(jié)構(gòu)參數(shù)是合理的。
圖6 活塞桿所受應(yīng)力圖
圖7 活塞桿合位移圖
通過仿真模擬,尋求出活塞桿的最薄弱環(huán)節(jié)在固定活塞的細(xì)軸根部,其極限應(yīng)力為6MPa,強(qiáng)化處理后可以滿足要求,從而優(yōu)化了設(shè)計(jì)。
仿真結(jié)果表明,在低頻(1.6Hz)激勵(lì)作用下,經(jīng)過減振器的吸振后,底盤的振幅經(jīng)比例換算后為2.6mm,低于預(yù)期4mm的要求。由此說明給定的結(jié)構(gòu)參數(shù)是合理的。
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