丁其杰,韓長喜,劉生福,王 紅,陳慧麗
(濮陽市科洋化工有限公司,濮陽457001)
中原油田分公司采油五廠胡狀集油田胡七南斷塊屬于典型的復(fù)雜斷塊油氣藏,目前開井68口,平均單井日產(chǎn)液26.8t,日產(chǎn)油1.2t,綜合含水達(dá)到95.5%。根據(jù)產(chǎn)出液總體檢測(cè)的結(jié)果分析,平均總鐵含量33.0mg·L-1,總鐵含量大于30的油井有24口,比平均指標(biāo)(25mg·L-1)高出32%。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果判斷該斷塊油井產(chǎn)出液屬于特強(qiáng)腐蝕的油井有18口,強(qiáng)腐蝕油井有44口,強(qiáng)腐蝕以上油井占開井?dāng)?shù)的91.2%。
胡七南塊2008年,因抽油桿管腐蝕造成9口井中油支干線穿孔10次(2007年7次),油井單井管線穿孔25次(2007年20次),腐蝕穿孔次數(shù)呈上升趨勢(shì)。該斷塊油井產(chǎn)出液呈現(xiàn)腐蝕逐漸加劇的趨勢(shì)。
2009年2月對(duì)胡七南塊的18口井取樣,化驗(yàn)產(chǎn)出液中的六項(xiàng)離子含量、鐵離子含量、pH、硫酸鹽還原菌(SRB)含量等參數(shù),具體檢測(cè)結(jié)果見表1。由表1可見:
(1)胡七南塊產(chǎn)出水的礦化度較高,為95 224~151 793mg·L-1,平 均107 422mg·L-1,Cl-含量高,平均含量79 803mg·L-1,pH 5.5~6.0,呈弱酸性,水型為CaCl2型。
(2)介質(zhì)中HCO3-含量高,CO2分壓。18口油井伴生氣中CO2的體積分?jǐn)?shù)為1.81%,平均分壓為0.30MPa,最高達(dá)4.72%,大多數(shù)油井的CO2分壓都大于0.2MPa,CO2是造成腐蝕的主要因素。根據(jù)油氣工業(yè)中CO2腐蝕性經(jīng)驗(yàn)規(guī)律(臨界判據(jù))CO2分壓判斷胡七南塊油井產(chǎn)出水的CO2含量相對(duì)較多,屬于嚴(yán)重腐蝕等級(jí),會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的電化學(xué)腐蝕。
表1 H7-212等18口油井產(chǎn)出水腐蝕性因素分析數(shù)據(jù)表(2009年2月)
(3)總鐵含量普遍偏高,表明了油管、桿受腐蝕的程度較高。
(4)油井含水率高,平均95.5%,介質(zhì)的礦化度較高,Cl-,HCO3-等強(qiáng)腐蝕性離子含量高,造成油管、桿的電化學(xué)腐蝕。
(5)18口油井產(chǎn)出水中均檢測(cè)到SRB,SRB引起的垢下腐蝕也是造成油管、桿腐蝕的不容忽視的因素。
針對(duì)胡七南塊油井產(chǎn)出液含水高、礦化度高、CO2含量高及存在SRB的特點(diǎn),為減緩胡七南塊的井筒腐蝕、保護(hù)好井下管桿及工具、降低因腐蝕造成的停井頻數(shù),2009年3月經(jīng)過研究及優(yōu)化篩選各種緩蝕劑配方,確定選用KY-2型緩蝕劑進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)防腐蝕試驗(yàn)。
KY-2型緩蝕劑為油溶性、水分散型緩蝕劑,屬咪唑啉類緩蝕劑,是一種含氮五元雜環(huán)化合物,為均一液體、無毒、低濁度、對(duì)油層無傷害、可與水以任意比互溶的緩蝕劑[1]。
該緩蝕劑屬吸附膜型緩蝕劑,分子中含有多個(gè)吸附中心,形成的保護(hù)膜比同類型緩蝕劑更致密,吸附成膜性能優(yōu)于常規(guī)的咪唑啉緩蝕劑,能更好地抑制腐蝕的進(jìn)行。
該緩蝕劑具有極性基團(tuán)和非極性基團(tuán),極性基團(tuán)吸附在金屬表面上,長鏈非極性基團(tuán)由金屬表面向溶劑定向排列。一方面緩蝕劑改變了金屬表面的電荷狀態(tài),增大了腐蝕反應(yīng)的活化能,使腐蝕難以進(jìn)行;另一方面非極性基團(tuán)緊密排列在金屬表面,形成疏水膜,阻止了與腐蝕反應(yīng)有關(guān)的電荷或物質(zhì)運(yùn)移,達(dá)到抑制腐蝕的目的。
為更好地減緩胡七南塊的腐蝕速率,在2009年初選取了三個(gè)環(huán)空投加緩蝕劑加藥方案進(jìn)行防腐蝕試驗(yàn)[2],方案一:加藥周期為3d,加藥質(zhì)量濃度為70mg·L-1;方案二:加藥周期為5d,加藥質(zhì)量濃度為100mg·L-1;方案三:加藥周期為10d,加藥質(zhì)量濃度為150mg·L-1。結(jié)果見圖1。
圖1 不同加藥周期含鐵化驗(yàn)對(duì)比圖
結(jié)果顯示:方案一的加藥效果最好,油井含鐵下降最快,且保持長期平穩(wěn)狀態(tài);方案三在加藥后效果比較明顯,但隨著加藥周期的延長,油井含鐵逐步升高,不能保持含鐵的穩(wěn)定;方案二的加藥效果屬于方案一和方案三之間。
考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作和經(jīng)濟(jì)效益兩方面的綜合因素,最終采取方案二進(jìn)行加藥,確定了胡七南塊的緩蝕劑加藥周期為5d,加藥質(zhì)量濃度為100mg·L-1。
2009年3月至2009年10月胡七南塊17口井共投加緩蝕劑820井次,累計(jì)投加緩蝕劑15.86t,通過對(duì)加藥井加藥前后數(shù)據(jù)分析,表明現(xiàn)該緩蝕劑緩蝕效果明顯,主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面:
(1)腐蝕速率降低 投加KY-2型緩蝕劑后,平均腐蝕速率為0.021 5mm·a-1,比試驗(yàn)前的0.097 0mm·a-1降低了0.0755mm·a-1,低于0.0250mm·a-1標(biāo)準(zhǔn)(NACE RP 0775-2005),緩蝕效果明顯。
(2)總鐵指標(biāo)下降 各油井均有不同程度的總鐵下降,加藥前平均總鐵值為38.1mg·L-1,加藥后平均總鐵值為16.5mg·L-1,總鐵值平均下降了21.6mg·L-1。
(3)腐蝕停井減少,管線穿孔減少 2009年胡七南塊共實(shí)施17口井腐蝕治理,因腐蝕停井為4井次,與2008年同期相比下降了5井次。管線穿孔3次,與2008年同期相比下降7次,單井管線穿孔12次,與2008年同期相比下降了13次,節(jié)約維護(hù)費(fèi)用20次×0.42萬元=8.4萬元。
(4)經(jīng)濟(jì)效益提高 累計(jì)加緩蝕劑15.86t,投入資金18.239 0萬元,加緩蝕劑至今,因腐蝕停井為4井次,與2008年同期相比下降了5井次。節(jié)約作業(yè)費(fèi)用25萬元,減少作業(yè)占產(chǎn)42t,折合8.1萬元,減少油管、抽油桿腐蝕報(bào)廢約10.33萬元,節(jié)約支線及單井穿孔維護(hù)費(fèi)8.4萬元,累計(jì)創(chuàng)效51.83萬元。
H7-C204井工作制度φ44mm×4.8m×1 497m×4.5min-1,日產(chǎn)液43.4t,日產(chǎn)油1t,含水97%,防腐蝕措施為每月投加普通咪唑啉型緩蝕劑,每月投加2次,共150kg。2008年11月21日檢泵,免修期278天,發(fā)現(xiàn)自上而下第103根φ19mm抽油桿接箍腐蝕斷,抽油桿本體及接箍大量坑蝕(見圖2)。該井于2009年3月開始投加KY-2型緩蝕劑,每月投加6次,共120kg。2009年10月6日上作業(yè)轉(zhuǎn)注,本次免修期316天,起出管柱發(fā)現(xiàn)只有個(gè)別抽油桿接箍有輕微腐蝕,無蝕坑形貌,油管外部沒有明顯腐蝕(見圖3)。
(1)緩蝕劑防腐蝕是油井井筒防腐蝕較有效的手段,具有效果明顯、應(yīng)用范圍廣泛等優(yōu)點(diǎn)。要降低油井腐蝕的危害要分析油井產(chǎn)出液的成分及腐蝕機(jī)理,篩選有針對(duì)性的緩蝕劑,效果才更加明顯。
(2)腐蝕環(huán)境是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的條件,當(dāng)油井井筒、地層、產(chǎn)出液發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)做出分析、評(píng)價(jià),調(diào)整緩蝕劑藥品組分及投加方案,保證防腐蝕效果持續(xù)有效。
(3)KY-2緩蝕劑通過17口腐蝕嚴(yán)重的油井的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,防腐蝕防護(hù)治理后的經(jīng)濟(jì)效益非常顯著,同時(shí),給嚴(yán)重腐蝕井的防腐蝕治理帶來了新的工藝思路。
(4)KY-2型緩蝕劑是一種適合于胡七南塊的抗CO2腐蝕、硫酸鹽還原菌(SRB)腐蝕和高礦化度的防腐藥劑,對(duì)胡七南塊油井產(chǎn)出液的腐蝕能夠起到較好的緩蝕效果,值得繼續(xù)擴(kuò)大推廣使用。
[1]吳大偉,唐善法,張大椿,等.油酸咪唑啉緩蝕劑合成條件的優(yōu)選設(shè)計(jì)[J].精細(xì)石油化工進(jìn)展,2009,10(1):48-50.
[2]岳松濤,戶貴華,劉電力,等.KY-2型緩蝕劑在中原油田衛(wèi)22塊的研究應(yīng)用[J].化學(xué)研究與應(yīng)用,2012,24(4):653-656.