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      寺河選煤廠(chǎng)超聲霧化除塵系統(tǒng)應(yīng)用分析

      2013-01-29 19:45:56侯鎮(zhèn)鋒
      中國(guó)科技信息 2013年16期
      關(guān)鍵詞:煤流煤塵原煤

      侯鎮(zhèn)鋒

      晉城煤業(yè)集團(tuán)寺河礦選煤廠(chǎng),山西 晉城 048204

      前言

      煤塵是一種即污染環(huán)境又嚴(yán)重危害崗位職工的身體健康的有害物質(zhì),是從事煤炭生產(chǎn)工作人員必須隨時(shí)防備的可怕“殺手”。人體吸入煤塵后,可刺激呼吸道,引起鼻炎、咽炎、支氣管炎等上呼吸道炎癥,嚴(yán)重的可發(fā)展成為塵肺病,而塵肺病作為一種慢性職業(yè)病,一旦發(fā)病往往難以治愈,嚴(yán)重影響煤礦工人的身體健康甚至危及其生命安全[1]。因此,除塵問(wèn)題成了煤炭行業(yè)最重要課題,同時(shí)形成了很多種除塵方法,比如電除塵、布袋除塵、沉降除塵、噴霧除塵等。

      山西省晉城市晉煤集團(tuán)寺河礦選煤廠(chǎng)作為一個(gè)年入洗量達(dá)1600多萬(wàn)噸的大型煤礦生產(chǎn)單位,在治理煤炭粉塵,降低煤塵對(duì)職工的健康影響,改善職工的工作環(huán)境方面采取了眾多措施,比如之前原煤車(chē)間一直使用布袋除塵系統(tǒng),但布袋除塵器帶來(lái)的問(wèn)題正如其他選廠(chǎng)的使用情況類(lèi)似,布袋上濾下的煤塵易吸收空氣中的水分引起粘袋,阻礙通風(fēng)的正常運(yùn)行,抽風(fēng)量減小,含塵空氣大量外溢,并且煤塵易在通風(fēng)管道內(nèi)集聚使得通風(fēng)量進(jìn)一步減少,除塵效果十分不佳[2]。有實(shí)驗(yàn)室研究表明超聲霧化除塵效果十分明顯,超聲霧化除塵器是1977年美國(guó)新澤西聲能發(fā)展公司率先開(kāi)發(fā)出的一種能?chē)娂ぜ?xì)水霧的超聲波霧化器,這種超聲霧化產(chǎn)生的水霧的直徑比普通水霧小10倍,相較常規(guī)霧化效率提高了1000倍,因此僅用少量的水就可獲得極高的除塵效率,故其也被稱(chēng)為超聲干式捕塵技術(shù)[3],而且有研究指出微細(xì)水霧有利于呼吸性粉塵的捕集[4],因此,我選煤廠(chǎng)特采用徐州某公司的超聲霧化除塵系統(tǒng)對(duì)原煤分級(jí)車(chē)間除塵系統(tǒng)進(jìn)行了改造并取得了良好效果。

      1 分級(jí)車(chē)間塵源分析

      寺河礦選煤廠(chǎng)原煤分級(jí)車(chē)間的煤塵源主要集中在兩個(gè)方面,一是溜槽轉(zhuǎn)載點(diǎn),二是高頻振動(dòng)分級(jí)篩。

      一是原煤分級(jí)車(chē)間共有16條皮帶輸送機(jī)和4臺(tái)刮板輸送機(jī),煤炭在各輸送設(shè)備之間都是依靠溜槽來(lái)完成的,溜槽高度一般都在兩米以上,濺落高度大,在濺落過(guò)程中煤流和空氣相互作用,煤流中的粉塵會(huì)因?yàn)榧羟凶饔帽痪砣肟諝庵袚P(yáng)出;同時(shí),皮帶輸送機(jī)具有一定的速度,當(dāng)皮帶輸送機(jī)上的煤流進(jìn)入溜槽時(shí)會(huì)因?yàn)閼T性而撞擊溜槽入口,此時(shí)煤炭會(huì)產(chǎn)生擠壓剪切摩擦等作用力,使得煤塊產(chǎn)生一定的破碎,并濺起大量煤塵,這一現(xiàn)象在塊煤皮帶輸送機(jī)轉(zhuǎn)載中更為突出。

      二是原煤分級(jí)車(chē)間有7臺(tái)高頻振動(dòng)分級(jí)篩,在分級(jí)篩振動(dòng)時(shí),煤流在分級(jí)篩上振動(dòng)松散并與空氣相互作用,使得大量煤流中的粉塵被空氣卷入空氣中,并通過(guò)密封罩的空隙進(jìn)入設(shè)備外部,污染周?chē)ぷ鳝h(huán)境。

      而且,由于煤炭形勢(shì)嚴(yán)峻,為了確保產(chǎn)品煤水分的更高要求,原煤入選時(shí)含水量更低。煤塵污染更為突出,嚴(yán)重威脅著職工的身心健康。

      2 超聲霧化除塵的主要原理

      超聲霧化除塵系統(tǒng)主要是利用了空氣動(dòng)力學(xué)和云物理學(xué)原理實(shí)現(xiàn)除塵??諝鈩?dòng)力學(xué)表明含塵氣流繞過(guò)霧滴時(shí),塵粒由于慣性會(huì)從繞流的氣流中偏離而與霧滴相撞被捕捉,其被捕捉的概率與霧滴直徑有關(guān)。當(dāng)霧滴直徑較大時(shí),粉塵易繞過(guò)而難被捕捉,塵粒易被與其直徑相近的霧滴捕捉,有研究表明:霧滴直徑與塵粒直徑之比在1. 25~5之間時(shí),捕塵效果最佳[2]。“云”物理學(xué)原理顯示,由于超聲霧化的霧滴微細(xì),與空氣接觸面積大,蒸發(fā)迅速,使含塵區(qū)的水蒸氣很快達(dá)到飽和,當(dāng)其與煤塵結(jié)合,會(huì)使得飽和水蒸汽以煤塵為核凝成“云”,并逐漸增大為“雨滴”落下來(lái)。

      3 超聲霧化除塵系統(tǒng)的主要設(shè)備及工作原理

      該除塵系統(tǒng)主要通過(guò)對(duì)輸送皮帶及分級(jí)篩的揚(yáng)塵處進(jìn)行密封的基礎(chǔ)上外加噴霧除塵裝置進(jìn)行降塵。它的主要設(shè)備組成包括:動(dòng)力源含空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐、增壓泵站;管道;執(zhí)行控制箱;PLC控制系統(tǒng);轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān);料流檢測(cè)器;防爆電接點(diǎn)壓力表;集塵罩及密封;分配閥;超聲霧化共振總成。

      動(dòng)力源為噴霧除塵裝置提供所需的氣體及氣壓和水量,氣體、氣壓和水通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的管道輸送到各個(gè)噴霧裝置上。為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制與保持噴霧裝置上的水壓與氣壓符合工作要求,在中間加了執(zhí)行控制箱,執(zhí)行控制箱主要由氣、水減壓閥,及其相對(duì)應(yīng)的電磁閥組成。在各個(gè)執(zhí)行控制箱旁都設(shè)置了相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)與手動(dòng)的相互轉(zhuǎn)換。在各個(gè)管道末端主要由分配閥和超聲霧化共振總成組成,它們的作用就是將來(lái)自執(zhí)行控制箱的壓力水和壓力氣分配在同一位置上的不同的共振頭處,確保該除塵器統(tǒng)一效果,并通過(guò)超聲霧化共振總成將壓力水與壓力氣轉(zhuǎn)化為霧狀水汽,同時(shí)可以通過(guò)調(diào)整調(diào)節(jié)閥即共振閥芯來(lái)調(diào)節(jié)噴霧量的大小。為了實(shí)現(xiàn)噴霧裝置的自動(dòng)控制及設(shè)備的正常運(yùn)行,在該系統(tǒng)中添加了料流檢測(cè)器和防爆電接點(diǎn)壓力表,它們將獲得的信號(hào)發(fā)送到PLC控制系統(tǒng)中,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)噴霧裝置的自動(dòng)控制與啟停,并且當(dāng)氣、水壓力不足,達(dá)不到工作所需壓力時(shí),其將在PLC控制系統(tǒng)上的組態(tài)控制畫(huà)面上顯示氣、水壓力故障報(bào)警信號(hào)。為了進(jìn)一步降低粉塵的危害,在各設(shè)備上都添加了集塵罩及密封布,用來(lái)隔離設(shè)備內(nèi)粉塵進(jìn)入工作環(huán)境。

      4 結(jié)果分析與討論

      1)通過(guò)安裝這一除塵系統(tǒng),取得了非常好的除塵效果,尤其是當(dāng)原煤含水量較低的情況下,效果十分明顯。

      2)隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng),會(huì)出現(xiàn)某些噴霧裝置的成霧狀態(tài)不佳,霧粒增大,形成明顯的細(xì)水顆粒,除塵效果降低,同時(shí)增大原煤的含水量,影響篩分效果,尤其在原煤濕度較大的情況下會(huì)加劇原煤分級(jí)篩糊篩的程度,嚴(yán)重影響篩分。針對(duì)這一情況,可以通過(guò)調(diào)節(jié)閥門(mén)來(lái)控制噴霧量,增強(qiáng)成霧狀態(tài),但是調(diào)節(jié)閥位于噴霧設(shè)備的共振閥上,共振閥處于各密封罩上方,且密封罩一般較高,引起調(diào)節(jié)不便;當(dāng)調(diào)節(jié)噴霧量不容易觀察到噴霧效果時(shí),就需要連同安裝座及共振閥一起取下進(jìn)行調(diào)節(jié),這大大增加了崗位司機(jī)的工作強(qiáng)度和操作復(fù)雜性。為改善這一現(xiàn)狀,通過(guò)在調(diào)節(jié)閥上加一驅(qū)動(dòng)裝置,實(shí)現(xiàn)電氣控制,為今后自動(dòng)化控制提供基礎(chǔ)與可能,這一措施進(jìn)一步擴(kuò)大了該除塵系統(tǒng)的適用范圍。

      3)PLC控制系統(tǒng)在自動(dòng)控制條件下,通過(guò)料流檢測(cè)器的信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)根據(jù)煤流情況自動(dòng)控制噴霧裝置進(jìn)行啟停,但是在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中由于煤流對(duì)物料檢測(cè)器的觸板摩擦的作用,使得觸板很快出現(xiàn)嚴(yán)重磨損,造成觸板變短,并引起煤流量減小時(shí),觸板無(wú)法接觸到煤流,使得自動(dòng)噴霧裝置無(wú)法正常啟動(dòng)。針對(duì)這一情況,并結(jié)合我們選煤廠(chǎng)的設(shè)備現(xiàn)狀,即料流檢測(cè)器測(cè)試煤流的輸送皮帶上均有我們選煤廠(chǎng)已安裝的皮帶秤,所以將皮帶秤所得到的煤流信號(hào)替代料流傳感器的信號(hào)來(lái)控制噴霧裝置的啟停,這根本上解決了料流檢測(cè)器觸板磨損失效的問(wèn)題,并通過(guò)拆除料流檢測(cè)器,減少設(shè)備維護(hù)量。而且,將企業(yè)各獨(dú)立控制監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行整合統(tǒng)一,實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)信息共享,也是未來(lái)企業(yè)系統(tǒng)改造的重要研究與發(fā)展方向。

      [1].宋交才.生產(chǎn)性粉塵的危害與控制[J]. 湖南安全與防災(zāi), 2011(5)

      [2].陳秀廳.徐立成.超聲霧化抑塵技術(shù)在選廠(chǎng)除塵中的應(yīng)用[J]化工礦山技術(shù) 1998(27)

      [3].周威明 ,余澄海. 粉塵控制新技術(shù)[J].工業(yè)安全與環(huán)保, 2004.3

      [4].陳卓楷 .超聲霧化水霧的除塵機(jī)理和在實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究[D]. 廣東工業(yè)大學(xué) ,2007年

      [5].盧艷峰. 寺河礦選煤廠(chǎng)除塵系統(tǒng)研究培訓(xùn)資料. 徐州博源科技有限公司 ,2011.12

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